吳彥龍,肖尚浩,張尊華,陳基順
(1.廣東省粵電集團(tuán)有限公司珠海發(fā)電廠,廣東 珠海 519000;2.中國(guó)南方電網(wǎng)珠海分公司,廣東 珠海 519000)
發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作出口延時(shí)的探討
吳彥龍1,肖尚浩1,張尊華1,陳基順2
(1.廣東省粵電集團(tuán)有限公司珠海發(fā)電廠,廣東 珠海 519000;2.中國(guó)南方電網(wǎng)珠海分公司,廣東 珠海 519000)
針對(duì)2起定冷水泵跳閘導(dǎo)致發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作,直接造成發(fā)電機(jī)組跳閘事故,根據(jù)定冷水系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)置的參數(shù)以及發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作記錄,分析斷水保護(hù)動(dòng)作過程中定冷水量、定子繞組溫度、定子水出口溫度等變化情況,探討保護(hù)出口延時(shí)設(shè)置上存在的問題,提出發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)應(yīng)加長(zhǎng)動(dòng)作出口延時(shí)的建議,并進(jìn)行了相關(guān)的論證。
定冷水系統(tǒng);斷水保護(hù);延時(shí);保護(hù)動(dòng)作
發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)是冷卻發(fā)電機(jī)定子載流部件的獨(dú)立系統(tǒng),用來保證發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間定子繞組溫度在規(guī)程規(guī)定限額內(nèi)運(yùn)行。
當(dāng)前,大型發(fā)電機(jī)大都采用水直接冷卻定子繞組運(yùn)行方式,大大改善了發(fā)電機(jī)的散熱性能,提高了發(fā)電機(jī)的單機(jī)容量。因此,定冷水系統(tǒng)保護(hù)設(shè)置是否合理,運(yùn)行是否正常,將直接影響發(fā)電機(jī)的安全和運(yùn)行壽命。
某電廠1,2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)由美國(guó)西屋公司制造,額定功率746 MW,出口電壓22 kV,冷卻方式為水-氫-氫。
該發(fā)電機(jī)的定冷水系統(tǒng)設(shè)置2臺(tái)定冷泵,1臺(tái)泵可滿足機(jī)組滿負(fù)荷的冷卻水量,另1臺(tái)備用。定冷水箱的水由定冷泵升壓,通過母管再循環(huán)手動(dòng)閥將泵出口壓力調(diào)整在650 kPa左右。當(dāng)運(yùn)行泵進(jìn)、出口壓差低于141 kPa或定冷泵電氣故障時(shí),備用泵自啟。
系統(tǒng)運(yùn)行中,定子水差壓(即定子線圈進(jìn)出口集水管壓差)約230 kPa。定冷水保護(hù)設(shè)置為:如果發(fā)電機(jī)電流大于3 750 A(15 %額定負(fù)荷),當(dāng)定子水差壓小于152 kPa(信號(hào)3取2)時(shí),將觸發(fā)發(fā)電機(jī)斷水保護(hù),經(jīng)2 s延時(shí)動(dòng)作跳發(fā)電機(jī)。
2.1 事故1
2009-01-21T11:28:28,電廠1號(hào)機(jī)組發(fā)生廠用電400 V MCC 1B11母線失壓,1 A定冷泵電機(jī)開關(guān)欠壓脫扣保護(hù)動(dòng)作跳閘,定子水差壓小于152 kPa。
11:28:30,發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作,出口跳發(fā)電機(jī),同時(shí)1B定冷泵啟動(dòng)成功。
11:28:32,定子水差壓大于152 kPa,定子水差壓低報(bào)警復(fù)位。
2.2 事故2
2014-02-15T17:55:50:53,220 kV系統(tǒng)故障,2號(hào)機(jī)組2B定冷泵跳閘。
17:55:50:78,定子水差壓小于152 kPa;T17:55:51:93,A,B定子冷卻水泵啟動(dòng)。
17:55:52:83,2號(hào)發(fā)電機(jī)跳閘。
17:55:52:91,定子水差壓小于152 kPa信號(hào)復(fù)位。
