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      700型酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)改進

      2016-02-08 02:46:12劉銘強
      設備管理與維修 2016年12期
      關鍵詞:變矩器柱塞泵液力

      劉銘強

      (江蘇油田分公司井下作業(yè)處裝備科,江蘇揚州225265)

      700型酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)改進

      劉銘強

      (江蘇油田分公司井下作業(yè)處裝備科,江蘇揚州225265)

      酸化壓裂車是油田增儲上產的主要生產設備,在油井磨銑、注灰等施工工藝中起著關鍵作用。通過長期收集數(shù)據(jù)分析研究,發(fā)現(xiàn)老式酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)存在設計缺陷,分析老式酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng),提出改進方案,使臺上傳動系統(tǒng)完好率提升到98%以上。

      酸化壓裂車;液力變矩器;鏈條箱;柱塞泵

      0 前言

      酸化壓裂車俗稱水泥車,是井下作業(yè)施工的主要生產設備,是油田增儲上產的重要施工設備,該設備應用在油水井修井作業(yè)施工中的各個環(huán)節(jié),主要擔負著油井試壓、酸化、注灰、磨銑等生產任務。目前,在江蘇油田范圍內投運的有400型和700型酸化壓裂車,700型酸化壓裂車時主要生產主力。

      700型酸化壓裂車由底盤部分和臺上部分組成,底盤為通用車輛底盤。老式700型酸化壓裂車臺上部分由柴油機、液力變矩器、傳動軸、鏈條箱、齒輪箱、曲軸箱、柱塞泵、高低壓管匯、液壓油箱等組成(圖1)。老式700型酸化壓裂車在投用以來,經歷了長時間的施工考驗,臺上設備經歷各種工況后,其傳動系統(tǒng)在可靠性上存在薄弱點,影響到設備的正常使用。尤其在近兩年,設備逐年老化,酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)完好率就呈現(xiàn)出了明顯的下降趨勢,設備完好率的下降,在增加設備維護成本的同時,也影響到油井作業(yè)質量。

      圖1 曲軸箱后端機構

      1 設備狀態(tài)

      在用酸化壓裂車95%都是20世紀90年代引進,但其技術還是源自20世紀70年代,隨著油井開采技術的不斷提高,對油井開采設備的性能也提出了更高的要求。現(xiàn)有酸化壓裂車臺上動力傳遞過程是:臺上發(fā)動機(TBD234V8)—液力變矩器—傳動軸—鏈條箱—曲軸箱—柱塞泵(圖2)。經過長期的生產實踐,總結油井施工經驗發(fā)現(xiàn)此種動力傳遞方式不僅傳遞效率低,而且在“傳動軸——鏈條箱——曲軸箱”這個動力傳遞階段上容易出現(xiàn)故障。對近兩年酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)發(fā)生故障部位、表現(xiàn)方式和發(fā)生次數(shù)進行統(tǒng)計(表1)。分析表1,將故障發(fā)生部位進行歸類。故障發(fā)生部位分別在傳動軸、鏈條箱、液力變矩器。分析各部位故障發(fā)生概率,在酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)中,鏈條箱發(fā)生故障概率最高,其次是傳動軸。同時,這個故障發(fā)生時間呈現(xiàn)一種規(guī)律性,一般是在上次維修后約24個月的時間內會再次發(fā)生,使用頻率高的酸化壓裂車出現(xiàn)故障的時間在18個月左右。再對設備的維修成本分析,總結發(fā)現(xiàn)因臺上傳動系統(tǒng)故障所帶來的損失是巨大的,每年因此項故障造成的各項損失在100萬左右,其中包括修理費、材料費、以及因停工帶來的間接損失。

      圖2 改造前發(fā)動機液力變速器匹配圖

      2 技改措施

      2.1 計算傳動效率

      原酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)的動力傳遞流程為:發(fā)動機—液力變矩器—傳動軸—鏈條箱—曲軸箱。通過查找資料獲得各個傳動部件的效率為:液力變矩器η1=0.95,萬向傳動軸η2= 0.98,滾動軸承η3=0.99(傳動系統(tǒng)中有6個軸承),鏈條傳動η4= 0.96,齒輪傳動η5=0.98,因此計算出該系統(tǒng)傳動效率η總=η1η2η3η4η5=0.78。理論計算出78%的傳動效率相比于實際的傳動效率要更高一些,實際的機械傳動效率預計在70%左右,這種傳動效率較低。

      表12014 年酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)故障統(tǒng)計

      2.2 傳動方式改進

      原傳動系統(tǒng)中的鏈條傳動部分最易發(fā)生故障,且頻率較高。要徹底解決老式酸化壓裂車所存在的問題,就要深入剖析傳動原理,從根本上將問題解決。通過對實際存在問題以及傳動系統(tǒng)效率的分析,需要對傳動系統(tǒng)結構分布進行優(yōu)化,初步設想將去除鏈條傳動部分,重新設計傳動方式為:發(fā)動機——液力變矩器——傳動軸——柱塞泵,圖3。去除鏈條傳動部分,實現(xiàn)變矩器到傳動軸與柱塞泵的直連,這種方式需要在理論上進行進一步的驗證。在傳動效率上,去除鏈條傳動部分后,其傳動效率由以下部分組成:液力變矩器η1、傳動軸η2、滾動軸承η3(有4個軸承)、齒輪傳動η5。總傳動效率η總= η1η2η3η5=0.88。根據(jù)計算結果,88%的傳動效率要比78%高出10%,這在機械傳動效率上是一個質的變化,傳動效率提高10%意味著消耗要降低10%。從理論上講,省去鏈條傳動部分,傳動效率可得到明顯提升,這種方案是可行的。但在配置選型上是一項重點工作,需要有相對應的設備部件以供選擇。

