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      自適應(yīng)模糊PID在半自磨排礦泵池液位控制中的應(yīng)用

      2016-04-29 00:00:00鄒修鐵任玉輝謝琦
      企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2016年11期

      摘 要:針對選礦廠半自磨排礦泵池液位自動調(diào)節(jié)穩(wěn)定性難以控制的問題,提出自適應(yīng)模糊控制和PID控制相結(jié)合的控制方法,創(chuàng)建了適合該系統(tǒng)的模糊PID控制規(guī)則,組建了系統(tǒng)的組態(tài),較好地解決了液位系統(tǒng)由于存在滯后環(huán)節(jié)而無法達(dá)到控制要求的問題。

      關(guān)鍵詞:模糊控制;PID 液位;排礦泵池

      引言:在選礦廠半自磨排礦泵池液位控制系統(tǒng)中,如果泵池液位控制不好,容易造成液位過高而溢礦,或者泵池液位過低而使渣漿泵泵入空氣,而影響渣漿泵的壽命及影響后續(xù)流程穩(wěn)定。影響泵池液位因素,除了半自磨本身負(fù)荷變化,排礦不穩(wěn)定以外,還受泵池加水以調(diào)節(jié)排礦濃度等居多因素的影響。因此,該系統(tǒng)為一個(gè)較為復(fù)雜的系統(tǒng), 具有非線性、大滯后、參數(shù)易變性等特點(diǎn),難以建立其數(shù)學(xué)模型,使用常規(guī)PID控制算法時(shí),參數(shù)很難整定[1],所以,在控制過程中,存在不同程度的超調(diào)或震蕩現(xiàn)象。

      為了克服常規(guī)PID控制的不足,本文在常規(guī)PID基礎(chǔ)上加上一個(gè)模糊調(diào)節(jié)環(huán)節(jié),將其與常規(guī)PID控制相結(jié)合起來,構(gòu)成模糊PID控制,在線對PID 3個(gè)參數(shù)進(jìn)行整定,通過系統(tǒng)具有的自適應(yīng)能力,能夠自動識別被控過程參數(shù),自動調(diào)節(jié)控制參數(shù),適應(yīng)被控過程參數(shù)的變化,比常規(guī)PID控制器控制性能好,可靠性更高。模糊PID控制器既具有模糊控制靈活而適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),又具有常規(guī)PID控制精度高的特點(diǎn),對排礦泵池液位控制系統(tǒng)中的液位進(jìn)行控制,取得良好的控制效果。

      一、半自磨排礦泵池液位控制系統(tǒng)的構(gòu)成

      液位控制系統(tǒng)流程如圖1所示,半自磨排礦及泵池加水管排入泵池中,使礦漿液位上升,利用變頻渣漿泵將礦漿泵出到旋流器組中。采用閉環(huán)控制對排礦泵池液位進(jìn)行控制,調(diào)節(jié)變頻渣漿泵的頻率,使泵池液位保持恒定。

      由圖1可以看出該系統(tǒng)由變頻渣漿泵、VEAG雷達(dá)液位計(jì),AB L62系列PLC控制系統(tǒng)、人機(jī)界面、上位連接以及報(bào)警裝置等部分組成。

      二、模糊自適應(yīng)PID控制器的設(shè)計(jì)

      自適應(yīng)模糊PID控制器是以常規(guī)PID為基礎(chǔ),采用模糊推理思想,根據(jù)不同的偏差e和偏差變化率ec對PID參數(shù)進(jìn)行在線自整定??刂破饔蓛刹糠纸M成,即常規(guī)PID控制部分和模糊推理的參數(shù)校正部分。模糊自適應(yīng)PID控制器系統(tǒng)框圖如圖2所示。由圖可見,模糊控制器的輸入量為系統(tǒng)的偏差和偏差變化率,經(jīng)過模糊化處理后分別得到模糊量e和ec, 以此為依據(jù)進(jìn)行模糊推理,輸出變量為PID 控制參數(shù)Kp,Ki,Kd的增量ΔKp,ΔKi,ΔKd,分別加上PID控制參數(shù)的初始值,即得到實(shí)際的PID控制參數(shù)。

      (一)模糊控制器輸入、輸出。模糊控制器采用兩輸入三輸出結(jié)構(gòu)。以系統(tǒng)的排礦泵池液位給定值與實(shí)際測量偏差e及其偏差變化率ec作為輸入語言變量,把PID的3 個(gè)參數(shù)Kp,Ki,Kd作為輸出。取其偏差e的語言值為{負(fù)大(NB),負(fù)中(NM) ,負(fù)小(NS),零(ZO),正小(PS) ,正中(PM) ,正大(PB)} ,分別表示當(dāng)前液位值Y(s)相對于液位設(shè)定值R(x)為“極小”、“很小”、“偏小”、“正好”、“偏大”、“很大”和“極大”。偏差變化率ec的語言值為{負(fù)大( NB),負(fù)中(NM),負(fù)?。∟S),零(ZO) ,正小 (PS) ,正中(PM),正大(PB)},分別表示當(dāng)前液位的變化為“快速減小”、“中速減小”“減小”、“不變”、“增大”、“中速增大”和“快速增大”。輸出變量Kp、Ki、Kd 的語言值為:{負(fù)大(NB) ,負(fù)中(NM) , 負(fù)?。∟S) ,零(Z0) ,正?。≒S),正中(PM),正大(PB)}[2],以上變量的隸屬度函數(shù)如圖3所示。

