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      火電廠煙氣超低排放技術(shù)研究

      2016-03-14 01:26:26鄧輝鵬
      綜合智慧能源 2016年2期
      關(guān)鍵詞:電除塵器吸收塔除塵器

      鄧輝鵬

      (中國華電工程(集團(tuán))有限公司,北京 100073)

      火電廠煙氣超低排放技術(shù)研究

      鄧輝鵬

      (中國華電工程(集團(tuán))有限公司,北京 100073)

      隨著國家對火電廠污染物排放要求的日益嚴(yán)格,各火電企業(yè)開展了一輪大規(guī)模的火電廠煙氣超凈排放改造行動。列舉了3種目前我國火電廠主流的超凈排放改造技術(shù)方案,并分別對其特點(diǎn)進(jìn)行分析,為電廠選擇符合不同SO2排放質(zhì)量濃度要求的煙氣超凈排放技術(shù)方案提供參考。

      濕法煙氣脫硫;超凈排放;脫硫工藝;串聯(lián)吸收塔;雙塔雙循環(huán);濕式電除塵器

      1 超凈排放技術(shù)路線概況

      2014年9月,國家發(fā)展與改革委員會、環(huán)境保護(hù)部及國家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,明確規(guī)定了各地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放質(zhì)量濃度須基本達(dá)到的燃?xì)廨啓C(jī)標(biāo)準(zhǔn)限值,即在基準(zhǔn)氧體積分?jǐn)?shù)為6%的條件下,東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組煙塵、SO2及NOx排放質(zhì)量濃度分別不高于10,35及50mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,O2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6%,下同),中部地區(qū)新建機(jī)組原則上接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)限值,鼓勵西部地區(qū)新建機(jī)組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)限值,穩(wěn)步推進(jìn)東部地區(qū)現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組實施大氣污染物排放質(zhì)量濃度基本達(dá)到燃?xì)鈾C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)限值的環(huán)保改造,鼓勵其他地區(qū)進(jìn)行現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組達(dá)到或接近燃?xì)鈾C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)限值的環(huán)保改造。

      2015年7月16日,環(huán)境保護(hù)部組織各發(fā)電集團(tuán)在北京緊急召開了“十三五”燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放工作推進(jìn)會。會議要求“十三五”超低排放改造機(jī)組煙塵、SO2及NOx限值原則上按照5,35及50mg/m3考慮;火焰爐和循環(huán)流化床(CFB)機(jī)組超低排放改造NOx排放限值按照100mg/m3考慮,SO2和煙塵排放限值仍按照35,5mg/m3考慮;位于廣西、重慶、四川和貴州高硫煤地區(qū)的機(jī)組超低排放改造SO2排放限值按照200mg/m3考慮,NOx和煙塵排放限值按照50,5mg/m3考慮。

      在此背景之下,各火電企業(yè)開展了一輪大規(guī)模的火電廠煙氣超低排放改造行動。目前,脫硫除塵超低排放改造的技術(shù)路線主要分為以下4種:(1)脫硫增容改造+濕式電除塵器;(2)電除塵器改造+合金托盤+三級屋脊式除霧器;(3)電除塵器改造+三級屋脊式除霧器+翹片式管式冷凝器(又稱凝變)+超細(xì)霧化系統(tǒng);(4)高效一體化脫硫除塵技術(shù)(設(shè)置離心管束式除塵器)。

      2 超低排放的技術(shù)路線特點(diǎn)分析

      2.1 脫硫增容改造+濕式電除塵器

      天津軍電熱電有限公司#9,#10機(jī)組(2×350MW)原設(shè)置有選擇性催化還原(SCR)脫硝、石灰石-石膏濕法脫硫和布袋除塵器等煙氣處理裝置,處理前SO2,NOx和煙塵排放質(zhì)量濃度為3800.000,450.000及42.882mg/m3,處理后的排放設(shè)計值分別為100,200及30mg/m3。

