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      6MD50氫氮壓縮機(jī)優(yōu)化改造總結(jié)

      2016-03-12 01:48:28趙勇群陳啟雷王小龍
      氮肥與合成氣 2016年12期
      關(guān)鍵詞:閥片活塞環(huán)氣閥

      趙勇群 陳啟雷 王小龍

      (安徽泉盛化工有限公司安徽滁州233290)

      6MD50氫氮壓縮機(jī)優(yōu)化改造總結(jié)

      趙勇群 陳啟雷 王小龍

      (安徽泉盛化工有限公司安徽滁州233290)

      0 前言

      合成氨生產(chǎn)裝置選用往復(fù)活塞式氫氮壓縮機(jī),高、低壓機(jī)分開,高壓機(jī)運(yùn)行總體平穩(wěn);6MD50型低壓機(jī)排氣量為471 m3/min(標(biāo)態(tài))。該低壓機(jī)在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,主機(jī)部分零部件及輔助設(shè)備匹配不合理,工藝不配套,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來安全隱患,嚴(yán)重制約了裝置產(chǎn)能的提升。為了提高該低壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低生產(chǎn)成本、減少勞動強(qiáng)度,結(jié)合實(shí)際工況對其部分部件進(jìn)行改造。

      1 6MD50型壓縮機(jī)存在的問題

      (1)壓縮機(jī)氣閥使用周期短,一段使用周期 在50 d左右,二、三、四、五段使用周期在20 d左右,檢修頻繁;

      (2)二段~五段活塞環(huán)使用周期短,特別是三、四、五段,使用周期僅30 d;

      (3)低壓機(jī)二段連桿大頭瓦經(jīng)常出現(xiàn)連續(xù)燒瓦現(xiàn)象,1個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)2次;

      (4)循環(huán)油泵原廠家配套是齒輪型式,與電機(jī)連接方式是尼龍齒形套,經(jīng)常因油泵故障或聯(lián)軸套損壞造成壓縮機(jī)停機(jī);甚至因油泵聯(lián)軸套損壞造成全廠停車1次。

      2 原因分析

      (1)氣閥使用周期短。特別是夏季尤為明顯,由于壓縮機(jī)抽排氣量大、氣體溫度偏高,一段活門更換時(shí)閥座及閥片上附著大量的硫黃和煤焦油;二~五段活門進(jìn)氣溫度高,氣體中水分分離不盡,造成氣體帶水,打斷氣閥彈簧和閥片,嚴(yán)重影響打氣量。氣體溫度高的原因系循環(huán)水量小,水中菌藻類尸體黏泥吸附在壓縮機(jī)各段換熱器列管上,影響了氣體的換熱效果。

      (2)活塞環(huán)使用周期短。壓縮機(jī)正常運(yùn)行時(shí),由于循環(huán)水量小造成每段氣缸的溫度高,加速了活塞環(huán)的磨損速率。檢修時(shí),還發(fā)現(xiàn)氣缸內(nèi)有缺油現(xiàn)象,特別是二、四、五段比較嚴(yán)重,說明氣缸注油量不足。同時(shí),還發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)和支撐環(huán)偏磨嚴(yán)重,說明活塞在往復(fù)運(yùn)動中,活塞不能處在同一中心線上。

      (3)2014年4月,出現(xiàn)2次連桿瓦燒瓦現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)二段連桿瓦供油不足,因連桿瓦油路流程與其他機(jī)型有區(qū)別,潤滑油首先從“十字頭”上下滑道進(jìn)入,依次進(jìn)入“十字頭”、“十字頭”銷、連桿小頭瓦、連桿大頭瓦,由此可見,大頭瓦是潤滑的最后環(huán)節(jié)。進(jìn)入大頭瓦的潤滑油由“十字頭”銷中部的2只孔經(jīng)過,油量偏小,連桿大頭瓦與曲軸摩擦產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)帶走,是燒瓦的主要原因。

      (4)循環(huán)油泵稀油站廠家選用齒輪油泵,設(shè)計(jì)使用壽命3~6個(gè)月。設(shè)備在運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)油泵部件磨損過大造成負(fù)荷增加,甚至油泵抱死。廠家采用尼龍齒形護(hù)套聯(lián)軸器,在油泵負(fù)荷增加時(shí),為了保護(hù)電機(jī),將較薄弱的尼龍齒形護(hù)套損壞,以保護(hù)油泵電機(jī)。

      3 改造措施及效果

      3.1 活門的改造

      (1)該低壓機(jī)的一段活門閥座和閥片附著大量硫磺和煤焦油。解決方法:①從工藝上著手解決,開好脫硫靜電除焦器和洗滌塔;②壓縮機(jī)進(jìn)口增設(shè)溴化鋰?yán)鋮s器,在降低壓縮機(jī)一入進(jìn)氣溫度,充分冷卻分離一入氣體中的水含量的同時(shí),又增加了壓縮機(jī)的吸氣量;③采用新技術(shù),將一段氣閥改造成防污氣閥。

