馮國(guó)棟
一、基本概況
臨盤管理五區(qū)管轄的商河油田的商三區(qū)、商四區(qū),以低滲透為主;至目前動(dòng)用含油面積24.12km2,地質(zhì)儲(chǔ)量3651萬(wàn)噸,注水儲(chǔ)量2398萬(wàn)噸,可采儲(chǔ)量767.73萬(wàn)噸,標(biāo)定采收率21.0%;擔(dān)負(fù)著年產(chǎn)15.8萬(wàn)噸的原油生產(chǎn)任務(wù);主力含油層系四套,分為30個(gè)開發(fā)單元。
2015年1-10月,管理五區(qū)總產(chǎn)量完成12.8373萬(wàn)噸,其中新井產(chǎn)油0.2847萬(wàn)噸,措施增油0.2985萬(wàn)噸,老井產(chǎn)油11.0499萬(wàn)噸,自然遞減率10.4%。
二、2015年指標(biāo)運(yùn)行情況
從表1可以看出,主要指標(biāo)呈現(xiàn)6升3降1平穩(wěn)的趨勢(shì)。
(一)日液水平
增加因素:
主因是能量上升和上調(diào)參兩方面影響;尤其是我們及時(shí)對(duì)商三區(qū)沙二下其他、商斜546、商13-58、商73-16等單元進(jìn)行注水調(diào)整,在地層能量得到補(bǔ)充的基礎(chǔ)上適時(shí)進(jìn)行井筒和地面的挖潛,日液能力能加76.9t。
減少因素:
主因是部分水井欠注和套破導(dǎo)致的能量下降。如商62-3單元、商88-1單元、商13-22沙二下單元,日液能力減少121t。
(二)日油水平
油水平下降31.7t/d,日油變化因素和自然遞減率基本一致,日油水平下降主因是地層能量下降、含水上升、躺井三部分影響。
(三)機(jī)采系統(tǒng)效率分析
機(jī)采效率分析:2015年10月機(jī)采效率26.6%,2014年年末機(jī)采效率25.9%,對(duì)比機(jī)采效率提高了0.7%。
(四)工況合格率
工況合格率分析:2015年10月工況合格率83.6%,2014年年末工況合格率75.3%,對(duì)比工況合格率提高了8.3%。
三、圍繞提升指標(biāo)所做工作
(一)完善注采井網(wǎng),改善地層能量
通過(guò)認(rèn)真做好注采動(dòng)態(tài)分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)井組中的一些潛力和問(wèn)題,積極與地質(zhì)工藝兩所緊密結(jié)合,首先是通過(guò)先后對(duì)去年一些新產(chǎn)能區(qū)和一個(gè)別老產(chǎn)能區(qū)如商62-3塊、S69-X1塊、S13-X633塊、S75-2單元進(jìn)行零散調(diào)整投轉(zhuǎn)注4口水井。
其次是通過(guò)實(shí)施單井增壓、工藝增注、及時(shí)保障作業(yè)、細(xì)化日常管理等手段努力提升注采對(duì)應(yīng)率,保證穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)。
(二)加強(qiáng)日常維護(hù),改善井筒狀況
管理五區(qū)油井井筒狀況普遍較差,存在偏磨、結(jié)蠟、腐蝕現(xiàn)象。針對(duì)其結(jié)蠟及腐蝕現(xiàn)象,我們要做到加藥熱洗工作落實(shí)到位,積極優(yōu)化完善加藥熱洗方案,充分利用好拖拉機(jī)、自動(dòng)加藥設(shè)備,加大加藥熱洗檢查考核力度。
強(qiáng)化監(jiān)督和會(huì)診制度,提高作業(yè)質(zhì)量。一是對(duì)疑難井、多輪次井,堅(jiān)持與地質(zhì)、工藝、作業(yè)科和小隊(duì)監(jiān)督人員到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診,制定出切實(shí)可行的施工方案。共實(shí)施會(huì)診34井次,疑難井、多輪次井會(huì)診覆蓋率達(dá)到100%。二是從每口作業(yè)井的方案設(shè)計(jì)、審核、施工過(guò)程到完井生產(chǎn)都做到了全方位的監(jiān)督,提高了方案的符合率。
(三)合理優(yōu)化參數(shù),實(shí)現(xiàn)效益采油
借助網(wǎng)頁(yè)版工況圖,以工況合格率為中心,以能耗優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件及新版PEOffice 6.0軟件為基礎(chǔ),圍繞提升油井泵效、機(jī)采系統(tǒng)效率等工況指標(biāo),積極優(yōu)化油井地面參數(shù)、桿管組合,分區(qū)進(jìn)行調(diào)整。
