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      錦界煤礦31111綜采工作面集中控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

      2016-07-13 10:13:04艾井石
      中國科技博覽 2016年13期
      關(guān)鍵詞:綜采工作面集中控制自動化

      艾井石

      [摘 要]本文著重介紹了錦界煤礦31111綜采工作面集中控制系統(tǒng)(以下簡稱集控系統(tǒng))的設(shè)計及應(yīng)用情況,綜采工作面機(jī)電設(shè)備集中控制系統(tǒng),將綜采工作面多個系統(tǒng)集中控制,集中監(jiān)測,保證了綜采工作面生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠運行,提高煤礦綜采工作面生產(chǎn)的效率、降低工作人員的勞動強度,多崗合一,減員增效。同時本文分析了綜采工作面自動化控制系統(tǒng)在實踐過程中存在的問題,并對自動化系統(tǒng)集成方案進(jìn)行了探討。

      [關(guān)鍵詞]綜采工作面 自動化 集中控制 記憶割煤 自動拉架

      中圖分類號:TD:823197 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)13-0089-03

      1 前言

      隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,多個系統(tǒng)分散管理、分散控制使得操作和管理越來越不方便,將多個系統(tǒng)集中到一個平臺進(jìn)行控制是綜采工作面控制的發(fā)展方向。實現(xiàn)綜采工作面設(shè)備的集中控制,可有效提高礦井的供電安全、設(shè)備的高效管理,促進(jìn)煤礦高產(chǎn)高效。同時為了更大程度上提高礦井安全生產(chǎn)的水平,煤礦綜采工作面集中監(jiān)測與控制的實現(xiàn)也至關(guān)重要。

      目前,煤炭行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩、市場疲軟和轉(zhuǎn)型發(fā)展新時期,面對生產(chǎn)成本管控的壓力,同時為了進(jìn)一步提高綜采工作面自動化水平,錦界煤礦對31111綜采工作面采煤機(jī)、液壓支架、刮板運輸機(jī)、破碎機(jī)、液壓泵站、噴霧泵以及供電系統(tǒng)進(jìn)行改造,實現(xiàn)集中控制、遠(yuǎn)程遙控控制、設(shè)備保護(hù)、系統(tǒng)故障自檢、緊急停機(jī)閉鎖、工作面及運輸順槽無線通訊等功能。同時多崗位合并,實現(xiàn)員工一崗多能,達(dá)到減員增效的目的。

      2 錦界煤礦31111綜采工作面簡況

      31111綜采工作面工作面長度243米,推進(jìn)長度3871.8米,機(jī)頭、機(jī)尾高度差3米,采高范圍2.92-3.5米,平均采高3.23米,順槽剖面煤層厚度范圍3.1-3.27米。31111綜采工作面采用JOY 7LS6C/LWS638采煤機(jī):裝機(jī)總功率2125KW、牽引速度0-33m/min、生產(chǎn)能力3500t/h;三機(jī)采用天明變頻三機(jī):刮板機(jī)功率2*1000KW,轉(zhuǎn)載機(jī)功率500KW,破碎機(jī)功率400KW;液壓泵站采用卡馬特K35055M(K16065M)型泵站:乳化泵功率4*315KW、噴霧泵功率3*160KW。

      錦界煤礦31111綜采工作面主要集控設(shè)備列表如下:

      3 集控系統(tǒng)方案

      錦界煤礦31111綜采工作面集中控制系統(tǒng),對整個工作面的底層設(shè)備進(jìn)行徹底改造,對整個綜采工作面的控制系統(tǒng)進(jìn)行重新部署, 實現(xiàn)現(xiàn)場控制與集控調(diào)度管理合成一體。綜采機(jī)頭馬蒂爾處設(shè)置集控控制室,安裝本安型集控主機(jī)和隔爆兼本安型數(shù)據(jù)服務(wù)器,實現(xiàn)對供電、三機(jī)、泵站、煤機(jī)、通信、排水等設(shè)備一體化監(jiān)控。同時引入馬蒂爾集中操控與無線遙控,實現(xiàn)馬蒂爾處三崗合一以及人員的巡檢控制,可減少操作工2名(1名控制臺電工、1名機(jī)頭監(jiān)控人員),減少現(xiàn)場電纜敷設(shè)50%,減少順槽主控設(shè)備6臺,實現(xiàn)全工作面及設(shè)備列車供電、三機(jī)、泵站、煤機(jī)、通信、排水等系統(tǒng)的無線遙控。系統(tǒng)架構(gòu)簡單,控制層架構(gòu)少,采用的雙總線通信技術(shù),可靠性高,實時性好。集控子系統(tǒng)互相監(jiān)控,獨立控制,不互相影響,降低了操作風(fēng)險。集控系統(tǒng)設(shè)備,除了本安電源外,所有設(shè)備均采用接插連接,減少設(shè)備復(fù)雜的接線,方便快捷,便于檢修。乳化液泵根據(jù)壓力反饋進(jìn)行變頻調(diào)速,保證工作面恒壓恒流供液的同時節(jié)約用電30%以上。同時集控臺人機(jī)界面為工作人員提供了便捷的操作平臺。

