楊 珊 林 魁 林 毅
(國(guó)網(wǎng)舟山供電公司,浙江 舟山 316000)
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110kV 電流互感器頂蓋開(kāi)裂現(xiàn)象原因分析及預(yù)控措施
楊珊林魁林毅
(國(guó)網(wǎng)舟山供電公司,浙江 舟山316000)
摘要本文詳細(xì)分析了一次110kV變電站線路流變頂蓋開(kāi)裂的現(xiàn)象,通過(guò)各項(xiàng)實(shí)驗(yàn),多方面查找可能的原因,并提出相應(yīng)的預(yù)控措施,為設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。
關(guān)鍵詞:電流互感器;頂蓋開(kāi)裂;故障分析;預(yù)控措施
2015年5月20日10時(shí)30分,變電檢修人員在變電設(shè)備檢修專(zhuān)業(yè)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)某110KV變電站一110kV線路B相流變頂蓋開(kāi)裂,如圖1所示。檢修單位立即組織相關(guān)人員對(duì)該情況進(jìn)行技術(shù)分析,初步分析是油位偏高導(dǎo)致金屬膨脹器膨脹頂開(kāi)頂蓋,但不排除流變本體出現(xiàn)故障后導(dǎo)致金屬膨脹器膨脹頂開(kāi)頂蓋可能性,要進(jìn)一步確認(rèn)原因,需對(duì)該線路流變進(jìn)行油化試驗(yàn)及電氣試驗(yàn)。
圖1 流變頂蓋開(kāi)裂
1.1天氣情況
2015年5月20日,該變電站環(huán)境溫度已達(dá)35℃左右,且連續(xù)數(shù)周天氣炎熱。且近兩年夏天都持續(xù)高溫,最高溫度都超過(guò)40℃。
1.2設(shè)備情況
該流變?yōu)槟?008年6月制造的LCWB6-110W3型油浸式流變,如圖2所示,其油位指示只有最大最小值刻度,缺少與環(huán)境溫度的對(duì)比刻度。此外,對(duì)流變進(jìn)行解體,發(fā)現(xiàn)金屬膨脹器已變形。
圖2 LCWB6-110W3型油浸式流變
為了判斷流變頂蓋開(kāi)裂是否與流變本體故障有關(guān),檢修人員對(duì)該線路流變分別進(jìn)行了油化試驗(yàn)和絕緣試驗(yàn),檢測(cè)數(shù)據(jù)與A相、C相兩相進(jìn)行相互比對(duì),并與歷年數(shù)據(jù)比較,見(jiàn)表1至表4。
表1 三相流變油化試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表2 B相流變油化歷年試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表1可知,出現(xiàn)頂蓋開(kāi)裂現(xiàn)象的B相與正常運(yùn)行的A、C兩相油化數(shù)據(jù)基本一致;由表2可知,B相流變歷年試驗(yàn)數(shù)據(jù)無(wú)明顯變化,均在正常范圍。
表3 三相流變絕緣試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表4 2010年三相流變絕緣試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表3和表4可知,B相流變與A、C兩相的絕緣數(shù)據(jù)基本一致,且與2010年檢測(cè)數(shù)據(jù)一致,無(wú)明顯變化,不存在絕緣擊穿現(xiàn)象。
通過(guò)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析比較,基本排除流變本體內(nèi)部原因?qū)е陆饘倥蛎浧髋蛎涰旈_(kāi)頂蓋的情況,所以出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因可能是油位偏高,引起油位偏高的原因可能有以下幾方面。
2.1設(shè)備原因
該流變油位指示只有最大值和最小值兩個(gè)限度,并無(wú)與環(huán)境溫度的對(duì)比刻度,容易造成工作人員在補(bǔ)油時(shí)誤以為只要油位在最小值和最大值之間設(shè)備均可正常運(yùn)行。此外,該流變金屬膨脹器與頂蓋之間的間隙過(guò)小,如圖3所示,金屬膨脹器稍微膨脹就有可能引起頂蓋開(kāi)裂。
