蔡道錦
摘 要:某新建電站新機(jī)投運(yùn)后,機(jī)組轉(zhuǎn)輪反復(fù)出現(xiàn)裂紋,經(jīng)廠家現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)后,運(yùn)行不久又重新出現(xiàn)裂紋。經(jīng)深入分析轉(zhuǎn)輪裂紋產(chǎn)生的原因,重新采用了現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)工藝后,機(jī)組產(chǎn)生裂紋的概率大大降低,達(dá)到了安全運(yùn)行的要求,成功解決了轉(zhuǎn)輪反復(fù)出現(xiàn)裂紋的問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)輪;裂紋;現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)
1 設(shè)備概況
某水電站安裝有3臺(tái)HL(F713)-LJ-140型水輪發(fā)電機(jī)組,裝機(jī)容量3×16.5MW,豎軸懸式,額定轉(zhuǎn)速500r/分鐘,額定水頭118m。機(jī)組轉(zhuǎn)輪整體采用00Cr16Ni5Mo不銹鋼制作。葉片、上冠及下環(huán)出廠硬度不低于HB280。
2 存在問(wèn)題
某電站建成后,在機(jī)組投運(yùn)7個(gè)月后,枯水期進(jìn)行流道檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)1G機(jī)組轉(zhuǎn)輪有3只葉片出水邊與下環(huán)焊接處有裂紋,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查:3條裂紋分別出現(xiàn)在轉(zhuǎn)輪不同三只葉片的出水邊末端與下環(huán)的焊縫處,裂紋葉片出現(xiàn)為每間隔一只葉片出現(xiàn)一處,3條裂紋長(zhǎng)度分別約為5cm、12cm、15cm。發(fā)現(xiàn)2G機(jī)組轉(zhuǎn)輪有五只葉片出水邊出現(xiàn)不同程度的損傷,其中三只葉片出水邊與下環(huán)焊接處出現(xiàn)裂紋,另外兩只葉片出水邊靠近下環(huán)處出現(xiàn)很小的缺口。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查:3條裂紋分別出現(xiàn)在轉(zhuǎn)輪不同三只葉片的出水邊末端與下環(huán)的焊縫處,3條裂紋長(zhǎng)度分別約為10cm、12cm、11cm;兩個(gè)缺口分別出現(xiàn)在轉(zhuǎn)輪不同兩只葉片的出水邊末端,兩個(gè)缺口均與半個(gè)紐扣大小相近。請(qǐng)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)后,運(yùn)行3個(gè)月再次檢查,原修復(fù)的位置再次出現(xiàn)裂紋。無(wú)法滿足機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求。
3 分析及處理
通過(guò)流道檢查,轉(zhuǎn)輪葉片表面光滑,不存在汽蝕現(xiàn)象。通過(guò)運(yùn)行參數(shù)分析,機(jī)組的振動(dòng)擺度均在正常范圍,振動(dòng)不會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)輪運(yùn)行產(chǎn)生裂紋。雖然機(jī)組在枯水期時(shí),存在運(yùn)行負(fù)荷在40%以下的工況,但相同機(jī)型的3G機(jī)組轉(zhuǎn)輪在相同的條件下沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)轉(zhuǎn)輪裂紋。由于水輪機(jī)在運(yùn)行中,轉(zhuǎn)輪在受水壓力和離心力的共同作用下,主要應(yīng)力區(qū)分布在轉(zhuǎn)輪葉片周邊上面,通過(guò)第三強(qiáng)度理論可以計(jì)算得出相當(dāng)應(yīng)力沿葉片周邊的分布,可以分析得出轉(zhuǎn)輪葉片在4個(gè)比較高的應(yīng)力區(qū),他們的位置在葉片進(jìn)水正面靠近上冠處;葉片出水邊正面的中部,這些構(gòu)造使轉(zhuǎn)輪葉片某些部位受力過(guò)大,易產(chǎn)生裂紋。從現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況看,兩臺(tái)機(jī)組的葉片出水邊靠近下環(huán)處出現(xiàn)裂紋,且每次修復(fù)后再次出現(xiàn)。應(yīng)該是應(yīng)力集中造成的。
