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      大型交流電動(dòng)機(jī)軸承防高溫及軸電流改造

      2016-03-14 01:26:24陳勇龍
      綜合智慧能源 2016年2期
      關(guān)鍵詞:軸套磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)

      陳勇龍

      (華電國(guó)際韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司B廠,廣東韶關(guān) 512229)

      大型交流電動(dòng)機(jī)軸承防高溫及軸電流改造

      陳勇龍

      (華電國(guó)際韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司B廠,廣東韶關(guān) 512229)

      某電廠磨煤機(jī)大型交流電動(dòng)機(jī)軸承在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)高溫、異音現(xiàn)象,軸承易損壞,影響了機(jī)組的正常運(yùn)行。對(duì)隱患原因進(jìn)行了分析,并提出了防止形成軸電流、防止軸承溫度過(guò)高等改善措施,經(jīng)驗(yàn)證,改造在實(shí)際應(yīng)用中取得了良好效果。

      軸電流;油膜;放電;固可接材料

      1 隱患概述

      某電廠機(jī)組容量為1×125MW。鍋爐的磨煤機(jī)型號(hào)為DTM320-580,配電動(dòng)機(jī)型號(hào)為YTM560-6,額定功率為800 kW。電動(dòng)機(jī)前端軸承型號(hào)為NU234EC/C3,后端為6332/C3。自2003年投產(chǎn)至2005年,2臺(tái)磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀況較差,檢修后的電動(dòng)機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后軸承溫度高達(dá)75℃,且出現(xiàn)異音,聲音逐漸增大,持續(xù)3~5個(gè)月。每次對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行檢修都必須更換前、后端軸承,以至電動(dòng)機(jī)運(yùn)行周期越來(lái)越短,造成檢修工作量劇增,材料消耗增大。軸承價(jià)格較高,占很大一部分日常維護(hù)費(fèi)用,更為嚴(yán)重的是,2臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定,已經(jīng)影響到機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

      2 原因分析

      電動(dòng)機(jī)制造和安裝工藝不合格、轉(zhuǎn)子偏心造成氣隙不均勻、扇形片疊成的定子鐵芯的拼片數(shù)目選擇不合適及電動(dòng)機(jī)供電電源中含有諧波等原因,使電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子產(chǎn)生軸電壓,轉(zhuǎn)子軸電壓在前、后軸承與定子前、后端蓋及定子鐵芯之間形成閉合回路,產(chǎn)生軸電流。在設(shè)備運(yùn)行時(shí),軸電壓達(dá)到一定值時(shí)會(huì)擊穿軸承室油膜,產(chǎn)生軸電流,進(jìn)而損壞電動(dòng)機(jī)前、后端軸承,導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)軸承聲音異常,嚴(yán)重時(shí)電動(dòng)機(jī)軸承磨損增大,引起電動(dòng)機(jī)定、轉(zhuǎn)子出現(xiàn)掃膛故障。

      因設(shè)計(jì)原因,電動(dòng)機(jī)采用空-空冷卻方式,冷卻風(fēng)從后端進(jìn)入電動(dòng)機(jī)本體,經(jīng)過(guò)本體帶出來(lái)的熱風(fēng)從前端排出至電動(dòng)機(jī)頂部冷卻器,冷卻后再?gòu)碾妱?dòng)機(jī)后端進(jìn)風(fēng),形成一個(gè)封閉的冷卻系統(tǒng)。冷卻器利用電動(dòng)機(jī)尾部風(fēng)扇抽風(fēng)對(duì)空氣進(jìn)行冷卻,因電動(dòng)機(jī)前端是熱風(fēng)出口,出風(fēng)室與前端軸承座相連,所以前端軸承溫度高。電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行一段時(shí)間后,前端軸承溫度在夏季高達(dá)83℃,并出現(xiàn)異音,且聲音逐漸增大,軸承室溫度升高,導(dǎo)致軸承損傷。經(jīng)過(guò)多次檢修發(fā)現(xiàn),電動(dòng)機(jī)運(yùn)行周期縮短,大多是由于電動(dòng)機(jī)軸承受損所致,而造成軸承受損的主要原因是軸電壓累積,使軸承油膜被擊穿形成軸電流,軸電流不斷對(duì)軸承內(nèi)圈放電,導(dǎo)致軸承滾道產(chǎn)生麻點(diǎn)。這種損壞不斷擴(kuò)大,形成搓板狀傷痕,導(dǎo)致軸承狀況越來(lái)越差,再加上軸承運(yùn)行溫度高,更易損壞軸承。

