Retrofit of Slag Discharge System in Thermal Power Plant
王飛,周敏虎
?
熱電廠輸渣系統(tǒng)的改造
Retrofit of Slag Discharge System in Thermal Power Plant
王飛,周敏虎
摘 要:山西某鋁業(yè)公司熱電廠輸渣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率低下,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用極高,2013年對(duì)輸渣系統(tǒng)的工藝布置及設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)改造。技改后,系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率提高至95%,大幅節(jié)省了設(shè)備的維護(hù)成本,改善了安全及作業(yè)環(huán)境,達(dá)到了技改的預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:輸渣系統(tǒng);改造;鏈斗機(jī)
山西某鋁業(yè)公司成立于2002年,總體規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)300萬(wàn)噸氧化鋁、60萬(wàn)噸電解鋁、60萬(wàn)噸鋁加工、1 550MW發(fā)電機(jī)組以及部分資源綜合利用項(xiàng)目。發(fā)電機(jī)組的熱電廠共有8臺(tái)鍋爐,每臺(tái)鍋爐與之相配套的輸渣系統(tǒng)均采用1級(jí)鏈斗機(jī)、2級(jí)鏈斗機(jī)和3級(jí)提升機(jī)共3臺(tái)設(shè)備聯(lián)合輸渣。原輸渣系統(tǒng)設(shè)備全年運(yùn)轉(zhuǎn)率低、故障頻發(fā),8套輸渣系統(tǒng)平均運(yùn)轉(zhuǎn)率為30.6%,嚴(yán)重制約氧化鋁生產(chǎn)線的產(chǎn)能發(fā)揮。為保證鍋爐正常運(yùn)行,必須人工排渣,但人工排渣勢(shì)必帶來(lái)惡劣的環(huán)境污染,生產(chǎn)成本大幅增加,同時(shí)存在嚴(yán)重安全隱患。
表1 2012年鍋爐輸渣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率(山西某鋁業(yè)公司2013年5月提供)
輸渣系統(tǒng)整體運(yùn)轉(zhuǎn)率低下(表1),造成設(shè)備維護(hù)成本高,維護(hù)周期長(zhǎng),工作量大。由于原輸渣機(jī)的連接件、磨損件較多,檢修任務(wù)繁重,為了滿足生產(chǎn)需求,需頻繁更換大量配件,耗費(fèi)了大量維護(hù)資金,且由于采購(gòu)周期等因素限制造成到貨不及時(shí),經(jīng)常發(fā)生停機(jī)等待備件的情況,生產(chǎn)成本居高不下,經(jīng)濟(jì)效益低下。
主要存在以下幾方面的問(wèn)題:
(1)1級(jí)和2級(jí)鏈斗機(jī)的尾輪處堵料嚴(yán)重,將回程的料斗掩埋,大幅增加了運(yùn)行阻力,造成停機(jī)及零部件損壞。
(2)輸渣機(jī)及提升機(jī)使用的鏈條強(qiáng)度低,經(jīng)常發(fā)生斷鏈現(xiàn)象,易引發(fā)安全事故。
(3)鏈斗機(jī)的運(yùn)行部分出現(xiàn)經(jīng)常性的脫軌,導(dǎo)致設(shè)備卡死或鏈條斷裂。
(4)鏈斗機(jī)的鏈條及料斗使用的板材薄,強(qiáng)度低,斗形由3塊鋼板焊接成型,因焊接變形、單件鋼板下料尺寸不一致等原因,造成每個(gè)料斗尺寸誤差很大。當(dāng)鍋爐渣溫度>150℃時(shí),料斗發(fā)生變形引發(fā)故障,主要表現(xiàn)在:a鏈條及料斗變形后,設(shè)備跑偏嚴(yán)重;b料斗變形后,斗與斗間的間隙不均,造成前后斗搭接處間隙過(guò)大(見圖1、圖2)。如行走至進(jìn)料口處,物料會(huì)直接從間隙處漏至機(jī)殼底部,導(dǎo)致底部積渣,加劇滾輪、料斗等部件的磨損,縮短使用壽命。
由于上述原因,造成原輸渣系統(tǒng)每周需要檢查更換局部部件,平均每3個(gè)月停運(yùn)整體檢修維護(hù)一次,每次對(duì)鏈條、導(dǎo)軌、料斗、護(hù)軌等進(jìn)行大面積更換,平均7人連續(xù)工作168h以上才能完成,嚴(yán)重影響了鍋爐的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖1 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)狀
圖2 料斗變形嚴(yán)重
圖3 改造前的工藝布置
圖4 改造后的工藝布置
圖5 改造前運(yùn)行部件示意圖
圖6 改造前滾輪結(jié)構(gòu)示意圖
圖7 改造后運(yùn)行部件示意圖
圖8 改造后滾輪結(jié)構(gòu)示意圖
3.1改造思路
(1)大幅降低故障率,提高易損件的使用壽命。
(2)盡可能利用原設(shè)備基礎(chǔ)及機(jī)架,其余部分全部更換,包含運(yùn)行部件、尾部裝置及驅(qū)動(dòng)裝置等部件。
(3)針對(duì)渣料粒度大小,考慮到冷渣器等相關(guān)設(shè)備改造后可能影響渣料粒度,設(shè)備選型時(shí)選用斗式結(jié)構(gòu),斗式結(jié)構(gòu)適用于各種粒度的渣料及灰渣。
3.2輸渣系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)
