劉海濤(陜西省澄合礦務(wù)局西卓煤礦,陜西 渭南 714000)
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西卓煤礦副井井筒綜合性治水技術(shù)探討
劉海濤
(陜西省澄合礦務(wù)局西卓煤礦,陜西 渭南 714000)
摘 要:針對(duì)澄合礦區(qū)西卓煤礦副井井筒大斷面出水以及井窩底板承壓突水問(wèn)題,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)施工資料與前期井檢孔觀測(cè)資料綜合分析,分別對(duì)井筒壁后采取注漿方式,井底采取分壓導(dǎo)流注漿綜合方式達(dá)到了預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:西卓煤礦;出水層位;井筒底板壓力;井窩施工條件;綜合性治水
渭北石炭二疊系煤田澄合礦區(qū),隨著開掘、開采強(qiáng)度的加大,礦區(qū)煤炭資源已近枯竭,中深部開發(fā)面臨著奧灰水突水威脅。十二五規(guī)劃期間,澄合礦務(wù)局積極建設(shè)合陽(yáng)山陽(yáng)西卓井田礦井,已期完成老礦井逐步淘汰,新產(chǎn)能不斷釋放的目的。然而在礦井建設(shè)過(guò)程中,西卓煤礦作為渭北煤田開采深度最深的礦井,其施工難度之大也在立井開掘過(guò)程中有所發(fā)現(xiàn),尤其進(jìn)入含水層施工時(shí)井筒護(hù)壁以及治水工作難度加大。傳統(tǒng)的單一注漿方法只能解決一時(shí)的施工,后期井筒安裝時(shí)井壁淋水反復(fù)出現(xiàn),為確保安全順利施工,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合經(jīng)驗(yàn),采用綜合治水方法進(jìn)行治理后,井筒治水取得了較好的效果。
西卓煤礦。始建于2009年10月,設(shè)計(jì)能力300萬(wàn)t/a,服務(wù)年限
62.1年,礦井可采儲(chǔ)量2.67億噸。井田采用中央分列式開拓,設(shè)計(jì)井筒深度580m-620m,地面標(biāo)高約為+688m—+720m,2011年副井開鑿至馬頭門,施工期間出水四次,分別為220m、380m、520m、560m,分別進(jìn)行了壁后注漿,2012年井筒驗(yàn)收時(shí)達(dá)到淋水小于6m3/h。然而
2012年底井筒淋水逐步加大,出現(xiàn)了反復(fù)的情況。為解決這一技術(shù)難題,西卓煤礦通過(guò)與國(guó)內(nèi)同行的溝通,并組織科研攻關(guān),制定了綜合治水方案,井筒設(shè)置截水槽,將井筒淋水導(dǎo)致井底馬頭門副井進(jìn)入管子道,最后通過(guò)中央泵房將水排至地面,并對(duì)井窩壓力顯現(xiàn)進(jìn)行舒壓處理,達(dá)到了預(yù)期效果。
出水層位及壓力顯現(xiàn):西卓煤礦副井井筒直徑6.8m,主要出水層位為220m、380m、520m、560m,前三組為井筒粗砂巖層與粉砂巖出水,出水水量為60m3/h、75m3/h、68m3/h,該水清澈無(wú)味;后一組為K4煤系地層水,該水清澈略有臭雞蛋味,手觸摸微有灰?guī)r的粉狀物質(zhì)。其中前三組砂巖層出水均進(jìn)行壁后注漿,鉆機(jī)施工過(guò)程中注漿效果明顯,第三組注漿時(shí)出現(xiàn)漿液倒流現(xiàn)象,注漿壓力達(dá)到4Mpa;最后550m的注漿,出現(xiàn)吃漿量小,注漿壓力達(dá)到5.6Mpa,注漿效果一般。
