王 薇
(中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司第二工程公司,陜西 西安710016)
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新疆柳樹溝水電站大壩趾板帷幕灌漿施工
王薇
(中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司第二工程公司,陜西 西安710016)
[摘要]新疆開都河柳樹溝水電站趾板建基面為弱風(fēng)化的凝灰?guī)r、裂隙較發(fā)育,為解決壩基滲漏問題,采取帷幕灌漿進(jìn)行防滲處理,通過嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、規(guī)范的要求組織施工,原型觀測顯示壩后滲水量較小,完全符合設(shè)計(jì)要求,取得了好的效果。
[關(guān)鍵詞]帷幕灌漿;施工;防滲效果
柳樹溝水電站位于新疆巴音郭楞蒙古自治州和靜縣境內(nèi)的開都河上,是開都河中游河段水電規(guī)劃中的第八座梯級電站。其攔河大壩為鋼筋混凝土面板堆石壩,屬2級建筑物。壩頂高程1 499 m、最大壩高100.0 m、壩頂長183.5 m、壩頂寬10.0 m,上游壩坡1:1.4,下游壩坡1:1.3~1.4、設(shè)有寬10 m的“之”字形上壩路(坡比9.9~10.9%)。為對壩基進(jìn)行防滲處理,在大壩趾板上設(shè)有帷幕灌漿,帷幕設(shè)計(jì)為雙排,主帷幕深入3Lu線以下5 m,副帷幕深度為主帷幕的2/3。主副帷幕排距1.3 m,灌漿孔孔距2.0 m。趾板主帷幕設(shè)計(jì)孔深29.46~85.25 m,副帷幕設(shè)計(jì)孔深28.93~56.51 m。趾板帷幕灌漿施工共完成帷幕灌漿19 251.48 m,完成帷幕灌漿孔375個(gè)(其中先導(dǎo)孔23個(gè))、檢查孔38個(gè)、抬動觀測孔19個(gè),耗用水泥量2 663.04 t(其中注入水泥量2 621.14 t)。
1帷幕灌漿施工
1.1帷幕灌漿試驗(yàn)
在大壩左岸中線路上(壩上0-068.5~0-082.5,高程1 463 m)按照《柳樹溝水電站混凝土面板堆石壩工程基巖灌漿試驗(yàn)策劃書》進(jìn)行了帷幕灌漿試驗(yàn),并編制上報(bào)了試驗(yàn)報(bào)告,監(jiān)理批復(fù)按該試驗(yàn)確定的施工參數(shù)進(jìn)行施工。
1.2施工次序
先從河床段水平趾板開始施工,隨后進(jìn)行左、右岸趾板的灌漿,左、右岸趾板從下部向上部施工。
1.3施工工藝及技術(shù)要求
帷幕灌漿必須在該部位固結(jié)灌漿檢查合格后進(jìn)行,帷幕灌漿施工工藝流程:測量放點(diǎn)布孔→抬動觀測鉆安→下游排灌漿→上游排灌漿→檢查孔;同排內(nèi)按I序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔施工。
本工程帷幕灌漿采用孔口封閉,自上而下循環(huán)式灌漿。其單孔工藝流程:鉆機(jī)就位固定→鉆進(jìn)第一段(洗孔、壓水試驗(yàn)、灌漿)→下入φ89套管待凝48小時(shí)→鉆進(jìn)第二段(洗孔、壓水試驗(yàn)、灌漿)→鉆進(jìn)第三段(洗孔、壓水試驗(yàn)、灌漿)……依次循環(huán)直至全孔灌漿結(jié)束→封孔。
1.3.1鉆孔布置
由測量人員布放控制點(diǎn),由技術(shù)員按施工圖布孔。
1.3.2鉆孔
1)鉆孔施工
帷幕灌漿采用XY-2型地質(zhì)回轉(zhuǎn)鉆機(jī),每臺鉆機(jī)就位前必須安裝地錨,將鉆機(jī)固定在地錨上,金剛石鉆頭鉆進(jìn)。抬動觀測孔孔徑φ75 mm,灌漿孔開孔孔徑φ91 mm,終孔孔徑φ61 mm,帷幕檢查孔孔徑φ75 mm。鉆孔孔位、方位、傾角,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工。鉆孔開孔孔位與設(shè)計(jì)孔位的偏差±10 cm,孔底高程偏差±20 cm。帷幕灌漿同一次序孔可同時(shí)施工,下一次序孔待上一次序孔灌漿結(jié)束后開始鉆孔。地質(zhì)條件較好時(shí),不產(chǎn)生抬動和串漿時(shí),下一次序也可待上一次序孔灌漿深度大于15m后開始鉆灌。
水平趾板帷幕灌漿鉆機(jī)直接在混凝土面上進(jìn)行施工,斜坡趾板帷幕鉆孔則需搭設(shè)移動式施工臺車。
鉆孔過程中對混凝土厚度、回水等情況及其位置做詳細(xì)記錄,作為灌漿施工和驗(yàn)收分析質(zhì)量的依據(jù)。
2)孔斜控制
