林智謀
【摘 要】文章介紹了某火力發(fā)電企業(yè),通過學(xué)習(xí)和執(zhí)行能源審計技術(shù)標準《評價企業(yè)合理用電技術(shù)通則》,結(jié)合本企業(yè)電動機拖動負荷的實際運行工況,先后完成了凝結(jié)水泵、一次風(fēng)機、取水泵、生產(chǎn)沖洗水泵變頻器技術(shù)改造,永磁電機改造以及循環(huán)水泵電機高低速技術(shù)改造;降低了廠用電率, 節(jié)能效果明顯。
【關(guān)鍵詞】變頻調(diào)速;雙速改造;永磁電機;節(jié)能
0 前言
某火力發(fā)電企業(yè)安裝了2臺600MW機組,安裝高壓電機68臺,低壓電動機共642臺,低壓電機大部分屬于應(yīng)淘汰的Y系列電動機,Y系列電動機是上世紀80年代全國統(tǒng)一設(shè)計的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差,屬于高耗能設(shè)備;尚有多臺設(shè)備存在變速改造及優(yōu)化運行參數(shù)后的節(jié)電空間。按照能源審計技術(shù)標準GB/T 3485-1998《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》規(guī)定,開展了一系列的用電設(shè)備節(jié)能工作。
電機是風(fēng)機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種設(shè)備的驅(qū)動裝置,是用電量最大的耗電機械。通過推廣高效電機、淘汰在用低效電機、對低效電機進行高效再制造,以及對電機系統(tǒng)根據(jù)其負載特性和運行工況進行匹配節(jié)能改造,可從整體上提升電機系統(tǒng)效率5-8個百分點。
1 企業(yè)開展的節(jié)能技術(shù)改造工作
1.1 變頻器調(diào)速及雙速技術(shù)改造
1.1.1 凝結(jié)水泵電動機變頻器技術(shù)改造
該企業(yè)兩臺機組各配裝兩臺凝結(jié)水泵,配套電額定功率2500 KW,額定電壓6KV。凝結(jié)水泵采用100%容量、一用一備的配備模式。為了減少管路損失,提高泵的運行效率,對凝結(jié)水泵進行了變頻改造。采用了北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A系列高壓變頻器、一拖二手動旁路柜、高壓變頻空-水冷卻系統(tǒng)等設(shè)備。按照全年運行7000h,平均機組負荷率82%,年發(fā)電總量33.6億kWh計算:單臺機組凝結(jié)水泵變頻改造后每年可直接節(jié)約電量597.5萬度,平均節(jié)電率水平42.83%,折合149.37萬元。
兩臺機凝結(jié)水泵電動機變頻改造項目先后分別于2007年10月6日和2008年1月10日投入正式運行。目前,整體運行情況良好,節(jié)能降耗產(chǎn)生的經(jīng)濟效益顯著?!?、4號機組凝結(jié)泵變頻改造”項目獲且得2008年度分公司先進技術(shù)推廣應(yīng)用三等獎。
1.1.2 一次風(fēng)機電動機變頻器技術(shù)改造
在凝泵變頻改造之后,2009年8月完成先后在機組運行期間完成了兩臺爐4臺一次風(fēng)機電動機變頻器技術(shù)改造。
表1是市級節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心在2011年在該企業(yè)進行的“凝結(jié)泵和一次風(fēng)機加裝高壓變頻裝置項目”審核結(jié)果:
1.1.3 取水泵、生產(chǎn)沖洗水泵電動機變頻改造
取水泵變頻器技術(shù)改造項目于2011年3月全部完成,運行電流下降到240~250A之間,日節(jié)電約2466度;若取水泵全年保持變頻運行,按單臺取水泵運行4個月、雙臺取水泵運行8個月計算,年節(jié)電1479600度,年節(jié)約電費約56.22萬元。
生產(chǎn)沖洗水泵變頻器技術(shù)改造項目于2010年9月全部完成,單臺水泵變頻運行電流下降約40A,2臺下降80A,年節(jié)電39.2萬度,節(jié)約電費15.09萬元;
合計年節(jié)約電187.16萬度,節(jié)約電費71.31萬元。