這2起發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作出口,均是因電氣母線失壓(或低電壓)引發(fā)定冷泵跳閘造成的。
根據(jù)故障錄波器的錄波圖分析,事故2是因?yàn)殡娋W(wǎng)系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重的三相短路。220 kV系統(tǒng)電壓由220 kV降至110 kV左右,故障持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),失壓約520 ms,對(duì)發(fā)電機(jī)組廠用電系統(tǒng)造成很大影響。電廠400 V MCC負(fù)荷斷路器為空氣開關(guān)組合裝置,設(shè)置有低電壓保護(hù)。當(dāng)母線電壓降低至294 V(約70 % Ue)時(shí),接觸器自動(dòng)脫扣;當(dāng)電壓回升至311 V(74 % Ue)時(shí),接觸器自動(dòng)吸合,電機(jī)恢復(fù)啟動(dòng)。由于這次系統(tǒng)電壓降幅較大,持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),因此400 V MCC母線上很多負(fù)荷開關(guān)自動(dòng)脫扣,造成設(shè)備短時(shí)間的停運(yùn)。
因母線電壓下降,備用定冷泵2A的聯(lián)動(dòng)也因此延緩,1.4 s后才和2B定冷泵同時(shí)啟動(dòng),加之2臺(tái)泵并列運(yùn)行定冷水系統(tǒng)重新建立壓力需要1 s,因此從定冷泵跳閘后到系統(tǒng)建立壓力所需的時(shí)間為2.4 s。
當(dāng)定冷泵跳閘后,定子水差壓下降很快,約0.3 s后定子水差壓低報(bào)警,經(jīng)2 s延時(shí)觸發(fā)斷水保護(hù)出口,從泵跳閘到保護(hù)出口約有2.3 s。因該時(shí)間短于定冷泵啟動(dòng)后重新建立壓力的時(shí)間,故保護(hù)出口成功。但是,從泵跳閘后到發(fā)電機(jī)跳閘的整個(gè)過程中,沒有定冷泵進(jìn)出口差壓低于141 kPa的報(bào)警出現(xiàn)。
定冷泵2次跳閘,備用定冷泵均啟動(dòng),定冷水系統(tǒng)很快恢復(fù)正常,因此定冷水并沒有真正意義上的斷水。在定子繞組不發(fā)生超溫情況下,更不應(yīng)該讓斷水保護(hù)動(dòng)作出口跳閘。但事實(shí)上2起斷水保護(hù)都先于定冷水系統(tǒng)恢復(fù)前動(dòng)作出口跳發(fā)電機(jī),時(shí)間差在2次跳閘記錄中都不超過2 s。
經(jīng)過分析,2起事故都是發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)的出口延時(shí)設(shè)置過短造成的。因此,有必要對(duì)在定冷水?dāng)嗨Wo(hù)出口增加延時(shí)的必要性、可行性和合理性進(jìn)行探討。
4.1 必要性
4.1.1 定冷泵進(jìn)出口差壓聯(lián)動(dòng)備用泵設(shè)定值過低且建立壓力需要時(shí)間
該廠發(fā)電機(jī)定冷水虹吸管與定冷泵的高度差約15 m。這說明在定冷泵跳閘停運(yùn)時(shí)泵進(jìn)出口差壓至少仍有150 kPa,因泵出口處有逆止閥,進(jìn)出口差壓下降靠母管的再循環(huán)管泄壓,故壓力下降偏慢。由事故報(bào)警記錄可以看出:運(yùn)行定冷泵跳閘后,到備用泵啟動(dòng)的2.5 s內(nèi),定冷泵進(jìn)出口差壓小于141 kPa報(bào)警始終沒有出現(xiàn),這說明定冷泵進(jìn)口差壓低聯(lián)動(dòng)備用泵的延時(shí)設(shè)定值明顯過低,不符合保護(hù)設(shè)計(jì)的原意。況且,當(dāng)一臺(tái)定冷泵發(fā)生故障時(shí),在備用泵啟動(dòng)后,建壓至少需要2 s。
4.1.2 定子斷水保護(hù)動(dòng)作值與運(yùn)行值的差值很小
定子水差壓是根據(jù)發(fā)電機(jī)的氫/水差壓和保證通過定子線圈所需的冷卻水量來調(diào)整的。定冷水箱與大氣的相對(duì)差壓設(shè)定為15 kPa,發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣壓力為520 kPa,氫/水差壓規(guī)定大于35 kPa,算上發(fā)電機(jī)定冷水虹吸管與定冷泵的高度差,故定冷泵出口壓力設(shè)定為650 kPa。在額定負(fù)荷下,設(shè)定定子水差壓小于152 kPa時(shí)啟動(dòng)斷水保護(hù),滿足定子線棒的必需冷卻水量。