為保證將孔斜控制在允許范圍內(nèi),除用地錨將鉆機(jī)固定牢固以外,還必須在鉆進(jìn)過程嚴(yán)格控制鉆機(jī)壓力。在施工過程中,逐段用KXP-1型測斜儀測量孔斜。帷幕灌漿孔允許孔斜偏差不大于表1中所列數(shù)值,允許偏差值包括因頂角和方位角偏移而發(fā)生的偏差值,鉆孔時(shí)應(yīng)特別控制方位角,其偏差值不大于5度。發(fā)現(xiàn)孔斜超出允許范圍,立即糾偏。
表1 帷幕灌漿孔孔斜偏差控制表
3)帷幕孔終孔條件
設(shè)計(jì)圖紙要求:主帷幕灌漿孔達(dá)到設(shè)計(jì)終孔段,如灌前壓水大于10 Lu,應(yīng)向下加深5 m,如還不滿足上述規(guī)定再加深5 m,當(dāng)加深20 m還不滿足上述要求時(shí),由業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工四方現(xiàn)場研究決定是否終孔。施工中未出現(xiàn)加深情況,均按設(shè)計(jì)孔深終孔。
副帷幕灌漿孔孔深按設(shè)計(jì)孔深控制。
1.3.3鉆孔沖洗
各孔段灌漿前進(jìn)行孔壁沖洗和裂隙沖洗??妆跊_洗采用大流量沖洗,沖洗直至回水澄清延續(xù)10 min即可結(jié)束,裂隙沖洗采用壓力水沖洗,沖洗至回水澄清后10 min為止,但總沖洗時(shí)間必須大于30 min。 裂隙沖洗壓力為灌漿壓力的80%,壓力超過1 Mpa時(shí),采用1 Mpa。當(dāng)鄰近有正在灌漿的孔或鄰近灌漿孔結(jié)束不足24 h,不得進(jìn)行裂隙沖洗。
1.3.4壓水試驗(yàn)
帷幕灌漿灌前壓水試驗(yàn)在裂隙沖洗后進(jìn)行,采用簡易壓水;檢查孔壓水采用單點(diǎn)法。試驗(yàn)壓力為相應(yīng)灌漿段灌漿壓力的80%,當(dāng)超過1.0 Mpa時(shí),采用1.0 Mpa。
1.3.5鑲嵌孔口管
第一段鉆灌結(jié)束后,將注漿管下到孔底注入0.5:1 的水泥漿將孔內(nèi)稀漿擠出,使孔內(nèi)全部為0.5:1的水泥漿,再將孔口管下入孔底,并校正孔口管方位和頂角后固定。所有帷幕灌漿孔均鑲嵌孔口管,孔口管深入到混凝土與基巖結(jié)合面以下2.0 m,露出混凝土面5 cm以上??卓诠苤睆綖棣?9 mm。
1.3.6灌漿
灌漿泵采用3SNS灌漿泵,灌漿及壓水過程由業(yè)主提供的成都西易灌漿自動記錄儀實(shí)時(shí)監(jiān)控記錄,能自動檢測灌漿壓力、流量和漿液密度等。灌漿材料、制漿方法同固結(jié)灌漿。
1)灌漿孔第一段(接觸段)采用橡膠塞阻塞,孔內(nèi)循環(huán)式灌漿。第二段及以下各段采用孔口封閉孔內(nèi)循環(huán)、自上而下分段灌漿方法。帷幕灌漿第一段鉆孔孔徑為φ91 mm,膠塞卡在結(jié)合面以上0.5 m的混凝土內(nèi),其余各段采用孔口封閉法,注漿管距段底不大于50 cm進(jìn)行灌漿。
2)灌漿段長及壓力
各灌漿段次段長及其灌漿壓力見表2。
表2 灌漿段長及壓力表
3)漿液濃度及其變換
帷幕灌漿漿液水灰比采用: 3:1、2:1、1:1、0.8:1和0.5:1(重量比)五個(gè)比級。
漿液變換原則如下:
(1)當(dāng)灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少時(shí),或注入率不變而壓力持續(xù)升高時(shí),不得改變水灰比;
(2)灌漿過程中當(dāng)某一比級漿液注入量已達(dá)300 L以上或灌漿時(shí)間已達(dá)30 min,而灌漿壓力和注入率均無改變,或改變不顯著,應(yīng)加濃一級水灰比灌注。
(3)當(dāng)注入率大于30 L/min時(shí),可根據(jù)具體情況越級變濃。
灌漿過程中,當(dāng)出現(xiàn)灌漿壓力突降或注入率突增等異?,F(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即查明原因,報(bào)告監(jiān)理工程師,采取相應(yīng)的措施處理。
開灌后,灌漿過程中每隔30 min和變漿后、以及灌漿結(jié)束時(shí),均應(yīng)測定回漿管漿液比重,并做好記錄。
4)灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)
帷幕灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)為:在設(shè)計(jì)壓力下,各灌漿段結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)為:當(dāng)注入率小于1 L/min后,持續(xù)灌注1h即可結(jié)束。
5)封孔
