任明山
文章編號:2095-6835(2016)07-0135-01
摘 要:450 m3高爐共用型TRT投運(yùn)后,前期發(fā)電量較為可觀,但是,一年后,發(fā)電量降低。經(jīng)過綜合分析,闡述了發(fā)電量降低的原因,并提出了相應(yīng)的解決方法,以期不斷增加其發(fā)電量。
關(guān)鍵詞:450 m3高爐;TRT;發(fā)電量;發(fā)電裝置
中圖分類號:TM31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.07.135
1 概述
TRT發(fā)電裝置分為二托一型和一托一型,二托一型就是2座高爐配套1座TRT發(fā)電;一托一型就是1座高爐配1座TRT發(fā)電,而二托一型又被稱為“共用型TRT”。TRT發(fā)電就是把高爐產(chǎn)生的副產(chǎn)物——煤氣通過透平機(jī)、膨脹機(jī)做功,將其轉(zhuǎn)化為機(jī)械能帶動發(fā)電機(jī),并將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的一個過程。該裝置最大的優(yōu)點就是實現(xiàn)了能量回收,降低了噪聲,穩(wěn)定了高爐頂壓。河北縱橫鋼鐵TRT發(fā)電裝置是由陜西鼓風(fēng)機(jī)廠制造的,它共分為八大系統(tǒng),即2×450 m3高爐透平機(jī)系統(tǒng)、發(fā)配電系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、氮?dú)饷芊庀到y(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、煤氣管道及大型閥門系統(tǒng)和自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
TRT發(fā)電裝置是2006-08開始籌建的,2007-10投產(chǎn),投產(chǎn)后機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),平均發(fā)電量在5 000 kW·h,有時會更高。2008-11,TRT發(fā)電裝置出現(xiàn)了發(fā)電量下降的情況,由原來的5 000 kW·降到了4 000 kW·h,有時更低。鑒于此,分廠設(shè)備科和車間技術(shù)管理人員綜合分析目前的情況,積極查找發(fā)電量降低的原因,并制定了一些整改措施,以期進(jìn)一步提高發(fā)電效率。
2 共用型TRT發(fā)電量降低的原因
2.1 工藝流程
煉鐵廠1#高爐、2#高爐在減壓閥前并入河北縱橫鋼鐵1#TRT,經(jīng)過膨脹做功后,將煤氣送入低壓管網(wǎng),具體工藝流程如圖1所示。
影響TRT發(fā)電量的主要因素是通過高爐的煤氣流量。從具體工藝入手分析,通過高爐的煤氣流量減少的原因有2點:①減壓閥組關(guān)閉不嚴(yán),煤氣直接進(jìn)入了低壓管網(wǎng);②由于TRT快開慢關(guān)旁通閥門長期運(yùn)行,關(guān)閉不嚴(yán),或閥板沖刷內(nèi)漏造成煤氣流失,使得高壓煤氣經(jīng)過快開閥門直接進(jìn)入了低壓管道,減少了TRT做功的發(fā)電量。
2.2 發(fā)電流程
TRT發(fā)電主要依靠的是高爐中生成的煤氣,它經(jīng)過布袋除塵系統(tǒng)凈化后進(jìn)入了TRT透平機(jī),經(jīng)過靜葉調(diào)節(jié),沖擊透平機(jī)動葉帶動轉(zhuǎn)子做功。如果除塵系統(tǒng)出現(xiàn)問題,就會增加煤氣的含塵量。這時,如果煤氣進(jìn)入透平機(jī),就會黏附在葉片上,造成葉片沖刷,從而降低透平機(jī)的工作效率。另外,如果煤氣中的含塵量過高,經(jīng)過一段時間后,入口管道的灰塵就會越積越多,進(jìn)而減少管道的設(shè)計流量,降低發(fā)電效率。