      (2)該低壓機(jī)的二段至五段活門與一段都改為防污氣閥,閥片由鋼片改為PEEK工程塑料閥片。

      以上該低壓機(jī)的改造于2014年6月完成,經(jīng)其運(yùn)行結(jié)果表明,活門使用周期明顯延長,一段使用周期達(dá)7~8個(gè)月,二段至五段使用周期達(dá)3個(gè)月。每月節(jié)約維修費(fèi)用5萬多元,同時(shí)減少影響生產(chǎn)20臺時(shí)(6MD50型機(jī),按1 h 1臺時(shí)計(jì)),合成氨產(chǎn)量增加200 t。

      3.2 活塞環(huán)使用周期短的改造

      (1)將該低壓機(jī)的一段至三段活塞環(huán)由聚四氟乙烯材質(zhì)改為PES增強(qiáng)型塑料。

      (2)支撐環(huán)由設(shè)計(jì)托瓦型(活塞外圓的 1/3)改為整圓型,較大地降低了活塞往復(fù)運(yùn)動時(shí)在氣缸內(nèi)的跳動偏磨。

      (3)該低壓機(jī)的三段活塞原設(shè)計(jì)支撐環(huán)在活塞中間,將活塞加工改造,支撐環(huán)改到活塞兩端,即增加了活塞運(yùn)行時(shí)的平穩(wěn)性,又對活塞環(huán)進(jìn)行了保護(hù)。

      (4)將該低壓機(jī)的四、五段活塞環(huán)和支撐環(huán)由聚四氟乙烯材質(zhì)改為PEEK工程塑料,增強(qiáng)耐磨性。

      (5)氣缸注油量偏少,特別是二、四、五段,有針對性地對氣缸進(jìn)行小改造,在氣缸在原注油孔的180°位置上增加一個(gè)注油點(diǎn),注油量增加了1倍。

      3.3 氣缸溫度高和排氣溫度高的再次改造

      (1)氣缸夾套、填料冷卻水流速慢,回水溫度高(溫度達(dá)70 ℃)。解決方法:在氣缸、填料冷卻水管進(jìn)口增設(shè)管道泵,將循環(huán)水壓力由0.22 MPa提高至0.45 MPa,可將系統(tǒng)熱量及時(shí)帶走。

      (2)氣體溫度高。解決方法:首先將三段、四段水冷器進(jìn)行改造,將三段水冷器換熱面積由原設(shè)計(jì)的95 m2擴(kuò)大至140 m2,四段水冷器換熱面積由78 m2擴(kuò)大至110 m2。2015年8月,三段、四段水冷器改造完成投用后,水冷后氣體溫度由45 ℃下降至27 ℃。

      (3)循環(huán)水系統(tǒng)中菌藻黏泥不能充分分離,部分黏泥吸附在換熱器列管上。解決方法:將換熱器冷卻水配備反沖洗裝置,定期將冷卻器內(nèi)黏泥排出,泥水分離后循環(huán)水再回收到冷卻水系統(tǒng)。

      經(jīng)過以上技術(shù)改造措施實(shí)施后,6MD50型低壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)周期較大地延長,各段活塞環(huán)的運(yùn)轉(zhuǎn)周期由原來的20 d 延長至90 d。每月節(jié)約維修費(fèi)用8萬元,減少影響生產(chǎn)25 臺時(shí),合成氨產(chǎn)量增加250 t。

      3.4 低壓機(jī)二段連桿大頭瓦供油不足

      對“十字頭”銷油孔進(jìn)行改造,將對稱2孔改為3孔等分的方式,增加連桿瓦的潤滑油量;將潤滑油壓力由0.35 MPa提升至0.5 MPa。

      3.5 循環(huán)油泵使用周期短

      選用了新型螺桿油泵,電機(jī)選用質(zhì)量過硬的熱繼電器保護(hù),自2014年8月在4#機(jī)使用至今,運(yùn)行穩(wěn)定。

      3.6 鋁鎂連桿瓦

      曲軸頸光潔度不達(dá)標(biāo)和曲頸橢圓度超差值過大時(shí)使用鋁鎂連桿瓦,在曲軸的修復(fù)上起到良好的作用;但鋁鎂合金瓦材質(zhì)相對較硬,在設(shè)備運(yùn)行達(dá)2 200 h后要及時(shí)換成巴氏合金瓦,以免對曲軸造成過度磨損。

      4 結(jié)論

      新設(shè)備在初次試用時(shí),難免會出現(xiàn)一些問題,積極與制造廠家進(jìn)行技術(shù)研究,采用走出去、請進(jìn)來的方式主動向同行業(yè)學(xué)習(xí)新經(jīng)驗(yàn)、新方法。通過1年多的努力,4 臺新型低壓機(jī)存在的問題得到解決,保證了整個(gè)裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行。年節(jié)約維修費(fèi)用150萬元,年減少影響生產(chǎn)540臺時(shí),年多生產(chǎn)合成氨超過5 000 t,與2015年同期相比,可增加可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

      2016- 08- 11)

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