帷幕灌漿封孔:灌漿結(jié)束后采用0.5:1水泥漿進(jìn)行置換,同時(shí)補(bǔ)充孔內(nèi)下降水泥漿,始終保持注漿管位于水泥漿液面50 cm以下,保證全孔為0.5:1水泥漿,爾后采用純壓式封孔,封孔壓力為該孔最大灌漿壓力,持續(xù)時(shí)間不小于1 h。待凝固后對孔口空余段人工采用干硬性水泥砂漿封孔,保證孔內(nèi)密實(shí)。
1.3.7抬動觀測
每灌漿單元布置一個(gè)抬動觀測孔,抬動觀測孔為垂直孔,深入基巖15 m, 并在灌漿作業(yè)前完成安裝、調(diào)試工作。在帷幕灌漿孔沖洗、壓水試驗(yàn)及灌漿過程中均進(jìn)行抬動觀測,作好觀測記錄。抬動觀測允許變形200 μm,在施工過程中,事先以變形0.15 mm為預(yù)警值,并采取降壓措施。抬動觀測安排專人進(jìn)行觀測、記錄,一般情況下每隔10 min測記一次,變形值上升較快時(shí)加密測記,當(dāng)變形值接近允許值時(shí)及時(shí)報(bào)告各工序操作人員采取降壓措施或停止施工,作好詳細(xì)記錄,及時(shí)報(bào)告監(jiān)理、設(shè)計(jì)等有關(guān)單位研究處理。抬動觀測裝置見圖1。
圖1 抬動觀測裝置示意圖
1.4特殊情況處理
在灌漿施工過程中,出現(xiàn)了鉆孔無回水、吸漿量大等情況,采用限流、間歇、越級變漿、濃漿灌注等方式進(jìn)行了處理,效果較好。
2質(zhì)量檢測分析
2.1透水率對比分析
大壩趾板共完成帷幕灌漿孔375個(gè),進(jìn)行灌前壓水試驗(yàn)3 755段次,各次序孔段灌前壓水平均透水率統(tǒng)計(jì)情況見表3。從表中可看出,無論是左、右岸趾板還是河床段趾板,無論是上游排還是下游排,其灌前壓水試驗(yàn)的單位透水率隨孔序遞增而遞減,上游排各孔序單位透水率明顯低于下游排各孔序單位透水率,符合灌漿規(guī)律。
表3 趾板帷幕灌漿灌前壓水試驗(yàn)
2.2水泥耗量分析
大壩趾板共完成帷幕灌漿17 199.98 m。各次序孔段注入水泥量統(tǒng)計(jì)情況見表4。從表中可看出,無論是左、右岸趾板還是河床段趾板,無論是上游排還是下游排,均符合隨孔序遞增,單位水泥注入量遞減的灌漿規(guī)律,表明前序孔灌漿較好的充填了巖石裂隙,后序孔灌漿進(jìn)行了補(bǔ)充加強(qiáng),灌漿效果比較明顯。
2.3檢查孔壓水試驗(yàn)檢測成果統(tǒng)計(jì)分析
趾板帷幕灌漿共布設(shè)質(zhì)量檢查孔38個(gè),進(jìn)行“單點(diǎn)法”壓水試驗(yàn)440段次,壓水情況統(tǒng)計(jì)見表5。從表中可看出,檢查孔所有的孔段巖石透水率均在3.0 Lu以內(nèi)(透水率最大2.98 Lu,最小0 Lu),均滿足設(shè)計(jì)q≤3 Lu的要求,透水率合格率達(dá)100%。
2.4巖石固結(jié)檢查分析
所有帷幕檢查孔均按照規(guī)范及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了孔內(nèi)巖石芯樣的采集工作,并及時(shí)進(jìn)行了芯樣填牌、描述及照片保留,檢查孔巖石芯樣采取率達(dá)85.0~87.0%,從提取芯樣中我們發(fā)現(xiàn)巖石裂隙內(nèi)有較多的水泥結(jié)石充填物,說明本次帷幕灌漿作業(yè)對大壩基礎(chǔ)巖石起到了相當(dāng)不錯(cuò)的固結(jié)效果,有效改善了大壩基礎(chǔ)巖石的整體抗?jié)B、抗剪及抗壓性能。
表4 趾板帷幕灌漿孔
表5 趾板帷幕灌漿檢查孔
2.5原型觀測情況
大壩自2012年12月蓄水以來,量水堰測定的滲水量約為29L/s,比設(shè)計(jì)要求的不大于56L/s,小近二分之一,說明帷幕灌漿取得了好的效果。
3結(jié)語
柳樹溝水電站大壩基礎(chǔ)為凝灰?guī)r,趾板建基于弱風(fēng)化巖石上,裂隙較發(fā)育,透水性較強(qiáng),通過采用帷幕灌漿的工程措施,并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)、規(guī)范的要求進(jìn)行施工,取得好的防滲效果,可供類似工程參考。
參考文獻(xiàn)
[1]水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范.DL/T5148-2001.
[收稿日期]2015-09-06
[作者簡介]王薇(1973-),女,陜西綏德人,工程師,主要從事水利水電工程設(shè)備物資管理工作。
[中圖分類號]TV543.+5
[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]B
[文章編號]1004-1184(2016)01-0121-03