1.1.4 兩臺機組循環(huán)泵電動機進行雙速技術(shù)改造
在2010年10月和2011年4月,先后完成了兩臺循環(huán)水泵電機的雙速改造。改造后的電動機分別為高速運行狀態(tài)下電動機容量為3150KW,轉(zhuǎn)速172 r/min,星形接線方式;低速狀態(tài)下電動機容量為2200KW,轉(zhuǎn)速330 r/min,三角形接線方式。當循環(huán)水水溫低于15℃時,即可將循環(huán)水泵電動機轉(zhuǎn)入低速運行;當循環(huán)水水溫高于15℃時,再將循環(huán)水泵電動機改為低速運行。循環(huán)水泵電動機高、低速運行方式的轉(zhuǎn)變是在電動機停電后通過改變電動機的接線盒內(nèi)的接線抽頭來實現(xiàn)的。
循環(huán)水泵電動機改造后日耗電率由0.58下降到0.44,日節(jié)電約1.7萬度,運行不到2個月就可收回改造成本。按每年運行5個月計算,兩臺機組每年節(jié)電510萬度,節(jié)約電費約204萬元。
1.2 電動機進行高效節(jié)能改造
與普通標準電機相比,使用高效節(jié)能電機的節(jié)能效果非常明顯,通常情況下,能耗平均下降10%左右,效率可提高4%左右。
按照電機能效新標準和《高耗能落后機電設(shè)備(產(chǎn)品)淘汰目錄》(第三批),將Y2、Y3系列等低壓低效三相異步電動機及低效風(fēng)機、泵、壓縮機等通用設(shè)備納入淘汰目錄的要求,對該企業(yè)所有Y系列高耗能的低壓電機進行了排查并匯總;改造電機的總?cè)萘考s16071KW。
高效電機改造后全廠每年節(jié)電估算:16071×0.7×0.05×0.5×8760=266.937萬度;
節(jié)約標煤:266.937×3.35=894.23噸。
1.3 磨煤機電機進行永磁電機技術(shù)改造
該企業(yè)每臺機組配備了6臺高壓磨煤機電動機,電機廠家為北京電力設(shè)備總廠,設(shè)備型號為YMSQ630—6,額定功率為800 KW。
高效高壓永磁同步電動機是采用新型轉(zhuǎn)子(采用內(nèi)嵌稀土永磁材料的實心結(jié)構(gòu))結(jié)構(gòu)實現(xiàn)異步起動同步運行的永磁電動機,具備高效率、高功率因數(shù)、高效運行范圍寬、電流低、溫升低、結(jié)構(gòu)簡單、安全可靠等特點。該類型電動機是實現(xiàn)用電系統(tǒng)源頭節(jié)能的有效途徑,可用來進行磨煤機電機的節(jié)能改造,綜合節(jié)電率7%~15%。
1.4 優(yōu)化電除塵器運行參數(shù)
為滿足環(huán)保對電除塵器除塵效果的要求,各個電廠均提高了電除塵器的運行電流(接近于額定電流2000毫安),電除塵器的耗電率隨之大為增加;兩臺爐電除塵器改造后的日耗電量約9萬度左右。
通過調(diào)研,分析電除塵效率試驗報告,進行優(yōu)化調(diào)整除塵器電源裝置參數(shù)的試驗,在電除塵出口粉塵含量小于40毫克和煙囪出口粉塵含量小于16毫克的前提下通過二次電流及充電比的調(diào)整,我公司電除塵器的日耗電率已達到了0.2—0.22%;兩臺爐的電除塵系統(tǒng)日耗電率約4.5萬度左右。每年節(jié)電約1620萬度,節(jié)約電費648萬元。
2 結(jié)語
2.1 該火電企業(yè)對照相關(guān)節(jié)能技術(shù)標準,積極調(diào)研電氣設(shè)備節(jié)能技術(shù),實施節(jié)能技術(shù)改造方案,取得了顯著的節(jié)能環(huán)保效果;
2.2 該火電企業(yè)歷年來通過在電氣設(shè)備上實施的節(jié)能技術(shù)改造,明顯地降低了發(fā)電成本,提高經(jīng)濟效益;同時,大大減少了環(huán)保排放量;
2.3 這些改造項目的成功案列對火電企業(yè)的節(jié)能減排工作具有重要的借鑒及推廣作用。
【參考文獻】
[1]北京利德華福電氣技術(shù)有限公司.HARSVERT-A.高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)手冊[S].北京昌平,2008-02-11.
[2]北京信實德科技有限公司.電除塵器高頻電源技術(shù)手冊[S].
[3]湘潭電機集團公司.雙速電動機技術(shù)說明書[Z].
[責(zé)任編輯:楊玉潔]