唐勇
高壓氣源井氣舉排水采氣工藝研究及應(yīng)用評價
唐勇
(中國石化西南油氣分公司川西采氣廠)
新場氣田部分井場具有高、低壓氣井并存現(xiàn)狀,通過氣井臨界攜液流量分析,結(jié)合天然氣連續(xù)循環(huán)氣舉技術(shù),開展同井場高壓井氣舉排水采氣工藝試驗。通過對高壓氣源井、注氣量及連接方式的優(yōu)選和設(shè)計,先后在新場氣田5個井組中進(jìn)行應(yīng)用,效果顯著。圖2表1參5
高壓氣源井氣舉排水采氣工藝應(yīng)用評價
四川盆地新場氣田中侏羅紀(jì)沙溪廟組氣藏水平井生產(chǎn)過程中產(chǎn)地層水,隨氣井壓力和產(chǎn)氣量的降低,氣井靠自身能量無法將地層水有效攜出,形成井筒積液現(xiàn)象,嚴(yán)重者造成氣井水淹停產(chǎn)。氣井水淹后通常采用車載壓縮機(jī)氣舉方式復(fù)活,但由于車載氣舉是一種不連續(xù)的氣舉施工,復(fù)活后的氣井生產(chǎn)一段時間后再次出現(xiàn)水淹停產(chǎn)現(xiàn)象。為使氣井能連續(xù)將井筒中積液有效攜出,在臨界攜液理論分析基礎(chǔ)上,開展了利用高壓氣源井連續(xù)氣舉的工藝試驗,并取得了較好效果。
1.1 工藝原理
利用同井場井口壓力高、產(chǎn)氣量大、產(chǎn)液量低的井作為氣源井,氣源井采出氣經(jīng)節(jié)流后,被引入壓力低、井筒積液嚴(yán)重的氣井油套環(huán)空中,并且連續(xù)注入;借助氣源井的高壓氣流,將被舉井的井筒積液從油管中連續(xù)舉出,實現(xiàn)被舉井井筒積液連續(xù)帶出,達(dá)到氣井穩(wěn)定生產(chǎn)目的。
1.2 選井條件
高壓氣源井氣舉工藝的開展需滿足以下條件:①同一采氣井場內(nèi)有高、低壓氣井共存;②低壓氣井產(chǎn)水量大,壓力、產(chǎn)氣量波動較大,在借助泡排等維護(hù)措施條件下無法連續(xù)攜液生產(chǎn),導(dǎo)致水淹停產(chǎn);③高壓氣源井生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)水量低或不產(chǎn)水,氣井壓力遞減緩慢,具有一定的穩(wěn)產(chǎn)能力;④被舉井具有一定的剩余可采儲量,具有開展該工藝的經(jīng)濟(jì)價值。
1.3 氣舉連接方式
根據(jù)生產(chǎn)實際,利用高壓氣源井氣舉的管線連接方式有兩種:
(1)將氣源井產(chǎn)出氣經(jīng)加熱節(jié)流后接入被舉井油套環(huán)空后氣舉。該方式適用于氣源井壓力高,節(jié)流后易形成水合物冰堵的氣井。
(2)將氣源井產(chǎn)出氣經(jīng)采油樹油管兩翼分輸,一翼經(jīng)節(jié)流后接入被舉井油套環(huán)空后氣舉,另一翼經(jīng)節(jié)流后外輸。該方式適用于氣源井產(chǎn)出氣經(jīng)節(jié)流后不會形成水合物的氣井。
氣舉的兩種連接方式各有優(yōu)缺點:第一種連接方式在冬季氣溫較低的情況下也能連續(xù)氣舉,不存在氣舉管線冰堵問題,但氣源井產(chǎn)出流體與被舉井產(chǎn)出流體合輸計量,不利于氣源井的管理;第二種連接方式在冬季夜間氣溫低時易在節(jié)流裝置處冰堵,影響氣井連續(xù)氣舉,但氣源井有一翼采出流體能準(zhǔn)確計量,對氣井生產(chǎn)可及時監(jiān)控,有利于氣源井生產(chǎn)維護(hù)管理,氣舉管線一翼進(jìn)入被舉井的氣量可通過節(jié)流油嘴大小和井口壓力進(jìn)行估算,因此,氣源井產(chǎn)氣量較為準(zhǔn)確。在現(xiàn)場應(yīng)用中,第二種連接方式較為常用。
2.1 試驗井優(yōu)選
通過篩選,新場氣田有5個井組具備高壓氣源井氣舉低壓產(chǎn)水氣井的條件。為對該工藝效果進(jìn)行評價,優(yōu)選XS21-36H井作為氣源井連續(xù)氣舉同井場的XS23-9H井為試驗。
2.1.1 被舉井生產(chǎn)分析評價