本著降耗不降液的設(shè)計(jì)理念,今年結(jié)合作業(yè)及日常維護(hù)累計(jì)對(duì)66口油井進(jìn)行了參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì),通過(guò)33口,實(shí)施20口。
綜合治理:
斷漏區(qū)治理--S548-X20檢泵、參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)
優(yōu)化措施:泵掛2000-1800, 沖次2.7-2;檢泵實(shí)施后,泵效上升23%,機(jī)采系統(tǒng)效率上升12%,工況圖進(jìn)入合理區(qū)。
截止到10月份,今年通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)調(diào)整,由非合理區(qū)進(jìn)入合理區(qū)油井14口,工況合格率提高8%,機(jī)采系統(tǒng)效率提高6.3%,平均單井日耗電下降12.7KW.h,月節(jié)電量132283KW.h,平均泵效上升2.3%。
(四)全面控制躺井,改善各項(xiàng)指標(biāo)
1.建立重點(diǎn)井承包管理辦法
為進(jìn)一步提升重點(diǎn)井管理水平,我們對(duì)管理區(qū)12口大于5噸,33口大于3噸的重點(diǎn)井實(shí)施建立重點(diǎn)井承包方法,通過(guò)分責(zé)承包,分類管理,確保注采管理五區(qū)產(chǎn)量和指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。
一是月度時(shí)率:1.完善自動(dòng)化監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)油井全方位監(jiān)控;2.設(shè)備精心保養(yǎng),降低停電影響;3.綜合協(xié)調(diào)、整合施工,壓減停井時(shí)間。
二是控躺井:1.從完善井網(wǎng)、精細(xì)注采分析,夯實(shí)重點(diǎn)井穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ);2.落實(shí)油井日常維護(hù)措施;3.多措并舉,降低油井載荷與回壓,進(jìn)一步減少躺井。
通過(guò)該管理辦法的實(shí)施,管理五區(qū)的高產(chǎn)井躺井得到明顯控制。
2.推行體系化躺井控制模式
2015年至今,通過(guò)細(xì)化控躺井工作,全區(qū)躺井率、躺井占產(chǎn)和維護(hù)頻次逐年下降,與去年同期相比,在總井?dāng)?shù)增加9井次的基礎(chǔ)上,躺井井次減少14井次,躺井率3.2%,比去年同期躺井率降低0.9個(gè)百分點(diǎn),躺井占產(chǎn)減少115噸,作業(yè)頻次0.38,比去年同期減少了0.11。
四、存在問(wèn)題及下步工作計(jì)劃
管理五區(qū)低滲透油藏開發(fā)目前面臨的形勢(shì)是井網(wǎng)欠完善,能量保持差,挖潛空間小,油層動(dòng)用不均等問(wèn)題,我們目前主要工作是將問(wèn)題認(rèn)真分析進(jìn)行細(xì)化,創(chuàng)造機(jī)會(huì)查找挖潛時(shí)機(jī),化困難為動(dòng)力、轉(zhuǎn)劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)。
存在問(wèn)題一:部分區(qū)塊注采井網(wǎng)不完善,需增加注水井點(diǎn)完善井網(wǎng)
存在問(wèn)題二:進(jìn)一步完善商商546斷塊東二段、商73-16單元沙二下等區(qū)塊,下步全力配合老區(qū)調(diào)整方案實(shí)施,加快地面流程配套建設(shè),努力完善井網(wǎng),降低新區(qū)塊遞減。
存在問(wèn)題三:管道結(jié)垢形勢(shì)依然嚴(yán)峻,科學(xué)除垢刻不容緩
下步工作方向:
2015年管理五區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)有所提升,但仍存在諸多不足的地方,下步我們要充分利用好示功圖遠(yuǎn)傳裝置和工況運(yùn)行管理系統(tǒng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,采取治理措施,挖掘油井潛力,使我區(qū)工況管理水平更上一個(gè)臺(tái)階。