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      #2機(jī)組跳停事故分析處理

      2016-02-19 05:09:56陳志偉新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013
      新疆有色金屬 2016年1期
      關(guān)鍵詞:給煤機(jī)熱工磨煤機(jī)

      陳志偉(新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)

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      #2機(jī)組跳停事故分析處理

      陳志偉
      (新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)

      DOI∶10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.01.037

      1 事件經(jīng)過

      某電廠#1、#2機(jī)組處于停運(yùn)狀態(tài),10月20日23時(shí)申請省調(diào)同意#2機(jī)組啟動。鍋爐依次啟動設(shè)備,# 2鍋爐投入#1、#2、#3、#4角微油點(diǎn)火,升溫升壓,機(jī)組沖轉(zhuǎn)。運(yùn)行設(shè)備有#1、#2引風(fēng)機(jī),#1、#2送風(fēng)機(jī),#1、2一次風(fēng)機(jī),#1密封風(fēng)機(jī),#1火檢冷卻風(fēng)機(jī),#1磨煤機(jī)。

      21日12時(shí)21分#2機(jī)組并網(wǎng),12時(shí)25分主值監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#1給煤機(jī)反饋輸出量由15 t/h突降至6 t/h,巡操就地檢查,給煤機(jī)皮帶上有煤,初步判斷為內(nèi)部卡石塊或煤塊,立刻匯報(bào)值長、專工,聯(lián)系鍋爐檢修處理。12時(shí)30分啟動#2磨煤機(jī)倒風(fēng)過程中,#1磨煤機(jī)跳閘,首出原因磨煤機(jī)入口風(fēng)量小于20 t/h,12時(shí)34分啟動#2磨煤機(jī),給煤量逐漸加至13 t/h,12時(shí)41分關(guān)閉#1磨煤機(jī)熱風(fēng)門,12時(shí)42分#2爐MFT動作鍋爐滅火。首出原因爐膛負(fù)壓高三值動作,鍋爐主值立刻復(fù)位各跳閘轉(zhuǎn)機(jī),控制汽包水位,做點(diǎn)火前的準(zhǔn)備工作。12時(shí)50分熱工檢修要求啟動#1給煤機(jī)檢查,啟動后校驗(yàn)給煤機(jī)稱重,未處理正常。檢修處理#1給煤機(jī)給煤量故障過程中,一定量的原煤進(jìn)入磨煤機(jī)中。13時(shí)24分申請省調(diào)同意#2爐點(diǎn)火。13時(shí)53分調(diào)節(jié)#1磨煤機(jī)入口熱風(fēng)門開度52%,冷風(fēng)門開度100%,通風(fēng)準(zhǔn)備啟動#1磨煤機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),磨煤機(jī)出口溫度由67℃快速上升,匯報(bào)值長。就地檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)向外部冒煙,立即使用消防水對磨煤機(jī)降溫。打開磨煤機(jī)消防蒸汽閥門無蒸汽,就地檢查除氧器壓力0.05 MPa不能提供消防蒸汽。開啟給煤機(jī)檢查孔,使用消防水對磨煤機(jī)內(nèi)部的原煤滅火。15時(shí)30 分#1磨煤機(jī)內(nèi)部著火原煤撲滅。#2鍋爐重新點(diǎn)火升溫升壓,沖轉(zhuǎn)汽輪機(jī),16時(shí)47分申請省調(diào)同意#2機(jī)組與系統(tǒng)并列,#2機(jī)組緩慢加負(fù)荷。18時(shí)42分#2機(jī)主值監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#11負(fù)推力瓦溫度上升至68℃,匯報(bào)值長,將潤滑油溫由39℃降至37℃。至18時(shí)48分,# 11負(fù)推力瓦溫度持續(xù)上升至100℃,將負(fù)荷由75 MW減至71 MW。18時(shí)49分02秒,#11負(fù)推力瓦溫度上升至110℃,汽機(jī)ETS“負(fù)推力瓦溫度高”保護(hù)動作,# 2機(jī)組跳閘。#2爐再次重新點(diǎn)火,22時(shí)38分#2機(jī)組并列。22日21時(shí)50分#2脫硫FGD動作,#2機(jī)組跳閘。經(jīng)檢查脫硫進(jìn)口煙溫高#2脫硫FGD動作,調(diào)歷史曲線測點(diǎn)溫度:測點(diǎn)1:170℃、測點(diǎn)2:158℃、測點(diǎn)3:195.2℃。檢查發(fā)現(xiàn)FGD保護(hù)動作值是170℃。

