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      分子篩輸送泵上量不穩(wěn)故障分析及改進(jìn)

      2016-03-14 05:11:55朱輝蘭州石化公司甘肅蘭州730060
      化工管理 2016年30期
      關(guān)鍵詞:輸送泵揚(yáng)程過(guò)濾器

      朱輝(蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)

      分子篩輸送泵上量不穩(wěn)故障分析及改進(jìn)

      朱輝(蘭州石化公司,甘肅蘭州730060)

      針對(duì)三套分子篩生產(chǎn)裝置二交分子篩輸送泵13/7、8頻繁發(fā)生上量不穩(wěn),造成后系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)量波動(dòng)的故障,通過(guò)對(duì)工況,輸送泵及其出入口管線,閥門等阻力分析計(jì)算,找出了故障發(fā)生的原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行,保證裝置的連續(xù)生產(chǎn)。

      漿液輸送泵;上量不穩(wěn);氣蝕;管阻

      1 設(shè)備概況

      三套分子篩漿液輸送泵13/7、8所在流程是將分子篩二交交換罐的分子篩漿液輸送至二交濾機(jī)進(jìn)行交換洗滌。自裝置2009年10月擴(kuò)能改造投產(chǎn)以來(lái),此泵所在使用過(guò)程中,頻繁發(fā)生上量不穩(wěn)情況以及機(jī)封泄漏故障,最嚴(yán)重時(shí)平均使用周期約為5.6天。崗位操作人員頻繁切換及處理,最高為8次/班,平均3-4次/班。上量不穩(wěn)會(huì)造成濾機(jī)濾餅厚度不均,影響交換洗滌效果,造成收率降低等后果,對(duì)分子篩產(chǎn)量及質(zhì)量造成影響。

      該泵基本工況為:漿液溫度為60~90℃,固含量為180~250g/L。最大流量:6m3/h.

      設(shè)備型號(hào)為:LJB65-40-50,揚(yáng)程38m,轉(zhuǎn)速:2950rpm,電機(jī)功率:11KW。

      2 原因分析

      2.1故障分析

      在過(guò)濾器使用初期,漿液中固相無(wú)大顆渣子。由以上計(jì)算可知,泵不會(huì)發(fā)生汽蝕。在流量為6m3/h,液位2m時(shí),泵出口實(shí)際實(shí)際揚(yáng)程為40m,而泵出口水頭損失hwout=39.45m,泵揚(yáng)程僅高于泵出口線水頭損失1%;考慮到泵殼體、口環(huán)、葉輪等的磨損,出口閥門未全開(kāi),罐內(nèi)液位逐漸下降等情況下,揚(yáng)程會(huì)小于泵出口水頭損失。此段時(shí)間,泵的主要故障應(yīng)為上量不穩(wěn)。

      但在實(shí)際工況下,由于漿液中會(huì)存在一定渣子,罐內(nèi)虹吸口及過(guò)濾器會(huì)因?yàn)樵又饾u積累而使泵入口水頭損失增大。在過(guò)濾器使用中期,泵入口處壓力會(huì)進(jìn)一步降低。原泵的進(jìn)料方式為側(cè)向吸入,葉輪為閉式,機(jī)械密封內(nèi)裝。當(dāng)泵內(nèi)負(fù)壓過(guò)低時(shí),機(jī)械密封動(dòng)環(huán)彈簧背壓會(huì)降低,導(dǎo)致密封面預(yù)緊力下降。由于介質(zhì)為固相顆粒的漿液,顆粒容易進(jìn)入密封面,導(dǎo)致空氣進(jìn)入殼體,引發(fā)上量不穩(wěn)、抽空導(dǎo)致機(jī)械密封燒。

      在過(guò)濾器使用后期,過(guò)濾器及罐內(nèi)虹吸管積渣過(guò)多時(shí),泵入口壓力Pa會(huì)下降,導(dǎo)致NPSHa<NPSHr,從而產(chǎn)生汽蝕。造成實(shí)際使用中的泵上量不穩(wěn)、機(jī)械密封失效、振動(dòng)異響、葉輪殼體磨損等情況發(fā)生。

      2.2改進(jìn)措施及效果

      2.2.1出入口管程及工況改進(jìn)

      為了減緩或消除泵的故障,從以下幾個(gè)方面做了改進(jìn):

      (1)將泵入口由虹吸管改為直接從罐底排空閥進(jìn)入,目的是消除虹吸管口水頭損失,縮短入口管程。

      (2)利用交換罐互相切換間隙,對(duì)罐底渣子清理,并及時(shí)清理過(guò)濾器,過(guò)濾器篩板網(wǎng)眼孔徑由原來(lái)的Φ6擴(kuò)大至Φ8,延緩過(guò)濾器中渣子對(duì)篩板的堵塞,延長(zhǎng)過(guò)濾器使用周期,減小水頭損失,但這樣會(huì)導(dǎo)致結(jié)焦堵塞泵出口角閥。