      3.1 集控系統(tǒng)硬件組成

      工作面集控系統(tǒng)是由 KXH18(H)礦用本安型可編程控制器、KJD127(B)礦用隔爆兼本安型計算機(jī)組成,在泵站系統(tǒng)、運輸機(jī)、破碎機(jī)等設(shè)備上安裝KXH18(G)礦用本安型模塊化控制器,同時配套DXJ127/18 礦用隔爆兼本安型直流電源,KTK16(D) 礦用本安型急停擴(kuò)播電話、KHJ16 礦用本安型急停閉鎖、KZC127 礦用隔爆兼本安型信號轉(zhuǎn)換器。三機(jī)(轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、刮板運輸機(jī))控制遙控器,泵站系統(tǒng)、供電系統(tǒng)遠(yuǎn)程操控器、煤機(jī)控制器均采用FYF35 礦用本安型遙控發(fā)射機(jī)。

      3.2 集控系統(tǒng)設(shè)計原理

      錦界煤礦31111綜采工作面采用德國倍福(Beckhoff)PLC進(jìn)行集中控制,控制箱內(nèi)的集控主機(jī)集成了CAN、I2C、Mod-bus三個現(xiàn)場總線,集中控制器與工作面各個控制模塊采用低速CAN總線連接,與三機(jī)冷卻分站進(jìn)行通信,三機(jī)的傳感器就近接入分站,分站通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和通信將數(shù)據(jù)傳輸給集控主機(jī)。與控制臺操作部分采用高速CAN總線,與顯示模塊之間采用I2C總線進(jìn)行集中顯示,同時以太網(wǎng)連接一臺防爆電腦實現(xiàn)組態(tài)畫面集中顯示。

      三機(jī)的傳感器就近接入KXH18(G)控制分站,采集三機(jī)運行數(shù)據(jù),冷卻狀況以及返回信號,分站通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和通信將數(shù)據(jù)傳輸給集控主機(jī)。集中控制器與液壓泵站控制分站進(jìn)行通信,分站負(fù)責(zé)泵站傳感器數(shù)據(jù)的上傳以及電磁閥的控制,具體功能有:①集中控制器與組合開關(guān)進(jìn)行通信,控制組合開關(guān)的啟停。②集中控制器與工作面無線接收站進(jìn)行通信,無線接收站接收無線遙控器的信號和采煤機(jī)的無線信號,并通過總線上傳至主機(jī)。③集控主機(jī)與控制計算機(jī)之間采用以太網(wǎng)進(jìn)行通信。計算機(jī)對集控主機(jī)進(jìn)行狀態(tài)顯示和參數(shù)配置。④視頻計算機(jī)與攝像機(jī)進(jìn)行通信,用于顯示工作面的視頻信息。⑤與控制計算機(jī)通過交換機(jī)連接,并上傳到井下一臺環(huán)網(wǎng)交換機(jī),通過交換機(jī)上傳至地面服務(wù)器。

      3.3 集控系統(tǒng)控制流程

      集中控制起動設(shè)備有遠(yuǎn)控、遙控、就地三種模式,按照生產(chǎn)開機(jī)流程實現(xiàn)三機(jī)、泵站一鍵起停。

      4 集控系統(tǒng)各子系統(tǒng)設(shè)計功能

      集中控制系統(tǒng)又稱中央控制系統(tǒng),是指通過一定的專用控制設(shè)備,與各類終端、系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行通訊,并根據(jù)現(xiàn)場需求任意定制流程和人機(jī)交互界面,從而達(dá)到控制和操作簡單化的目的。

      錦界煤礦31111工作面集控系統(tǒng)實現(xiàn)從綜采工作面底層設(shè)備的集成控制,集成操作及集中數(shù)據(jù)記錄。集控主機(jī)負(fù)責(zé)現(xiàn)場的控制,計算機(jī)負(fù)責(zé)現(xiàn)場運行狀態(tài)的顯示,分站用于現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集與控制。圖4為31111綜采工作面集中控制系統(tǒng)圖。設(shè)計的各子系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下功能:

