劉濤
(華電萊州發(fā)電有限公司 山東煙臺 261400)
1000MW機組受熱面超溫原因分析及對策
劉濤
(華電萊州發(fā)電有限公司 山東煙臺 261400)
在1000MW機組的運行過程中,如果出現(xiàn)了受熱面超溫的問題,必須要對其進行深入分析,及時找出原因,并且制定應(yīng)對對策。本文主要針對1000MW機組受熱面超溫的問題展開分析,論述了引起超溫的關(guān)鍵性因素,并對其原因進行了深入剖析,最后提出了避免1000MW機組受熱面超溫的對策,希望可以為今后的1000MW機組運行管理工作提供參考和借鑒。
1000MW機組;受熱面;超溫;對策
1000MW機組受熱面超溫問題經(jīng)常會出現(xiàn),如何有效的解決1000MW機組受熱面超溫問題,是當(dāng)前機組管理過程中的難點,也是一項重點工作,因此,對其展開分析極為有必要。
研究發(fā)現(xiàn):水蒸氣可以在高溫下分解成氫和氧,金屬在高溫水蒸氣中發(fā)生氧化,尤其水蒸氣在570℃以上對鋼材有較強的氧化性,600~620℃氧化速度加快,不銹鋼氧化層會迅速增厚。主要化學(xué)反應(yīng)方程式為:3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2;2H2O=2H2+O2。
管壁溫度越高,氧化速度越快;鋼材抗氧化性能越好,氧化速度越慢。
氧化皮的主要危害:
(1)氧化皮剝離造成受熱面超溫,剝落后的氧化皮一般集中在高溫段受熱面U型管底部彎頭或出口管段中部,有的在聯(lián)箱的節(jié)流孔部位,導(dǎo)致局部過熱,超溫爆管。
(2)氧化皮的產(chǎn)生容易使主汽門卡澀,造成機組停機,主汽門無法關(guān)閉,威脅機組安全停運并容易堵塞細小管道、疏水閥門和逆止門等,使系統(tǒng)產(chǎn)生潛在隱患。
(3)流動蒸汽帶出的氧化皮對汽輪機部件產(chǎn)生固體顆粒侵蝕,造成汽輪機噴嘴和葉片侵蝕損壞并污染水汽品質(zhì)。
2.1 制粉系統(tǒng)啟停及運行方式影響
某電廠超超臨界1000MW機組#3直流鍋爐燃燒器采用BHK技術(shù)設(shè)計的低NOx旋流式煤粉燃燒器(HT-NR3),燃燒器前、后墻對沖布置,B、C、D磨粉管分別布置前墻下、中、上三層,F(xiàn)、E、A磨粉管分別布置后墻下、中、上三層,三層布置共48只燃燒器。
制粉系統(tǒng)的啟停,會導(dǎo)致該磨出口粉管的煤量會有個突變過程,而煤量的變化在鍋爐尾部煙道氧量測點上最直接,最快速的反應(yīng)出來,如果制粉系統(tǒng)出口的粉管煤粉分配器分配不均勻,導(dǎo)致兩側(cè)煤粉濃度偏差過大或由于出粉管的角度有偏移,同時偏向一側(cè),則該制粉系統(tǒng)啟停時鍋爐尾部煙道兩側(cè)氧量有一個較明顯的變化過程,變化的大小與該磨的煤粉濃度不均勻程度有較大較直接的關(guān)系,查找不同制粉系統(tǒng)啟停時尾部煙道氧量的變化,初步得出該制粉系統(tǒng)粉管的偏移方向,再通過制粉系統(tǒng)停運后沿層管壁、A、B側(cè)過熱器出口汽溫、減溫水流量、氧量變化趨勢進行分析用以驗證氧量的突變對制粉系統(tǒng)粉管的偏向的推斷。
對機組各項參數(shù)進行仔細分析得出:#3機制粉系統(tǒng)粉管出粉偏,爐膛燃燒不均勻,B側(cè)爐膛燃燒過旺是導(dǎo)致#3機單側(cè)屏過、高過大面積超溫的根本原因。
在日常加負荷啟動第5臺制粉系統(tǒng)時,在A、D磨都可以選擇情況下,一般都會啟動D磨,啟動D磨能有效控制B側(cè)屏過出口,屏過管壁超溫現(xiàn)象,減少B側(cè)一級減溫水的流量。
