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      合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝的應(yīng)用

      2016-02-17 08:50:12張亮,葛精訊,劉建軍
      氮肥與合成氣 2016年1期
      關(guān)鍵詞:碳酸氫銨載氣氯化銨

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      合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝的應(yīng)用

      張亮葛精訊劉建軍

      (山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司稷山分公司山西稷山043200)

      山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司稷山分公司的前身為稷山縣化肥廠,經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和發(fā)展,現(xiàn)具有年產(chǎn)65 kt合成氨、180 kt純堿、200 kt氯化銨、25 kt三聚氰胺以及80 kt碳酸氫銨的生產(chǎn)能力。

      1合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝

      圖1合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝流程示意

      合成氨與純堿、三聚氰胺、碳酸氫銨聯(lián)產(chǎn)工藝流程示意見(jiàn)圖1。

      造氣系統(tǒng)采用以無(wú)煙塊煤為原料的固定層造氣技術(shù),在高溫條件下,以空氣和蒸汽為氣化劑發(fā)生氣化反應(yīng),產(chǎn)出合格半水煤氣輸送至脫硫系統(tǒng)。

      脫硫系統(tǒng)采用PDS脫硫。氣柜出口的半水煤氣經(jīng)靜電除焦后去羅茨風(fēng)機(jī)加壓(40.0~46.7 kPa),然后經(jīng)洗滌塔降溫至35 ℃去脫硫塔脫除H2S,再經(jīng)洗滌塔、分離器和靜電除焦后的半水煤氣[H2S 為80~100 mg/m3(標(biāo)態(tài)),35 ℃]去壓縮系統(tǒng),脫硫液再生后循環(huán)使用。

      變換系統(tǒng)采用全低變工藝,半水煤氣中的CO在約350 ℃、鈷鉬催化劑作用下,與水蒸氣進(jìn)行變換反應(yīng)生成CO2和H2,制得合格變換氣;經(jīng)變脫系統(tǒng)進(jìn)一步脫除H2S后,送到變換氣制堿系統(tǒng)。

      進(jìn)入變換氣制堿系統(tǒng)的變換氣經(jīng)冷卻分離油、水后,送入外冷塔底部進(jìn)行碳化反應(yīng),制取顆粒粗大的碳酸氫鈉結(jié)晶,頂部出氣(碳化塔尾氣)通入副塔底部經(jīng)洗滌后送精脫硫系統(tǒng)。

      精脫硫系統(tǒng)來(lái)的原料氣中含有少量的CO和CO2,在銅基、鎳基催化劑作用下,CO,CO2和H2作用生成甲醇、甲烷,使精煉氣中φ(CO+CO2)<10×10-6。

      由壓縮系統(tǒng)送來(lái)30~45 ℃的新鮮補(bǔ)充氣經(jīng)氨分離器、氨冷器、冷交換器后進(jìn)入循環(huán)機(jī)加壓,加壓后的氣體經(jīng)油分離器分離油污,然后一路經(jīng)主閥由頂部進(jìn)入合成塔,另一路經(jīng)副閥自塔底直接進(jìn)入合成塔中心管,在氨合成塔內(nèi)生成合成氨。

      以從合成氨系統(tǒng)氨冷器過(guò)來(lái)的氨氣為載氣,經(jīng)預(yù)熱后進(jìn)入流化床反應(yīng)器,在反應(yīng)溫度為380~400 ℃的條件下,液態(tài)尿素在催化劑——硅膠/硅鋁膠的作用下,生成三聚氰胺、NH3和CO2;經(jīng)處理后,三聚氰胺冷卻析出分離,反應(yīng)尾氣直接送到純堿和氯化銨的母Ⅰ、母Ⅱ(MI和MII)吸收崗位。

      從循環(huán)法三聚氰胺系統(tǒng)出來(lái)的尾氣與純堿煅燒爐氣中的CO2反應(yīng)生成碳酸氫銨。

      2全廠物料平衡

      圖2 全廠物料平衡示意

      全廠物料平衡示意見(jiàn)圖2(此工藝物料平衡計(jì)算按噸純堿耗氨0.355 t、噸三聚氫胺耗尿素3.07 t、噸三聚氫胺產(chǎn)生的尾氣中含氨量和三聚氫胺裝置出口載氣中含氨量共1.02 t、噸三聚氫胺需反吹氨量0.25 t、噸碳酸氫銨耗氨0.22 t計(jì))。

      3運(yùn)行總結(jié)

      氯化銨的MI吸氨的目的是降低母液中溶解度較小的重碳酸鹽的含量,從而降低NH4Cl相變溫度,降低冷析制冷負(fù)荷,所以,理論上應(yīng)用純氨吸收。但純氨氣作為載氣,經(jīng)過(guò)一步法三聚氰胺系統(tǒng)后,氣體中包含了CO2,控制氨I(AI)溶液游離氨 (FNH3)2.40~2.65 mol/L,結(jié)合氨 (CNH3)≥3.6 mol/L,總氯(TCl)在5.3~5.7 mol/L,CO2在2.5 mol/L,可維持氯化銨正常生產(chǎn)。

      一步法三聚氰胺尾氣與純氨混合后被MII溶液吸收,吸氨的同時(shí),也吸收了CO2, AII溶液中CO2含量增大,相當(dāng)于已進(jìn)行了預(yù)碳化,工藝控制AII溶液指標(biāo)為FNH3在3.15~3.50 mol/L、CNH3在1.80~2.10 mol/L、TCl在5.05~5.40 mol/L、CO2在1.00~1.40 mol/L。否則,碳化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的細(xì)堿,給重堿過(guò)濾操作造成困難,即:重堿含水量增大,煅燒蒸汽消耗高,收率下降,洗滌操作困難,破壞母液系統(tǒng)的平衡;大量的細(xì)堿穿過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)入MI,從而通過(guò)AI進(jìn)入結(jié)晶系統(tǒng),嚴(yán)重時(shí)可造成AII溶液的熔疤(碳酸氫鈉)能力下降,增加了倒塔和煮塔的次數(shù),煮塔水水量隨之增加,蒸汽消耗增大。

      循環(huán)法三聚氰胺尾氣用脫鹽水吸收,制成合格的氨水(總氨濃度達(dá)到9 mol/L)送至碳酸氫銨碳化塔內(nèi)與純堿煅燒爐尾氣中的CO2反應(yīng)生成碳酸氫銨,反應(yīng)后母液中CO2應(yīng)控制在4.0~4.5 mol/L,以維持正常的碳酸氫銨生產(chǎn)。

      4結(jié)語(yǔ)

      近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,生產(chǎn)1 t三聚氰胺可副產(chǎn)約0.8 t氨和約1.0 t CO2,這些氣體參與聯(lián)堿生產(chǎn)中的吸氨和碳化反應(yīng),噸氨生產(chǎn)成本可降低800元左右,噸純堿生產(chǎn)成本降低260元左右。利用合成氨裝置的氨氣作為三聚氰胺的載氣,三聚氰胺反應(yīng)尾氣與載氣混合后輸送至聯(lián)堿系統(tǒng)生產(chǎn)純堿、氯化銨,循環(huán)法三聚氰胺中的尾氣與純堿煅燒爐尾氣反應(yīng)生成碳酸氫銨,屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典型示范項(xiàng)目,在原料、產(chǎn)品、副產(chǎn)物及排放的廢物形成物質(zhì)、能量的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)不同產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和耦合,提高了資源的產(chǎn)出效率,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部、產(chǎn)業(yè)之間資源的梯級(jí)循環(huán)流動(dòng)和利用。

      (收到修改稿日期2015- 06- 11)

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