原輸渣系統(tǒng)由3臺(tái)設(shè)備串聯(lián)組成(工藝布置見圖3),只要其中一臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)故障,整個(gè)系統(tǒng)必須停機(jī)。在第2級(jí)鏈斗機(jī)與第3級(jí)提升機(jī)的聯(lián)接點(diǎn),提升機(jī)下部機(jī)殼常發(fā)生堵料及斷鏈故障,需經(jīng)常更換易損件,對(duì)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響,因此需對(duì)輸渣設(shè)備布置進(jìn)行調(diào)整。改造后(工藝布置見圖4),將2級(jí)鏈斗機(jī)延伸至渣倉(cāng)頂部,取消提升機(jī)設(shè)備,徹底消除了因提升機(jī)引發(fā)的故障,優(yōu)化了輸渣系統(tǒng)。
3.3鏈斗機(jī)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進(jìn)
(1)改造前,原設(shè)備運(yùn)行部分的結(jié)構(gòu)見圖5,滾輪鑲嵌在鏈條內(nèi)部,是鏈條的組成部分,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)鏈條受輸送方向牽引力的同時(shí)承受物料及設(shè)備自重,鏈條各零件間始終處于磨損狀態(tài),鏈條的使用壽命很短,且不易于拆卸及維護(hù)更換。
其次,滾輪與鏈條銷套間為滑動(dòng)摩擦(見圖6),滾輪內(nèi)孔與銷套間隙1mm,此處不能加油潤(rùn)滑,運(yùn)行時(shí)始終處于干磨損狀態(tài),配合面間隙會(huì)越磨越大,造成跑偏日漸嚴(yán)重,最后導(dǎo)致脫軌和卡死現(xiàn)象。
改造后,鏈斗機(jī)采用滾輪和鏈條分開的結(jié)構(gòu)形式(見圖7),即鏈條只受輸送方向的牽引力,物料及設(shè)備重量由兩側(cè)滾輪承擔(dān),整機(jī)受力清晰,鏈條各零件的相互磨損只發(fā)生在頭、尾輪換向處;滾輪內(nèi)裝有一對(duì)向心球,軸承可定期加油潤(rùn)滑(見圖8),運(yùn)行磨損阻力很少,更換周期延長(zhǎng)。
(2)為了提高零部件的強(qiáng)度及使用壽命,延長(zhǎng)配件的更換周期,各零件在合理選材的基礎(chǔ)上,采用熱處理工藝強(qiáng)化其使用性能。a鏈條的銷軸采用調(diào)質(zhì)后表面中頻淬火的工藝,提高其強(qiáng)度及耐磨性,銷套表面滲碳處理。改進(jìn)后,鏈條的綜合性能得到了大幅提高,通過(guò)破斷試驗(yàn)檢測(cè),鏈條的安全系數(shù)>8倍,確保不發(fā)生斷鏈現(xiàn)象;b滾輪工作面采用中頻淬火硬度達(dá)HRC50以上,使用壽命≮2年。
(3)驅(qū)動(dòng)鏈輪的優(yōu)化改進(jìn)。驅(qū)動(dòng)鏈輪是保證鏈條準(zhǔn)確嚙合的關(guān)鍵部件,輪齒強(qiáng)度、耐磨性和加工精度是輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證。技改時(shí),主要采取了以下措施:
a驅(qū)動(dòng)鏈輪設(shè)計(jì)成分體式,輪齒與輪轂采用高強(qiáng)螺栓聯(lián)接,便于輪齒磨損后進(jìn)行更換。
b輪齒設(shè)計(jì)成雙切齒,即驅(qū)動(dòng)鏈輪每轉(zhuǎn)兩周,每個(gè)輪齒只需嚙合一次,因此齒面磨損次數(shù)減少一半,輪齒的使用壽命相應(yīng)增加一倍。
c輪齒采用40Cr鍛制毛坯,為了確保輪齒強(qiáng)度耐磨性能,采用調(diào)質(zhì)處理加齒面中頻淬火工藝,淬硬層深5~7mm。齒形采用數(shù)控線切割機(jī)床加工,保證分度均勻及齒形的精度。
(4)料斗采用6mm鋼板一次模壓成型,保證每個(gè)料斗尺寸一致。為了增加承重底板的剛性,在底板處壓出2條加強(qiáng)筋,當(dāng)渣料溫度達(dá)150℃時(shí),依然不發(fā)生變形,可保持前后料斗良好的搭接關(guān)系,在搭接處不發(fā)生漏料及尾部積料現(xiàn)象。
目前該輸渣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),設(shè)備已正常運(yùn)行一年多,未發(fā)生過(guò)斷鏈、脫軌、尾部堵料等事故,年運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到95%以上。檢修及配件更換只需每年一次,根據(jù)2013年用戶提供的輸渣系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用表折算,平均每套輸渣系統(tǒng)年節(jié)省維護(hù)費(fèi)用約50萬(wàn)元,8套系統(tǒng)年節(jié)省400萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí),無(wú)需使用人工排渣,消除了安全隱患,減少了揚(yáng)塵,大幅改善了安全及作業(yè)環(huán)境。
參考文獻(xiàn):
[1]袁紐,梁之洵,謝松壽,陳逢陽(yáng).運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)制造用手冊(cè)(下冊(cè))[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社出版,1991:178-189.
編輯:趙 蓮
中圖分類號(hào):TK227.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1001-6171(2016)01-0085-03
通訊地址:上饒中材機(jī)械有限公司,江西 上饒 334000;
收稿日期:2015-05-13;