      2 原因分析

      ⑴#2爐#1給煤機(jī)給煤量顯示異常,由15 t/h降至6 t/h,現(xiàn)象與給煤機(jī)堵塞相同,運(yùn)行人員誤判斷給煤機(jī)堵塞(根據(jù)調(diào)查當(dāng)時(shí)#1磨煤機(jī)出口溫度逐漸下降、入口一次風(fēng)流量下降、出口一次風(fēng)壓下降、磨進(jìn)出口壓差上升、磨煤機(jī)電流上升,綜合判斷此現(xiàn)象為磨煤機(jī)堵塞,熱工給煤機(jī)給煤量顯示錯(cuò)誤)。根據(jù)處理措施啟動#2磨煤機(jī)運(yùn)行,#2磨煤機(jī)啟動過程中,一次風(fēng)量調(diào)整不及時(shí),引起#1磨煤機(jī)入口風(fēng)量低于20 t/h,是#1磨煤機(jī)跳閘的直接原因。

      ⑵#2爐#1磨煤機(jī)跳閘內(nèi)部留存一定量原煤,#1磨煤機(jī)停運(yùn)期間檢修對給煤機(jī)故障處理時(shí),一定量原煤進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)。在12時(shí)30分#1磨煤機(jī)跳閘后,磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門直至12時(shí)41分才關(guān)閉,大量熱風(fēng)進(jìn)入磨煤機(jī)使煤粉積蓄大量熱量,是引起磨煤機(jī)內(nèi)原煤著火的直接原因,(12時(shí)53分磨煤機(jī)出口溫度49.8℃逐漸上升,13時(shí)52分上升至67.7℃)。13時(shí)53分運(yùn)行操作人員準(zhǔn)備啟動#1磨,再次開啟熱風(fēng)調(diào)節(jié)門、冷風(fēng)調(diào)節(jié)門,致使磨煤機(jī)內(nèi)部已經(jīng)著火的原煤加速燃燒。

      ⑶#2爐#1磨煤機(jī)發(fā)生故障停運(yùn)后,啟動#2磨煤機(jī)時(shí)未及時(shí)投運(yùn)#2磨煤機(jī)煤粉管對應(yīng)的大油槍,造成#2爐燃燒惡化,負(fù)壓波動,鍋爐FSSS爐膛負(fù)壓高三保護(hù)動作#2機(jī)組跳閘,是#2爐滅火的直接原因。

      ⑷檢查發(fā)現(xiàn)正反推力瓦測溫一次元件與電纜用絞接方式連接,放置在電纜槽盒內(nèi),由于槽盒與汽缸距離較近,汽缸輻射熱溫度較高,槽盒被保溫包住,熱氣散不出來,導(dǎo)致電纜破損老化和接頭接觸不好。造成推力瓦溫度升高的主要原因是電纜老化破損絕緣降低。

      ⑸脫硫入口煙氣溫度保護(hù)跳閘值180℃,經(jīng)查實(shí)際邏輯設(shè)定為170℃,檢修車間熱工專業(yè)對工程師站管理不到位,是脫硫跳閘的直接原因。

      3 暴露問題

      ⑴檢修車間熱工專業(yè)在日常工作中,對各設(shè)備的定期維護(hù)、保養(yǎng)不到位,致使給煤機(jī)給煤量多次發(fā)生指示錯(cuò)誤。

