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      計量設(shè)備與流程對液量含水的影響研究

      2016-03-13 13:33:51王麗霞華北油田分公司第三采油廠河北河間062450
      化工管理 2016年36期
      關(guān)鍵詞:產(chǎn)液液量單井

      王麗霞(華北油田分公司第三采油廠,河北 河間 062450)

      計量設(shè)備與流程對液量含水的影響研究

      王麗霞(華北油田分公司第三采油廠,河北 河間 062450)

      隨著油田開發(fā)時間的延長,油井地面設(shè)備與工藝流程日趨復雜和老齡化,這些因素對錄取液量含水資料的準確性影響日益突顯出來,該因素在實際生產(chǎn)中又最易被忽略,導致液量含水變化后不能準確、短時分析出突變原因。為此從現(xiàn)場引起問題事例分析入手,研究出最易出現(xiàn)問題的流程點。

      計量設(shè)備;地面流程;日產(chǎn)液;含水;取樣器;漏失

      1 計量設(shè)備與流程對日產(chǎn)液量的影響

      1.1 井口單流閥漏失造成液量下降

      因降本增效原因串聯(lián)流程廣范應用于生產(chǎn)現(xiàn)場,目前我廠油井中2口及2口以上串聯(lián)流程占了總開井數(shù)的72.5%。串聯(lián)流程的井口出油管線內(nèi)都安裝單流閥,但單流閥從開始裝入使用幾乎就是終生服務,隨著長時間的生產(chǎn)磨損、油砂對單流閥的腐蝕,單流閥漏失的現(xiàn)象已很普通,但單流閥的漏失存在著一定的隱蔽性,卻又給錄取產(chǎn)液資料帶來影響。例如油井高30-13和高30-12井串聯(lián),高30-13井于09年7月因油管漏失液量逐漸下降直至無液,高30-13井產(chǎn)液量下降同時新高30-12井產(chǎn)液量也同時下降,測功圖診斷功圖資料正常,液面呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢,根據(jù)資料判斷高30-12井同時出現(xiàn)了油管漏失,因高30-12井上次檢泵時間不足2個月,對該井再次油管漏失持一定懷疑性。先對高30-13井檢泵恢復,利用檢泵時機專門檢查管線各處流程,結(jié)果發(fā)現(xiàn)高30-13井單流閥漏失;高30-13井作業(yè)恢復后高30-12井的產(chǎn)液量也恢復了正常,高30-12井的產(chǎn)液量下降因高30-13井單流閥失效導致,因查明原因及時,避免了一次盲目上作業(yè)的浪費。

      單流閥漏失特征:串聯(lián)井組中任一口出現(xiàn)單流閥漏失后,其余液量高于此井的液量會返到單流閥漏失的井上,造成正常井產(chǎn)液下降的假象;若有一口井出現(xiàn)無液后,嚴重時會造成另外一口井也不產(chǎn)液的假象。

      解決辦法:串聯(lián)井組中單井量油時一定要關(guān)閉停井的生產(chǎn)閥門,能有效避免因單流閥漏失對正常井產(chǎn)液量的影響。

      1.2 計量間閥門漏失造成液量下降

      1.2.1 單井上流閥門漏失

      計量站的大部分油井產(chǎn)液量在同一時間段出現(xiàn)下降,只有個別井產(chǎn)液量正常,問題在哪?例河五計有5口油井,正常時5口井產(chǎn)液量443噸,可近段時間5口井產(chǎn)液量下降至331噸,有4口井產(chǎn)液量出現(xiàn)不同程度下降,只有1口井液量正常。對其中1口液量下降幅度大井作業(yè),檢泵后產(chǎn)液量仍未恢復正常。為了查明原因?qū)λ芯畯乃膫€節(jié)點井口、管線、分離器、閥門查找:井口憋壓、地面巡線及對管線檢測、對分離器校驗都正常;最后只剩下計量間閥門,用排除法先對液量正常井閥門檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)是液量正常井的上流閥門漏失引起其余井液量下降。

