區(qū)展文
廣東省江門市蓬江區(qū)第一職業(yè)高級中學(xué)
應(yīng)用PLC改造注塑機(jī)的控制系統(tǒng)
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廣東省江門市蓬江區(qū)第一職業(yè)高級中學(xué)
本文論述的是用PLC以及常用低壓電器組成的自動控制系統(tǒng),改造舊式注塑機(jī)的注塑生產(chǎn)工件的整個過程,達(dá)到在節(jié)能、環(huán)保的環(huán)境下,讓注塑機(jī)行業(yè)向著低能耗、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠和便于維修的方向發(fā)展,使系統(tǒng)達(dá)到生產(chǎn)工藝要求的性能指標(biāo);并將其應(yīng)用于課堂,豐富課堂教學(xué),達(dá)到提高學(xué)生動手動腦能力的效果。本文僅供大家參考。
注塑機(jī);PLC;觸摸屏
注塑機(jī)是用模具制造各種塑料制品的設(shè)備,注塑機(jī)的技術(shù)參數(shù)和性能與塑料性質(zhì)和注塑成型的工藝關(guān)系密切。近年來隨著可編程控制器(簡稱PLC)的發(fā)展,以及其可靠性高、性能好的特點(diǎn),在注塑機(jī)的控制系統(tǒng)中得到了恰當(dāng)?shù)膽?yīng)用。早期的注塑機(jī)因?yàn)楫?dāng)時的條件或成本限制多數(shù)采用繼電器電路控制,所以存在故障率高、維修量大、設(shè)備工作效率低等問題。有的老式或廢棄的注塑機(jī)由于長時間擱置不用,進(jìn)而造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。而利用PLC對早期的注塑機(jī)進(jìn)行改造就可以大大的提高系統(tǒng)的控制精度,提高可靠性,并且維修方便。
本文通過分析注塑機(jī)結(jié)構(gòu),找出注塑機(jī)中易出現(xiàn)故障和能耗較高的部分。設(shè)計(jì)出一個由PLC控制的注塑機(jī)控制系統(tǒng),達(dá)到能耗低、噪音低、運(yùn)行安全、可靠和便于維修的目標(biāo);并將其應(yīng)用于課堂,豐富課堂教學(xué),提高學(xué)生對PLC的實(shí)際應(yīng)用能力,有助于與今后的就業(yè)相接軌。
注塑機(jī)在塑料加工行業(yè)是應(yīng)用最廣泛的設(shè)備之一,按合模部件與注塑部件配置的型式可分為臥式、立式、角式和多模轉(zhuǎn)盤式四種。注塑機(jī)的結(jié)構(gòu)主要由注射、合模部分;電氣控制、液壓油路、加熱及冷卻、潤滑、安全監(jiān)測系統(tǒng)等部分組成。
1、注塑機(jī)工作原理
注塑機(jī)的工作原理類似于醫(yī)生打針用的注射器,借助螺桿的推力,將塑化好的塑料液體注入模腔內(nèi),經(jīng)固化和定型,最后取塑料成品的工作過程?!白⑸涑尚褪且粋€循環(huán)的工作過程,每一工作周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施壓注射—充模冷卻—啟模取件。取出塑件后又再閉模,進(jìn)行下一個循環(huán)”[1]。
2、注塑機(jī)控制系統(tǒng)缺陷分析
(1)注塑機(jī)控制電路中多數(shù)采用電子元件、行程開關(guān)及時間繼電器等,這些元件在長時間的工作后,再加上周圍環(huán)境的影響,就會產(chǎn)生磨損,機(jī)器出現(xiàn)故障的頻率大增,并且電氣控制線路比較復(fù)雜,維修起來很不方便,這個使得注塑機(jī)的工作效率大幅度下降。
(2)在注塑機(jī)中工作過程中,每個動作的連接都運(yùn)用行程開關(guān)來接通和斷開,這些行程開關(guān)在長期的往復(fù)動作過程中,會造成磨損,機(jī)械靈敏度隨之下降,導(dǎo)致在生產(chǎn)中動作反應(yīng)遲鈍,容易生產(chǎn)出次品。而且一旦磨損嚴(yán)重,就會產(chǎn)生機(jī)械故障,維修起來相當(dāng)麻煩。
1、注塑機(jī)控制系統(tǒng)的控制要求
根據(jù)對注塑機(jī)控制系統(tǒng)缺陷的分析,為了保證注塑機(jī)控制系統(tǒng)能長期穩(wěn)定、高效工作,所采用PLC、觸摸屏對原控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。
注塑機(jī)一般分為手動、自動兩種工作模式。手動模式時按下相應(yīng)的功能按鈕時,能完成相應(yīng)的操作,此模式一般為調(diào)試工作系統(tǒng)及維修時使用;自動模式時,只需按下啟動按鈕,注塑機(jī)就能按照預(yù)定的速度和壓力執(zhí)行相應(yīng)的工作流程,此模式一般多用在生產(chǎn)階段,工作流程如下:起始位置→閉?!M(jìn)→注射→保壓延時→預(yù)塑→整退→開?!敵觥鹗嘉恢?。
