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      非標(biāo)軸承端蓋鉆孔機改進設(shè)計

      2016-07-26 00:34:38盧孔寶陳光明
      軸承 2016年6期
      關(guān)鍵詞:鉆孔機測量儀單點

      盧孔寶,陳光明

      (1.浙江水利水電學(xué)院,杭州 310018;2.新昌大市聚職業(yè)中學(xué),浙江 新昌 312500)

      1 概述

      隨著軸承和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大,非標(biāo)軸承的使用場合越來越多,精度要求也越來越高,如非標(biāo)軸承端蓋(圖1)設(shè)置的注油孔,是通過設(shè)置的油孔封蓋進行密封,為保證其密封性,其注油孔頂面與油孔封蓋安裝面之間有很高的尺寸精度要求,但該尺寸不易進行法測量尺寸精度,很難保證注油孔頂面與安裝面之間的深度尺寸精度,且檢測繁瑣、加工效率低,已經(jīng)嚴(yán)重制約了生產(chǎn)效率,因此,在普通臺鉆KSD-32的基礎(chǔ)上,通過機械結(jié)構(gòu)優(yōu)化和電氣控制系統(tǒng)改良,以實現(xiàn)鉆孔過程及鉆孔深度的自動控制,保證尺寸精度、提高生產(chǎn)效率。

      圖1 非標(biāo)軸承端蓋結(jié)構(gòu)

      2 鉆孔機改進設(shè)計

      改進后的鉆孔機主要包括機架、自動上料機構(gòu)、工件夾緊機構(gòu)、自動鉆孔機構(gòu)、在線尺寸自動控制裝置、自動下料機構(gòu)和電氣控制系統(tǒng)等。借鑒機械檢測設(shè)備中的杠桿原理,通過PLC程序控制所設(shè)置的各種機械機構(gòu)的相對運動,實現(xiàn)對工件鉆孔加工及孔深的自動控制,如圖2所示。

      圖2 全自動在線檢測軸承端蓋鉆孔機工作原理圖

      2.1 自動上料機構(gòu)[1]

      自動上料機構(gòu)包括上料箱、輸送機構(gòu)和推料機構(gòu)等。由于軸承端蓋注油孔有相對的位置要求,故工件自上料箱輸出后進入輸送機構(gòu),由輸送機構(gòu)中設(shè)置的定位裝置進行定位控制,后經(jīng)傳送帶輸送到推料機構(gòu)的進料口,由進料口處設(shè)置的感應(yīng)器觸發(fā)氣缸運動,氣動推桿推動工件進入工件夾緊機構(gòu)的定位凹槽內(nèi),完成工件自動上料。

      2.2 工件夾緊機構(gòu)[2]

      軸承端蓋的安裝孔內(nèi)表面為圓環(huán)體,且安裝底面的各項精度一致性較好,因此工件夾緊機構(gòu)以底面為基準(zhǔn),采用軸承端蓋安裝孔內(nèi)壁接觸定位脹緊。工件夾緊機構(gòu)包括內(nèi)脹夾頭、夾緊氣缸、連接桿和感應(yīng)器等,結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      1—夾緊氣缸;2—連接桿;3—工作臺;4—工件;5—內(nèi)脹夾頭

      工件經(jīng)自動上料機構(gòu)輸送到工件夾緊機構(gòu)的定位凹槽后,觸發(fā)工件夾緊機構(gòu)中的感應(yīng)器驅(qū)動夾緊氣缸動作,氣缸直線驅(qū)動連接桿,帶動內(nèi)脹夾頭向上運動,使得內(nèi)脹夾頭前端的圓形凸臺伸入到軸承端蓋安裝孔內(nèi)壁,當(dāng)達到設(shè)定的位置后,內(nèi)脹夾頭脹開夾緊工件。鉆孔完成后,氣缸復(fù)位,帶動內(nèi)脹夾頭向下運動,松開工件。該工件夾緊機構(gòu)夾緊過程平穩(wěn)、勻速,且采用圓形凸臺內(nèi)撐于軸承端蓋安裝孔內(nèi)壁,提高了鉆孔過程中的加工精度。