      圖3 改造優(yōu)化后動力輸入

      2.3 選配液力變矩器

      根據(jù)新設計的傳動方案,去除鏈條傳動部分,就需重新選配液力變矩器,以保證700型酸化壓裂車能夠滿足正常的施工要求。重新設計傳動方式后,傳動比發(fā)生了變化,原傳動系統(tǒng)的傳動比由BY520液力變矩器、傳動軸、鏈條箱和曲軸箱組成。BY520液力變矩器的傳動比為1擋4∶1,2擋2.68∶1,3擋2.01∶1,4擋1.35∶1,5擋1∶1。柱塞泵傳動比為4.32∶1。鏈條箱傳動比為1.48∶1。

      優(yōu)化后的設備第一必須具有良好的驅動性,在選配臺上設備時需滿足以下條件:發(fā)動機最大輸出扭矩>液力變矩器最大輸入扭矩>曲軸箱最大輸入扭矩;第二保持原酸化壓裂車的工作特性。由此保留PG05動力端的臥式三缸柱塞泵及曲軸箱,其最大輸入功率為265 kW,最大輸入扭矩為1680 N·m;選用VOLVO TWD1240VE發(fā)動機,其額定功率321 kW,轉速2100 r/min,最大扭矩2250 N·m;通過計算,新液力變矩器的傳動比應與以下傳動比相近:1擋5.92∶1,2擋3.97∶1,3擋2.97∶1,4擋2.01∶1,5擋1.48∶1,6擋1∶1,最大輸入扭矩應在1830 N·m左右,輸入功率在386 kW左右。經過上述計算配比,新設計的傳動方式不僅保持設備原有的工作特性,在保證安全運行的前提下,能適當提升700型酸化壓裂車的性能(圖4)。

      根據(jù)以上數(shù)據(jù),通過對比相同系列液力變矩器的傳動比、最大輸入扭矩及額定功率,在各項指標滿足要求的情況下,選用BY400型液力變矩器,其技術參數(shù)如表2所示。根據(jù)以上傳動比,當發(fā)動機轉速在2100 r/min時,以4柱塞為例,計算柱塞泵理論性能參數(shù)(表3)。原700型酸化壓裂車在2100 r/min情況下,以4柱塞為例,其柱塞泵理論性能參數(shù)如表4所示。通過對比理論數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),重新設計傳動比方式和選配液力變矩器后,可以較好的提高設備性能。

      圖4 新發(fā)動機與液力變速器

      表2 BY400型液力變矩器技術參數(shù)

      表3 柱塞泵理論性能參數(shù)

      表4 原700型酸化壓裂車柱塞泵理論性能參數(shù)

      2.4 裝機實驗

      (1)裝機試車。優(yōu)化后柱塞泵性能測試數(shù)據(jù)見表5和表6。結合兩表的數(shù)據(jù)分析,柱塞泵以新傳動方式作業(yè)各項實際性能指標與理論指標吻合,發(fā)動機、液力變矩器、柱塞泵的油溫、油壓均在測,試驗結果見表7和表8。通過高強度的試車驗證,新式酸化壓裂車的各項性能指標均滿足技術要求。

      表5 試驗要求

      3 效果

      經過改進后的700型酸化壓裂車,其上傳動系統(tǒng)完好率得到提升,同時還提高了使用性能,臺上設備擋位由5個提高到了6個,排量由原先的250~1012 L/min變成197~1077 L/min,排量覆蓋面變廣,而在壓力的控制上也更為細致。從各項數(shù)據(jù)來看,新式酸化壓裂車能夠應對更多的復雜工況。相比于往年引進的“變矩器+傳動軸+鏈條箱”傳動方式,在使用的相同時間段內,柱塞泵輸入端沒有出現(xiàn)軸承密封磨損,潤滑油外滲的問題,也省去了維修鏈條箱的費用。700型臺上傳動系統(tǒng)完好率達到了100%。

      4 小結

      根據(jù)油田實際生產中出現(xiàn)的酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)完好率下降的問題,對老式酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)典型故障正常范圍內,確定新傳動方式作用下設備各個部分工作正常。

      (2)驗證優(yōu)化后的新設備能滿足高強度的工作要求。按照《壓裂車出廠試驗規(guī)范》要求對優(yōu)化設備進行強化試驗和系統(tǒng)檢進行了收集和詳細分析,列舉出了典型故障原因,發(fā)生頻次,針對存在的故障情況提出了具有建設性的改進措施,通過理論的反復驗證計算,大膽的將理論應用到了實際設備改進當中,去除了原有的“變矩器+鏈條箱”的傳動方式,改變?yōu)閱为氉兙仄鱾鲃印Mㄟ^應用,取得了顯著的效果,有效地提升了酸化壓裂車臺上傳動系統(tǒng)的性能,降低了故障發(fā)生率。根據(jù)現(xiàn)場的使用效果,新傳動模式下的酸化壓裂車能夠更好利用能源,降低設備故障發(fā)生率,對安全生產起到了保障作用。

      表6 試驗記錄環(huán)境溫度14℃

      表7 試驗記錄環(huán)境溫度14℃

      表8 試驗要求

      [1]鄭松柏.700型水泥車的技術改造及應用[J].石油和化工設備,2011,(14).

      [2]邱宣懷.機械設計[M].北京:高等教育出版社,2004.

      〔編輯凌瑞〕

      TE934+.2

      B

      10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.26

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