對每臺制粉系統(tǒng)啟停后各項參數(shù)的變化分析、總結(jié)我們對#3機制粉系統(tǒng)各臺磨的偏向。發(fā)現(xiàn)5臺磨B/C/D/F/A運行比4臺磨B/C/F/A運行超溫現(xiàn)象較為緩解。制粉系統(tǒng)煤粉的偏向是由于設(shè)備的原因,就現(xiàn)在制粉系統(tǒng)存在的問題,根據(jù)制粉系統(tǒng)的運行方式我們需要采取一定的調(diào)整措施,以保證機組的安全、穩(wěn)定的運行。
2.2 風(fēng)煤比異常
該電廠超超臨界1000MW機組#3直流鍋爐受熱面升負荷過程受熱面的超溫與磨煤機風(fēng)量不能投自動、導(dǎo)致煤量和粉量短時間不平衡有關(guān)。在升負荷過程中,隨著升負荷過程總煤量增加,但相應(yīng)的一次風(fēng)量在開始升負荷階段還略有下降,即一次風(fēng)量沒有跟隨煤量相應(yīng)增加,這會導(dǎo)致磨煤機動態(tài)調(diào)整過程中粉量的增加跟不上煤量的增加,造成總煤量超調(diào)嚴(yán)重。主要表現(xiàn)在如下幾個方面:因磨煤機風(fēng)量不準(zhǔn),熱風(fēng)門手動控制;因磨煤機冷風(fēng)管直徑較小,冷風(fēng)門經(jīng)常全開,對出口溫度的調(diào)節(jié)余量不足;磨煤機排原煤現(xiàn)象嚴(yán)重;旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速沒有達到設(shè)計所要求的轉(zhuǎn)速;個別磨煤機出口粉管粉量分配不均現(xiàn)象較嚴(yán)重;冷熱風(fēng)調(diào)門調(diào)節(jié)線性差,調(diào)節(jié)性能滿足不了要求。
采取技術(shù)措施:
(1)在磨煤機出力不高時,在保證磨煤機不堵磨及排渣正常的情況下,可適當(dāng)降低磨煤機一次風(fēng)量,為升負荷增加一次風(fēng)量留有余量;
(2)對于燃用國內(nèi)煤(揮發(fā)分Vad(%)≯32%)的制粉系統(tǒng),可適當(dāng)提高磨煤機出口溫度(≯85℃),使煤粉著火點提前,并使磨煤機冷風(fēng)調(diào)節(jié)門有一定的調(diào)節(jié)余量,為升負荷增加一次風(fēng)量留有余量;
(3)升負荷時,運行人員應(yīng)采用多次小幅度的調(diào)節(jié)方法,及時開大各運行磨煤機的熱風(fēng)門,盡量保證一次風(fēng)量隨磨煤機煤量增加而有所增大。
(1)電廠應(yīng)加強燃煤的管理與控制,混配煤時盡量保證混合均勻,相鄰兩次上煤時,煤質(zhì)特性偏差不宜過大。負荷大幅度波動時,及時手動調(diào)節(jié)水煤比,保證過熱度在合理范圍內(nèi)。
(2)進行燃燒調(diào)整試驗,使同一層燃燒器一次風(fēng)速偏差、煤粉濃度偏差在合理范圍內(nèi),使二次風(fēng)配風(fēng)更加均勻合理,并進行氧量和燃盡風(fēng)率的優(yōu)化。
(3)控制啟停磨煤機速率,啟停磨煤機及吹灰前應(yīng)合理降低主、再熱汽溫。
合理控制機組加、減負荷速率。加強設(shè)備維護工作,保證吹灰器正常投運,根據(jù)煤質(zhì)合理安排吹灰次數(shù)。注意低負荷時水冷壁壁溫變化,根據(jù)過熱度及時調(diào)節(jié)燃料量。保證減溫水調(diào)節(jié)門有足夠的調(diào)節(jié)裕度。
綜上所述,我們要更加深入的分析1000MW機組受熱面超溫的原因,只有這樣才能夠保證今后在機組運行的過程中更加的富有效率,避免再次出現(xiàn)受熱面超溫問題,提高1000MW機組運行的質(zhì)量和水平。
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1004-7344(2016)29-0073-01
2016-9-20