傅鐵軍
(晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江362251)
主變差動保護動作故障分析與處理
傅鐵軍
(晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江362251)
GT-801B型主變保護裝置差動保護動作告警情況,分析故障原因,為其他型號主變保護處理類似的故障提供參考。
DGT-801B主變保護;波形;差流越限;TA斷線;LCI
晉江某燃氣電廠是福建LNG總體項目的10個子項目之一,屬于國家重點建設項目。一期建設規(guī)模為1528 MW,配4臺F級(382 MW)燃氣——蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,總投資約50億元。1#機于2009年1月投產(chǎn),一期工程于2010年10月全部竣工。晉江燃氣電廠是福建“十一五”重要電源點建設項目,它的建設有利于能源和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展,實現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展,對優(yōu)化福建能源結(jié)構(gòu),改善電網(wǎng)電源結(jié)構(gòu)和運行條件,減少環(huán)境污染,增強電網(wǎng)的調(diào)峰能力,促進地方經(jīng)濟發(fā)展等,均具有重要意義。
4臺F級燃氣——蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,屬于GE STAG 109FA SS(S109FA)系列。每套機組由1臺PG9351FA型燃氣輪機、1臺D10蒸汽輪機、1臺390H型發(fā)電機和1臺NG-109FAR型余熱鍋爐組成。4臺主變壓器保護均配備為某國企的DGT-801B型數(shù)字式微機保護裝置,采用雙重化配置。發(fā)電機采用美國通用電氣GE公司技術、哈電集團制造的390H全氫氣冷卻發(fā)電機。勵磁系統(tǒng)采用6 kV廠用母線供勵磁變的EX2100靜態(tài)勵磁系統(tǒng)。正常運行時,發(fā)電機出口電壓為19 kV,經(jīng)發(fā)電機出口斷路器GCB與主變壓器相連接,以單元制形式接入220 kV系統(tǒng)。在機組啟動過程中,由GE提供型號為LS2100的負荷變頻器LCI將發(fā)電機作為同步電機控制機組啟動。發(fā)電機與主變壓器之間裝設斷路器和隔離開關,廠用分支不裝設斷路器和隔離開關。在發(fā)電機與出口斷路器之間的主封母上裝設分支封母至發(fā)電機出口電壓互感器柜。廠用分支接于主變低壓側(cè),機組正常啟停通過主變壓器倒送廠用電源,發(fā)電機由GCB同期并網(wǎng),無需做廠用電切換操作,以適應各種調(diào)峰運行方式的要求。
1#機組是于2009年1月投產(chǎn)運行,保護裝置投運已達7年之久,自2013年后,設備缺陷明顯上升,裝置內(nèi)部問題開始突出,設備板件(包括CPU模塊損壞、板件通道異常、濾波模塊故障、出口I/O板件繼電器老化、大背板老化、液晶控制板故障、保護繼電器老化、二極管失靈等),其中CPU板件故障、保護信號及出口I/O故障比例占總故障量的75%以上,主要原因為電子元件和微型繼電器老化。為此,于2015年8月對1#機主變壓器保護裝置進行CPU板升級改造工作。
該項工作升級完成后,1#機組遠方監(jiān)視后臺分別于8月13日、21日、28日,在1#機組發(fā)啟機令瞬間報“1#主變壓器保護B屏告警”信號,檢修人員現(xiàn)場檢查保護屏無任何告警記錄,現(xiàn)場查看保護屏的各支路電流、電壓均正常,差動回路差流也顯示正常。
因該類故障發(fā)生時,現(xiàn)場無任何告警記錄,無法及時判斷故障發(fā)生的原因。初步分析有:①出口I/O板誤報信號。②一些報警信號,保護裝置不會啟動錄波和記錄功能。經(jīng)與廠家溝通和分析,初步判斷為“差動啟動告警”存在問題,因該類告警發(fā)信時,保護裝置不會啟動錄波和自動記錄。初步將該類告警信號接入機組故障錄波器,在下次發(fā)信時確保有波形數(shù)據(jù),便于分析與處理。
