王毅
摘 ?要:充分發(fā)揮檢測人員的主觀能動性,增加工地試驗室管理工作職能。主動參與項目管理,為項目施工出謀劃策。文章對不同路基填料進行全面分析、對比、改良、優(yōu)化,提高施工質(zhì)量,縮短施工工期,降低施工成本。
關(guān)鍵詞:檢測工作;施組優(yōu)化;改變檢測方案
中圖分類號:TU712.1 ? ? 文獻標(biāo)識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2016)03-0137-03
1 ? 概 ?述
試驗檢測在項目管理上更多賦予對進場材料,施工半成品,成品的質(zhì)量檢測。主要起到自檢、抽檢、監(jiān)督作用??呻S著工程質(zhì)量要求的不斷提高,試驗檢測已經(jīng)滲透到,整個施工過程的各個環(huán)節(jié)。在鐵路和公路工程,路基施工是一項較大的分部工程。合理的施工組織設(shè)計和精細的施工管理是路基施工質(zhì)量的重要保證。試驗室必須利用專業(yè)的檢測人員,合理的檢測方法對水文、地質(zhì)、氣候、填料、取土場和檢測設(shè)備等進行全面調(diào)查、分析,提出詳盡數(shù)據(jù),確保質(zhì)量、工期、成本。將試驗檢測與施工管理相結(jié)合,使項目管理向精細化管理逐步推進。
2 ?原路基施工方案設(shè)計
原路基施工方案設(shè)計圖,如圖1所示。
①廣西資興高速公路K61+040~K61+760段路基計劃施工日期2014年3月至2014年10月止,施工工期210d,共需填筑土方30萬m3,分別由K60+740~K61+000、K61+790~K61+830路基取土11萬m3,不足土方調(diào)大葉嶺隧道(中心里程K63+130,運距約1 735 m)棄渣19萬m3進行填筑。主要填料為砂類土和碎石類土。
②K61+040~K61+760段路基施工完成后,利用路基沉降期間,在該段路基上建設(shè)本標(biāo)段1#T梁預(yù)制場。梁場建設(shè)日期2014年11月至12月共60 d,計劃2015年1月份生產(chǎn)首件梁片。路基施工和梁場建設(shè)周期表,見表1。
3 ?實際施工情況
由于征拆原因,K61+040~K61+760段路基實際開工日期為2014年10月3日。至2015年12月18日止已填筑土方11萬m3,此時當(dāng)?shù)匾验_始進入雨季(后期經(jīng)統(tǒng)計2015年1月至2015年7月共只有32 d晴天),無法進行路基施工。此時施工工期已滯后生產(chǎn)計劃近一年,這對后期梁片生產(chǎn)、竣工日期及公司聲譽產(chǎn)生巨大的影響。
4 ?施組優(yōu)化
4.1 ?K61+040~K61+760段路基具備填石的條件
①根據(jù)總體施工組織設(shè)計,K63+470~K63+771段路基為深路塹(距K61+040~K61+760路基約2 150 m),需向棄土場棄方約82萬m3,其中石方49萬m3。
②調(diào)大葉嶺隧道棄渣與該里程大挖方段石方填筑K61+040~K61+760路基,運距約增加415 m,走施工便道實際運距增加約700 m 。
③根據(jù)《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F10-2006)。填石路基和中硬、硬質(zhì)石料土石路堤,施工過程中的每一壓實層,可用試驗段確定的沉降差指標(biāo)檢測壓實質(zhì)量。