2.3 高爐工況影響
TRT發(fā)電是將高爐煤氣的熱能、壓力能通過透平機(jī)轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,再將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。在此過程中,TRT發(fā)電裝置可以回收高爐鼓風(fēng)機(jī)能量的30%左右。TRT發(fā)電量與高爐煤氣的壓力、溫度、流量有直接關(guān)系。一般情況下,噸鐵發(fā)電量為30 kW·h左右。如果高爐采用干式除塵,其發(fā)電量可以提高36%,并且煤氣溫度每升高10 ℃,透平機(jī)出力就會提高10%.因此,如果高爐工況發(fā)生變化,將直接影響TRT發(fā)電。
2.4 TRT發(fā)電運(yùn)行方式
一般情況下,并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行方式分為恒壓運(yùn)行、恒無功運(yùn)行和恒功率因數(shù)運(yùn)行3種。由于高爐煤氣流量波動比較大,而縱橫鋼鐵TRT發(fā)電是與邯鄲電力公司縱橫站并網(wǎng)運(yùn)行的,所以,采用的運(yùn)行方式是恒無功運(yùn)行。
恒無功調(diào)節(jié)最大的優(yōu)點就是有功負(fù)荷或電網(wǎng)電壓波動時調(diào)節(jié)勵磁電流,發(fā)電機(jī)輸出無功功率會保持不變。在該運(yùn)行方式下,發(fā)電機(jī)具有良好的穩(wěn)定性。發(fā)電機(jī)的有功功率為:
PN=1.732×UN×IN×cos??N. (1)
QN=1.732×UN×IN×sin??N. (2)
S2=P2+Q2. (3)
式(1)(2)(3)中:PN為發(fā)電機(jī)的有功功率;UN為額定電壓,它是發(fā)電機(jī)額定運(yùn)行時定子三相繞組的線電壓;IN為額定電流,它是指發(fā)電機(jī)額定運(yùn)行時定子三相繞組的線電流;cos??N為功率因數(shù),發(fā)電機(jī)額定運(yùn)行時的功率因數(shù)具有滯后性,即定子電流相位落后于定子電壓相位1個?角;S為發(fā)電機(jī)視在功率;Q為發(fā)電機(jī)無功功率。
從式(1)(2)(3)中可以看出,發(fā)電機(jī)的無功功率越大,有功功率就越小。因此,在恒無功運(yùn)行時,無功最低不能低于1 500 kW,功率因數(shù)不能超過0.95,要盡可能減少無功消耗。如果調(diào)節(jié)不當(dāng),就會影響發(fā)電量。
3 停車檢修時發(fā)現(xiàn)的問題
2008-11,開蓋檢查TRT發(fā)電裝置。檢查發(fā)現(xiàn),部分動葉沖刷較為嚴(yán)重,同時,葉片上附垢較多,導(dǎo)致透平機(jī)效率降低。另外,在檢查1#爐A\B閥門、拆檢管道時發(fā)現(xiàn),管道積灰較多,阻塞了通過的煤氣,導(dǎo)致流量降低。因為閥門積灰,管不到位,使得煤氣不經(jīng)過透平機(jī)直接由高壓管網(wǎng)進(jìn)入了低壓管網(wǎng)。這些都是導(dǎo)致發(fā)電量減少的原因。
4 改進(jìn)措施
受本廠條件限制,因為沒有修復(fù)葉片和做動平衡設(shè)施,所以,經(jīng)公司研究決定,將轉(zhuǎn)子返廠進(jìn)行葉片修復(fù),以保證做動平衡,同時,清理管道積灰。另外,建議公司更換煉鐵布袋,加強(qiáng)對其的維護(hù)和管理,杜絕煤氣粉塵超標(biāo)等。
5 結(jié)束語
TRT發(fā)電裝置經(jīng)過此次大修后,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),平均發(fā)電量在4 500~5 000 kW·h。在此期間消缺檢查均無發(fā)現(xiàn)大問題。
〔編輯:白潔〕