      2.3 自動鉆孔機構(gòu)

      針對各類產(chǎn)品的不同切削轉(zhuǎn)速要求,在普通臺鉆基體上優(yōu)化了包括主軸機構(gòu)和進給驅(qū)動機構(gòu)的鉆孔裝置[3]。主軸變速機構(gòu)由花鍵主軸、變速齒輪套、花鍵傳動軸、主軸伺服電動機、聯(lián)軸器、變頻器等構(gòu)成,主軸伺服電動機通過聯(lián)軸器驅(qū)動花鍵傳動軸轉(zhuǎn)動,變速齒輪套分別安裝于花鍵主軸和花鍵傳動軸上,形成齒輪嚙合傳動,將電動機動力傳遞給花鍵主軸。在變速齒輪套上設(shè)置有高、中、低3個擋位,可根據(jù)不同的扭力工作需求通過手動撥擋進行相互轉(zhuǎn)換,如圖4所示。某個擋位上的轉(zhuǎn)速可通過調(diào)速旋鈕利用PLC控制變頻器達到主軸轉(zhuǎn)速的可變功能,從而實現(xiàn)不同扭矩不同轉(zhuǎn)速的實際需求。進給驅(qū)動機構(gòu)由驅(qū)動電動機和滾珠絲杠副組成,驅(qū)動主軸的上下運動。

      1,3—變速齒輪套;2—花鍵主軸;4—花鍵傳動軸;5—聯(lián)軸器;6—主軸伺服電動機

      2.4 在線尺寸自動控制裝置

      在線尺寸自動控制裝置如圖5所示,單點式測量儀安裝于主軸右側(cè)的機架滑槽上,通過上端的測量百分表來精確控制單點式測量儀的距離,然后通過連接桿與測頭相連,使得測頭位于主軸的下端,實現(xiàn)在線實測。

      其工作原理為:先調(diào)整好單點式測量儀移動距離與測頭的相互位置,當(dāng)主軸上的刀具運動到設(shè)定的深度后,測頭被工件表面頂起,測頭通過連接桿帶動單點式測量儀動作,從而觸發(fā)單點式測量儀形成反饋信號,反饋裝置將反饋信號傳送到數(shù)字顯示單元,當(dāng)達到設(shè)定值時,驅(qū)動電氣控制系統(tǒng)動作,停止主軸鉆孔加工并自動復(fù)位,實現(xiàn)產(chǎn)品鉆孔深度根據(jù)預(yù)設(shè)深度進行自動控制。

      1—側(cè)頭;2—主軸;3—數(shù)字顯示單元;4—測量百分表;5—單點式測量儀;6—連接桿;7—工件

      2.5 自動下料裝置

      自動下料裝置包括頂料氣缸、出料道和推料氣缸[2]。鉆孔完成后,傳感器發(fā)送感應(yīng)信號反饋到PLC系統(tǒng)中,PLC系統(tǒng)信號驅(qū)動夾緊氣缸動作,使工件夾緊機構(gòu)復(fù)位;內(nèi)脹夾頭松開工件,頂料氣缸動作將工件頂出定位凹槽,然后由推料氣缸將工件推移至出料道口,實現(xiàn)工件的自動下料[4]。

      2.6 電氣控制系統(tǒng)

      電氣控制系統(tǒng)包括PLC控制系統(tǒng)和伺服電動機。PLC控制系統(tǒng)通過程序協(xié)調(diào)控制自動上下料、裝夾、檢測、進給鉆孔等機械部件的自動運行。根據(jù)實際需求PLC選用FX2N~32MR系列可編程控制器[5-6]。該PLC具有10個輸入點和7個輸出點,可實現(xiàn)高速計數(shù)、定位控制等功能,PLC控制外部接線如圖6所示。