為了防止在定冷泵并列運(yùn)行時(shí)定子水差壓超過發(fā)電機(jī)氫氣壓力,正常運(yùn)行時(shí),定子水差壓的實(shí)際運(yùn)行值為220-230 kPa,與定子斷水保護(hù)的動(dòng)作值只有約80 kPa的差值,所以在定冷泵跳閘0.3 s后,就出現(xiàn)了定子水差壓低報(bào)警。這說明設(shè)置的運(yùn)行值與跳閘值兩者之間的差值過小。
由于備用泵啟動(dòng)后建立壓力需要時(shí)間,保護(hù)出口延時(shí)的時(shí)間又短,所以發(fā)生在斷水保護(hù)保護(hù)出口后,定冷水才建壓正常的情況。這就使定冷水的恢復(fù)已經(jīng)失去了原設(shè)計(jì)的意義,造成了嚴(yán)重的機(jī)組跳閘事故。
基于以上分析,認(rèn)為發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)出口加長(zhǎng)延時(shí)是必要的。
4.2 可行性
從發(fā)電機(jī)銘牌得知,定子繞組為2個(gè)并聯(lián)Y型聯(lián)接,絕緣等級(jí)F級(jí),定子繞組出水溫度保證值59 ℃;定子繞組出水溫度報(bào)警值80 ℃。該廠在規(guī)程上規(guī)定,當(dāng)發(fā)電機(jī)定子線圈頂部與底部溫差大于8 ℃或定子線圈出水溫度大于85 ℃,定子線棒溫度大于115 ℃時(shí)報(bào)警,應(yīng)降低機(jī)組負(fù)荷;當(dāng)定子線圈出水溫度大于90 ℃,發(fā)電機(jī)非電氣量保護(hù)啟動(dòng)跳閘;定子線棒溫度大于125 ℃,且聞到焦味應(yīng)緊急停機(jī)。
2014-02-15,2號(hào)發(fā)電機(jī)跳閘前,機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,當(dāng)時(shí)定子線棒溫度值為57.76 ℃,定子線圈出水溫度為51.5 ℃。這說明運(yùn)行溫度值和規(guī)定的限制值及保護(hù)動(dòng)作值有較大的溫升裕量。溫升是一個(gè)連續(xù)變量,不是突變量,溫度上升至限制值需要一定的時(shí)間,這為發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)加長(zhǎng)延時(shí)提供了可行性依據(jù)。
4.3 合理性
定冷泵跳閘后,將直接影響集水環(huán)和并行環(huán)的流量變化,并進(jìn)一步影響定子線圈溫度和定子線圈出水溫度,相對(duì)應(yīng)的測(cè)量參數(shù)也會(huì)發(fā)生變化。
通過事故2所記錄的相關(guān)參數(shù),發(fā)現(xiàn)定冷泵在跳閘到重新啟動(dòng)恢復(fù)系統(tǒng)壓力正常的過程中,定冷水流量變化很小,集水環(huán)流量從1 928 L/min降至1 851 L/min,并行環(huán)流量從184 L/min降至179.8 L/min。查看發(fā)電機(jī)汽機(jī)端和勵(lì)磁端共18個(gè)定子線棒溫度測(cè)點(diǎn)、定子線圈頂部/底部共84個(gè)測(cè)點(diǎn)和定子線圈出水溫度,也沒有明顯變化。從集水環(huán)和并行環(huán)流量變化趨勢(shì)可得知,定冷泵停運(yùn)后,雖然造成壓力突降,但由于水流慣性,使流量呈現(xiàn)為漸降狀態(tài),可判斷仍然有定冷水流過定子線圈。加上400 V MCC母線受干擾失壓后馬上恢復(fù),2臺(tái)定冷泵很快啟動(dòng),建立壓力時(shí)間很短,定冷水流量馬上恢復(fù),故發(fā)電機(jī)各溫度測(cè)點(diǎn)并沒有明顯變化。這為定子斷水保護(hù)出口加長(zhǎng)延時(shí)提供了合理化依據(jù)。
從慎重和周全的角度考慮,定子斷水保護(hù)動(dòng)作出口前,應(yīng)給予一定時(shí)間以判斷定子水差壓能否重新恢復(fù)正常,原因有如下2點(diǎn):
(1) 如果機(jī)組廠用電系統(tǒng)發(fā)生異常,備用泵電源也受到干擾延遲啟動(dòng),或者泵存在機(jī)械方面的問題,也會(huì)發(fā)生建壓遲緩的情況;
(2) 定冷泵進(jìn)出口壓差和定子水壓差是2個(gè)不同區(qū)域的壓差配置,定子水差壓建立于定冷泵啟動(dòng)正常且建壓完成的基礎(chǔ)上,時(shí)間上也存在滯后。
綜上所述,適當(dāng)加長(zhǎng)斷水保護(hù)出口時(shí)間具有事實(shí)上的合理性。
為了解決定冷水系統(tǒng)保護(hù)設(shè)置上存在的問題,建議從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn)。
