蘇文龍 王旭春 賀猛
【摘要】 燃油燃?xì)忮仩t在國內(nèi)堪為少數(shù),蒸發(fā)量420t/h,額定壓力9.8MPa的燃油燃?xì)鉅t在國內(nèi)更為少見,以天然氣和混合燃料油為燃料的鍋爐涉及到油氣混燒的切換,在切換過程中由于燃料油采用蒸汽霧化,如果出現(xiàn)霧化蒸汽壓力失穩(wěn),霧化效果不好容易導(dǎo)致鍋爐滅火跳閘本文以鍋爐雙燃料切換過程為研究對象,充分分析跳閘原因,通過改變雙燃料切換模式從而成功避免在雙燃料切換過程中出現(xiàn)燃燒失穩(wěn)現(xiàn)象。
【關(guān)鍵詞】 燃油燃?xì)忮仩t 油氣混燒 雙燃料切換 燃燒失穩(wěn) 鍋爐滅火跳閘
一、背景簡介
某煉化一體化工程1#~4#爐為哈爾濱鍋爐制造廠設(shè)計(jì)、制造的蒸發(fā)量為420t/h燃?xì)?、燃油氣高壓鍋爐,1#爐、2#爐型號為HG-420/9.8-Q23 ,3#爐、4#爐型號為 HG-420/9.8-YQ23。本鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、集中下降管、Π形布置的油氣混燒/燃?xì)鉅t,鍋爐前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器。水平煙道裝設(shè)了一級對流過熱器(高溫過熱器),爐頂、水平煙道轉(zhuǎn)向室和尾部包墻均采用膜式管包敷,尾部豎井煙道中布置一級低溫過熱器、一級省煤器(分上、下兩段)和兩級臥式管式空氣預(yù)熱器。
前墻布置兩層8只旋流燃燒器,由英國漢姆沃斯燃燒工程公司設(shè)計(jì)制造。燃料為100%燃?xì)鉅t兩臺、60%油+40%氣的燃油氣爐兩臺。
二、雙燃料切換操作中導(dǎo)致停爐現(xiàn)象
3、4#爐為油氣混燒鍋爐,燃油來自罐區(qū)經(jīng)過加熱的混合燃料油經(jīng)過濾器過濾后,通過燃料油泵加壓進(jìn)入混合燃料油加熱器再次加熱到燃燒器要求的溫度,再經(jīng)爐前燃油分配系統(tǒng)過濾器過濾和調(diào)節(jié)閥組后接入油氣混燒鍋爐各燃燒器,進(jìn)入鍋爐爐膛燃燒。在爐前燃油分配系統(tǒng)和鍋爐燃油管道上均設(shè)有回油管線;吹掃及霧化蒸汽通過1.2MPa管網(wǎng)接入,然后通過自力式調(diào)節(jié)閥降到合適壓力接入油槍對燃油進(jìn)行霧化燃燒。當(dāng)3、4#爐按下“雙燃料選擇”按鈕后,燃油速斷閥開啟,回油速斷閥關(guān)閉,1~8#燃燒器燃油速斷閥同時(shí)開啟,1~8#燃燒器吹掃霧化速斷閥同時(shí)開啟,鍋爐滅火跳閘。
跳閘后收出條件為鍋爐最后一支燃燒器跳閘,鍋爐霧化蒸汽壓力底底,同時(shí)觸發(fā)了幾個(gè)條件,為了更好的研究,我們進(jìn)行了相應(yīng)的試驗(yàn)和分析,為了保證試驗(yàn)的可靠性,我們逐個(gè)燃燒器進(jìn)行實(shí)驗(yàn),找出真正跳閘原因。
三、雙燃料切換過程中導(dǎo)致停爐的原因分析
吹掃及霧化蒸汽管線上的自力式調(diào)節(jié)閥為機(jī)械式調(diào)節(jié)閥,當(dāng)1~8#燃燒器吹掃霧化速斷閥同時(shí)開啟時(shí),霧化蒸汽流量突然增加,自力式調(diào)節(jié)閥無法跟上規(guī)定的霧化蒸汽壓力導(dǎo)致燃料油無法充分霧化,導(dǎo)致鍋爐燃料燃燒脫節(jié),火焰失穩(wěn),由于幾支燃燒器火檢同時(shí)檢測不到火焰導(dǎo)致鍋爐滅火跳閘。
通過分析只有干預(yù)雙燃料切換過程才能從根本上保證燃燒穩(wěn)定,但又要滿足雙燃料切換成功,需要將雙燃料切換模式進(jìn)行優(yōu)化。將8只燃燒器同時(shí)切換進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)為逐步切換,這樣可以有效保證鍋爐燃燒穩(wěn)定,可以有效避免脈動(dòng)燃燒。
脈動(dòng)燃燒是借用了醫(yī)學(xué)用語“脈搏跳動(dòng)”現(xiàn)象之意,對燃燒而言,是強(qiáng)、弱結(jié)合的燃燒,即一會采用大流量燃燒(高燃燒強(qiáng)度),一會又采用低流量燃燒(低燃燒強(qiáng)度),且周期變化,這種現(xiàn)象猶如脈搏的跳動(dòng),故得名。高燃燒強(qiáng)度時(shí),火焰長,主要是使遠(yuǎn)距離的空間獲得熱量,反之,火焰短,就是使近距離獲得熱量,目的是使整個(gè)爐內(nèi)獲熱均勻,以保證爐子溫度均勻。
但是在切換過程中容易使火檢檢測不到火焰從而使鍋爐滅火。為了避免這一現(xiàn)象,我們逐個(gè)燃燒器投用雙燃料,這樣就可以減少切換雙燃料對燃燒穩(wěn)定的影響。
四、雙燃料切換模式優(yōu)化
通過以上原因分析,結(jié)合燃油燃?xì)忮仩t雙燃料切換邏輯,通過人為手動(dòng)操作解決雙燃料切換操作中導(dǎo)致停爐的問題:
在雙燃料切換操作前,開啟吹掃及霧化蒸汽手動(dòng)閥,關(guān)閉1~8#燃燒器燃油手動(dòng)閥和吹掃及霧化蒸汽手動(dòng)閥,然后按下“雙燃料選擇”按鈕,待燃油速斷閥開啟,回油速斷閥關(guān)閉,1~8#燃燒器燃油速斷閥開啟,1~8#燃燒器吹掃霧化速斷閥開啟(即雙燃料切換成功)后,再開啟1~8#燃燒器燃油手動(dòng)閥,給吹掃及霧化蒸汽自力式調(diào)節(jié)閥一定的緩沖時(shí)間,使霧化蒸汽壓力在規(guī)定的范圍內(nèi)保證燃料油能充分霧化,從而解決雙燃料切換操作中導(dǎo)致停爐的問題
五、結(jié)束語
燃油燃?xì)忮仩t在國內(nèi)堪為少數(shù),蒸發(fā)量420t/h,額定壓力9.8MPa的燃油燃?xì)鉅t在國內(nèi)更為少見,以天然氣和混合燃料油為燃料的鍋爐涉及到油氣混燒的切換,在切換過程中由于燃料油采用蒸汽霧化,如果出現(xiàn)霧化蒸汽壓力失穩(wěn),霧化效果不好容易導(dǎo)致鍋爐滅火跳閘本文以鍋爐雙燃料切換過程為研究對象,充分分析跳閘原因,通過改變雙燃料切換模式從而成功避免在雙燃料切換過程中出現(xiàn)燃燒失穩(wěn)現(xiàn)象。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]四川石化鍋爐操作規(guī)程