      (3)葉輪前端增加誘導(dǎo)輪。

      (4)將流量計(jì)由原來(lái)DN25改為DN50,減少由角閥至濾機(jī)的彎頭數(shù)量,減小出口管頭損失。

      (5)將交換后漿液溫度降至≤80℃后,進(jìn)行輸送;

      (6)采用變頻器控制。

      降低轉(zhuǎn)速能有效降低泵汽蝕余量。

      效果:汽蝕及上量不穩(wěn)現(xiàn)象減少,但不能消除。交換罐液位高于1.5m時(shí),流量較為平穩(wěn)。但交換罐液位較低時(shí),流量仍然不穩(wěn)。

      2.2.2利用裝置閑置泵更換其中一臺(tái)輸送泵

      對(duì)比效果:

      (1)流量在Q=6m3/h時(shí),原有泵出口壓力為0.4MPa時(shí),臨時(shí)泵出口壓力為0.6MPa;

      (2)同樣工況下,原有泵在介質(zhì)溫度≥80℃時(shí),有氣蝕現(xiàn)象發(fā)生,抽空時(shí)伴有機(jī)械密封失效情況發(fā)生;臨時(shí)泵基本沒(méi)有氣蝕現(xiàn)象發(fā)生,只有在抽空情況下,伴有出口壓力低,上量不穩(wěn)情況發(fā)生;

      (3)維修情況:

      臨時(shí)泵軸承箱軸承失效原因?yàn)榇吮幂S承箱軸承潤(rùn)滑為脂潤(rùn)滑,在轉(zhuǎn)速為2950rpm的情況下,必須頻繁加注,維護(hù)要求較高。

      機(jī)械密封失效原因是,動(dòng)靜環(huán)距離葉輪過(guò)遠(yuǎn),自沖洗情況差,機(jī)械密封容易發(fā)生干磨,O型圈容易碳化。

      效果:臨時(shí)泵上量穩(wěn)定性好,但維修時(shí)間較長(zhǎng),且一般為大修,機(jī)封容易發(fā)生干摩,O型圈碳化頻繁。

      改進(jìn):對(duì)機(jī)械密封改裝冷卻水套,并利用變頻控制,能明顯改善葉輪的使用周期,最長(zhǎng)使用周期為60天。

      2.3設(shè)備更新

      2.4.1選型要求

      根據(jù)輸送泵使用情況,并比較臨時(shí)泵和原有泵使用情況,作出以下要求:

      (1)更新泵汽蝕余量(NPSHr)≤2.2m;

      (2)軸承箱為潤(rùn)滑油浸潤(rùn)式潤(rùn)滑;

      (3)新泵必須有對(duì)機(jī)械密封的冷卻沖洗裝置;

      (4)平滑的性能曲線(H-Q)

      2.4.2設(shè)備更新后使用情況新設(shè)備在2012年7月更新后,設(shè)備的上量不穩(wěn)、機(jī)封泄漏故障大幅下降,平均運(yùn)行周期達(dá)110天左右。

      3 結(jié)語(yǔ)

      泵揚(yáng)程不足是導(dǎo)致分子篩輸送泵上量不穩(wěn)的主要原因。因此泵改進(jìn)后,泵的故障率大幅下降。

      由于更新泵額定揚(yáng)程較泵出口壓力降有一定富余量,且通過(guò)閘閥角閥等調(diào)節(jié)流量相當(dāng)于增加了出口壓力降,浪費(fèi)了能量。因此,根據(jù)流體力學(xué)相似理論,降低離心泵轉(zhuǎn)速,可調(diào)整泵出口壓力及流量。降低設(shè)備轉(zhuǎn)速之后,即可降低設(shè)備輸出功率,又能使葉輪、機(jī)械密封、軸承等在相對(duì)低速情況下運(yùn)轉(zhuǎn),延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,減小振動(dòng),使設(shè)備運(yùn)行更加平穩(wěn)。

      同時(shí),對(duì)于泵的入口,目前過(guò)濾器為T型過(guò)濾器,其弊端為料渣過(guò)濾后,會(huì)沉積到篩板上,堵塞篩板,造成管阻。因此,可設(shè)想降過(guò)濾器改為籃式過(guò)濾器,減小料渣對(duì)篩板的堵塞。

      [1]付東康吳紹祖何霄嘉倪晉仁.FCC催化劑生產(chǎn)中分子篩漿液的分散性能.石油化工.,2006,36(2),151-155.

      [2]徐寶東.化工管路設(shè)計(jì)手冊(cè).北京.化學(xué)工業(yè)出版社,2011.1,4,27-24.

      [3]姜培正.過(guò)程流體機(jī)械.北京.化學(xué)工業(yè)出版社,2001.1,155.

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