      上流閥門漏失排查方法:將懷疑井停井,在計量間將該井的溫度計和壓力表裝全,同時關(guān)閉該井上、下流閥門,同時將2-3口液量較高井倒入量油流程,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該井的站溫上升(因有溫度更高井液時流入使溫度升高),取樣口處的壓力表壓力上升,說明該井的上流閥門漏失。

      上流閥門漏失引起的特征:計量站的大部分油井產(chǎn)液量在同一時間段出現(xiàn)下降,只有個別井液量正常。

      1.2.2 單井下流閥門漏失

      當一口油井量油時出現(xiàn)液量下降或是無液,若桿管泵沒問題后,當排查地面流程。

      下流閥門漏失排查方法:打開上流閥門(進入量油管線閥門)、關(guān)閉下流閥門(進入?yún)R管的閥門)進行量油,量油液量下降甚至無液,應該確定是下流閥門漏失造成液量下降甚至無液。

      下流閥門漏失引起的特征:只有單井日產(chǎn)液量出現(xiàn)不正常。

      1.2.3 分離器出口閥門漏失

      一個站內(nèi)所有油井量油時發(fā)出產(chǎn)液量均出現(xiàn)小幅下降,下降幅度在2~5噸之間,這種下降存在極大隱藏性,也極易被認為是人為量油波動造成;仔細分析應該發(fā)現(xiàn)量油波動應該有升有降,不會是所有井液量都下降,應該是哪有漏失才會出現(xiàn)這種情況?這個漏失點應該是所有井都油流都經(jīng)過之處,應排查之處就是分離器的流程。

      排查方法:將有一定液量的分離器的進出口閥門全部關(guān)閉,一段時間后液面自行下降,判斷是出口閥門漏失。

      引起的特征:漏失導致站內(nèi)所有井產(chǎn)液量均出現(xiàn)小幅小降。

      2 計量設(shè)備與流程對含水的影響

      2.1 取樣流程對含水的影響

      計量間取樣閥門有四種流程:第一種流程取樣閘門裝在量油流程管線的上方;第二種流程取樣閘門裝在量油流程的下方;第三種流程取樣閘門裝在量油流程管線中間;第四種流程取樣閘門裝在單井來油管線上。

      第一種流程導入量油流程后,油流進入分離器管線,因取樣閘門在上方,來油將遵循水重油輕的規(guī)律,取出的單井含水會比油井本身含水偏低;第二種流程導入量油流程后,油流進入分離器管線,因取樣閘門在下方,取出的單井含水會比油井本身含水偏高;第三種、第四種流程取出的單井含水與油井本身結(jié)果相符。

      2.2 取樣設(shè)備對含水影響

      目前井口取樣器有兩種:一種是普通針形閥取樣器,一種是新式磁力閥取樣器。普通的針形閥直按焊接在油管線表面,新式磁力取樣器安裝在油管線上。

      普通的針形閥錄取到的含水有一定局部性,經(jīng)過現(xiàn)場取樣調(diào)查,普通針形閥取樣器對油水分離嚴重的中高含水期油井化驗結(jié)果誤差大,最大識差達到30%以上;對特高含水期、特低含水期且油水未分離的油井化驗結(jié)果符合油井本身含水。

      磁力取樣器內(nèi)部有一根管,這根管的高度正好達到油管線中間,能錄取到油管線中間油流,錄取到的含水真實反應油井本身含水。

      3 結(jié)語

      資料發(fā)生變化后不但要從人員操作、地層變化分析,還要從計量設(shè)備與現(xiàn)場流程中查找變化原因,要全方位、多角度分析問題;取樣儀器的樣式和安裝位置對含水資料準確性有一定影響,建議現(xiàn)場大力推廣使用新型磁力取樣器。

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