④根據(jù)《公路路基設(shè)計規(guī)范》(JTG D30-2004)。中硬巖石單軸飽和抗壓強度為(30~60)MPa,硬質(zhì)巖石單軸飽和抗壓強度≥60 MPa,代表性巖石有巖漿巖類(花崗巖、閃長巖、玄武巖等)、沉積巖類(硅質(zhì)、鐵質(zhì)膠結(jié)的礫巖及砂巖、石灰?guī)r、白云巖等)、變質(zhì)巖類(片麻巖、石英巖、大理巖、板巖、片巖)。
⑤經(jīng)廣西力誠勘察設(shè)計有限公司地質(zhì)鉆探后確定,該大挖方段單飽和抗壓強度大于30 MPa石料約有30萬m3。
4.2 ?施組優(yōu)化方案
①將K61+040~K61+760段路基填筑由土質(zhì)路堤改為填石路堤。
②原大葉嶺隧道棄渣運至棄土場,改調(diào)K63+470~K63+771段大挖方段中硬以上石料填筑。
4.3 ?優(yōu)化方案的實施
4.3.1 ?試驗段施工
①在原土質(zhì)路堤上設(shè)置不小于400 mm厚的過渡層,過渡層填料粒徑應(yīng)符合D15<4d85要求。以40 cm、50 cm、60 cm三個不同的松鋪層厚度,利用重型振動壓路機進行壓實,使填料達到規(guī)范要求的孔隙率。
為保證壓實質(zhì)量,填料粒徑應(yīng)不大于500 mm,并不宜超過層厚的2/3,不均勻系數(shù)宜為15~20。對于超過尺寸石料均輔以液壓式?jīng)_擊錘機械解小。填石路堤碾壓時,行走時速控制在每小時4 km以內(nèi)。按照“先壓邊緣、后壓中間,先慢后快,先靜壓、后振動”的操作進行,由外向內(nèi)、縱向進退式進行。橫向接頭重疊0.3~0.5 m,前后相鄰兩區(qū)段間縱向重疊0.8~1.0 m。壓實時隨時用小石塊或石屑補平及填滿坑洞和間隙。直到在重輪下不出現(xiàn)石塊轉(zhuǎn)動,表面平整均勻,壓實層頂面穩(wěn)定,不再下沉(無輪跡)時為止。
②沉降差采用標(biāo)準(zhǔn):壓實沉降差平均值應(yīng)不大于3 mm,標(biāo)準(zhǔn)差不大于2 mm。
③壓實沉降差檢測方法。
采用鋼球法測定路基的壓實沉降差,來檢測壓實質(zhì)量:
其一,在檢測區(qū)段上,每20~40 m選擇一個斷面,每個斷面6個測點,測點呈梅花形布置;
其二,待平地機粗平后,在選中的6個測點上布置鋼球(直徑不小于5 cm),鋼球露出松鋪面2~3 cm;待壓路機將鋼球碾壓至與路面平齊,觀測碾壓鋼球的初始高程,
其三,再來回強振,觀測鋼球高程,觀測高程與初始高程點差值即為沉降差。當(dāng)一個施工段沉降差平均值不大于3 mm,標(biāo)準(zhǔn)差不大于2 mm時,即認為達到壓實標(biāo)準(zhǔn)。
其四,水準(zhǔn)儀觀測與測點(鋼球)的距離不小于50 m為宜。
其五,每層填筑完成后測量該層頂面高程,相鄰層位的高差就是壓實厚度。
④填石路堤試驗段總結(jié):
松鋪厚度40 cm,碾壓遍數(shù)為6遍時:松鋪系數(shù)為1.12,孔隙率檢測結(jié)果為19.1%。滿足規(guī)范要求;
松鋪厚度50 cm,碾壓遍數(shù)為6遍時:松鋪系數(shù)為1.13,孔隙率檢測結(jié)果為18.7%。滿足規(guī)范要求;
松鋪厚度60 cm,碾壓遍數(shù)為6遍時:松鋪系數(shù)為1.12,孔隙率檢測結(jié)果為22.2%,經(jīng)再次振壓收光后,其孔隙率檢測結(jié)果為20.7%,滿足規(guī)范要求。
路堤施工后表面均無明顯孔洞,大粒徑石料不松動,鐵釬撬動困難。
