蔡京榮 孫兆飛 梁曉寧
(山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司山西稷山043205)
聯(lián)產(chǎn)液化天然氣液氮洗裝置原始運行總結(jié)
蔡京榮 孫兆飛 梁曉寧
(山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司山西稷山043205)
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司位于山西省稷山縣西社工業(yè)園區(qū),以焦爐煤氣、神木煤為主要原料,采用水煤漿加壓氣化、高壓氨合成及二氧化碳汽提法等技術(shù)生產(chǎn)尿素并聯(lián)產(chǎn)液化天然氣(LNG),年設(shè)計產(chǎn)能為520 kt尿素和65 kt LNG。凈化單元的液氮洗裝置也是聯(lián)產(chǎn)LNG裝置,該裝置同時完成合成氣CO洗滌、LNG分離以及合成氣配氮三大任務(wù),于2015年10月初完成安裝,2015年11月初完成單體試車和聯(lián)動試車,接低溫甲醇洗工藝氣,開始投料試車;2016年1月中旬運轉(zhuǎn)正常,2016年3月中旬完成72 h考核,產(chǎn)量、消耗均達到設(shè)計要求。
來自低溫甲醇洗工段的原料氣先經(jīng)過分子篩吸附器除去二氧化碳、甲醇和水后,經(jīng)1#原料氣冷卻器降溫至-125 ℃,再經(jīng)2#原料氣冷卻器降溫至-182 ℃,然后經(jīng)原料氣分離器分離少量液態(tài)甲烷后進入氮洗塔分離段,氣相與液氮逆流接觸去除CO,凈化氣經(jīng)配氮、回收冷量后送至合成單元。原料氣分離器底部的少量液體(主要是甲烷)送入甲烷精餾塔進行精餾,而氮洗塔底部的液體(主要是溶解了CO的液氮和甲烷)經(jīng)氫氣分離罐分離氫氣后再送入甲烷精餾塔,分離出的氫氣經(jīng)回收冷量后送甲醇洗工段。甲烷精餾塔底部的LNG(質(zhì)量分數(shù)≥98%)送至罐區(qū),頂部燃料氣經(jīng)回收冷量后送至變溫吸附工段作為再生氣。
冷量來源:中壓氮氣節(jié)流膨脹制冷、液氮和混合冷劑(甲烷、丙烷、乙烯、異戊烷、氮氣)經(jīng)壓縮后節(jié)流膨脹產(chǎn)生。
該套裝置工藝包由杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司提供,主要由分子篩吸附系統(tǒng)、冷箱分離液化系統(tǒng)及混合冷劑制冷循環(huán)系統(tǒng)組成。分子篩吸附系統(tǒng)主要由吸附器及再生系統(tǒng)組成,采用成熟的液氮洗分子篩吸附技術(shù)脫除原料氣中的二氧化碳、水和甲醇。冷箱分離液化系統(tǒng)主要由板翅式換熱器組、氮洗塔及精餾塔組成,板翅式換熱器組合塔器采用鋁質(zhì)材質(zhì),避免了材料不同而出現(xiàn)的冷補償及泄漏問題。混合冷劑制冷循環(huán)系統(tǒng)主要由壓縮機單元和冷劑儲配單元組成,壓縮機采用單一MRC離心式壓縮機,能耗低、設(shè)備簡單,穩(wěn)定可靠。
該套裝置在3.1 MPa(表壓)、-184 ℃條件下運行,處理原料氣正常流量為98 443.8 m3/h(標態(tài)),可在設(shè)計負荷的60%~110 %運行。產(chǎn)品除合格的合成氣外還有LNG,故采用了技術(shù)成熟、經(jīng)濟性較好的混合制冷循環(huán)工藝為系統(tǒng)提供冷量。在保證生產(chǎn)安全可靠、連續(xù)運行、技術(shù)先進、三廢達標的基礎(chǔ)上,設(shè)備的制造選型立足國產(chǎn)化,最大程度減少了建設(shè)投資。
與傳統(tǒng)液氮洗裝置相比,該套裝置增加了LNG分離液化的功能,并增加了原料氣分離器、甲烷精餾塔、MRC壓縮機等設(shè)備,氮洗塔也增加了分餾段。在該套裝置之前,國內(nèi)也有液氮洗分離甲烷裝置,但甲烷分離后經(jīng)復溫得到甲烷氣體,再經(jīng)過甲烷液化裝置得到LNG;而該套裝置是將液氮洗和LNG液化合二為一,縮短了流程,減少了設(shè)備投資,工藝穩(wěn)定、操作簡單。
該套裝置于2015年11月中旬開始投料試車,2016年1月中旬運轉(zhuǎn)正常,各項工藝指標達到設(shè)計值,目前運行平穩(wěn),凈化氣CO含量和LNG質(zhì)量合格。試運轉(zhuǎn)期間,曾出現(xiàn)中壓氮氣和高壓氣相冷劑通道阻力大、工藝參數(shù)大幅波動、凈化氣中CO含量超標、LNG輸送管道堵塞等問題,相對應(yīng)提出了以下解決方案和預防措施。
