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      水泥與混凝土減水劑適應性探析

      2016-04-27 03:31:48
      四川水泥 2016年10期
      關鍵詞:熟料減水劑適應性

      馬 力

      (懷遠中聯水泥有限公司 安徽省蚌埠市懷遠 233412)

      水泥與混凝土減水劑適應性探析

      馬 力

      (懷遠中聯水泥有限公司 安徽省蚌埠市懷遠 233412)

      懷遠中聯水泥有限公司(以下簡稱我公司)水泥與減水劑出現不適應性,通過與減水劑廠家配合試驗研究,從進廠原、燃材料、生料、熟料、混合材等的化學成分到粉磨工藝全過程分析、查找原因,熟料中C3A和MgO含量偏高是主要因素。采取調整配料方案,優(yōu)化原材料及水泥混合材配比,調整工藝參數等措施,使我公司水泥與減水劑有較好適應性,滿足用戶需求。

      水泥熟料;減水劑;適應性;措施

      0 前言

      隨著當今建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,預拌混凝土技術的提高和完善,減水劑已成為混凝土不可缺少的組成部分,被廣泛推廣應用。然而在實際生產應用過程中,出現了水泥與減水劑的適應問題,如若適應好,能充分發(fā)揮減水劑的優(yōu)良性能,混凝土強度及施工性能等均可達到理想的設計效果。否則,混凝土會出現離析、泌水、強度偏低等不正?,F象,不僅使混凝土質量得不到保證,嚴重時還會導致硬化混凝土出現收縮裂紋等質量問題。因此,分析、研究影響水泥對減水劑適應性能的各種因素,以便采取有效的措施,預防水泥對減水劑的不適應性。

      1、水泥與減水劑出現的適應性問題

      我公司5000t/d生產線自2014年2月投料試生產水泥以來,水泥對減水劑一直有良好的適應性。2015年7月中旬,方陣商混站和佑駿商混站反映我公司水泥與減水劑適應性較差問題。對用戶的反映,我公司領導對此非常重視,派出工程技術人員進行調研后并和安徽省外加劑廠家及時溝,通主要出現問題:

      (1)試配混凝土出機后的坍落度較小,僅170mm左右,動性較差;

      (2)混凝土坍落度經時損失較大,60min后損失50%以上,且流動性很差,經過90min后幾乎為零,沒有流動性;

      (3)安徽省外加劑廠家技術人員通過調整摻加糖鈣、檸檬酸和三磷酸鈉等緩凝成分,不但對混凝土坍落度損失情況沒有明顯改善,還稍有加快坍落度的損失。

      以上情況的出現,給建筑工程施工帶來了很大的影響,造成混凝土到達現場后因流動性很差而不能泵送,有時嚴重的造成混凝土在攪拌車罐內硬化無法卸車。針對水泥與減水劑出現適應性差問題我們進行了原因查找、試驗研究等工作。

      2、水泥與減水劑適應性差原因分析

      2.1 水泥中的熟料成分的影響

      (1)熟料中礦物C3A含量的影響

      問題主要出現在水泥和熟料成分及部分性能指標見表1和表2

      表1 問題出現前后熟料的化學成分(%)、三率值及礦物組成

      表2 問題出現前后水泥物理性能指標

      從表1可見2015年1—6月份水泥熟料C3A含量平均在6.5%以下,從2015年 7月份開始,因我公司進廠淮南礦業(yè)集團原煤的質量較差,灰分居高不下,造成熟料中Al203含量偏高,使熟料中C3A礦物含量達到8.0%以上,八月份高達8.22%。

      根據商混站反映:當熟料C3A含量偏高不太嚴重時(7.4%以下),增加減水劑的摻量,效果即可明顯好轉,而當 C3A含量偏高較為嚴重時(8.2%以上),即使增加28%左右的摻量,其效果亦無明顯改善。

      為了驗證熟料中的C3A含量的波動對外加劑適應性的影響,我們選取了四種不同的熟料進行做對比試驗,其中水泥配比為:熟料85%、粉煤灰10%、二水石膏5%,混凝土試驗配比為:水:水泥:砂:石:粉煤灰:減水劑=0.44:1.0: 1.58:2.27:0.14:0.01,熟料成分及實驗結果見表3、表4。

      表3 實驗熟料化學成分(%)、率值及礦物組成

      表4 水泥小磨性能指標及混凝土坍落度損失試驗結果

      由以上表3、表4可見在四種熟料所粉磨水泥的配比、比表面積等基本相同的情況下,隨著熟料C3A礦物含量的升高,混凝土坍落度損失明顯增大。另外,減水劑的使用效果隨水泥熟料的礦物組成不同而有很大差異,C3A對減水劑適應性影響最大,C3A含量高對水泥減水增強效果就差,通過研究水泥單礦物對減水劑的吸附等溫曲線可以看出見下圖:

      減水劑在水泥單礦物上的吸附等溫曲線

      由以上實驗分析可以確定,熟料中C3A礦物偏高,是影響水泥對減水劑適應性的主要因素。

      (2)熟料中氧化鎂含量的影響

      我公司礦山石灰石Mg0含量偏高,熟料中Mg0含量高達3.98%左右見表1。查相關資料表明,水泥中MgO偏高也會造成水泥與減水劑的適應性較差。

      (3)其它化學成分的影響

      水泥S03和堿含量的影響,據相關資料介紹,水泥中S03和堿含量對水泥與減水劑的適應性也有較大的影響,水泥的塑化度SD(SD=S03/(1,29 Na0+0.85K20))越大,混凝土坍落度損失越小,與減水劑的適應性越好,反之則較差。

