李彩紅 , 張 濤
(中原油田分公司 天然氣處理廠 , 河南 濮陽 457162)
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乙二醇在天然氣換熱器中的凍堵原因分析
李彩紅 , 張濤
(中原油田分公司 天然氣處理廠 , 河南 濮陽457162)
摘要:根據(jù)生產(chǎn)情況,對換熱器凍堵的原因進(jìn)行了分析,通過對換熱器設(shè)計(jì)資料的分析、計(jì)算,得出乙二醇凍堵的依據(jù)。矯正了乙二醇加注噴嘴的安裝角度,調(diào)節(jié)了原料氣在換熱器中的流量分配,解決了換熱器壓差高、換熱效果差的問題。
關(guān)鍵詞:乙二醇 ; 換熱器 ; 凍堵
圖1 原料氣冷卻系統(tǒng)工藝流程示意圖
1生產(chǎn)中存在的問題
氣氣換熱器作為制冷單元的核心設(shè)備,其工作狀況直接影響了商品氣的質(zhì)量及LPG、凝析油的產(chǎn)量。因此急需找出氣氣換熱器壓差高、換熱效果差的原因,從根本上解決產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量的問題。
2問題的查找
根據(jù)裝置運(yùn)行參數(shù)判斷氣氣換熱器管程存在堵塞問題,并對堵塞的原因進(jìn)行分析,可能存在以下幾方面。
2.1臟堵
換熱器管程有可能是被管線中的鐵銹等雜質(zhì)堵塞,但臟堵很難解釋最初的乙二醇加注可以解決壓差升高問題,且與其并列運(yùn)行的氣液換熱器無論從結(jié)構(gòu)形式上還是工藝介質(zhì)上都一樣,但氣液換熱器并沒有出現(xiàn)過此類問題。通過分析基本可以排除是臟堵。
2.2乙二醇凍堵
查閱乙二醇水溶液的冰點(diǎn)對照表可知[1],純乙二醇的冰點(diǎn)為-13 ℃,70/30的乙二醇水溶液冰點(diǎn)為-48 ℃。但往系統(tǒng)內(nèi)加注的乙二醇均按80/20的比例進(jìn)行添加的,結(jié)果換熱器壓差過高問題沒有得到任何改善。乙二醇再生塔底溫度設(shè)在116 ℃,查閱乙二醇水溶液沸點(diǎn)對照表可知再生后的乙二醇濃度應(yīng)在70%左右。通過以上數(shù)據(jù)分析可以排除乙二醇凍堵的原因。
2.3水合物凍堵
若是水合物凍堵,則加注甲醇后應(yīng)該能迅速有效地解決問題,而事實(shí)并非如此。并且發(fā)現(xiàn)氣液換熱器不出現(xiàn)水合物凍堵問題,每次對換熱器進(jìn)行升溫吹掃均能使換熱器壓差大幅度明顯降低,換熱效果恢復(fù)正常,但僅能維持不到兩天,又慢慢惡化。
3原因分析
經(jīng)過對以上各種可能的原因進(jìn)行分析,最可能的還是水合物凍堵,因此找出水合物凍堵的根本原因是解決問題的關(guān)鍵。
3.1分析凍堵部位
根據(jù)氣氣換熱器和氣液換熱器的設(shè)計(jì)資料發(fā)現(xiàn),雖然兩種換熱器在結(jié)構(gòu)、外形尺寸、管程工藝介質(zhì)上并無差別,但是其內(nèi)部仍有很大不同。
氣氣換熱器分為上下兩個,分別為E-200A和E-200B。E-200A和E-200B的換熱面積及換熱管布置均相同,其中換熱面積各為283.5 m2,熱負(fù)荷為1 641 kW。氣液換熱器同樣分為上下兩個,分別為E-210A和E-210B。E-210A和E-210B的換熱面積及換熱管布置均相同,其中換熱面積各為468 m2,熱負(fù)荷為1 446 kW。