3.1 中壓氮氣和高壓氣相冷劑通道阻力增大
投料試車初期,裝置運行平穩(wěn),各項工藝指標均在設(shè)計范圍內(nèi),但運行一段時間后,出現(xiàn)冷箱內(nèi)部中壓氮氣和高壓氣相冷劑通道阻力逐漸增大的問題,中壓氮氣壓差達0.628 MPa,高壓氣相冷劑壓差達0.459 MPa。經(jīng)分析,主要原因有:①中壓氮氣管道及高壓氣相冷劑管道為碳鋼材質(zhì),其內(nèi)壁極有可能殘留鐵銹,對通道形成堵塞,導致通道的阻力逐漸增大;②在系統(tǒng)開始置換時,設(shè)計方對露點檢測沒有提出明確要求,車間采用的是氮氣循環(huán)置換法,在出現(xiàn)阻力增大時,廠方提出要氮氣保壓1 h后進行露點檢測,由于檢測方法上的差異,可能導致置換不徹底,管道內(nèi)有水分殘留;③混合冷劑在卸車前,未對卸車管線進行露點檢測,管線中可能有殘留水分被帶入冷劑中。
解決措施:①用低壓氮氣對冷箱系統(tǒng)復溫到常溫,連續(xù)置換,置換合格后系統(tǒng)保壓1 h,進行露點檢測,露點在-60 ℃以下視為合格;②對進冷箱的所有通道采用爆破反吹法進行徹底吹除,壓力控制在0.4 MPa,以解決系統(tǒng)阻力大的問題。經(jīng)反復吹除、漏點檢測和工況模擬后,中壓氮氣通道和高壓氣相冷劑通道壓差降至0.03 MPa左右,達到設(shè)計條件。
3.2 工藝參數(shù)大幅波動
2015年11月29日11:00,裝置在接氣時,出現(xiàn)1#原料氣冷卻器溫度大幅降低、MRC壓縮機進口氣量突然減小的問題。經(jīng)分析,主要原因是原料氣經(jīng)分子篩給冷箱充壓進入精餾塔后,燃料氣開始釋放,此時溫度約-180 ℃的液氮已補充至燃料氣管線中;隨著燃料氣流量的逐漸增大,加快了液氮的快速流動和急劇蒸發(fā),導致1#原料氣冷卻器出口的幾種介質(zhì)溫度迅速下降,使混合制冷劑發(fā)生液化,MRC壓縮機進口氣量減小。
解決措施:①接氣時,應(yīng)嚴格按照規(guī)定的升壓速率對冷箱進行充壓;②引入液氮時,控制液氮量緩慢增加,當氣量波動時,注意觀察各點溫度變化;③當焦爐氣未并入系統(tǒng)時,原料氣在氮洗塔再沸器和甲烷精餾塔再沸器中盡量多進行換熱,以降低原料氣溫度,更好地利用氮洗塔和甲烷精餾塔的冷量;④當焦爐氣并入系統(tǒng)時,控制原料氣出氮洗塔再沸器和甲烷精餾塔再沸器的溫度必須低于-167 ℃,否則甲烷可能會堵在換熱器中。
3.3 凈化氣中CO含量超標
2015年12月10日,液氮洗裝置在接甲醇洗氣約1.0 h后,凈化氣中CO含量合格,然后送往合成工段,并將焦爐氣并入系統(tǒng),隨著焦爐氣的并入,凈化氣中CO含量迅速超標(CO體積分數(shù)達2 000×10-6),合成工段切氣。經(jīng)分析,主要原因是操作人員對中壓氮氣的流量以及混合冷劑制冷系統(tǒng)的控制過于急躁,系統(tǒng)溫度下降過快,氮洗塔內(nèi)溫度迅速降至甲烷凝固點以下,導致部分甲烷凍堵在氮洗塔塔板上,從而影響到液氮對CO的吸收。
解決措施:停運MRC壓縮機,用中壓氮氣對系統(tǒng)進行復溫,將氮洗塔溫度提高至-140 ℃,溫度升至甲烷凝固點以上;開啟MRC壓縮機,系統(tǒng)降溫,嚴格控制氮洗塔溫度后,CO含量達標(體積分數(shù)≤2×10-6)。
3.4 LNG輸送管道堵塞
2015年12月28日,液氮洗裝置接氣約1.5 h后,凈化氣中CO含量合格,送往合成工段,焦爐氣開始并入系統(tǒng),甲烷精餾塔液位緩慢上漲,LNG輸送管線經(jīng)液氮預冷至-168 ℃,開啟甲烷精餾塔塔底調(diào)節(jié)閥,將LNG送往儲罐,此時發(fā)現(xiàn)甲烷精餾塔液位無下降趨勢,打開儲罐進口管導淋閥,只有很少量氣體,LNG無法被送至罐區(qū),初步判斷LNG輸送管線某處堵塞。
解決措施:焦爐氣暫時切出系統(tǒng),打開甲烷精餾塔底部出口閥門及管道進行檢查,發(fā)現(xiàn)出口管道中有疑似保溫材料的異物,然后進行清理,并對LNG輸送管線進行了二次吹掃至露點合格。恢復管道,進行預冷,焦爐氣并入系統(tǒng),甲烷精餾塔液位開始下降,LNG順利送至儲罐。
該套裝置是國內(nèi)首套聯(lián)產(chǎn)LNG裝置,雖然在投料試車期間出現(xiàn)了一些問題,但整體上來看,裝置試運行比較順利,一次通過了72 h達產(chǎn)、達標考核,在試運行期間出現(xiàn)的問題和取得的經(jīng)驗是很有借鑒意義的。進入正式運行階段后,將進一步提高員工的操作技能,強化精細操作,保證裝置長周期穩(wěn)定運行。
2016- 04- 20)