      由于該熱電公司處于國家環(huán)保要求的重點(diǎn)區(qū)域,2014年8月,對#9,#10機(jī)組進(jìn)行了煙氣超低排放改造。改造后,SO2,NOx和煙塵排放質(zhì)量濃度限值分別為35,50及5mg/m3。該項目脫硝改造采取了置換SCR反應(yīng)器原有上層催化劑和加裝預(yù)留層催化劑的技術(shù)方案。

      該項目脫硫除塵改造技術(shù)方案為:脫硫裝置采用串塔方案,利用原吸收塔作為一級塔,新建吸收塔作為二級塔,新增吸收塔與原吸收塔串聯(lián)布置,煙氣脫硫(FGD)入口SO2質(zhì)量濃度為3 800mg/m3,出口排放質(zhì)量濃度不大于35mg/m3,脫硫效率大于99.10%。煙氣首先進(jìn)入原吸收塔,經(jīng)一次處理后煙氣中SO2質(zhì)量濃度約為500mg/m3左右,再進(jìn)入二級吸收塔,經(jīng)過進(jìn)一步洗滌處理后煙氣中的SO2質(zhì)量濃度降低至35mg/m3以下,并通過煙囪排出。新增的二級塔設(shè)置有3臺漿液循環(huán)泵,吸收塔上部設(shè)置3級屋脊式除霧器,吸收塔頂部出口設(shè)置濕式靜電除塵器,保證煙囪入口的粉塵質(zhì)量濃度小于5mg/m3。

      該公司于2014年年底完成了改造任務(wù),SO2,NOx和粉塵等污染物排放指標(biāo)均達(dá)到、甚至高于國家燃?xì)鈾C(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn)。

      該項目的濕式靜電除塵器具有以下特點(diǎn):(1)采用獨(dú)立支撐置放在吸收塔頂部,沖洗水流經(jīng)設(shè)備后直接回到吸收塔,不需要獨(dú)立的廢水處理裝置;(2)采用蜂窩式導(dǎo)電玻璃鋼作為陽極板,設(shè)備質(zhì)量小,空間利用率高,耐腐蝕;(3)采用二次冷凝超細(xì)霧化系統(tǒng),陽極表面自動形成較為均勻的水膜,24 h沖洗一次,水耗低,單臺300MW機(jī)組平均水耗約為2m3/h;(4)煙氣流速高(約為2.5m/s),阻力?。s為300Pa),粉塵脫除效率高(約為85%),PM2.5去除率高(約為70%)。

      2.2 除塵器改造+合金托盤+三級屋脊式除霧器

      陜西華電蒲城第二發(fā)電有限責(zé)任公司#5,#6(2×660MW)機(jī)組原有脫硝裝置為SCR脫硝裝置,原有除塵器為雙室4電場靜電除塵器,原有脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,設(shè)置煙氣再熱器(GGH),1爐配1塔,煤種收到基硫分為2.9%,F(xiàn)GD入口SO2質(zhì)量濃度為6522mg/m3,出口SO2排放質(zhì)量濃度小于365mg/m3。蒲城縣屬于環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)地區(qū),離西安直線距離108 km,當(dāng)?shù)丨h(huán)保局要求該公司必須實現(xiàn)超低排放。

      2014年下半年,對該公司#5,#6機(jī)組進(jìn)行了超低排放改造,脫硝改造采取了置換SCR反應(yīng)器原有上層催化劑和加裝預(yù)留層催化劑的技術(shù)方案,原有電除塵器采取高頻電源的改造方案,改造后除塵器的出口粉塵質(zhì)量濃度小于30mg/m3,脫硫采用了串塔方案,要求改造后煙囪入口SO2,NOx和煙塵限值分別為35,50及10mg/m3。