由此對比可以發(fā)現(xiàn),氣氣換熱器的換熱面積約為氣液換熱器的60%,而熱負(fù)荷卻為1.13倍。
根據(jù)查閱的換熱器數(shù)據(jù),利用計(jì)算軟件可以分別計(jì)算出原料氣進(jìn)出各換熱器的溫度。當(dāng)原料氣的流量平均分配到氣氣換熱器和氣液換熱器中時,E-200A進(jìn)口溫度為15.3 ℃,出口溫度為-7.6 ℃,E-200B進(jìn)口溫度為-7.6 ℃,出口溫度-16.6 ℃;E-210A進(jìn)口溫度為15.3 ℃,出口溫度-3.3 ℃,E-210B進(jìn)口溫度為-3.3 ℃,出口溫度-7.7 ℃。
對比計(jì)算結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在E-200A、E-200B、E-210A、E-210B換熱器中,原料氣溫度最低的為氣氣換熱器E-200B。氣氣換熱器E-200B的原料氣溫度最低,是因?yàn)樵谠蠚饬髁科骄峙涞綒鈿鈸Q熱器和氣液換熱器的前提下,由于氣氣換熱器的換熱面積只有氣液換熱器的60%,但其換熱負(fù)荷卻為氣液換熱器的1.13倍。由此,基本可以確定換熱器的凍堵部位為E-200B。
3.2凍堵原因分析
查閱設(shè)備資料可以看出,氣氣換熱器管板上的管子布局近似為橢圓形,對應(yīng)的乙二醇加注噴嘴噴霧形狀為60°的橢圓錐形。由此可知,氣氣換熱器的乙二醇加注噴嘴的安裝角度應(yīng)水平安裝,這樣噴出的乙二醇才能剛好完全覆蓋在換熱器的管板上。
綜上分析,氣氣換熱器凍堵的部位應(yīng)為E-200B的管板口,原因一是此處溫度最低;二是乙二醇加注噴嘴有問題,導(dǎo)致噴霧效果不好。為徹底解決換熱器凍堵問題,裝置在4月份進(jìn)行了停產(chǎn)檢修,打開了氣氣換熱器的管箱。并調(diào)整了工藝參數(shù)。
檢修發(fā)現(xiàn)E-200B乙二醇加注噴嘴的實(shí)際安裝與水平方向成30°角,應(yīng)該水平安裝。這樣直接導(dǎo)致了噴出的乙二醇不能完全覆蓋在管板上,即管板上部分換熱管實(shí)際上沒有噴注乙二醇,這是導(dǎo)致氣氣換熱器凍堵的主要原因。
由于氣氣換熱器的換熱面積只有氣液換熱器的60%,但其換熱負(fù)荷卻為氣液換熱器的1.13倍。原設(shè)計(jì)氣液換熱器、氣氣換熱器的原料氣入口閥均保持全開狀態(tài),為了優(yōu)化換熱器的性能,合理分配原料氣流量,根據(jù)熱負(fù)荷之比,調(diào)節(jié)氣液換熱器入口閥門開度,使得原料氣流量分配比約為1∶1.2(氣液∶氣氣),使原料氣經(jīng)過氣氣、氣液換熱器換熱后的溫度處于最佳溫度點(diǎn)。從操作運(yùn)行上進(jìn)一步避免了換熱器出現(xiàn)局部凍堵的現(xiàn)象。
4結(jié)語
通過對換熱器進(jìn)行研究分析,找出了氣氣換熱器凍堵的根本原因,矯正了乙二醇加注噴嘴的安裝角度,調(diào)節(jié)了原料氣在換熱器中的流量分配,解決了換熱器壓差高、換熱效果差的問題。
參考文獻(xiàn):
[1]張鶴良. 天然氣集輸工程[M].北京: 石油工業(yè)出版社,2001.
中圖分類號:TQ050.7
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1003-3467(2016)03-0037-02
作者簡介:李彩紅(1986-),女,助理工程師,從事天然氣處理的生產(chǎn)及研究工作,電話:18739392512。
收稿日期:2016-01-28