(1)氣井基本概況:XS23-9H井為沙溪廟組的一口水平井,井深3513 m,造斜點井深2030 m,對水平段儲層進(jìn)行了13段射孔壓裂改造,水平段有7個封隔器,距離A靶點最近的一個滑套深度為2461 m,處于水平段。氣舉前該井油、套壓力分別為2.28、3.98 MPa,產(chǎn)氣0.973 6×104m3/d,累產(chǎn)氣731.222 9× 104m3。產(chǎn)水1.8 m3/d,累產(chǎn)水3675 m3。每天加注XHG-10D泡排藥劑3 kg,在加注藥劑情況下,氣井井筒積液仍無法有效攜出,需借助提噴或車載壓縮機(jī)氣舉排水采氣。生產(chǎn)過程中產(chǎn)氣量受出水波動影響量達(dá)0.2×104m3/d,油、套壓差波動達(dá)0.2 MPa,氣井生產(chǎn)不穩(wěn)定。
(2)井筒壓力及積液情況分析:通過流壓測試,在直井段井深2000 m處流壓梯度為0.21 MPa/100 m。采用適應(yīng)新場氣田水平井的井筒壓降組合模型,直井段選用HB模型,斜井段選用KSSD模型,水平段選用dukler模型對該井井筒壓降進(jìn)行預(yù)測,結(jié)合流壓測試結(jié)果進(jìn)行校正,得出在斜井段2300 m處壓力梯度達(dá)0.38 MPa/100 m,壓力為5.23 MPa,井筒持水率增大,易形成井筒積液現(xiàn)象。
(3)氣井生產(chǎn)潛力分析:采用非穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能評價方法,得出該井動態(tài)儲量為3788×104m3,氣井動態(tài)儲量采出程度僅為19.3%。該井剩余動態(tài)儲量高,采用高壓氣源井連續(xù)氣舉工藝可行。
2.1.2 氣源井生產(chǎn)分析評價
(1)氣井生產(chǎn)概況:XS21-36H井為沙溪廟組的一口水平井,該井氣舉前油、套壓力分別為8.0/8.8 MPa,日產(chǎn)氣5.7271×104m3/d,累產(chǎn)氣2249.7×104m3。日產(chǎn)水1.8m3/d,累產(chǎn)水657.12 m3。井口壓降為0.7 MPa/mon,產(chǎn)氣量遞減速度0.2×104m3/mon,產(chǎn)水量波動小,氣井生產(chǎn)穩(wěn)定,滿足氣源井條件。
(2)氣井合理工作制度分析:采用非穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能評價方法,該井動態(tài)儲量為10 110×104m3,氣井動態(tài)儲量采出程度為22.24%。該井無阻流量為16.834 3×104m3/d,按無阻流量1/3配產(chǎn)為5.611 4×104m3/d;節(jié)點分析法配產(chǎn)為5.531 6×104m3/d;采用水平井臨界攜液模型計算該井臨界攜液流量為3.456 1×104m3/d。因此,采用經(jīng)驗法和節(jié)點分析法配產(chǎn)結(jié)果都大于臨界攜液流量。結(jié)合氣井生產(chǎn)實際分析認(rèn)為該井工作制度為5.5×104m3/d較為合理。
(3)氣井穩(wěn)產(chǎn)潛力分析:采用非穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能評價方法分析,該井按5.5×104m3/d工作制度下生產(chǎn),氣井井口油壓降至被舉井套壓3.98MPa時預(yù)計需2.5年時間。
2.2 氣舉注氣量的確定
前人通過理論分析及室內(nèi)試驗,優(yōu)選出適應(yīng)川西氣田水平井的臨界攜液流量模型[1]:
式中:
vcrd—直、斜井?dāng)y液臨界流速,m/s;
vcrH—水平段攜液臨界流速,m/s。
水平井的臨界攜液流量為:
式中:
qcr—臨界攜液流量,104m3/d;
A—油管面積,m2;
P—壓力,MPa;
T—溫度,K;
Z—氣體偏差因子,無因次。