圖3 波紋管頂部與流變外殼頂部高度對(duì)比
2.2天氣原因
由于熱脹冷縮的原因,相同質(zhì)量的油在冬天和夏天達(dá)到流變油位計(jì)的刻度會(huì)不同,也就是說(shuō)天氣寒冷時(shí)油位相對(duì)較低,氣溫增高時(shí)油位會(huì)相應(yīng)增加,所以,正常的油位可能在隨著天氣轉(zhuǎn)熱、溫度上升而出現(xiàn)偏高情況。假如工作人員在冬天進(jìn)行補(bǔ)油工作,當(dāng)時(shí)溫度在10℃以下,工作人員因沒(méi)有油位刻度而將油位加至相應(yīng)溫度規(guī)定位置以上,那么到了夏季,溫度到達(dá)40℃左右時(shí),110kV場(chǎng)地溫度上升,實(shí)際油位有可能超過(guò)最大值,將會(huì)造成波紋管伸縮過(guò)度,頂開(kāi)頂蓋。
2.3人員因素
2013年11月21日檢修人員根據(jù)工作計(jì)劃處理該相流變油位過(guò)低缺陷,考慮到油化試驗(yàn)取油等各種因素會(huì)造成油位下降,所以將油位加至正常范圍內(nèi)偏高位置,因?yàn)闆](méi)有在油位計(jì)看到環(huán)境溫度對(duì)比刻度而忽略了溫度對(duì)油位的影響,為天氣炎熱時(shí)留下了安全隱患。此外,解體后的波紋管出現(xiàn)變形,可能是長(zhǎng)期受力所致,且在2014年4月的帶電檢測(cè)工作中未發(fā)現(xiàn)該流變出現(xiàn)油位過(guò)高和頂蓋開(kāi)裂現(xiàn)象所以,應(yīng)該是受到2014年夏天溫度上升的影響,金屬膨脹器頂?shù)皆摿髯冺斏w,卻由于受到頂蓋緊固螺絲的緊固,頂蓋未開(kāi)裂。但運(yùn)行人員在巡視期間,尤其是天氣炎熱時(shí)期,未仔細(xì)檢查核對(duì)油位,致使頂蓋長(zhǎng)時(shí)間受力,固定螺絲脫扣,出現(xiàn)開(kāi)裂現(xiàn)象。
為了防止類(lèi)似事故發(fā)生,保障設(shè)備的安全和電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,特提出幾點(diǎn)預(yù)控措施。
首先,嚴(yán)把設(shè)備驗(yàn)收和交接關(guān)卡,保證投產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量[1],尤其對(duì)要求流變有環(huán)境溫度對(duì)比刻度。
其次,對(duì)該型號(hào)流變進(jìn)行油位指示與溫度對(duì)比完善。同時(shí)對(duì)相同類(lèi)型的流變進(jìn)行特巡,若發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)整改處理,防止隱患發(fā)生。
再次,加強(qiáng)檢修人員對(duì)流變內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理的認(rèn)識(shí),對(duì)相同類(lèi)型流變進(jìn)行解體分析,并進(jìn)行真空注油作業(yè),強(qiáng)化檢修人員實(shí)踐操作能力。
最后,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),要求巡視人員務(wù)必按照巡視要求和流程規(guī)范巡視,要求檢修人員嚴(yán)格遵循施工工藝規(guī)范,參與此類(lèi)工作的人員在工作前后仔細(xì)核對(duì)油位,必要時(shí)攜帶相應(yīng)的觀察設(shè)備,如望遠(yuǎn)鏡等。
線路流變是變電站的重要設(shè)備,是繼電保護(hù)裝置可靠動(dòng)作必備條件,是電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。應(yīng)從多方面考慮,積極完善,保證流變的安全可靠性,避免類(lèi)似事故再發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
[1] 李昊. 某35kV變電站兩起流變故障原因分析及對(duì)策措施[C]. 江蘇省城市供用電專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)年會(huì), 2009.
楊珊(1988-),女,陜西寶雞人,碩士研究生,從事電氣設(shè)備檢修工作。
作者簡(jiǎn)介