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      引入碎煤熔渣加壓氣化爐煙氣縮短粗甲醇系統(tǒng)開車時間

      2016-07-18 01:13:08郭云霞云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司云南開遠661600
      氮肥與合成氣 2016年2期
      關鍵詞:煤氣消耗合格

      郭云霞(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 云南開遠661600)

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      引入碎煤熔渣加壓氣化爐煙氣縮短粗甲醇系統(tǒng)開車時間

      郭云霞
      (云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 云南開遠661600)

      云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司(以下簡稱解化化工分公司)200 kt/a甲醇裝置以小龍?zhí)逗置簽樵?,采用碎煤熔渣加壓氣化爐(YM爐)制得原料氣,通過變換、冷卻調(diào)節(jié)氫碳比、低溫甲醇洗脫硫脫碳凈化后得到的凈化氣,經(jīng)合成氣壓縮機加壓進入合成塔制得粗甲醇。甲醇合成系統(tǒng)采用國內(nèi)自行開發(fā)的低壓合成技術,甲醇反應器采用管殼式等溫反應器,生產(chǎn)質(zhì)量分數(shù)為95%以上的粗甲醇。粗甲醇系統(tǒng)按常規(guī)開車后、YM爐送出煤氣前,低溫甲醇洗系統(tǒng)開車用高壓氮氣沖壓后保壓循環(huán)降溫,再導入煤氣,待低溫甲醇洗系統(tǒng)制得微量合格的凈化氣后方能送入后系統(tǒng),在此期間放空量大;凈化氣中氮氣含量高,系統(tǒng)消耗高。

      1 甲醇合成反應原理

      低溫甲醇洗系統(tǒng)出口合格的凈化氣由合成氣壓縮機加壓、氣氣換熱器預熱后進入甲醇合成塔,在催化劑的作用下進行甲醇合成反應生成粗甲醇,化學反應方程式為:上述化學反應為可逆、放熱反應,且是體積縮小的反應。

      在甲醇合成過程中,還有如下副反應:

      由以上反應式可以看出,合成甲醇的有效氣體成分為CO,H2及CO2。

      2 改造前狀況

      解化化工分公司粗甲醇系統(tǒng)YM爐冷備開爐從點火至送出煤氣約需5.0 h,熱備開爐約需2.5 h,其間煙氣全部放空,1臺YM爐煙氣量約為4 000 m3/h(標態(tài))。YM爐切氧煤氣進入低溫甲醇洗系統(tǒng)至出口凈化氣微量合格約需2.0 h,煤氣全部從火炬放空,按YM爐氧負荷4 500 m3/h(標態(tài))計,放空量約為30 000 m3/h(標態(tài))。

      按常規(guī)開車,低溫甲醇洗系統(tǒng)利用高壓氮氣沖壓開車、建立循環(huán),降溫時間長,系統(tǒng)恢復初期凈化氣中氮氣含量高、氣質(zhì)差,噸粗甲醇耗凈化氣高達3 278 m3;除此之外,開車時YM爐只能1臺爐點火,待低溫甲醇洗系統(tǒng)出口凈化氣微量合格、產(chǎn)出粗甲醇后逐步實現(xiàn)3臺爐運行,系統(tǒng)恢復時間約需8.0 h,導致系統(tǒng)開車消耗高。待低溫甲醇洗系統(tǒng)出口凈化氣微量合格前,所有煤氣放空、機組全部運轉(zhuǎn),消耗的蒸汽量和電量情況見表1。

      表1 消耗的蒸汽量和電量情況

      煙氣中含有合成甲醇的有效氣體成分,YM爐點火1.0 h后,煙氣中氧含量已經(jīng)合格。YM爐煙氣組分(體積分數(shù)):CO15%~20%,H210%~15%,CH42%,CO210%,O20.003%。

      3 改造方法

      為解決系統(tǒng)開車時間長、消耗高等問題,解化化工分公司決定將YM爐空氣升溫階段的煙氣引入低溫甲醇洗系統(tǒng),用煙氣建立循環(huán),提前降溫、微量合格,從而實現(xiàn)縮短系統(tǒng)開車時間、降低開車消耗;同時,煙氣中有效氣體在合成塔中也能反應生成甲醇,可提高裝置的生產(chǎn)效率。

      4 改造效果及效益分析

      4.1改造效果

      2014以來,粗甲醇系統(tǒng)開車均將YM爐煙氣引入低溫甲醇洗系統(tǒng),減少了煙氣、煤氣放空量,降低了開車消耗,提高了裝置開車效率,開車至恢復3臺爐運行由原來的8.0 h縮短至4.0 h,粗甲醇系統(tǒng)開車恢復時間縮短了4.0 h,達到了預期的目標。

      4.2社會效益

      煙氣引入系統(tǒng)后,可實現(xiàn)2臺爐同時點火,減少煙氣排放量16 000 m3(標態(tài))。煙氣引入系統(tǒng)后,在YM爐切氧送出煤氣前低溫甲醇洗系統(tǒng)出口凈化氣微量已合格,避免了煤氣并入系統(tǒng)后的大量放空,可減少放空量約60 000 m3(標態(tài))。排放總量減少約76 000 m3(標態(tài)),改善了現(xiàn)場操作環(huán)境,同時也減輕了環(huán)保壓力。

      4.3經(jīng)濟效益

      4.3.1增加粗甲醇產(chǎn)量

      煙氣引入系統(tǒng)開車,系統(tǒng)恢復時間節(jié)約4.0 h,按目前粗甲醇產(chǎn)量30 t/h計,可增產(chǎn)粗甲醇120 t。YM爐送出煙氣至切氧送出煤氣期間,煙氣中有效成分可合成甲醇約3 t/h,可增產(chǎn)粗甲醇6 t。常規(guī)開車只能1臺爐點火,引入煙氣開車可實現(xiàn)2臺爐同時點火,此運行方式可多產(chǎn)粗甲醇約80 t。因此,整個過程可增產(chǎn)粗甲醇約206 t,折合二甲醚138.255 t,經(jīng)濟效益為55.302萬元。

      4.3.2開車消耗大大降低

      改造前、后粗甲醇系統(tǒng)噸粗甲醇開車消耗如表2所示。

      表2 改造前、后粗甲醇系統(tǒng)噸粗甲醇開車消耗

      由表2可知:改造后,粗甲醇系統(tǒng)開車各項消耗均有不同程度的下降,整個過程節(jié)約蒸汽、電、煤折合約30.580萬元。綜上所述,整個過程可實現(xiàn)經(jīng)濟效益85.882萬元。2014年,粗甲醇系統(tǒng)因各種因素影響停車8次,按每次開車增加經(jīng)濟效益85.882萬元計,每年共增加收入687.056萬元。

      收稿日期(2015-07-17)

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