徐 國 向 超 譚 暢(湖北三寧化工股份有限公司 湖北三寧443206)
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Φ2 200 mm氨合成系統(tǒng)節(jié)能技術改造總結
徐 國向 超譚 暢
(湖北三寧化工股份有限公司 湖北三寧443206)
湖北三寧化工股份有限公司(以下簡稱三寧公司)尿素廠于2008年11月建成投產,該氨合成系統(tǒng)配套的中壓醇烴化凈化流程包括2套醇化系統(tǒng)和1套烴化系統(tǒng),醇化塔和烴化塔均為Φ1 600 mm軸徑向塔,操作壓力為13 MPa。合成塔內件選用湖南安醇公司的ⅢJD2000型Φ2 200 mm氨塔內件,結構為3層4段、1軸2徑式,最高工作壓力26 MPa,配置副產2.5 MPa蒸汽的廢熱鍋爐。該裝置在投產初期日均產氨的最高達928 t,后由于多方面原因導致產量逐步下降,系統(tǒng)經常超壓,尤其是從2011年6月開始,氨合成系統(tǒng)阻力逐步上漲,到2011年10月,系統(tǒng)阻力由起初的1.9 MPa上升至2.8 MPa,為保護設備的安全運行,氨合成系統(tǒng)被迫減量運行,日均產氨量最低時不足800 t。
氨合成系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 氨合成系統(tǒng)工藝流程
1.1 氨合成塔催化劑活性衰退
氨合成塔催化劑總填裝量147 t(50 m3)。開車初期,由于操作經驗不足,經常大幅超溫,對催化劑活性影響較大;由于對催化劑的保護不當,多次發(fā)生醇醚類物質致催化劑中毒現(xiàn)象;此外,上層催化劑本身在升溫還原中還原質量不好,且有因催化劑填裝不均發(fā)生沉降的現(xiàn)象,導致上層催化劑活性差、溫升小、平面溫差大,整個床層熱點溫度由上層軸向段下移至徑向層冷管段,氨合成反應差,最終也導致了系統(tǒng)壓力高,動力消耗高、嚴重制約了氨合成系統(tǒng)產能的提高。該塔催化劑使用僅僅3年,熱點溫度已經由最初的478℃逐步提至500℃。
1.2阻力上漲
醇烴化系統(tǒng)長期超負荷運行,醇化和烴化催化劑活性均有不同程度的衰退,而受脫碳工藝的影響,醇化系統(tǒng)進口氣體中φ(CO2)長期超標2%左右,導致烴化出口氣體中φ(CO2)為15×10-6,CO2含量偏高的補氣與含氨的循環(huán)氣匯合,最終在氨合成系統(tǒng)入合成塔前段設備內生成銨鹽結晶而堵塞了氣體通道,引起系統(tǒng)阻力上漲。測試的氨合成系統(tǒng)阻力對比見表1。
表1 測試的氨合成系統(tǒng)阻力對比MPa
由表1可見,系統(tǒng)阻力增大主要分布在氨分-冷交段,而這段恰恰是氨合成新鮮氣通過的位置,由此可以判斷阻力上升的根本原因是因新鮮氣中CO2含量長期過高與氨反應生成銨鹽結晶引起的。
1.3循環(huán)機故障頻繁
2010年5月起,循環(huán)機連桿大、小瓦拉瓦經常發(fā)生,尤其是系統(tǒng)阻力上升后幾臺循環(huán)機電流長期超標,額定電流64 A,而最高電流達到70 A,拉瓦事故頻繁發(fā)生,嚴重時2臺循環(huán)機同時發(fā)生故障,系統(tǒng)被迫減量運行。為延長循環(huán)機的運行周期和維持正常生產的持續(xù)進行,開氨合成系統(tǒng)大近路1~2格,以減輕循環(huán)機負荷,這樣就不可避免對氨合成產量造成一定影響。選用2D-25-13.7/235~260型平衡對稱式循環(huán)機,排氣量為13.7 m3/min(標態(tài)),3開1備,因氣缸為單作用式結構,活塞受力大,出口氣流脈沖大,導致循環(huán)機負荷重、振動大、故障頻發(fā),同時系統(tǒng)阻力高進一步加劇了循環(huán)機的磨損。
針對上述問題,經認真分析研究,采取了相應的技術措施,從根源上解決了一系列導致氨合成產能持續(xù)下降、動力消耗高及設備維修成本高的難題。
2.1更換部分催化劑
針對上層催化劑活性衰退的現(xiàn)象,于2011年底將上層部分催化劑更換為還原態(tài)催化劑。此次填裝采用氮氣降溫、氮氣保護、真空抽吸催化劑、干法分離操作方法,即把降溫后的催化劑用羅茨風機通過管道抽出,抽出的催化劑與保護介質氮氣分離后,立即用水沖洗氧化降溫后運走,氮氣經水冷器降溫后返回,并從合成塔塔頂零米催化劑表面進入塔內,形成氮氣循環(huán)氣路(注意真空度,防止誤操作抽入空氣),在塔底主出氣口補入氮氣。共抽取上層舊催化劑約18 t,實際裝入還原態(tài)催化劑17.8 t,占整個氨塔催化劑填裝總量的12%。開車時,用φ(H2)為70%的氫氮氣對上層催化劑進行8 h的升溫還原,首先將零米催化劑溫度提高至480℃,然后將上層催化劑熱點溫度提高至500℃恒溫4 h即結束對新催化劑的升溫還原。