      該項目脫硫除塵改造的技術(shù)方案為:脫硫裝置采用串塔(雙塔雙循環(huán))方案,利用原吸收塔作為一級塔,新建吸收塔作為二級塔,拆除原有脫硫系統(tǒng)的GGH,新建吸收塔放置在原GGH的位置,二級吸收塔設(shè)置1層合金托盤和三級屋脊式除霧器(出口霧滴質(zhì)量濃度小于15mg/m3),F(xiàn)GD入口SO2質(zhì)量濃度為6522mg/m3,要求出口SO2排放質(zhì)量濃度不大于35mg/m3,脫硫效率大于99.47%,出口粉塵質(zhì)量濃度小于10mg/m3。

      #6機(jī)組脫硫增容改造于2015年6月完成試運(yùn)行,改造后除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度小于30mg/m3時,煙囪入口SO2質(zhì)量濃度小于35mg/m3,煙囪入口粉塵質(zhì)量濃度小于10mg/m3;當(dāng)除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度小于20mg/m3時,煙囪入口粉塵質(zhì)量濃度小于5mg/m3。

      該項目串塔(雙塔雙循環(huán))方案具有如下技術(shù)特點(diǎn)。

      (1)每個吸收塔系統(tǒng)設(shè)備獨(dú)立控制,易于優(yōu)化和快速調(diào)整,能適應(yīng)含硫量和負(fù)荷的大幅變化,適合于中、高硫煤的超低排放改造,系統(tǒng)余量充足。

      (2)在增容改造過程中,能夠充分利用原有脫硫裝置的相關(guān)設(shè)備,避免拆塔重建或原塔改造。

      (3)在增容改造過程中,由于新吸收塔與原有吸收塔相互獨(dú)立,吸收塔建設(shè)工程中無需停運(yùn)原有脫硫系統(tǒng),只需在煙道匯口時停運(yùn),大大減少了主機(jī)的停機(jī)時間。

      (4)由于有2個相互獨(dú)立的吸收塔,可以降低前塔漿池pH值,利于氧化獲得高品質(zhì)石膏,又能提高后塔的pH值,保持高脫硫效率。

      (5)新塔與舊塔單獨(dú)設(shè)置,有利于降低吸收塔高度,新塔可以按照超低排放要求靈活增加托盤和三級屋脊式除霧器。

      2.3 除塵器改造+三級屋脊式除霧器+凝變+超細(xì)霧化系統(tǒng)

      陜西華電楊凌熱電有限公司一期工程為2× 350MW超臨界燃煤機(jī)組,同步建設(shè)脫硝、除塵、脫硫裝置。項目要求鍋爐排出的煙氣經(jīng)電袋復(fù)合除塵器除塵后煙塵質(zhì)量濃度小于10mg/m3,脫硫入口SO2質(zhì)量濃度為2866mg/m3,吸收塔出口SO2出口排放質(zhì)量濃度限值為35 mg/m3,煙塵質(zhì)量濃度小于5mg/m3。

      該工程“煙塔合一”,每臺機(jī)組設(shè)置1臺吸收塔,布置在冷卻塔內(nèi),單臺吸收塔設(shè)置5層噴淋層,漿液循環(huán)泵流量為6800m3/h,設(shè)置3層屋脊式除霧器,1套翹片式管式冷凝器和1套超細(xì)霧化系統(tǒng)。

      該脫硫新建工程于2014年12月開工,2015年年底通過168 h試運(yùn)行,各項性能指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計值,吸收塔出口SO2質(zhì)量濃度小于35mg/m3,煙塵質(zhì)量濃度小于5mg/m3。

      2.4 高效一體化脫硫除塵改造技術(shù)

      華電寧夏靈武發(fā)電有限公司二期#3,#4(2×1000MW)機(jī)組煙氣脫硫增容改造工程,新建吸收塔作為一級塔,設(shè)置1層合金托盤和4層噴淋層,吸收塔上部安裝1層屋脊式除霧器,原吸收塔作為二級吸收塔,本次改造更換原有噴淋層和噴嘴,并將現(xiàn)有二級屋脊式除霧器拆除,整體更換為高效離心管束式除塵器。