(1) 加長(zhǎng)定冷水?dāng)嗨Wo(hù)延時(shí)出口的時(shí)間。定冷水?dāng)嗨Wo(hù)加長(zhǎng)延時(shí)出口的時(shí)間有其必要性、可行性和合理性。結(jié)合國(guó)家有關(guān)發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)的動(dòng)作時(shí)間規(guī)定,建議將發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)出口延時(shí)至5 s。如果考慮能提供操作員判斷和處理的時(shí)間,可以進(jìn)一步考證將發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作時(shí)間延長(zhǎng)至15 s的可行性,以降低發(fā)電機(jī)跳閘的幾率。
(2) 增加聯(lián)鎖備用定冷泵自啟條件。定子水差壓保護(hù)動(dòng)作值設(shè)置為152 kPa,是保證定子繞組滿負(fù)荷下的冷卻水量,以不造成局部高溫或線圈溫差過大。但當(dāng)發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)啟動(dòng)時(shí),只反應(yīng)定子水開始失壓,有斷水的危險(xiǎn),并沒有考慮定冷泵的運(yùn)行情況。如果是定冷水系統(tǒng)發(fā)生異常,出現(xiàn)泵斷軸、泵出力下降等情況,導(dǎo)致定子水壓差降低,定冷泵可能由于邏輯設(shè)置上的原因無法反應(yīng)出定子水差壓下降狀況。因此,建議當(dāng)發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)啟動(dòng)時(shí),添加聯(lián)鎖定冷水備用泵啟動(dòng)的條件,以增加定冷水快速恢復(fù)運(yùn)行的可靠性,降低斷水保護(hù)動(dòng)作出口的幾率。
(3) 提高定冷泵進(jìn)出口差壓聯(lián)鎖啟動(dòng)備用泵的定值。系統(tǒng)設(shè)置定冷泵進(jìn)出口差壓小于141 kPa為備用定冷泵自啟條件,該設(shè)定值明顯偏低。從2起定冷泵跳閘引起發(fā)電機(jī)跳閘事故過程中看出,定冷泵進(jìn)出口壓差小于141 kPa的報(bào)警一直沒有出現(xiàn)過,這使該保護(hù)設(shè)置失去應(yīng)有的作用。定冷泵差壓測(cè)點(diǎn)就在定冷泵進(jìn)出口附近,當(dāng)泵進(jìn)出口差壓低于141 kPa時(shí),意味著定子繞組已經(jīng)完全沒有水流通過,在帶負(fù)荷情況下,容易導(dǎo)致定子繞組溫度飆升。當(dāng)定冷水恢復(fù)后,繞組又迅速降溫,溫度的急劇變化容易導(dǎo)致金屬疲勞,使絕緣材料變脆,降低發(fā)電機(jī)使用壽命。同時(shí)由于定冷水壓降衰減較慢,備用泵啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),對(duì)定冷水的恢復(fù)很不利,斷水保護(hù)也可能已經(jīng)提前啟動(dòng)出口,造成發(fā)電機(jī)跳閘事故。
因此應(yīng)提高備用泵自啟動(dòng)的進(jìn)出口差壓設(shè)定值,考慮定冷水虹吸管與定冷泵之間的高度差和管阻,將泵自啟值設(shè)置在380-400 kPa。該設(shè)定值不但能反映定冷泵因機(jī)械原因造成定冷水壓力下降的問題,也能靈敏地反映定子水差壓變化情況。
定冷水系統(tǒng)是發(fā)電機(jī)的重要輔助系統(tǒng),該廠近幾年發(fā)生的2起發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作事故,暴露了該廠定冷水系統(tǒng)存在較大的安全隱患。
事故2不能僅僅歸結(jié)于電網(wǎng)的電壓波動(dòng)的影響,還反映出定冷水系統(tǒng)存在的不合理配置問題。針對(duì)該問題提出的改進(jìn)方法,應(yīng)盡快落實(shí)改進(jìn)方案,以保障機(jī)組安全、可靠運(yùn)行。
2015-12-20;
2016-04-16。
吳彥龍(1974-),男,工程師,主要從事機(jī)組運(yùn)行管理,email:wuyanlong0233@sina.com。
肖尚浩(1977-),男,技師,主要從事機(jī)組集控運(yùn)行管理。
張尊華(1984-),男,助理工程師,主要從事機(jī)組附屬系統(tǒng)的監(jiān)控、操作與管理。
陳基順(1975-),男,工程師,主要從事變電站規(guī)劃與運(yùn)作、監(jiān)控管理、電機(jī)性能檢測(cè)工作。