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      酮苯脫蠟技術(shù)在液體石蠟生產(chǎn)中的應(yīng)用

      2016-04-14 08:16:49張文區(qū)
      河南化工 2016年1期
      關(guān)鍵詞:脫油液體石蠟中正

      張文區(qū)

      (南陽能源化工有限公司 , 河南 南陽 473132)

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      酮苯脫蠟技術(shù)在液體石蠟生產(chǎn)中的應(yīng)用

      張文區(qū)

      (南陽能源化工有限公司 , 河南 南陽473132)

      摘要:南陽能源化工有限公司以重質(zhì)酮苯裝置加工常三線原料,利用酮苯脫蠟的原理生產(chǎn)液體石蠟。通過對(duì)稀釋比、酮比、脫油溫度和過濾機(jī)冷洗量關(guān)鍵控制因素的設(shè)定,確定了生產(chǎn)合格產(chǎn)品的最佳工藝條件。結(jié)果表明,針對(duì)該廠常三線原料,液體石蠟產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量達(dá)到95%以上時(shí)的關(guān)鍵工藝參數(shù)為:酮比68%~72%、脫油溫度-4~+2 ℃、冷洗比3。此方法為同類裝置生產(chǎn)該類產(chǎn)品提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

      關(guān)鍵詞:酮苯脫蠟 ; 液體石蠟

      0引言

      液體石蠟是指以煤油或柴油餾分為原料,經(jīng)過分子篩吸附分離或異丙醇—尿素脫蠟,得到的含正構(gòu)烷烴的石蠟。因碳原子數(shù)16以下的正構(gòu)烷烴在室溫下是液體,故稱為液體石蠟,根據(jù)餾分可以分為輕質(zhì)液體石蠟和重質(zhì)液體石蠟。烷烴中碳原子數(shù)9-13的為輕蠟,14-16為重蠟。通常成品液體石蠟中含有92%~99.5%的正構(gòu)烷烴,其它如環(huán)烷烴 、芳香烴、異構(gòu)烷烴和硫化物的含量很少,占0.5%~3.0%。液體石蠟是一種良好的有機(jī)合成原料。廣泛用來合成脂肪酸、醇類、溶劑、單細(xì)胞蛋白、表面活性劑、潤(rùn)滑油添加劑等。南陽能源化工有限公司利用現(xiàn)有重質(zhì)酮苯裝置(以下簡(jiǎn)稱重酮)加工常三線原料,利用酮苯脫蠟的原理,兩段脫油技術(shù)生產(chǎn)液體石蠟,填補(bǔ)了液體石蠟生產(chǎn)技術(shù)的空白。通過近幾年的生產(chǎn)結(jié)果表明,這套工藝參數(shù)適用于該廠常三線原料的加工,可以生產(chǎn)出合格的液體石蠟產(chǎn)品。

      1工藝應(yīng)用

      1.1工藝原理

      酮苯脫蠟的原理是利用丁酮—甲苯二元混合溶劑對(duì)原料中的油、蠟具有不同的溶解能力,在原料冷卻過程中逐次加入溶劑,降低原料黏度,改善其流動(dòng)性,并為蠟結(jié)晶創(chuàng)造適宜的條件,使蠟形成均勻、密實(shí)的結(jié)晶,便于用過濾的方法將油蠟分離。分離后的蠟液再次加入稀釋溶劑溶解表面的油,經(jīng)過濾實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的油蠟分離。過濾分離出的蠟液和蠟下油液,分別送至回收系統(tǒng),利用溶劑與蠟、蠟下油的沸點(diǎn)差別,將溶劑進(jìn)行回收循環(huán)使用,溶劑回收完全的油、蠟、蠟下油分別送出裝置。