      設(shè)計要求改造后脫硫系統(tǒng)入口SO2質(zhì)量濃度為6200mg/m3,煙囪入口SO2質(zhì)量濃度為35mg/m3,脫硫系統(tǒng)入口粉塵質(zhì)量濃度為50mg/m3,煙囪入口粉塵質(zhì)量濃度為5mg/m3,脫硫率不低于99.44%。

      該項目已經(jīng)完成二級吸收塔的改造,新建吸收塔還未建完,從分散控制系統(tǒng)(DCS)數(shù)據(jù)上看,二級吸收塔入口粉塵質(zhì)量濃度超過了50mg/m3,煙囪入口粉塵質(zhì)量濃度小于10mg/m3。

      高效離心管束式除塵器入口粉塵質(zhì)量濃度范圍大,改造時間短,投資相對較低,是較有優(yōu)勢的新技術(shù),但由于此技術(shù)已經(jīng)投產(chǎn)的項目較少,鍋爐低負(fù)荷下也沒有可調(diào)節(jié)的機(jī)構(gòu),能否保證長期、穩(wěn)定、高效運(yùn)行還需要時間的檢驗。

      2.5 除塵器改造技術(shù)

      火電廠采用超細(xì)濾袋進(jìn)行電袋除塵器改造,電除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度能控制在10mg/m3以下;采用MGGH+低低溫靜電除塵器技術(shù),粉塵質(zhì)量濃度能控制在10~20mg/m3;采用高頻電源+脈沖電源改造,粉塵質(zhì)量濃度能控制在30mg/m3以下;采用普通的高效靜電除塵器,粉塵質(zhì)量濃度能控制在100mg/m3以下。

      值得一提的是選用超細(xì)濾袋后,電除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度能夠控制在10mg/m3以下,但粉塵均為超細(xì)粉塵,后置粉塵捕集裝置的效率也會降低。采用MGGH+低低溫靜電除塵器技術(shù)后,除塵器出口的粉塵粒徑也相對較大,后置粉塵捕集裝置也會更加高效。

      根據(jù)不同的出口粉塵質(zhì)量濃度,推薦的粉塵后處理方案見表1。

      表1 推薦粉塵后處理方案mg/m3

      3 結(jié)束語

      脫硫入口SO2質(zhì)量濃度小于3 500mg/m3的電廠要實現(xiàn)SO2排放質(zhì)量濃度小于35mg/m3的超低排放目標(biāo),可選用單塔(增加噴淋層)+托盤方案;脫硫入口SO2質(zhì)量濃度大于3 500mg/m3的電廠要實現(xiàn)SO2排放質(zhì)量濃度小于35mg/m3的超低排放目標(biāo),宜選用串塔(雙塔雙循環(huán))方案。

      濕式電除塵器除塵效率高,處理工藝穩(wěn)定可靠,但造價和運(yùn)行費(fèi)用均較高;托盤+三級屋脊式除霧器的除塵效率相對較低,但改造難度小,安裝簡單,造價和運(yùn)行費(fèi)用低;三級屋脊式除霧器+凝變+超細(xì)霧化系統(tǒng)的除塵效率和造價居中,所以建議除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度在10~20mg/m3的電廠可采用托盤方案或凝變+超細(xì)霧化方案,除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度在20~30mg/m3的電廠可視情況采用托盤方案或托盤+凝變+超細(xì)霧化方案,除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度30mg/m3以上的電廠可采用濕式電除塵器方案。

      (本文責(zé)編:弋洋)

      X 701.3

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      1647-1951(2016)02-0065-03

      鄧輝鵬(1980—),男,湖南郴州人,工程師,從事火力發(fā)電廠煙氣脫硫、脫硝、除塵方面的工作(E-mail:denghp@chec.com.cn。

      2015-09-22;

      2016-01-25

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