      3 改進(jìn)方案

      3.1 防軸電流改進(jìn)方案

      軸電流流經(jīng)回路為轉(zhuǎn)子本體→轉(zhuǎn)軸→前軸承→前端蓋→定子鐵芯→后端蓋→后軸承→轉(zhuǎn)軸→轉(zhuǎn)子本體,如圖1所示。在電動(dòng)機(jī)軸電流的閉合回路中,只要切斷任一軸承的電流通道,閉合回路就不能形成,即無(wú)法產(chǎn)生軸電流。從圖1可以看出,只要切斷電動(dòng)機(jī)后端軸承的電流通道,閉合回路就不能形成。在實(shí)際運(yùn)行中,因電動(dòng)機(jī)前端軸承承力較大,對(duì)電動(dòng)機(jī)后端軸承套進(jìn)行改進(jìn)較為合理可行。

      圖1 電動(dòng)機(jī)軸承安裝示意

      將電動(dòng)機(jī)后端軸套(厚度為45mm)外圓車削約2mm,再用固可接材料填滿,待固可接材料固化后,將軸套車削成原軸套尺寸,在電動(dòng)機(jī)后端軸承的軸承套與后端蓋接觸面(緊固螺栓面)之間加裝絕緣墊,也就是將軸套結(jié)合面車削1.5mm,加入1.5 mm厚的環(huán)氧樹脂絕緣墊。軸套與后端蓋的緊固螺栓套絕緣管加裝絕緣墊,保證后端軸套與電動(dòng)機(jī)后端蓋之間絕緣良好,如圖2所示。

      圖2 電動(dòng)機(jī)后端蓋絕緣示意

      3.2 防軸承溫度高改進(jìn)方案

      在電動(dòng)機(jī)前端大端蓋上加裝冷水器。冷水器采用鋁材,冷水器與前端蓋面用導(dǎo)熱膏涂勻,以確保散熱效率。冷水器接工業(yè)用水,下部進(jìn)水,上部出水,以保證冷水器內(nèi)是滿水,接1.27 cm的水管,出水直排地溝。冷水器安裝前需進(jìn)行水壓試驗(yàn)(0.5 MPa),以確保焊接處不漏水,冷水器在實(shí)際應(yīng)用中沒有壓力,電動(dòng)機(jī)前端冷卻水箱結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      圖3 電動(dòng)機(jī)前端冷卻水箱結(jié)構(gòu)

      4 應(yīng)用效果

      分別對(duì)2臺(tái)磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行防軸電流、前端蓋外部加裝冷水器改造后,電動(dòng)機(jī)后端軸承與后端蓋的絕緣電阻達(dá)到了2 000MΩ,夏季軸承溫度最高為60℃,電動(dòng)機(jī)前端出風(fēng)室溫度下降,消除了電動(dòng)機(jī)前端軸承溫度高的隱患。軸承無(wú)軸電流燒損現(xiàn)象,電動(dòng)機(jī)運(yùn)行良好,全年只小修一次,電動(dòng)機(jī)軸承檢查完好,一直運(yùn)行到大修周期,電動(dòng)機(jī)軸承都未更換。實(shí)際證明電動(dòng)機(jī)進(jìn)行防軸電流改造并加裝冷卻器后,運(yùn)行時(shí)間明顯加長(zhǎng),檢修次數(shù)大大減少,改造取得顯著效果。

      但應(yīng)注意的是,電動(dòng)機(jī)裝復(fù)時(shí)應(yīng)先裝后端,測(cè)量后軸承絕緣合格后,再正確裝復(fù)整臺(tái)電動(dòng)機(jī)。在電動(dòng)機(jī)裝配過(guò)程中,應(yīng)確保無(wú)安裝偏心等工藝問(wèn)題。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      對(duì)2臺(tái)磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行防軸電流、防高溫改造,取得了顯著效果,解決了大電動(dòng)機(jī)軸承壽命短的問(wèn)題。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行,證明該改造方案對(duì)防治大型交流異步電動(dòng)機(jī)軸電流的危害是合理可行的,對(duì)同類型后端進(jìn)風(fēng)、前端出風(fēng)的空-空冷卻電動(dòng)機(jī)防軸承高溫效果良好。

      (本文責(zé)編:弋洋)

      TM 621

      B

      1647-1951(2016)02-0059-02

      陳勇龍(1970—),男,湖南郴州人,電氣工程師,從事電廠電氣專業(yè)工作(E-mail:chenyonglong999@sina.com)。

      2015-09-07;

      2016-01-02

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