      ⑵在開爐時(shí),因除氧器壓力較低,磨煤機(jī)消防蒸汽無法正常使用。

      ⑶運(yùn)行人員事故判斷能力及經(jīng)驗(yàn)不足,當(dāng)#2爐# 1給煤機(jī)給煤量顯示突然異常,由15 t/h降至6 t/h,即誤判斷為給煤機(jī)堵塞,未能依據(jù)其它磨煤機(jī)主要參數(shù)變化做出正確判斷。啟動#2磨煤機(jī)過程中,一次風(fēng)量調(diào)整不及時(shí),引起#1磨煤機(jī)入口風(fēng)量低于20 t/ h,#1磨煤機(jī)跳閘。

      ⑷運(yùn)行人員在磨煤機(jī)跳閘后,未能及時(shí)關(guān)閉熱風(fēng)門,運(yùn)行人員操作不到位,引起磨煤機(jī)內(nèi)部原煤著火。

      ⑸運(yùn)行操作人員遇到設(shè)備故障,心態(tài)緊張,導(dǎo)致緊急時(shí)刻不能準(zhǔn)確查明原因進(jìn)行正確的處理。處理后期事故操作出現(xiàn)問題,使事故進(jìn)一步擴(kuò)大。

      ⑹#2脫硫塔改造中,#2脫硫FGD保護(hù)入口煙溫動作邏輯溫度設(shè)定值,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意,檢修熱工專業(yè)與DCS廠家共同修改為180℃。在機(jī)組啟動前DCS廠家在不了解我公司#2脫硫塔運(yùn)行工況下溫度一直偏高情況,未經(jīng)公司審批同意將兩臺脫硫塔入口煙溫改為一樣動作值170℃(#1脫硫FGD保護(hù)入口煙溫動作值為170℃)。

      4 預(yù)防措施

      ⑴檢修車間熱工專業(yè)加強(qiáng)對設(shè)備日常維護(hù),保證熱工設(shè)備指示準(zhǔn)確。

      ⑵運(yùn)行車間對開爐時(shí),除氧器壓力較低,磨煤機(jī)消防蒸汽無法正常使用提出技改方案,報(bào)生技處,經(jīng)審批后由檢修車間實(shí)施技改。

      ⑶運(yùn)行車間增加事故處理模擬演習(xí)、開停爐模擬演習(xí)頻率,盡量模擬現(xiàn)場演習(xí)的真實(shí)性,提高員工處理事故的能力,并隨機(jī)現(xiàn)場抽問,生技處抽查落實(shí)整改情況。

      ⑷檢修車間利用機(jī)組停運(yùn)時(shí)進(jìn)行汽輪機(jī)側(cè)保護(hù)電纜更換,對一次元件及整個(gè)回路并進(jìn)行絕緣測試,確保參數(shù)的正常、準(zhǔn)確性。對重要保護(hù)測點(diǎn)電纜進(jìn)行更改走向避免高溫輻射。

      ⑸在汽輪機(jī)側(cè)保護(hù)未正常投入(正、負(fù)推力瓦溫度高、推力瓦回油溫度)及保護(hù)電纜更換工作未完成前,要求運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視參數(shù)的變化,及時(shí)調(diào)整參數(shù)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)聯(lián)系檢修車間熱工專業(yè)進(jìn)行處理,從而保證機(jī)組的正常運(yùn)行。

      ⑹檢修車間熱工專業(yè)加強(qiáng)對工程師站管理,在軟件修改時(shí)應(yīng)做好記錄,普通的錯(cuò)誤修正、邏輯完善、參數(shù)優(yōu)化修改等,需經(jīng)班長或技術(shù)員出具書面方案,熱控工作人員根據(jù)方案執(zhí)行;涉及重要保護(hù)、控制的邏輯修改和調(diào)節(jié)參數(shù)修改需經(jīng)班長或技術(shù)員出具書面方案,經(jīng)熱控主管審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。各種工程師站的維護(hù)工作必須形成記錄存檔備查。生技處不定期進(jìn)行檢查。

      ⑺檢修車間告知技改項(xiàng)目安裝單位,在調(diào)試前對所有改動的邏輯上報(bào)公司生技處,進(jìn)行審核后方可進(jìn)行修改,邏輯修改后技改項(xiàng)目安裝單位不得擅自修改審核后的邏輯及保護(hù)定值。

      收稿:2015-12-08

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