李虹 金立杰 吳寶柱
【摘 要】從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),以“精益生產(chǎn)”為主線,以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”促發(fā)展,以“節(jié)能減排”要效益,杜絕產(chǎn)品“零浪費(fèi)”,刻不容緩。分析切絲機(jī)斷流現(xiàn)象和問(wèn)題點(diǎn),尋找造成切絲機(jī)斷流的關(guān)鍵因素,并采取相應(yīng)的對(duì)策。通過(guò)研制SQ213型切絲機(jī)在線斷流監(jiān)控系統(tǒng),減少切絲機(jī)斷流,減少原材料消耗。
【關(guān)鍵詞】切絲機(jī);斷流;在線監(jiān)控
1.存在問(wèn)題及原因分析
1.1存在問(wèn)題:圍繞斷流問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)切絲機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中存在斷流現(xiàn)象,產(chǎn)生過(guò)多的毛細(xì)絲,造成原材料浪費(fèi)。因斷流產(chǎn)生的毛細(xì)絲,經(jīng)后續(xù)加工后已造碎,不能被利用,原材料浪費(fèi)嚴(yán)重。由統(tǒng)計(jì)表可以看出每批次斷流7次。每批損耗煙絲3.5公斤。
1.2原因分析:從生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、人員四方面入手查找造成切絲機(jī)斷流的原因,得出以下幾方面:物料拉空;煙絲倉(cāng)儲(chǔ)柜滿停車;切絲機(jī)故障;人員誤操作;其他(臨時(shí)停電、切絲前段設(shè)備故障停車)
對(duì)2015年6月份切絲機(jī)斷流現(xiàn)象各影響因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。由統(tǒng)計(jì)表可以看出切絲機(jī)斷流的主要影響因素為物料拉空,占到99%的比重。物料拉空是因?yàn)槲锪瞎?yīng)不足未能保障切絲機(jī)對(duì)物料的需求,此種情況是物料供應(yīng)與切絲機(jī)對(duì)物料的需求失衡造成的。因此切絲機(jī)物料供需不吻合是切絲機(jī)斷流的問(wèn)題癥結(jié)。
2.解決方案
針對(duì)切絲機(jī)物料供需不吻合這一問(wèn)題癥結(jié),對(duì)整個(gè)切絲工藝流程進(jìn)行了梳理,查找解決辦法。
通過(guò)對(duì)切絲工藝流程進(jìn)行梳理,能夠影響物料供需的工序環(huán)節(jié)有二處,一處是倉(cāng)儲(chǔ)喂料機(jī),另一處是貯葉柜。如能從這兩處對(duì)物料的供應(yīng)加以控制,便能滿足切絲機(jī)對(duì)物料的需求。測(cè)試物料響應(yīng)時(shí)間,即物料由倉(cāng)儲(chǔ)喂料機(jī)、貯葉柜分別到達(dá)切絲機(jī)的時(shí)間。
從數(shù)據(jù)中可以看出,采用貯葉柜調(diào)整響應(yīng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)不能滿足要求,而采用倉(cāng)儲(chǔ)喂料機(jī)調(diào)整只需5秒,完全能滿足物料拉空12.9秒響應(yīng)時(shí)間的最低要求,所以將物料調(diào)節(jié)點(diǎn)定位倉(cāng)儲(chǔ)喂料機(jī)。
3.方案對(duì)策及實(shí)施
3.1方案對(duì)策:經(jīng)過(guò)綜合分析評(píng)價(jià),決定自主研發(fā)一套切絲機(jī)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)物料供需加以控制,來(lái)解決切絲機(jī)斷流這一問(wèn)題。方案選擇流程為:
3.1.1數(shù)據(jù)采集。根據(jù)響應(yīng)時(shí)間短、靈敏度高、價(jià)格低廉、故障率低等條件,選擇漫反射式光電管;根據(jù)通用性強(qiáng)、價(jià)格低廉、故障率低等條件,選擇高性能電機(jī)啟動(dòng)器。下圖為高性能負(fù)載饋電器形成的閉環(huán)控制網(wǎng)絡(luò):
3.1.2選擇物理連接層。為選擇最佳組合,利用正交試驗(yàn)進(jìn)行優(yōu)選實(shí)驗(yàn),確定總線類型為Profinet;傳輸媒質(zhì)為光纖;通訊端口為X208交換機(jī)。
3.1.3選擇監(jiān)控系統(tǒng)。一是確定料位采集點(diǎn)。切絲機(jī)拉空斷流是因?yàn)榍薪z機(jī)料倉(cāng)料位低于低料位,銅排鏈停止運(yùn)轉(zhuǎn)造成的,因此將料位采集點(diǎn)定位低料位。二是確定陡角帶響應(yīng)速度。經(jīng)測(cè)試,將陡角帶響應(yīng)速度定位6鏈節(jié)/每秒。
3.2方案實(shí)施:一是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跑線及硬件安裝。二是程序編寫(xiě)及重新組態(tài)。軟件按照總體構(gòu)架編輯完畢后,認(rèn)為其占用系統(tǒng)資源小,符合制絲設(shè)備的特點(diǎn)。突出實(shí)用性,操作簡(jiǎn)單,便于維修人員使用,符合設(shè)計(jì)的思路。
4.效益分析
措施實(shí)施后,通過(guò)驗(yàn)證,切絲機(jī)斷流次數(shù)降低到目標(biāo)值以下,圓滿完成了目標(biāo)。同時(shí),經(jīng)過(guò)為期3個(gè)月設(shè)備跟蹤,未出現(xiàn)因改造而造成的設(shè)備安全隱患。此次改造花費(fèi)材料費(fèi)大約2萬(wàn)元。3個(gè)月節(jié)約煙絲約1500公斤,經(jīng)濟(jì)效益比較顯著。無(wú)形效益方面,對(duì)在線監(jiān)控盲點(diǎn)起到監(jiān)控作用,為大生產(chǎn)管理系統(tǒng)提供技術(shù)支持。
結(jié)論:
通過(guò)自主研發(fā)斷流監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了切絲機(jī)斷流可控,設(shè)備維修由人工控制、經(jīng)驗(yàn)決策,向自動(dòng)控制、科學(xué)決策轉(zhuǎn)變。同時(shí),降低了物料消耗,為企業(yè)節(jié)能減排工作作出了貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
[1]吳潤(rùn)燕,武宏波,劉春陽(yáng).機(jī)電五金手冊(cè)[M].鄭州:河南科學(xué)技術(shù)出版社,2009.
[2]崔堅(jiān).西門(mén)子工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.
[3]張展.機(jī)械設(shè)計(jì)通用手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.薛麗敏.
作者簡(jiǎn)介:李虹,助理工程師,保定卷煙廠制絲工藝員。
金立杰,高級(jí)技師,保定卷煙廠制絲設(shè)備管理員。
吳寶柱,技師,保定卷煙廠制絲維修工。