雷光明(中國石油遼河油田公司金海采油廠,遼寧 盤錦 124010)
注汽站熱采鍋爐調(diào)試研究
雷光明(中國石油遼河油田公司金海采油廠,遼寧 盤錦 124010)
遼河油田屬于以稠油熱采為主的老油田,注汽站的新改擴(kuò)建項目較多。熱采鍋爐設(shè)備在調(diào)試及投運(yùn)過程中,常會遇到燃?xì)膺\(yùn)行時蒸汽干度難控制、鍋爐爐膛負(fù)壓燃燒運(yùn)行、電動執(zhí)行器不能實(shí)現(xiàn)微調(diào)控制等問題,通過開展注汽站熱采鍋爐調(diào)試及研究,采取相應(yīng)措施后,熱采鍋爐設(shè)備順利穩(wěn)定生產(chǎn)出合格的蒸汽產(chǎn)品。
熱采鍋爐設(shè)備;調(diào)試;注汽站
由水罐來的清水由生水泵打入水處理設(shè)備,除去水中的鈉、鎂離子后進(jìn)入柱塞泵;由柱塞泵增壓后一路進(jìn)入給水換熱器內(nèi)管,經(jīng)U形換熱器加熱升溫后進(jìn)入對流段,另一路直接進(jìn)入對流段,由此控制對流段入口溫度;進(jìn)入對流段后經(jīng)過反復(fù)吸收煙氣熱量升溫后回到給水換熱器外管,預(yù)熱來水后進(jìn)入鍋爐輻射段進(jìn)行加熱,經(jīng)過輻射段往復(fù)加熱后產(chǎn)生干度為72%~75%之間的濕蒸汽;少量部分經(jīng)過三級減壓進(jìn)入燃料油套管管線外管伴熱燃料油。絕大部分再經(jīng)過蒸汽汽水分離器將濕蒸汽中的水分離,產(chǎn)生干度為99.9%的蒸汽;經(jīng)過注汽管線注入油井中。
熱采鍋爐設(shè)備所需清水由所在區(qū)塊的油氣集輸聯(lián)合站提供,流程上還設(shè)置了兩個干度取樣點(diǎn);一處位于輻射段出口,用于檢測鍋爐運(yùn)行所產(chǎn)生的蒸汽質(zhì)量并進(jìn)行跟蹤控制。另一處位于蒸汽汽水分離器出口,用于檢測去井蒸汽質(zhì)量。流程中所產(chǎn)生的污水可回收利用部分,經(jīng)過回收管線回到水罐。不可回收部分進(jìn)入污水池,使用排污泵管輸至附近采油站后由聯(lián)合站回收處理。
901鍋爐設(shè)備及工藝流程安裝施工保溫結(jié)束并檢測合格,具備試運(yùn)條件。聯(lián)合站將供水閥門打開,投運(yùn)供清水管線;將水罐液位上滿后,依次投運(yùn)水處理設(shè)備、柱塞泵,對熱采鍋爐經(jīng)行走水;關(guān)閉鍋爐蒸汽出口閥門,爐水全部經(jīng)放空排污進(jìn)入污水池;池內(nèi)液位漲至1/3時啟動排污泵,投運(yùn)外排污流程。并進(jìn)行了20余次的檢查、消漏工作,直到無漏點(diǎn)為止。熱采鍋爐設(shè)備走水投運(yùn)工作完成后,進(jìn)行啟爐前準(zhǔn)備工作。因公司決定調(diào)試期間燃?xì)膺\(yùn)行,故燃油部分設(shè)備并未投運(yùn)。燃?xì)庀到y(tǒng):打開天然氣入口閥門,打開主燃?xì)夤苈烽y門,打開各壓力表針閥。引燃系統(tǒng):打開引燃管路進(jìn)出口閥及各壓力表針閥。儀用空氣系統(tǒng):打開空壓機(jī)出口閥門及空氣干燥器的進(jìn)出口閥。排污系統(tǒng):關(guān)閉輻射段、對流段、爐管及汽水分離器排污閥,并閉霧化和平共處取樣過濾器閘閥,打開匯總排污閥;疏水系統(tǒng):打開天然氣進(jìn)口油氣分離器下疏水器前的閥門。調(diào)試運(yùn)行前工作全部結(jié)束后,開始向熱采鍋爐給水、送氣,鍋爐試運(yùn)點(diǎn)火成功。
2.1 在系統(tǒng)未通電之前進(jìn)行
按產(chǎn)品動力配線圖檢查并核定各電機(jī)額定電流;檢查各電機(jī)相間絕緣和對地絕緣;對機(jī)泵進(jìn)行啟動前的清洗和填充相應(yīng)的潤滑油料;按產(chǎn)品控制原理圖檢查接線各回路情況,確認(rèn)系統(tǒng)無松動或無錯接、漏接、短路等現(xiàn)象,做好通電前的準(zhǔn)備;最后檢查系統(tǒng)各元件有無損壞等情況。
2.2 在系統(tǒng)通電后進(jìn)行