由于前幾次廠家現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)后,再次出現(xiàn)裂紋。采用正確的修復(fù)工藝,是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)存在一些限制,主要是轉(zhuǎn)輪室太潮濕,焊接時(shí),空氣中水汽重,影響焊接工藝,容易造成氣孔,夾渣等焊接缺陷。返廠修復(fù)需拆出轉(zhuǎn)輪,相當(dāng)于機(jī)組大修一次,得重新盤車,做試驗(yàn),成本太高,且工期太長(zhǎng)。從經(jīng)濟(jì)高效節(jié)約成本的原則考慮,最終選擇在轉(zhuǎn)輪室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)。為保證修復(fù)工藝,嚴(yán)格控制維修質(zhì)量,組合前面廠家的修復(fù)方案,重新對(duì)修復(fù)工藝進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整:
(1)做好通風(fēng)措施,打開(kāi)蝸殼進(jìn)人門,打開(kāi)活動(dòng)導(dǎo)葉,首先對(duì)轉(zhuǎn)輪室進(jìn)行通風(fēng),排除轉(zhuǎn)輪室濕氣。
(2)先對(duì)轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)行著色探傷,確認(rèn)其他葉片是否存在隱形裂紋和超標(biāo)缺陷。
(3)對(duì)有裂紋的葉片,在裂紋末端打止裂孔。
(4)用碳弧氣刨或砂輪打磨的方式將葉片裂紋磨開(kāi),預(yù)制坡口。
(5)用角磨機(jī)將刨開(kāi)的裂紋進(jìn)行打磨光滑。
(6)焊接區(qū)域進(jìn)行預(yù)熱,第一層焊道采用大電流焊接,焊接電流為160~200A,葉片出水邊邊緣較薄處采用小電流焊接,焊接電流為100~110A。
(7)焊接時(shí)采用A237打底、其余用E309焊條焊接,焊接采用多層窄道焊。焊接前焊條必須按焊條使用說(shuō)明進(jìn)行烘干,放入保溫筒隨用隨取。除第一層和蓋面層焊道外,其余焊層應(yīng)用幾鏟進(jìn)行敲擊,以釋放焊接應(yīng)力。
(8)焊后用氧氣乙烯火焰對(duì)焊接部位連續(xù)加熱以消除氫氣減少應(yīng)力。
(9)加熱后用石棉布進(jìn)行保溫10小時(shí)后冷卻至室溫。
(10)熱處理后鏟磨焊縫,按葉片原形進(jìn)行打磨補(bǔ)焊區(qū)域。
(11)重新對(duì)焊接區(qū)域進(jìn)行著色探傷檢查焊接和焊縫鏟磨中出現(xiàn)的缺陷,按照要求進(jìn)行返修。
按照優(yōu)化后的方案對(duì)轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)后,通過(guò)機(jī)組10個(gè)月的運(yùn)行后再次檢查,原修復(fù)過(guò)的三葉轉(zhuǎn)輪葉片,只有一只葉片出現(xiàn)了2cm長(zhǎng)的裂紋。比按原來(lái)的修復(fù)工藝修復(fù)的葉片,運(yùn)行3個(gè)月后就會(huì)出現(xiàn)10~15cm的裂紋效果有很大的提高。完全滿足機(jī)組安全渡汛的要求。
4 結(jié)語(yǔ)
水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪裂紋的問(wèn)題影響著水輪機(jī)的正常工作,近年來(lái)水輪機(jī)裂紋事故頻繁發(fā)生,嚴(yán)重威脅了水電廠的正常安全運(yùn)動(dòng),有必要對(duì)裂紋產(chǎn)生的原因進(jìn)行探究,采用合理、科學(xué)的手段進(jìn)行調(diào)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理解決,保證機(jī)組安全的工作運(yùn)行。以上分析和處理方法,可供同類機(jī)組處理此類問(wèn)題進(jìn)行借簽和參考。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:四川小金川水電開(kāi)發(fā)有限公司)