綜合考慮施工經(jīng)濟及施工質(zhì)量,最終選擇填石路堤按松鋪厚度50 cm進行攤鋪,根據(jù)填筑上下路堤不同部位碾壓5~6遍。在原資源配置基礎(chǔ)上增加1臺液壓式?jīng)_擊鍾機械、5名普工進行較大坑洞的填補。壓實沉降量與碾壓遍數(shù)的關(guān)系,如圖2所示??紫堵蕶z測結(jié)果匯總表,見表2。
4.3.2 ?施工記錄情況
根據(jù)本段施工記錄, 1臺XG6204M壓路機碾壓一層需要 ? ? 4 h,挖掘機一臺每小時可裝20車,汽車每運一車30 min,一臺推土機攤鋪一層5h。合理的機械、人員配備為:運距2.8 km,每部挖掘機可配4部自卸車裝車,1臺推土機攤鋪, 1臺壓路機碾壓。每天按此機械配備可完成2 800~3 000方填方。19萬方填方70個工作日可完成。
4.3.3 ?孔隙率及本短路的爆破方案
孔隙率是控制填石路堤質(zhì)量的重要技術(shù)指標(biāo)之一,石料的粒徑與級配直接影響孔隙率的大小。經(jīng)查閱資料和與爆破施工隊進行溝通了解,使用不同形狀藥包,選擇合適爆破藥量,裝藥方式,起爆位置、炮孔步距和深度,可得到不同料徑和級配的填料。
用于本段路基填筑用石料開采的爆破方案:采用松動爆破。藥包采用柱狀乳化炸藥。爆孔位置按網(wǎng)絡(luò)狀布置,最佳排距為三排,長度不限,孔距為(4×4) m??咨罡鶕?jù)設(shè)計邊坡臺階標(biāo)高控制在8~10 m。采用環(huán)向空氣間隔裝藥(不耦合裝藥)和填塞間隔裝藥相結(jié)合的裝藥方式。起爆位置采用正向起爆方式。用藥量按瑞典蘭格福爾斯公式:
Q=K2w2+K3w3+K4w4
計算后,結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)、孔深等因素,一般藥量為(0.3~0.4)kg/m3。間距裝藥圖示,如圖3所示,起爆藥包位置圖如圖4所示。所開采的石料試驗分析結(jié)果,見表3,顆粒級配電線圖,如圖5所示。
采用以上爆破方法,爆破作用時間延長,降低了爆炸初壓,破碎作用均勻,石塊尺寸合適,級配較好,對底板和邊坡?lián)p傷較小,有利于邊坡穩(wěn)定,適合路塹和邊坡爆破??梢岳脤?dǎo)峒做為藥室,節(jié)省成本,加快施工進度。
4.4 ?施工方案優(yōu)化結(jié)果
①填石路堤檢測方法簡便,檢測設(shè)備只需水準(zhǔn)儀或全站儀就可,不增設(shè)備、人員,省時、省力,兩次填筑間隔時間較短。路基填筑幾乎不受天氣影響,小雨或陣雨天氣均可施工。
②通過試驗段確定的工藝參數(shù),填石路堤填層可控制在 50 cm。減少了碾壓層次,加快施工進度,工期滿足業(yè)主及施工進度要求,公司聲譽得到保證。
③改填石路堤后,檢測人員,檢測費用,檢測時間減少,運輸設(shè)備無需增加,只需增加一臺石塊解小機械設(shè)備。施工工藝較簡單,沉降量縮小,提高路基質(zhì)量。減少了施工管理成本,間接產(chǎn)生經(jīng)濟利益。
5 ?結(jié) ?語
填石路堤、土石路堤施工技術(shù)的完善對于廣西桂林地區(qū)喀斯特地貌和硅化巖、頁巖、碎石類土分布較廣的區(qū)域在建筑施工方面具有深遠的意義。土石路堤壓實質(zhì)量的控制應(yīng)通過室內(nèi)大筒重型擊實試驗確定不同含石量(20%~70%)填料的最大干密度和最佳含水量。施工中應(yīng)注意區(qū)別軟質(zhì)石料與中硬以上石料在壓實質(zhì)量上不同控制方法和檢測手段。充分了解、熟悉不同路基的施工方法與質(zhì)量要求,靈活運用于路基填筑施工。
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