2.1 后續(xù)數(shù)據(jù)及波形
(1)變壓器差動保護原始資料。廠變高壓側(cè)電壓19 kV,CT變比1000/5,一次接線角形,二次接線星形。
廠變低壓A分支側(cè)電壓6.3 kV,CT變比2500/5,一次接線星形,二次接線星形。
廠變低壓B分支側(cè)電壓6.3 kV,CT變比2500/5,一次接線星形,二次接線星形。
變壓器接線方式:Y/△-11,差動保護基準側(cè):19 kV,廠變低壓側(cè)平衡系數(shù):0.479。
(2)主變壓器差動保護定值。啟動電流Iq=1.52 A,拐點電流Ig=2.13 A,額定電流Ie=3.04 A,速斷倍數(shù)Ics=5,比率制動系數(shù)Kz=0.4,二次諧波制動比Kc=0.15,差流越限定值(1/3)×Iq=0.507 A。
(3)廠變差動保護故障錄波波形。(圖1)。
①廠變高壓側(cè)三相電流波形(保護裝置錄波):
廠變高壓側(cè)三相電流波形(機組故障錄波器錄波),圖2。
②廠變低壓側(cè)A分支三相電流波形(保護裝置錄波),圖3。
廠變低壓側(cè)A分支三相電流波形(機組故障錄波器錄波),圖4。
③廠變低壓側(cè)B分支三相電流波形(保護裝置錄波),圖5。
④廠變差動保護三相差流波形(保護裝置錄波),圖6。
圖1 廠變高壓側(cè)三相電流波形(保護裝置錄波)
圖2 廠變高壓側(cè)三相電流波形(機組故障錄波)
2.2 廠變差動差流越限及TA斷線動作分析
(1)工況。1#發(fā)電機在發(fā)電運行,當1#LCI開始拖動4#發(fā)電機運行時,1#高廠變差動保護報差流越限信號和TA斷線信號。
(2)原因。1#發(fā)電機發(fā)電運行時,廠變A分支側(cè)三相電流為0.4 A,廠變高壓側(cè)三相電流為0.7 A;當1#LCI開始拖動4#發(fā)電機運行時,廠變A分支側(cè)出現(xiàn)一個類似涌流特性的電流(含有大量的直流分量、二次諧波和三次諧波含量),并且三相電流嚴重不對稱,Ia=0.6 A,Ib=3.1 A,Ic=2.9 A。同時廠變高壓側(cè)三相電流也伴隨有類似的電流突變現(xiàn)象,Ia=1.9 A,Ib=3.1 A,Ic=1.5 A。
圖3 廠變低壓側(cè)A分支三相電流波形(保護裝置錄波)
圖4 廠變低壓側(cè)A分支三相電流波形(機組故障錄波)
圖5 廠變低壓側(cè)B分支三相電流波形
圖6 廠變差動保護三相差流波形
由于廠變A分支側(cè)、廠變高壓側(cè)三相電流的同時突變,并且嚴重不對稱,造成高廠變差動保護三相差流的出現(xiàn),A相差流0.12~0.27 A,B相差流0.515~0.57 A,C相差流0.13~0.27 A,最大差流只出現(xiàn)在B相,且剛好大于差流越限定值0.507 A,處于臨界狀態(tài),并且持續(xù)時間較短(機組故障錄波器錄波時刻為10-28-7h33'17"697,電流突變時刻為7h33'17"894,保護裝置錄波時刻為10-28-7h33'18"514,在此過程中,整個故障電流持續(xù)時間約為600 ms),故保護裝置報出差流越限信號和TA斷線信號。
此次保護裝置報差流越限信號和TA斷線信號是在保護程裝置程序升級后不久發(fā)生的,經(jīng)廠家人員對現(xiàn)場錄波數(shù)據(jù)分析,確定新版本差動保護的差流越限和TA斷線發(fā)信的延時都是0.5 s,而之前版本差動保護的差流越限和TA斷線發(fā)信的延時都是10 s,所以現(xiàn)場裝置自投運后到保護程序升級前,差流越限和TA斷線從未報過信號。為此,需重新將該兩個保護定值改回原程序的10 s,以躲過LCI拖動機組啟動瞬間的諧波含量,確保機組能夠正常運行。
[1]國電南自公司主變差動保護動作分析材料[S].國電南自公司.
〔編輯王永洲〕
TM623.3
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.07