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      轉(zhuǎn)K2型搖枕澆口端粘砂問題的解決實踐

      2016-07-25 02:16:18黃賢毅太原鐵路局設(shè)備監(jiān)造處山西太原030013
      鑄造設(shè)備與工藝 2016年1期
      關(guān)鍵詞:工藝改進(jìn)

      黃賢毅(太原鐵路局設(shè)備監(jiān)造處,山西太原 030013)

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      轉(zhuǎn)K2型搖枕澆口端粘砂問題的解決實踐

      黃賢毅
      (太原鐵路局設(shè)備監(jiān)造處,山西太原030013)

      摘要:根據(jù)對轉(zhuǎn)K2型搖枕澆口端粘砂原因的分析,對搖枕鑄造工藝進(jìn)行了一系列改進(jìn),較好地解決了澆口端的粘砂問題。

      關(guān)鍵詞:搖枕;粘砂;工藝改進(jìn)

      搖枕、側(cè)架作為鐵路貨車走行部的關(guān)鍵部件,其質(zhì)量對貨車的運行安全及品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用。努力減少鑄造缺陷的發(fā)生,把好源頭質(zhì)量關(guān),為鐵路運輸安全提供源頭質(zhì)量保證是我們應(yīng)盡的職責(zé)。

      粘砂是在鑄件外表面或內(nèi)腔形成難以清除的鋼砂混合物,是鑄件的常見缺陷之一,通常存在于鑄件的澆口端及熱節(jié)附近,不僅使鑄件表面粗糙難看,給機(jī)加工帶來困難,而且易誘發(fā)鑄件產(chǎn)生其他鑄造缺陷。如粘砂造成的鑄件表面粗糙,顯著增加了鑄件收縮阻力,使鑄件裂紋傾向加大。同時,粘砂區(qū)域又有礙于缺陷觀察,嚴(yán)重的粘砂將影響產(chǎn)品的幾何尺寸,會給組裝帶來負(fù)面影響。因此,解決鑄件粘砂問題,對提高產(chǎn)品質(zhì)量,保證產(chǎn)品的安全性能,是控制源頭質(zhì)量的重要步驟。本文針對搖枕、側(cè)架常見的鑄造缺陷之一粘砂,在轉(zhuǎn)K2搖枕上進(jìn)行了解決。

      1 轉(zhuǎn)K2搖枕粘砂情況簡介

      圖1 改進(jìn)前的搖枕澆口端

      太原機(jī)車車輛廠鑄鋼車間生產(chǎn)的轉(zhuǎn)K2型搖枕,采用的是一端澆注工藝,由于單端澆注時間較長(有時達(dá)45 s)加上型砂的緊實度、澆注溫度、鋼水的純凈度等因素的影響,搖枕的澆口端經(jīng)常產(chǎn)生粘砂缺陷(如圖1所示),不僅清理困難,沖進(jìn)鑄件內(nèi)部的細(xì)小夾砂將減小鑄件受力截面積,并產(chǎn)生應(yīng)力集中,嚴(yán)重時只能做報廢處理。

      2 粘砂成因分析

      從現(xiàn)有的鑄件粘砂情況看,粘砂位置全部集中在澆口周圍,上箱旁承盒以外,下箱的彈簧承臺面(如圖1所示),內(nèi)腔立筋。粘砂層厚度為2mm~8mm的鐵砂混合體,屬于機(jī)械粘砂、化學(xué)粘砂及高溫粘砂的綜合體。搖枕屬于長大箱體鑄件,長×寬×高約2 400 mm×350 mm×400 mm,為獲得清晰的鑄件輪廓和較高的密實度,單端澆注工藝往往設(shè)計的靜壓頭較高,加之內(nèi)澆口形狀、面積設(shè)計不合理等因素造成澆口附近的型砂長時間被高溫鋼水沖刷。在澆注過程中金屬液表層薄膜迅速發(fā)生氧化,F(xiàn)eO的熔化溫度為1 370℃~1 380℃,而氧化物的薄膜增加金屬液對鑄型的浸潤性,氧化的鋼水流動性特別好,過熱的鋼水對底部反復(fù)沖刷,使鑄型表面的耐熱層被破壞,砂粒的燒結(jié)致使孔隙尺寸增大,流動性好的鋼水在較大的靜壓頭的作用下滲透進(jìn)砂粒間隙中,間隙中的鋼水(FeO)在流動鋼水的帶動下,向前繼續(xù)流動,型砂間隙繼續(xù)被高溫氧化后的鋼水充填,故形成一定厚度的化學(xué)粘砂(硅酸鐵2FeO.SiO2,熔點1 205℃).填充的鋼水又由于型砂溫度很高,不會產(chǎn)生激冷或冷凝作用,粘砂層進(jìn)一步加劇,于是形成粘砂缺陷。