      X0—啟動開關(guān);X1—急停開關(guān);X2—上料到位信號;X3—主軸調(diào)速信號;X4—工件到位信號;X5—夾具鎖緊信號; X6—在線檢測信號;X7—夾具松開信號;X10—下料信號;Y0—主軸正轉(zhuǎn);Y1—主軸反轉(zhuǎn);Y2—伺服進給正轉(zhuǎn);Y3—伺服進給反轉(zhuǎn);Y4—上料裝置驅(qū)動;Y5—夾具夾緊驅(qū)動;Y6—下料裝置驅(qū)動;Y7—推料裝置驅(qū)動;COM—公共端

      3 工作過程

      工件經(jīng)自動上料機構(gòu)輸送到工作臺上,由夾緊氣缸帶動內(nèi)脹夾頭夾緊工件,然后移動主軸,通過單點式測量儀上端的百分表初調(diào)所需的距離,移動刀具位置并鎖緊刀具,啟動PLC電氣控制系統(tǒng)驅(qū)動主軸電動機和進給電動機轉(zhuǎn)動,主軸電動機帶動刀具旋轉(zhuǎn),進給電動機齒輪傳動帶動絲杠副轉(zhuǎn)動,絲杠副帶動主軸箱在導(dǎo)軌副中上下運動,進行鉆孔加工。鉆孔加工時,主軸向下運動帶動設(shè)置于主軸箱一側(cè)的測量裝置向下運動,當(dāng)?shù)毒呦陆档皆O(shè)定深度后,設(shè)置在刀具一側(cè)的測頭被工件頂起,測頭頂起連接桿向上運動,由于連接桿的另一端與單點式測量儀測量擺頭連接,因此當(dāng)連接桿一端向上運動時,連接桿拉動單點式測量儀測量擺頭向右擺轉(zhuǎn),從而觸發(fā)單點式測量儀形成感應(yīng)信號,感應(yīng)信號經(jīng)反饋裝置將信號傳送到數(shù)字顯示單元,數(shù)字顯示單元儀表指針動作,控制主軸慢速進給,當(dāng)達到設(shè)定值時,數(shù)字顯示單元信號驅(qū)動電氣控制系統(tǒng),電氣控制系統(tǒng)驅(qū)動鉆孔裝置停止鉆孔,然后自動復(fù)位,完成本次鉆孔加工,夾緊氣缸松開工件,工件在推料氣缸推動下移動至出料道口,實現(xiàn)自動下料,完成在線尺寸自動控制的鉆孔加工。

      4 生產(chǎn)驗證

      設(shè)備研制成功后進行試生產(chǎn),通過一段時間的生產(chǎn)運行后,統(tǒng)計數(shù)據(jù)(表1)表明,該鉆孔機工作穩(wěn)定、可靠,自動檢測和自動化加工程度高,產(chǎn)品合格率和生產(chǎn)效率較傳統(tǒng)鉆孔機相比得到明顯的提升,并降低了操作者的勞動強度。

      表1 改進前、后鉆孔機生產(chǎn)效果對比

      5 結(jié)束語

      改進設(shè)計的全自動在線檢測軸承端蓋鉆孔機,可應(yīng)用于各類非標(biāo)軸承端蓋(帶油孔封蓋)的鉆孔加工,加工孔徑范圍4~30 mm,最大鉆深可達20 mm,并且配置有標(biāo)準(zhǔn)莫氏刀柄,換刀更方便,解決了傳統(tǒng)鉆孔機加工深度不易檢測的技術(shù)難題,大幅提高了產(chǎn)品加工精度和生產(chǎn)效率。該鉆孔機的開發(fā)對同類產(chǎn)品切削加工自動化在線檢測也具有一定借鑒意義,具有推廣應(yīng)用價值。

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