檢查各系統(tǒng)回路及CPU程序是否正常;匹配一二次儀表功能檢查和調(diào)整分類系統(tǒng)的各項參級設(shè)置;依次點(diǎn)動柱塞泵、鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等轉(zhuǎn)動設(shè)備,檢查確認(rèn)其轉(zhuǎn)動方向,反之則調(diào)換相線。但柱塞泵不允許在無水狀態(tài)下轉(zhuǎn)動;將所有的二次氣動儀表終端對空,啟動空壓機(jī)以吹掃供氣管線,吹掃完畢后復(fù)原。在斷電情況下,拆下點(diǎn)火程序器,使用短接線試驗各電磁閥及電動閥其動作狀況;在有介質(zhì)的動態(tài)情況下,檢驗各系統(tǒng)設(shè)限壓力點(diǎn)報警的準(zhǔn)確性,個別試驗如蒸汽壓力的報警試驗可在啟動產(chǎn)生壓力后設(shè)定某低限值試驗,以確認(rèn)正常運(yùn)行后各壓力設(shè)限報警點(diǎn)的可靠性能;檢驗設(shè)限溫度點(diǎn)報警的準(zhǔn)備性,可采取改變原設(shè)定值的方法,試驗后再復(fù)原;建議做模擬點(diǎn)火試驗,拆下火焰監(jiān)測器,將編程器與CPU連接置到“監(jiān)視”位,強(qiáng)制聯(lián)鎖點(diǎn)火程序器,引燃燈提示后,用火源照亮監(jiān)視孔,觀察引燃火—主火—調(diào)火的全過程,試驗完畢后斷開點(diǎn)頭程序器聯(lián)鎖;調(diào)節(jié)燃燒器引燃系統(tǒng)上的助燃配風(fēng)螺針,一般是將螺針擰到底再逆時針旋轉(zhuǎn)一圈半左右為好;校驗差壓變送器;試驗壓力變送器;校驗燃燒器上的閥門定位器及氣馬達(dá)驅(qū)動情況或測試燃燒器電動馬達(dá)的驅(qū)動情況;試驗回水調(diào)節(jié)閥的動作情況;試驗電加熱器控制回路和啟停情況;按變頻器使用說明書調(diào)試柱塞泵變頻器,達(dá)到運(yùn)行條件。
2.3 烘爐時間及火量研究
依據(jù)先小火后大火,逐步提溫的原則,901熱采鍋爐設(shè)備在進(jìn)行了走水、試漏及點(diǎn)火試運(yùn)后,開始經(jīng)行烘爐工作。點(diǎn)火后小火運(yùn)行,鍋爐排量設(shè)定為9m3/h。烘干約2小時使水分蒸發(fā)掉1/2,期間天然氣流量約為909m3/h;然后調(diào)整為允許調(diào)火狀態(tài),使用中火再運(yùn)行4h,期間天然氣流量約為2009m3/h;最后用大火再烘4h,可全烘干。期間天然氣流量約為4509m3/h;烘爐期間利用觀火空觀察爐膛內(nèi)燃燒情況,烘爐后期當(dāng)觀察到爐膛內(nèi)過渡段爐襯泛紅且觀火孔玻璃不再有水蒸汽時,爐膛基本烘干。烘爐過程中升溫不宜太快,在烘爐期間,調(diào)節(jié)適量的過??諝猓豢纱蜷_對流段旁路,否則,對流段會產(chǎn)生冷凝水,易導(dǎo)致靠近油嘴部分的爐襯烘干,而對流段局部內(nèi)襯不能烘透。烘爐時對流段、輻射段下面的排污閥打開排污。烘爐完畢后檢查爐膛耐火層狀況,對存在的缺陷進(jìn)行修復(fù)。
(1)注汽鍋爐設(shè)備投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作十分關(guān)鍵,并對今后長期運(yùn)行至關(guān)重要。準(zhǔn)備工作應(yīng)該在設(shè)備安裝時開始,鍋爐設(shè)備的準(zhǔn)備工作進(jìn)行的非常仔細(xì)、認(rèn)真,從正式投產(chǎn)到現(xiàn)在沒有發(fā)生故障停爐。
(2)熱采鍋爐設(shè)備尤其是新設(shè)備在投產(chǎn)過程中,對出現(xiàn)的各類大小問題都必須嚴(yán)肅認(rèn)真對待,科學(xué)分析,直到找出問題的根本原因,絕不簡單從事,以免后期多走彎路。
(3)熱采鍋爐設(shè)備中儀器儀表、檢測設(shè)備等精密設(shè)備的正常平穩(wěn)運(yùn)行對發(fā)現(xiàn)問題、解決問題及設(shè)備的長期平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要,在日常運(yùn)行過程中注重保養(yǎng)維護(hù)。
雷光明,工程師,現(xiàn)在遼河油田公司金海采油廠熱注作業(yè)區(qū),從事熱注管理工作。