      3 防止粘砂措施

      從粘砂的形成機(jī)理上不難看出,造成粘砂的因素是多方面的,通過廠驗雙方共同研究,決定對轉(zhuǎn)K2搖枕工藝進(jìn)行改進(jìn)。

      3.1改進(jìn)前工藝

      改進(jìn)前工藝設(shè)計是:直澆道采用φ60鑄管磚,采用階梯式上下兩層內(nèi)澆口(如圖2所示),從一端進(jìn)行澆注,另一端為出氣冒口端。

      圖2 改進(jìn)前的內(nèi)澆道

      其它工藝參數(shù)如下:

      1)澆注時間:工藝上為20s/箱~45s/箱,為保證其內(nèi)部的密實度,實際澆注時間為29 s/箱~32s/箱,按澆注后期從收流到補(bǔ)澆,一般都在45 s/箱以上,即澆口處鋼水的過熱時間大于45 s;

      2)澆注溫度:工藝規(guī)定為1 540℃~1 580℃,澆口端距冒口端的距離為2 460 mm.為了使充型順暢,不至于使冒口端產(chǎn)生澆不足的缺陷,則必須保證足夠的澆注溫度和靜壓頭;

      3)現(xiàn)場所使用的型砂為CO2水玻璃石英砂,水玻璃加入量5%~8%,原砂粒度為40目~70目,鉻鐵礦的粒度為70目~100目;

      4)現(xiàn)場所使用芯砂為有機(jī)脂水玻璃砂,水玻璃為改性水玻璃,加入量3%~3.5%,固化劑為10%~14%,24 h后再使用。

      3.2改進(jìn)后的工藝

      為了解決澆口端粘砂這一缺陷,對工藝進(jìn)行了一系列改進(jìn):

      1)在澆口端上、下箱多扎暗氣眼,增加鑄型的排氣能力,在澆注過程中,有利于型砂水分的蒸發(fā),減少氧化氣氛的形成,來減少粘砂缺陷;

      2)加大內(nèi)澆口截面積,由原來的40 cm2,增加到81 cm2(如圖3所示),減小了鋼水對砂型及砂芯的沖刷;

      3)在澆口附近涂刷耐火度高的鋯英粉涂料,在鋼水的沖刷下表面耐火層不至于被迅速破壞;

      4)澆口周圍及易粘砂處使用耐火度高的成型鉻鐵礦砂,并在鉻鐵礦砂中加入1%~1.5%的碳粉,在表面耐火度被破壞的情況下,碳粉的碳化作用,能使表面局部產(chǎn)生一定的還原氣氛,阻礙鋼水被氧化,也就阻礙了粘砂缺陷的形成。又因鉻鐵礦砂密度大,在震實過程中,砂粒間的孔隙自然很小,也減少了氧化滲透作用;

      5)降低澆注溫度,開澆溫度改為1 540℃~1 570℃.澆注溫度過高鋼水流動性提高,且金屬液易被氧化,均會增大粘砂傾向,另外,過高的澆注溫度能迅速毀壞砂芯或砂型的表面層,使氧化金屬液滲入砂型、砂芯,造成粘砂。

      4 應(yīng)用效果

      通過上述工藝改進(jìn),并嚴(yán)格控制澆注溫度,要求實際開澆溫度控制在 1 550℃~1 560℃之間,對鑄型緊實度進(jìn)行跟蹤檢測,濕態(tài)硬度控制在30 kPa~45 kPa之間,澆口端粘砂缺陷基本消失(如圖4所示)。

      粘砂缺陷的解決,不僅提高了鑄件的產(chǎn)品質(zhì)量,還大大減輕清理工人的勞動強(qiáng)度,并降低了生產(chǎn)成本。經(jīng)過一年的生產(chǎn)實踐,證明工藝改進(jìn)措施有效,效果明顯。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 鑄造手冊·鑄鋼[M].中國機(jī)械工程協(xié)會鑄造分會編制.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

      圖4 改進(jìn)后的搖枕澆口

      中圖分類號:TG245

      文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

      文章編號:1674-6694(2016)01-0045-02

      doi:10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.01.014

      收稿日期:2015-10-15

      作者簡介:黃賢毅(1965-),男,浙江寧波人,助理工程師,主要從事鑄件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及鐵路鑄件產(chǎn)品監(jiān)理工作。

      Solution of Burnt-on Sand on the Gate End of K2 Shaking Bolster

      HUANG Xian-yi
      (Taiyuan Railway Administration Equipment Supervision office,Taiyuan Shanxi 030013,China)

      Abstract:Through analyzing the reasons of the pouring of the gate end of the K2 shaking bolster,a series of improvements were made to solve the burnt-on sand at the gate end.

      Key words:bolster,burnt-on sand,process improvement

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