      (二)模糊控制規(guī)則的確定。PID參數(shù)模糊自整定是找出PID 3個(gè)參數(shù)與e和ec模糊關(guān)系。在運(yùn)行中不斷檢測e和ec,根據(jù)模糊控制原理來對3個(gè)參數(shù)進(jìn)行在線修改,以滿足不同的e和ec時(shí)對控制參數(shù)的要求,使系統(tǒng)具有較好的靜動態(tài)性能的要求。針對不同的e和ec,總結(jié)出了一套kp、ki與kd整定方法[3]。

      (1)當(dāng)e較大時(shí),為加快響應(yīng)速度應(yīng)取較大的kp,同時(shí)為了避免e的瞬間變化可能出現(xiàn)的微分飽和超出控制范圍應(yīng)取較小Kp。為避免出現(xiàn)較大的超調(diào),對積分作用加以限制,取ki=0。

      (2)當(dāng)e和ec中等時(shí),為使系統(tǒng)具有較小的超調(diào),kp應(yīng)取得小些。此時(shí)kd的取值對系統(tǒng)的影響較大,應(yīng)取適中一些,ki的取值要適當(dāng)。

      (3)當(dāng)e較小時(shí),為使系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性能,應(yīng)取較大的kp和ki,kd的取值要恰當(dāng),以避免在平衡點(diǎn)附近出現(xiàn)振蕩。同時(shí)為避免系統(tǒng)在設(shè)定值附件振蕩,ec較大時(shí),kp可取小一些。

      根據(jù)3個(gè)參數(shù)之間的相互作用關(guān)系及控制規(guī)律,建立了合適的模糊控制規(guī)律表,如表1、2、3所示。

      (三)模糊推理運(yùn)算。模糊推理采用if,then合成規(guī)則,如:if e is NB and ec is NB then kp is NB, kiis PB,kdis NS;if e is PB and ec

      is PB then kpis Z0, kiis Z0,kdis PB等,共49條規(guī)則,清晰化采用加權(quán)平均值法,各e與ec變化對應(yīng)的Δ kp、Δ ki、Δkd輸出。根據(jù)偏差與偏差變化率得出相應(yīng)的Δ kp、Δ ki、Δkd,再乘以相應(yīng)得量化因子,從而得出PID實(shí)時(shí)參數(shù) kp、ki與kd。

      三、控制系統(tǒng)效果及分析

      本系統(tǒng)應(yīng)用于大紅山某選礦工程,采用半自磨排礦泵池液位為被控對象。雷達(dá)液位計(jì)輸出4~20mA DC信號至PLC AI模擬量輸入模塊,PLC調(diào)用模糊自適應(yīng)PID控制策略對液位的設(shè)定值、實(shí)際測量值之間的偏差及其變化率進(jìn)行計(jì)算分析,根據(jù)模糊控制算法在線修正PID參數(shù)。將PID控制器輸出控制量通過AO模擬量輸出模塊向變頻器發(fā)出4~20mA控制信號,改變變頻器頻率來控制渣漿泵的轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到對液位實(shí)時(shí)監(jiān)控,保持液位恒定。上位機(jī)監(jiān)控軟件采用AB公司FactoryView 6.0組態(tài)軟件。

      分別用常規(guī)PID控制算法與模糊自適應(yīng)PID控制算法進(jìn)行試驗(yàn),得到排礦泵池液位階躍響應(yīng)曲線如下圖4所示。從圖4可以看出,在階躍輸入條件下,常規(guī)PID控制的響應(yīng)時(shí)間明顯較長,且有一定的穩(wěn)態(tài)誤差.加入模糊PID控制算法之后,系統(tǒng)實(shí)時(shí)地根據(jù)e和ec整定系統(tǒng)的kp、ki與kd參數(shù),系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間有了明顯的縮短,穩(wěn)態(tài)誤差也有所減少,證明模糊PID控制具有較小的超調(diào)量,最短的調(diào)節(jié)時(shí)間,且基本消除了系統(tǒng)誤差,較好地解決純滯后系統(tǒng)中超調(diào)量與過渡時(shí)間之間的矛盾,體現(xiàn)了模糊自適應(yīng)PID控制具有良好的適應(yīng)能力和優(yōu)良的控制效果。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 褚靜.模糊控制原理與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.

      [2] 俞海珍,史旭華,徐建瑜 模糊自適應(yīng)PID控制在過程控制實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)上的應(yīng)用[J].《實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理》2010(1)

      [3] 曹光明,吳迪, 張殿華 基于模糊自適應(yīng) PID 的鑄軋機(jī)結(jié)晶器液位控制系統(tǒng) [J].《控制與決策》2007(4)

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