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      50 t加氫鍛件筒體缺陷原因分析

      2016-01-12 06:36:03史向陽劉鐵山趙學(xué)謙劉秋堂胡寒婷中信重工機(jī)械股份有限公司計(jì)量檢測中心河南471039
      大型鑄鍛件 2015年6期
      關(guān)鍵詞:夾渣缺陷

      史向陽 劉鐵山 趙學(xué)謙 劉秋堂 胡寒婷(中信重工機(jī)械股份有限公司計(jì)量檢測中心,河南471039)

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      50 t加氫鍛件筒體缺陷原因分析

      史向陽劉鐵山趙學(xué)謙劉秋堂胡寒婷
      (中信重工機(jī)械股份有限公司計(jì)量檢測中心,河南471039)

      摘要:采用低倍檢驗(yàn)、化學(xué)成分分析、掃描電鏡及能譜分析、金相檢驗(yàn)等方法對(duì)50 t加氫鍛件筒體超標(biāo)缺陷進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:該加氫鍛件筒體缺陷為夾渣,夾渣的主要成分為CaO、Al2O3等。

      關(guān)鍵詞:加氫鍛件筒體;缺陷;理化分析;夾渣

      西南某公司生產(chǎn)的50 t加氫鍛件筒體在粗加工后檢測發(fā)現(xiàn)三處超標(biāo)缺陷,該超標(biāo)缺陷位于筒體外圓表面以下30 mm處,距冒口端450 mm左右,缺陷的具體位置如圖1中方框所示。

      根據(jù)委托方提供的資料,該50 t加氫鍛件筒體的加工流程為:電爐初煉→LF精煉→RH或VD真空處理→Ar氣保護(hù)澆注→熱送或模冷→鍛造→超聲檢測。

      1 理化分析

      為了分析加氫鍛件筒體產(chǎn)生缺陷的原因,在圖1方框處取樣進(jìn)行分析,試樣如圖2所示。

      1.1低倍酸洗檢驗(yàn)

      在圖2中的試樣上切取低倍試樣,試樣經(jīng)切割、磨制后進(jìn)行熱酸蝕檢驗(yàn),酸洗后的缺陷處宏觀形貌如圖3所示。從圖3可以看出,酸洗后缺陷處疑似疏松嚴(yán)重,但未發(fā)現(xiàn)裂紋、白點(diǎn)等其它缺陷。

      圖1 50 t加氫鍛件筒體Figure 1 50 t hydrogenation cylinder forging

      圖3 缺陷處低倍宏觀形貌Figure 3 Macroscopic morphology of defect

      1.2化學(xué)成分分析

      在低倍試片上鉆取鐵屑進(jìn)行化學(xué)成分分析,化學(xué)成分分析結(jié)果如表1所示。從表1可以看出,筒體的材質(zhì)成分除Ca、Al元素超標(biāo)外,其它的均滿足技術(shù)條件要求。

      1.3金相分析

      在缺陷處取金相試樣進(jìn)行顯微組織分析。試樣經(jīng)磨制、拋光后在金相顯微鏡下觀察,可以看到大量的夾雜和針狀孔洞存在,這些夾雜和針狀孔洞大多成圓形或者橢圓形,如圖4所示。使用4%硝酸酒精溶液腐蝕后,在金相顯微鏡下觀察,試樣的組織為鐵素體+珠光體+貝氏體,晶粒度為7級(jí),組織正常,如圖5所示。

      1.4掃描電鏡及能譜分析

      表1 化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemical composition analysis results ( mass fraction,%)

      圖4 夾雜物形態(tài)Figure 4 Inclusion morphology

      圖5 筒體顯微組織照片F(xiàn)igure 5  Microscopic structure photographs of hydrogenation cylinder

      利用掃描電鏡對(duì)夾雜物進(jìn)行掃描分析,微觀形貌如圖6所示。對(duì)夾雜物的成分進(jìn)行掃描電鏡能譜分析,能譜分析結(jié)果如圖7所示。從圖7可以看出,夾雜物主要含有Ca、Al元素。

      圖6 夾雜物形貌( 732×)Figure 6  Inclusion morphology ( 732×)

      圖7 能譜分析結(jié)果Figure7  Energy spectrum analysis results

      2 分析與討論

      由以上分析可知,該加氫鍛件低倍缺陷嚴(yán)重,在高倍下能看到大量的孔洞存在。對(duì)缺陷嚴(yán)重處

      進(jìn)行掃描電鏡能譜分析,結(jié)果表明此處Ca、Al元素超標(biāo)。由于Ca、Al元素均不是加氫鍛件筒體的主要合金元素,因此加氫鍛件筒體的缺陷應(yīng)為夾渣。夾渣的主要成分為CaO、Al2O3。夾渣的主要來源是冶煉過程中的渣沒有完全上浮或者扒渣不徹底,在隨后的澆注過程中隨鐵液進(jìn)入鋼錠中,造成加氫鍛件筒體出現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)缺陷。

      3 結(jié)論

      該加氫鍛件筒體超標(biāo)缺陷為夾渣,夾渣的主要成分是CaO、Al2O3等。

      參考文獻(xiàn)

      [1]王海濤,許中波.72A冶煉過程中潔凈度的研究[J].鋼鐵研究,2003( 5) : 10-12.

      [2]薛正良,李正邦,張家雯.鋼的純凈度的評(píng)價(jià)方法[J].鋼鐵研究學(xué)報(bào),2003,15( 1) : 62-65.

      [3]陸文華,李隆盛,黃良余.鑄造合金及其熔煉[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2006: 152-196.

      [4]李增民,李立新,張?zhí)锾铮hT鋼件夾渣缺陷的形成機(jī)理分析[J].特種鑄造及有色合金,2011,31( 3) : 245-247.

      編輯杜青泉

      Analysis on Cause for Defects of 50 t Hydrogenation Cylinder Forging

      Shi Xiangyang,Liu Tieshan,Zhao Xueqian,Liu Qiutang,Hu Hanting

      Abstract:By means of macroscopic examination,chemical composition analysis,SEM and EDS,metallographic examination etc,the defect beyond tolerance of 50 t hydrogenation cylinder forging has been analyzed.It turned out that this kind of defect was slag inclusion whose major composition was CaO and Al2O3etc.

      Key words:hydrogenation cylinder forging; defect; physical and chemical analysis; slag inclusion

      收稿日期:2015—05—07

      中圖分類號(hào):TG115

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

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