      1.2裝置簡(jiǎn)介

      重酮裝置是一套主要加工輕脫油、低處理量的酮苯裝置,采用兩段脫油技術(shù)生產(chǎn)微晶蠟。分為四個(gè)系統(tǒng):結(jié)晶系統(tǒng)、回收系統(tǒng)、真空過濾系統(tǒng)和冷凍系統(tǒng)。結(jié)晶系統(tǒng)采用單路原料經(jīng)過一臺(tái)換冷套管和兩臺(tái)氨冷套管,進(jìn)入過濾系統(tǒng);回收系統(tǒng)采用“五塔三效”蠟下油回收系統(tǒng)和“四塔二效”蠟液回收系統(tǒng);重酮裝置和輕酮裝置共用冷凍和真空系統(tǒng);由于生產(chǎn)液體石蠟所加工的原料量較低,適合用該套裝置進(jìn)行加工。

      1.3工藝流程

      原料油自罐區(qū)經(jīng)原料泵P3601抽出后,與預(yù)稀釋溶劑混合后,經(jīng)換熱器E3601(走副線)和E3602冷卻后到原料換冷套管結(jié)晶器E3603與蠟下油液進(jìn)行換熱冷卻,至原料氨冷套管結(jié)晶器E3604,出口加入三次稀釋溶劑,進(jìn)入一段濾機(jī)進(jìn)料罐V3601。一段進(jìn)料由V3601自流至一段脫油濾機(jī)VF3601、VF3602進(jìn)行油蠟分離,一段脫油蠟膏進(jìn)入一段蠟膏罐V3604后,加入二段脫油稀釋溶劑,由一段蠟膏泵P3605AB送至二段濾機(jī)進(jìn)料罐V3605,二段進(jìn)料由V3605自流進(jìn)入二段脫油濾機(jī)VF3603、VF3604。二段脫油蠟膏進(jìn)入二段蠟膏罐V3608,二段脫油蠟液由二段蠟膏泵P3606AB送至蠟溶劑回收系統(tǒng)。結(jié)晶工藝流程如圖1所示。

      1.4生產(chǎn)流程

      圖1 結(jié)晶工藝流程圖

      液體石蠟的生產(chǎn)過程中,主要通過對(duì)溶劑組成、脫油溫度、稀釋比、冷洗量這四項(xiàng)操作參數(shù)的控制來調(diào)整操作,達(dá)到生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的目的。生產(chǎn)流程如圖2所示。

      圖2 生產(chǎn)流程圖

      1.5工藝操作指標(biāo)

      工藝參數(shù)見表1。

      表1 工藝參數(shù)

      1.6影響因素及控制參數(shù)的設(shè)定

      1.6.1原料餾程

      酮苯脫蠟只是一個(gè)物理過程,無法將原料中非理想組分轉(zhuǎn)化為理想組分,只能將非理想組分用物理方法進(jìn)行脫除分離。因此原料的好壞直接影響產(chǎn)品是否合格。生產(chǎn)過程中,原料的餾程對(duì)產(chǎn)品是否合格影響較大。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)分析,將原料的餾程范圍定為270~350 ℃,原料分析見表2。

      表2 原料分析

      1.6.2稀釋比

      加工常三線生產(chǎn)液體石蠟所用的各次稀釋在原有加工輕脫油生產(chǎn)微晶蠟的稀釋比參數(shù)上進(jìn)行了調(diào)整。基于原料較輕、黏度較小、處理量較低等特點(diǎn),將預(yù)稀釋比提高0.5,不再加入一次稀釋,三次和二段冷洗均提高0.2。

      1.6.3酮比

      丁酮選擇性很強(qiáng),對(duì)油有一定的溶解能力,對(duì)蠟的溶解能力則很低,能使蠟的晶體形成緊密的“聚集體”。混合溶劑中的甲乙酮含量增加,能夠促使蠟結(jié)晶成易過濾的晶體,從而提高過濾的速度。甲苯在低溫下對(duì)油的溶解能力比苯強(qiáng),對(duì)蠟的溶解能力比苯差,選擇性優(yōu)于苯。利用其溶解性,在脫油過程中,溶解蠟表面的油。酮比和產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量關(guān)系見表3。