氨合成系統(tǒng)投運后,上層催化劑的活性得到了顯著發(fā)揮,零米溫度395℃,熱點485℃,整個床層熱點溫度重新回到上層,相同工況下系統(tǒng)壓力下降近1.0 MPa,日均氨產量達到1 015 t。2013年3月22日,日產氨1 040.53 t,達到歷史最高記錄。
2.2消除阻力
針對氨合成系統(tǒng)阻力上升的現(xiàn)象,采取了2項措施:①先加入80℃熱水,然后用120℃的蒸汽對氨合成系統(tǒng)氨分-冷交段設備管線進行熱洗,將設備內部的銨鹽完全分解;②更換醇化活性較差的A塔催化劑,同時對烴化催化劑進行深度還原,大大提高了醇烴化系統(tǒng)的轉化率,從根本上消除了氨合成系統(tǒng)阻力大的困擾,對于提高氨合成補氣凈化度和確保裝置穩(wěn)定高效運行起到了決定性作用。
另外,本次烴化催化劑深度還原是三寧公司第1次對運行中催化劑進行深度解毒。實踐證明,采用φ(H2)為70%的氫氮氣將催化劑提溫至500℃的還原溫度對于提高催化劑使用活性的方法是有成效的。本次深度還原采用分層還原的方式,將催化劑的上、中、下層分別提溫至500℃進行恒溫,邊補氣邊放空置換,保證循環(huán)φ(H2)維持在65%以上,同時對所分離出來的少量氨水和一些有機物質進行排放收集,整個深度還原過程歷時30 h。重新并入系統(tǒng)運行后,催化劑轉化率得到大幅提高,在烴化系統(tǒng)進口氣體中φ(CO+ CO2)為0.3%的相同工況下,出口氣體中φ(CO+CO2)由原20×10-6降至10×10-6左右,從根本上解決了氨合成系統(tǒng)設備內部銨鹽結晶而引起的氣體通道堵塞的問題。
此外,針對氨合成塔阻力偏大的問題,對氣體分流進行了改動,新增了1條熱副線,從塔底引入,與塔底冷副線混合進入上部換熱器再到中心管,進入上催化劑層反應,即在原來的基礎上進一步加大了氣體分流量。開車后,合成塔壓差在原基礎上下降了0.1 MPa,同時,由于部分塔內換熱量轉移到塔外,出塔氣體溫度上升近20℃,廢熱鍋爐副產蒸汽提高了10 t/h。目前,氨合成系統(tǒng)阻力一直穩(wěn)定在1.8 MPa,冷交-氨分段阻力也一直穩(wěn)定在0.25 MPa,合成塔阻力1.0 MPa。醇烴化系統(tǒng)改造前、后工藝指標對比見表2。
表2 醇烴化系統(tǒng)改造前、后的工藝指標對比
2.3改造循環(huán)機
針對循環(huán)機單作用式活塞受力負載過大的問題,將原單吸式結構改造成雙吸式,每個氣缸各增加了1只進、出口活門,同時將原來的缸體直徑縮小,缸套直徑由原來的Φ293 mm改為Φ235 mm,大大減輕了曲軸和連桿的受力。由于采用了雙吸式結構,循環(huán)機的活塞受力更小、更平衡,振動變小,電耗也隨之大幅下降,單機運行電流下降約15 A,打氣量在氣缸直徑大幅縮小的情況下不僅沒有下降,反而有所提高。3臺循環(huán)機全部改造后總循環(huán)量提高在至約30 000 m3/h(標態(tài)),經計算,每臺循環(huán)機打氣量由原13.7 m3/min(標態(tài))提高至14.2 m3/min(標態(tài))。循環(huán)機改造前、后運行參數和經濟性對比見表3。
經計算,改造1臺循環(huán)機,1年可節(jié)約電費50萬余元,3臺循環(huán)機運行全年可節(jié)約電費150萬余元,維修費用和人力維護成本也大大下降,1年可節(jié)約維修經費20余萬元;同時,由于打氣量的提高對于裝置產能的擴大也創(chuàng)造了良好條件。本次技改總投資約180余萬元,1年即可收回改造成本,具有良好的節(jié)能效果和經濟效益。
通過2011年的一系列改造,整個氨合成系統(tǒng)的工藝狀況和經濟運行效益得到了很大的改善,完全達到了擴產和降耗的改造預定目標,在產量和電耗2項指標方面甚至超出了預期效果。氨合成改造前、后的運行效果對比見表4。
表4 氨合成改造前、后的運行效果對比
經過此次對氨合成系統(tǒng)的技術改造,雖然解決了一些導致氨合成系統(tǒng)產能持續(xù)下降和消耗高的瓶頸問題,但也有一些遺留的新問題,如:氨合成新填裝上層催化劑在開車后發(fā)現(xiàn)平面溫差高達40℃,經推測,可能是催化劑填裝不均勻所致;由于氨合成系統(tǒng)的產能擴大,特別是循環(huán)機改造后總循環(huán)量的增加,造成了冷凍系統(tǒng)負荷加重,致使氨冷溫度由原來的-8℃上升至-5℃,后通過對氨冷系統(tǒng)進行優(yōu)化配置,問題得以解決;循環(huán)氣甲烷仍舊偏高,雖然本次大修對高壓膜提氫流程也進行了改造,將原兩大并聯(lián)流程改為大串聯(lián),提氫效果有所提高,但隨著放空量的增加,分離效果仍不佳,尾氣中φ(H2)高達25%,導致一部分有效氣體放空損失。
本次氨合成系統(tǒng)的技術改造達到了預期效果,單塔氨產量遠超250 kt/a的設計能力,可達到34.30 kt/a,超出設計能力的35%;同時,氨合成系統(tǒng)的噸氨電耗由原來的72 kW·h下降至65 kW·h,年節(jié)約118萬元,年節(jié)約維修經費20余萬元。
收稿日期(2015-02-05)