      2.2 水泥粉磨工藝的影響

      (1)水泥粉磨溫度的影響

      我公司采用天然二水石膏做緩凝劑,采用閉路粉磨工藝,磨內及出磨水泥溫度均較高,尤其7.8.9月份,出磨水泥溫度高達138℃,部分天然二水石膏脫水導致水泥假凝,從而加劇水泥與減水劑的適應性問題。

      (2)水泥顆粒級配的影響我公司出磨水泥篩余較大而比表面積偏高見表2,其中5~30um顆粒比例僅60%左右,而10um以下顆粒含量接近20%,顆粒級配不合理,造成混凝土不但保水性不好,而且凝結偏快,在一定程度上也加劇了水泥對減水劑的適應性問題。

      2.3 水泥助磨劑的影響

      當前,市面上生產的助磨劑魚龍混雜,質量差別較大。對混凝土外加劑(減水劑)均有不同程度的影響,主要是助磨劑中NS、YS等等。

      2.4 水泥粉磨時的混合材的影響

      爐渣、粉煤灰、沸石、煤矸石對減水劑的塑化效果以及漿體的流動性都有不同程度影響,特別是沸石、石煤渣、煤矸石影響較大等等。

      3、措施實施效果

      (1)嚴格控制進廠原燃材料的質量,確保進廠原煤和礦山開采石灰石質量達到內控指標要求,其中進廠煤灰分≦24%,石灰石Mg0含量≦3.0%。

      (2)調整配料方案,配料中嚴格控制Al203含量,將熟料C3A礦物含量控制在7%左右,同時,采用高溫煅燒和快速冷卻,減少生燒料和輕燒料,使鐵相中能溶進更多的Al203,讓鐵相中從C4AF向C6A2F轉變,從而減少C3A含量。

      (3)熟料入磨溫度控制在100℃以下,出窯熟料在儲庫內存放不少于6d,通過改善水泥磨內通風和盡量延長水泥在庫內存放時間等措施,避免天然二水石膏脫水和出廠水泥溫度偏高。

      (4)及時掌握生產過程中熟料C3A礦物含量和水泥堿含量的變化情況,并根據其變化相應調整天然二水石膏摻加量。

      (5)調整水泥磨機內的研磨體級配、磨內隔倉板及出料篦板的篦孔尺寸,避免過粉磨現象,使出磨水泥 0.08mm篩篩余≤6.0%,比表面積由原來的 365~385㎡/kg調整為345~365之間。水泥顆粒粒度分布達到目標范圍(≦3um的顆粒小于10%,3~32um的顆粒>65%)見圖1。

      通過以上各項措施的實施,水泥對減水劑的適應性從9月份逐漸得到改善,9~11月份生產熟料和水泥性能指標見表5、表6。

      9月份生產熟料C3A礦物含量降至7.23%,Mg0含量降至3.56%左右,在減水劑摻量不變的情況下,配置混凝土各方面性能均達到設計要求,已基本滿足混凝土配送施工的需要。10月份生產熟料C3A礦物含量降至6.74%,Mg0含量降至3.42%以下,在減水劑摻量恢復至正常的2.0%~2.2%范圍時,所配置混凝土經過60min坍落度基本無損失,流動性較好,經過90min的坍落度損失僅為15%左右,至此,我公司水泥對減水劑的適應性達到了較好的效果。

      表5 改造后熟料的化學成分(%)、三率值及礦物組成

      表6 改造后水泥物理性能指標

      (6)從商品混凝土角度考慮,應優(yōu)選摻有陰離子助磨劑的水泥,盡量避免選用醇胺類和非離子型助磨劑。

      (7)混合材的選用應優(yōu)先選用礦渣、粉煤灰。盡量避開沸石、煤矸石、石煤渣和爐渣、等等粉磨需水量大的材料。

      4、結語

      (1)水泥與減水劑適應性差關鍵因素在于我公司水泥熟料中Mg0含量偏高和水泥熟料中C3A礦物含量偏高。我們從生產源頭抓起,嚴格控制進廠煤的灰分、揮發(fā)分、熱值和礦山石灰石Mg0含量,嚴格控制熟料中C3A礦物含量在7.0%左右,Mg0含量≤3.5%;嚴格將出廠水泥的堿含量控制在指標范圍內。

      (2)針對夏季氣溫較高,進一步加強對熟料儲存存放,嚴禁出窯熟料直接進水泥磨;嚴禁出磨水泥在庫內上進下出直接包裝出廠,出磨水泥溫度應控制在130℃以下,出廠水泥溫度應控制在70℃以下。

      (3)優(yōu)選水泥用混合材礦點品種、優(yōu)選摻有陰離子的水泥用助磨劑,進一步確定出磨水泥的最佳分布和混合材最佳摻量比例,既達到改善水泥性能提高水泥強度,又增強水泥對各種減水劑適應性。使周邊的方陣商混站、佑駿商混站及各工程工地用戶都比較滿意。

      TQ172

      B

      1007-6344(2016)10-0009-02

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