2、設(shè)備的選用
(1)PLC的選用
由于繼電器和電子元件控制的注塑機(jī)電路,存在接線、維修麻煩等缺陷。所以,各種生產(chǎn)機(jī)械的自動控制過程中廣泛應(yīng)用PLC技術(shù),PLC技術(shù)成為當(dāng)前工業(yè)控制行業(yè)中應(yīng)用場合最多的裝置之一。PLC之所以發(fā)展飛速,除了工業(yè)控制設(shè)備飛速發(fā)展的客觀需求外,主要是因?yàn)樗鉀Q了工業(yè)控制行業(yè)中最為關(guān)注的可靠性、經(jīng)濟(jì)性、安全性等問題。另外,PLC編程方法簡單易懂,采用的編程語言是基于繼電器控制的梯形圖,集形象性、直觀性于一體,易于學(xué)生接受。根據(jù)具體工業(yè)控制的要求選擇合適的PLC,只需要在PLC和外圍設(shè)備之間按要求做少量的接線和編制相應(yīng)的控制程序,就可將PLC應(yīng)用于工業(yè)控制的生產(chǎn)實(shí)踐中。
本系統(tǒng)設(shè)計(jì)中選用的是三菱公司的FX2N系列PLC,F(xiàn)X2N是FX系列中功能最強(qiáng)、速度最高的微型可編程序控制器,完全符合此設(shè)計(jì)的要求。因考慮到實(shí)際的輸入、輸出點(diǎn)數(shù),以及今后對系統(tǒng)的維護(hù)和擴(kuò)充使用,選用FX2N系列中的FX2N-48MR的PLC。
(2)光電傳感器的選用
本系統(tǒng)采用光電傳感器來代替行程開關(guān)。因?yàn)楣怆妭鞲衅骶雀摺⒎磻?yīng)快、結(jié)構(gòu)簡單,而且本系統(tǒng)中檢測的多為金屬物體,這些特點(diǎn)都適合于本系統(tǒng)。
(3)觸摸屏的選用
本系統(tǒng)選用三菱GTO1000系列觸摸屏,其簡單易于操作,便于與PLC互動。通過相對應(yīng)的軟件將設(shè)計(jì)好的觸摸屏界面和PLC程序,分別傳入觸摸屏和PLC中。接下來,只需改變觸摸屏、PLC、計(jì)算機(jī)的三方通信,就可以實(shí)現(xiàn)觸摸屏的控制功能。觸摸屏技術(shù)與PLC技術(shù)相結(jié)合應(yīng)用,也在很大程度上豐富了我的課堂教學(xué),讓學(xué)生對所學(xué)的知識有一個系統(tǒng)的認(rèn)識,并嘗試去應(yīng)用,靈活地將PLC應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐,得到了較好的教學(xué)效果。
在工作控制領(lǐng)域中,順序控制系統(tǒng)的應(yīng)用很廣泛,尤其在機(jī)械行業(yè),最常用順序控制來實(shí)現(xiàn)加工的自動循環(huán)。具體過程如下:
1、根據(jù)注塑機(jī)控制系統(tǒng)的控制要求,確定注塑機(jī)控制系統(tǒng)的輸入/輸出分配表。
2、根據(jù)注塑機(jī)系統(tǒng)的工作過程,畫出系統(tǒng)流程圖。
3、根據(jù)流程圖,設(shè)計(jì)注塑機(jī)系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)及調(diào)試運(yùn)行包括:電源接通及運(yùn)行準(zhǔn)備程序、自動/手動運(yùn)行模式選擇、油泵啟動程序、合模部分程序、注射部分程序、預(yù)塑部分程序、頂出部分程序等。
運(yùn)行效果:
通過調(diào)試運(yùn)行,本系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的注塑機(jī)改造控制功能,達(dá)到低能耗、低噪音、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠和便于維修的效果。讓學(xué)生將PLC技術(shù)與生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合,提高了學(xué)生對PLC的應(yīng)用能力。今后將繼續(xù)努力,進(jìn)一步完善該系統(tǒng)的功能。
[1]范有發(fā).沖壓與塑料成型設(shè)備[M].機(jī)械工業(yè)出版社.2001年.
[2]洪忠渝.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].青島海洋大學(xué)出版社.1988年.
[3]王兆義.可編程控制器教程[M].機(jī)械工業(yè)出版社.2001年.