西卓煤礦通過(guò)與國(guó)內(nèi)同行的溝通,并組織科研攻關(guān),制定了綜合治水方案,井筒設(shè)置截水槽,將井筒淋水導(dǎo)致井底馬頭門副井進(jìn)入管子道,最后通過(guò)中央泵房將水排至地面,并對(duì)井筒反復(fù)出水位置,采用山西建華牌防水劑,通過(guò)開展?jié){液穩(wěn)定性初步優(yōu)化試驗(yàn)、高效緩凝劑配制的漿液凝結(jié)時(shí)間試驗(yàn)、漿液抗壓強(qiáng)度初步試驗(yàn)、緩凝水泥漿各性能優(yōu)化試驗(yàn)等多項(xiàng)試驗(yàn),配制了一種初凝時(shí)間超過(guò)20小時(shí)的水泥漿液,并加入專門防水劑使得漿液具有流動(dòng)性好、抗壓性強(qiáng)、緩凝時(shí)間長(zhǎng)、可置換性好、結(jié)石率大、結(jié)石體強(qiáng)度高、泌水率高等綜合優(yōu)點(diǎn),從而對(duì)解決井筒水害效果顯著。
2.1井筒綜合性治水
采用BR型防水材料承壓壁后注漿。傳統(tǒng)壁后注漿采用水灰比1:1~0.75:1;為有效的增加堵水效果,預(yù)防漿液流失,漿液-水玻璃漿液體積比為1:0.2~1:0.6;
BR型防水材料與漿液比0.2:1~0.3~1;其中注漿均采用p042.5水泥,水玻璃為Be=35,M=2.4~3.2;
漿液調(diào)配原則:由稀到濃,一般不調(diào)整,當(dāng)壓力不回升而吸漿量增大時(shí),才進(jìn)行調(diào)整。其他另見注漿方案。技術(shù)參數(shù)如下:
(1)井筒注漿壓力Pa=Po+1,Pb= Po+3,Pc=Po+5
Pa-注漿初始?jí)毫Γ琍b-正常初始?jí)毫Γ琍c-注漿終壓,Po-注漿點(diǎn)靜水壓力,其中(1、3、5)為富裕壓力,壁后堵水取最低值
(2)井壁強(qiáng)度效驗(yàn)
P=K(E2+2RφE)/2(RO+E)2 =1.5MPa>Pc
式中:p-注漿部位井壁承載壓力,MPaE-井壁厚度,取0.5m;Ro-井筒凈直徑,取6m,k-井壁材料的允許抗壓強(qiáng)度,MPa(一般取
20)
2.2井壁截水槽綜合利用
每個(gè)出水位置注漿完成,直接在下方避開模板接茬位置,緊貼巖壁安設(shè)截水槽,每50m一組,共六組,截水槽上最低處設(shè)置軟管沿井壁順延至井底窩泵處,經(jīng)排水管路排至中央泵房。
2.3井窩治水
井筒直徑6.8m,井底在馬頭門施工完成后出現(xiàn)壓力水。井窩采取局部泄水并將水導(dǎo)致泵房,同時(shí)進(jìn)行混泥土澆筑,并保證施工強(qiáng)度,設(shè)計(jì)圓柱形工字鋼架,架設(shè)排水管路與泄水孔防止塌孔,最終澆筑全斷面1.2m厚止水墊層。施工時(shí)必須保證吊桶與施工人員以及機(jī)械的安全性。
西卓煤礦大斷面井筒治水工作經(jīng)過(guò)壁后注漿并加裝截水槽,以及對(duì)承壓含水層進(jìn)行泄水的綜合治水技術(shù),達(dá)到了預(yù)期效果。實(shí)踐證明單一的注漿方法只會(huì)對(duì)井壁周圍小范圍產(chǎn)生帷幕堵漏效果,治理砂巖含水層建議采用綜合性治水,結(jié)合“防、堵、疏、截、排”的治水理念,為井筒治水提供有力的依據(jù)。
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DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.13.115