      4.1 工作面控制系統(tǒng)功能

      整個綜采工作面三機(jī)、泵站、開關(guān)、移變、工作面語音通信及閉鎖采用一個平臺集中監(jiān)控,實現(xiàn)設(shè)備的集中控制、聯(lián)動控制、遙控控制、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)控;

      (1) 通過對采煤機(jī)電控系統(tǒng)的改造,同時在工作面加裝無線通訊模塊,進(jìn)而實現(xiàn)在集中控制臺對煤機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程無線控制。采煤機(jī)控制系統(tǒng)與支架的電液控系統(tǒng)配合實現(xiàn)自動跟機(jī)移架,完成系統(tǒng)所需的參數(shù)調(diào)用等。該系統(tǒng)直接與液壓控制系統(tǒng)相連,并進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊。采煤機(jī)的數(shù)據(jù)通過液壓控制系統(tǒng)上傳至地面,在地面能調(diào)用采煤機(jī)的運行和故障參數(shù)。該系統(tǒng)還需具備對工作面刮板運輸機(jī)的負(fù)荷量的連續(xù)監(jiān)測,隨時監(jiān)視其工作狀況,在發(fā)生超負(fù)荷時(如:當(dāng)刮板運輸機(jī)發(fā)生超負(fù)荷時),可放慢采煤機(jī)的牽引速度,減少煤量,實現(xiàn)連續(xù)工作。

      (2)工作面三機(jī)一鍵啟停,工作面三機(jī)啟停時,按照系統(tǒng)設(shè)定邏輯實現(xiàn)破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、刮板運輸機(jī)啟停。并具有三機(jī)冷卻水自動控制功能,工作面三機(jī)起動時,驅(qū)動電機(jī)冷卻水閥門自動開啟,對電機(jī)進(jìn)行冷卻,三機(jī)停止時冷卻水自動停止。

      (3)工作面實現(xiàn)工作面語言全覆蓋,并實現(xiàn)工作面緊急廣播功能。工作面集控中心集成調(diào)度電話功能,當(dāng)遇到緊急情況,該電話撥通時,工作面沿線擴(kuò)音電話均可聽到電話廣播內(nèi)容。

      (4)轉(zhuǎn)載機(jī)防壓死功能。刮板運輸機(jī)根據(jù)監(jiān)測轉(zhuǎn)載機(jī)的負(fù)載電流變化情況,實現(xiàn)轉(zhuǎn)載機(jī)過載時刮板機(jī)自動停機(jī).

      (5)采煤機(jī)與液壓支架聯(lián)動控制,煤機(jī)根據(jù)記憶軌跡實現(xiàn)自動割煤,同時支架通過檢測煤機(jī)位置實現(xiàn)自動拉架、收護(hù)幫板等動作。

      (6)馬蒂爾集中控制功能。運輸機(jī)機(jī)頭機(jī)尾及馬蒂兒出料口各安裝一臺高清攝像機(jī)及相關(guān)組件,在馬蒂兒處設(shè)置集中監(jiān)控室,實現(xiàn)工作面所有設(shè)備的遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程監(jiān)控、無線遙控等功能。將馬蒂兒司機(jī)、機(jī)頭看護(hù)工、控制臺電工“三崗合一”。

      4.2 泵站控制系統(tǒng)

      通過集控系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)對現(xiàn)有卡瑪特泵站和雷波泵站的傳感器級控制,通過對乳化液泵的運行狀態(tài)、油溫、水壓、液位、出液總管壓力等數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測,實現(xiàn)泵站運行時間均衡控制,均勻磨損。通過壓力反饋信號實現(xiàn)乳化泵的自動卸載、加載,變頻泵站的自動調(diào)速,泵站的工作面內(nèi)閉鎖,爆管檢測和故障泵站的自動投切。另外工作面內(nèi)增加乳化液泵急停閉鎖,工作面遇到錦界情況時,在綜采工作面可直接急停乳化液泵。

      4.3 供電及無線通信系統(tǒng)

      31111綜采工作面安裝7臺,順槽安裝4臺無線通訊綜合分站,采用無線綜合分站內(nèi)部組網(wǎng)的方式對工作面及順槽控制信號的全覆蓋,無線通訊分站之間采用標(biāo)準(zhǔn)插口,安裝方便快捷。

      供電系統(tǒng)實現(xiàn)了主控制器與各類負(fù)荷開關(guān)的通信,實現(xiàn)移變、組合開關(guān)電壓、電流、運行狀態(tài)等實時數(shù)據(jù)的在線監(jiān)測,歷史故障數(shù)據(jù)的存儲,組合開關(guān)的

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