溫青云 鮑宇 石堅(jiān) 楊銘
【摘 要】某核電站安全注入系統(tǒng)(RIS)在調(diào)試期間,低壓安全注入泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“低壓安注泵”)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)(立式高壓電機(jī))自由端軸承徑向振動(dòng)超標(biāo)故障,其它方向振動(dòng)值合格。通過(guò)分類(lèi)遞進(jìn)探究故障原因,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試所得的基礎(chǔ)底板下沉量、結(jié)合面水平度、連接螺栓虛腳情況以及振動(dòng)變化頻譜和趨勢(shì)等逐一驗(yàn)證,分析出故障為結(jié)構(gòu)共振所致。通過(guò)增強(qiáng)系統(tǒng)剛性消除結(jié)構(gòu)共振的方法,最終消除振動(dòng)故障,保障了設(shè)備安全運(yùn)行,也為同類(lèi)型電機(jī)振動(dòng)故障處理提供了參考。
【關(guān)鍵詞】立式高壓電機(jī);振動(dòng)超標(biāo);結(jié)構(gòu)共振;增強(qiáng)剛性
1 背景概述
某核電站低壓安注泵的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是6KV立式高壓電機(jī),其自由端和驅(qū)動(dòng)端均為滾動(dòng)軸承,并分別設(shè)置3個(gè)振動(dòng)測(cè)量點(diǎn),軸向、徑向和垂直方向(以下用H向、V向和H向替代)。在電機(jī)進(jìn)行單體試車(chē)期間,其自由端軸承的V向(冷卻器水箱方向)振動(dòng)烈度超過(guò)廠家技術(shù)文件規(guī)定的2.8mm/s[1]限值,其它方向均合格。
2 故障分析
電機(jī)振動(dòng)故障原因主要分為電氣和機(jī)械兩方面。振動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)量人員采用斷電法監(jiān)測(cè)到停機(jī)后振動(dòng)值未立即明顯降低,同時(shí)電氣人員檢查接線等正確無(wú)誤,由此初步確定該故障并非電氣原因而是由機(jī)械方面所致。
通過(guò)頻譜分析儀進(jìn)行測(cè)量,采集到振動(dòng)故障的頻譜圖中發(fā)現(xiàn)25.16Hz為突出的故障頻率,和對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)子工頻一致。
注:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量安注電機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速為1485rpm,因此,電機(jī)的轉(zhuǎn)速頻率(工頻)為:
工頻=1485/60=24.75Hz
根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及研究數(shù)據(jù)[2],軸彎曲、轉(zhuǎn)子不平衡、基礎(chǔ)結(jié)合面不平、基礎(chǔ)螺栓存在虛腳、共振故障以及管道應(yīng)力等。
2.1 電機(jī)轉(zhuǎn)子彎曲和不平衡檢查
軸彎曲產(chǎn)生的振動(dòng)故障常表現(xiàn)為:徑向和軸向振動(dòng)均較大;頻譜圖中同時(shí)顯示出工頻及工頻的二倍頻或多倍頻等成分,上述特征均與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符。由此,排除了軸彎曲的因素。
轉(zhuǎn)子不平衡是常見(jiàn)的工頻振動(dòng)故障原因之一。僅依據(jù)頻譜圖中顯示唯一突出的工頻故障分量,無(wú)法斷定故障是轉(zhuǎn)子不平衡振動(dòng),還是機(jī)械松動(dòng)等定向振動(dòng)[3]。但對(duì)比軸承水平和垂直方向的振動(dòng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):振動(dòng)故障僅產(chǎn)生在水平方向,即振動(dòng)故障方向不隨旋轉(zhuǎn)力變化而變化,表明該故障屬于機(jī)械松動(dòng)等定向振動(dòng),排除轉(zhuǎn)子不平衡因素。
2.2 基礎(chǔ)結(jié)合面水平度檢查
電機(jī)機(jī)座通過(guò)8顆M24×100的螺栓定位在支撐板上,支撐板則通過(guò)8顆M45×110的連接螺栓緊固在基礎(chǔ)預(yù)埋板上,基礎(chǔ)板通過(guò)8顆M45×700的雙頭基礎(chǔ)螺栓緊固于樓板水泥中。
吊走電機(jī)后,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量,發(fā)現(xiàn)電機(jī)支撐板承載面水平度在廠家要求≤0.10mm/m范圍內(nèi)。