采用該臨界攜液流量模型對被舉井XS23-9H井進(jìn)行計算,該井油管內(nèi)徑為63 mm,井口溫度為15℃,氣體偏差因子為0.99,在井口油、套壓力為2.28/3.98MPa下,該井臨界攜液流量為1.077 2×104m3/d。該井目前日產(chǎn)氣0.973 6×104m3/d,較臨界攜液量低0.103 6× 104m3/d。因此,氣舉注氣量應(yīng)大于0.103 6×104m3/d。經(jīng)計算,選用2 mm油嘴將氣源井來氣節(jié)流后進(jìn)入該井油套環(huán)空氣舉,注氣量為0.134 8×104m3/d。
2.3 氣舉連接方式優(yōu)選
采用節(jié)流曲線法[2]對氣源井XS21-36H井天然氣水合物生成條件預(yù)測,在井口壓力由8 MPa節(jié)流降至外輸壓力1.6 MPa時不會有水合物生成,在生產(chǎn)實際中也無水合物生成。因此,氣舉連接方式選用第二種方式,油管非生產(chǎn)一翼節(jié)流后接入被舉井XS23-9H井油套環(huán)空氣舉。氣舉管線選用準(zhǔn)76×5.51 mm油管12根,90°實體絲扣彎頭8個,PN35 MPa,DN65 mm油嘴套1個,2 mm油嘴1個,壓力表樁頭及高壓截止閥各1個,氣舉管線采用半月卡配膨脹螺栓固定。
通過氣源井XS21-36H對被舉井XS23-9H鄰井氣舉的試驗,經(jīng)過對氣源井工作制度合理調(diào)整,氣井生產(chǎn)穩(wěn)定,氣源井開展氣舉前井口油壓壓降為0.7 MPa/mon,開展氣舉后井口油壓壓降為0.5 MPa/mon;開展氣舉前產(chǎn)量降低為0.2×104m3/mon,開展氣舉后產(chǎn)量降低為0.1×104m3/mon。被舉井井筒積液被有效攜帶出,氣井生產(chǎn)更加穩(wěn)定(圖1)。被舉井開展氣舉前井口油套壓力為分別為2.28/3.98 MPa,氣舉后壓力漲至5.41/6.32 MPa;產(chǎn)氣量由0.973 6×104m3/d漲至氣舉初期的1.8709×104m3/d;產(chǎn)水量由1.8 m3/d漲至2.1 m3/d。且井口油壓壓降由氣舉前的0.2 MPa/mon降為0.1 MPa/mon。開展氣舉后,被舉井停止了泡排藥劑的加注,每月節(jié)約泡排藥劑90 kg,節(jié)約泡排藥劑費用4931元。且氣舉后該井月增產(chǎn)量為13.86×104m3,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
圖1 XS23-9H井采氣曲線圖
在xs23-9H開展高壓氣源井氣舉取得成功后,又優(yōu)選了4個井組開展該工藝試驗。從結(jié)果分析,氣舉后被舉井生產(chǎn)情況好轉(zhuǎn)(表1)。對較為典型的易水淹停產(chǎn)的xs21-39HF井氣舉后實現(xiàn)了連續(xù)攜液生產(chǎn),未出現(xiàn)水淹停產(chǎn)現(xiàn)象(圖2)。
表1 被舉井措施效果統(tǒng)計
圖2 XS23-9H井采氣曲線圖
(1)高壓氣源井氣舉工藝在新場氣田5個井組中成功應(yīng)用,取得了顯著效果,該工藝在其他氣田具有推廣價值。
(2)高壓氣源井氣舉工藝流程簡單、操作管理方便,施工成本低,經(jīng)濟(jì)效益好。
(3)該工藝對氣源井和被舉井的優(yōu)選有嚴(yán)格的條件限制,氣源井要有一定的穩(wěn)產(chǎn)能力,被舉井要有一定的生產(chǎn)潛力,以利于氣舉工藝的持續(xù)開展。
(4)該工藝彌補(bǔ)了車載壓縮機(jī)氣舉工藝氣舉作業(yè)不連續(xù)性的缺點,確保了攜液困難氣井的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
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(修改回稿日期2015-09-02編輯文敏)
唐勇,男,1982年出生,2008年西南石油大學(xué)畢業(yè),碩士,工程師;長期從事油氣田開發(fā)與開采技術(shù)工作。地址:(618000)四川德陽中國石化西南油氣分公司川西采氣廠。電話:13550638748。E-mail:253065417@qq.com