      表3 酮比和產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量關(guān)系   %

      注:酮比即丁酮在溶劑中所占比例,表4、表5同。

      由表3可知,酮比在68%~72%時(shí),是最優(yōu)選擇。提高酮比,可提高蠟收率,但也增大了蠟膏含油量,過高的含油量對(duì)產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量的提高沒有幫助。另外,酮比的提高,還會(huì)產(chǎn)生另一影響,溶劑中丁酮和水互溶,丁酮含量高,溶劑含水必然較多,脫油溫度低于0 ℃時(shí),水在低溫下結(jié)成冰粒,極易堵塞濾布,增加過濾阻力,對(duì)轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)洗滌、吸干、抽凈都產(chǎn)生不利影響,由于處理量低,還可能導(dǎo)致管線堵塞。

      1.6.4脫油溫度

      脫油溫度上升使蠟熔化,表現(xiàn)為溶劑對(duì)蠟的溶解度上升。由于在室溫下呈液態(tài)的石蠟對(duì)最終產(chǎn)品產(chǎn)生的結(jié)果是與含油量上升一致的,所以加高過濾溫度能使含油量有所下降。溫度上升同時(shí)使石蠟的針入度變好,但過高的溫度會(huì)降低石蠟的收率。

      在酮比控制在68%~72%時(shí),分別將脫油溫度控制到-10~-5 ℃、-4~+2 ℃兩個(gè)范圍內(nèi),對(duì)比產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量的變化,結(jié)果表明脫油溫度在這兩種范圍內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量沒有明顯的變化,但基于節(jié)能考慮,抬高溫度降低冷凍負(fù)荷對(duì)生產(chǎn)有利,將溫度控制在-4~+2 ℃更適合。脫油溫度和產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量關(guān)系見表4。

      表4 脫油溫度和產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量關(guān)系  %

      1.6.5冷洗量

      冷洗的作用主要是洗滌蠟餅中的油。蠟餅經(jīng)過中部真空區(qū)抽吸后已接近干燥,但還有一定量的油含在蠟中,這時(shí)加入部分溶劑洗滌將使過濾效果更佳。另外,冷洗溶劑的加入使蠟餅更容易輸送;冷洗溶劑加入還使密閉壓力和高部真空保持良好的壓差,將改善蠟餅松散或分裂帶來的真空度波動(dòng)。

      在酮比控制在68%~72%時(shí),脫油溫度控制在-4~+2 ℃時(shí),對(duì)比冷洗加入前后產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量的變化,結(jié)果表明,加入冷洗后,產(chǎn)品質(zhì)量有較大提升,詳見表5。

      表5 冷洗量和產(chǎn)品中正構(gòu)烷烴含量關(guān)系   %

      2生產(chǎn)結(jié)果

      采用該生產(chǎn)工藝完全可以生產(chǎn)出正構(gòu)烷烴含量在95%以上的液體石蠟。

      3結(jié)論

      ①酮比的大小對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制起到關(guān)鍵的作用,68%~72%的酮比是最優(yōu)選擇。②適當(dāng)抬高脫油溫度,有利于節(jié)能,降低冷凍負(fù)荷。③冷洗是提升產(chǎn)品質(zhì)量的有效手段。

      參考文獻(xiàn):

      [1]鄭立輝,盛奎龍,潘金亮.石油蠟的生產(chǎn)及深加工[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008:120-158.

      [2]馬英,劉天增.液體石蠟的應(yīng)用[J].沈陽化工,1993(5):14-17.

      [3]韓德奇.液體石蠟生產(chǎn)技術(shù)及其市場(chǎng)分析[J].石油知識(shí),2010(1):20-21.

      [4]王圣榮,何濤.低正構(gòu)烷烴液體石蠟生產(chǎn)氯化石蠟[J].現(xiàn)代化工,2000(12):38-39.

      中圖分類號(hào):TQ645.93

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

      文章編號(hào):1003-3467(2016)01-0048-03

      作者簡(jiǎn)介:張文區(qū)(1987-),男,助理工程師,從事酮苯脫蠟工藝管理工作,電話:15837756795。

      收稿日期:2015-12-07

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