2.3 基礎(chǔ)螺栓虛腳檢查
對(duì)電機(jī)座與支撐板連接螺栓、支撐板與基礎(chǔ)板連接螺栓的回彈量進(jìn)行打表測(cè)量,當(dāng)分別松緊連接螺栓,最大回彈量不超0.03mm。因此,連接螺栓不存在虛腳的情況。
2.4 管道應(yīng)力檢查
電機(jī)輔助管路只有冷卻水管,通過(guò)不接冷卻水,甚至斷開(kāi)冷卻水管的情況下,對(duì)電機(jī)進(jìn)行試車(chē),發(fā)現(xiàn)其振動(dòng)值未發(fā)生變化。因此,管道應(yīng)力并非影響因素。
2.5 共振故障檢查
離線測(cè)量電機(jī)的固有頻率為26.25Hz,其中電機(jī)冷卻器位置固有頻率僅為24.8HZ,而電機(jī)的轉(zhuǎn)頻為25Hz。
系統(tǒng)響應(yīng)的振幅急劇增大的現(xiàn)象稱(chēng)為共振。通常將共振頻率定義為系統(tǒng)的固有頻率,即頻率比λ=1。處于共振區(qū)附近區(qū)域稱(chēng)為共振區(qū)。電機(jī)轉(zhuǎn)速約為1500RPM,即25Hz。因此λ在1-1.1之間變化,振動(dòng)響應(yīng)在共振峰偏右區(qū)域附近變化。因此,λ為0.8-1.2的區(qū)間可視為共振區(qū)(也有人認(rèn)為λ為0.75-1.25為共振區(qū)),運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)要使設(shè)備盡量不在這個(gè)區(qū)間運(yùn)行。
由此推斷,結(jié)構(gòu)共振很可能是導(dǎo)致振動(dòng)超標(biāo)的要因。
3 缺陷處理
由上述可知,電機(jī)的在此區(qū)域內(nèi)當(dāng)激振力(轉(zhuǎn)頻)不變時(shí),如固有頻率任何微小的變化(任何微小干擾)都會(huì)引發(fā)振幅大幅度旳變化。所以只有提高電機(jī)的固有頻率最大程度地拉開(kāi)與電機(jī)的轉(zhuǎn)頻間之的距離,才可提高它的運(yùn)轉(zhuǎn)可靠性。
根據(jù)共振頻率的簡(jiǎn)易計(jì)算公式(不考慮阻尼):
其中,k為物體的剛性系數(shù),單位N/m;
m為物體的質(zhì)量,單位kg。
目前電機(jī)的質(zhì)量已經(jīng)無(wú)法改變,只有通過(guò)改變電機(jī)的剛性,從而提高電機(jī)固有頻率,消除共振。
3.1 提高電機(jī)底板剛性
通過(guò)電機(jī)支撐板增加結(jié)構(gòu)筋條,增大剛性支撐。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)增加過(guò)筋條的支撐板進(jìn)行沉降量,在靜載荷狀態(tài)下,最大數(shù)值為0.03mm。
同時(shí),對(duì)底座三維模型進(jìn)行適當(dāng)簡(jiǎn)化后,進(jìn)行ANSYS進(jìn)行網(wǎng)格分析,測(cè)出在靜載荷工況下,最大沉降量為0.02mm(材料彈性模量200GPa,泊松比0.3,材料密度7850kg/m3),與實(shí)際測(cè)量情況一致。
3.2 外加支撐力
在改變底座剛性的同時(shí),外加支撐力增大電機(jī)的剛性?,F(xiàn)場(chǎng)通過(guò)在電機(jī)水箱底部增加千斤頂試驗(yàn)效果。當(dāng)水箱底部增加千斤頂時(shí),振動(dòng)值明顯變小,在標(biāo)準(zhǔn)范圍限值內(nèi),如圖1所示:
4 總結(jié)
立式電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題屬于復(fù)雜類(lèi)缺陷,在很多電廠都出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似情況,處理過(guò)程中需要結(jié)合大量的數(shù)據(jù),以及精準(zhǔn)的分析。
本文介紹了低壓安注泵立式電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)缺陷一般分析方法以及處理方案,尤其針對(duì)結(jié)構(gòu)共振缺陷,增大設(shè)備自身的剛性是一種很好的解決辦法。
【參考文獻(xiàn)】
[1]沈陽(yáng)電力機(jī)械總廠.低壓安注泵電機(jī)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)[S].2012-06,CFC版.
[2]韓清凱.基于振動(dòng)分析的現(xiàn)代機(jī)械故障診斷原理及應(yīng)用[M].科學(xué)出版社,2010.
[3]周健成.旋轉(zhuǎn)設(shè)備基礎(chǔ)振動(dòng)故障診斷及處理[J].設(shè)備管理與維修,2011,12:53-54.
[責(zé)任編輯:王楠]