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      1000MW汽輪機(jī)通流部分損壞事故淺析

      2016-08-09 02:18:15張佰龍
      大科技 2016年31期
      關(guān)鍵詞:靜葉動(dòng)葉通流

      張佰龍

      1000MW汽輪機(jī)通流部分損壞事故淺析

      張佰龍

      (廣東大唐國(guó)際雷州發(fā)電有限責(zé)任公司 廣東雷州 524044)

      隨著我國(guó)自主火電設(shè)備制造水平的不斷進(jìn)步,汽輪機(jī)往大容量、高參數(shù)的方向發(fā)展,極大的提高了汽輪機(jī)的運(yùn)行效率。然而,大型汽輪機(jī)通流部分損壞,將會(huì)嚴(yán)重影響到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,及時(shí)通過(guò)汽輪機(jī)運(yùn)行參數(shù)判斷出汽輪機(jī)通流部分故障,盡快將機(jī)組停運(yùn)下來(lái),能極大地減輕汽輪機(jī)損壞程度。本文分析了一起1000MW機(jī)組汽輪機(jī)通流部分損壞事故,探究通流部分損壞典型特征。

      汽輪機(jī);通流部分損壞;典型特征

      1 引言

      通過(guò)對(duì)一起1000MW機(jī)組汽輪機(jī)通流部分損壞事故的分析,討論了大型汽輪機(jī)通流部分損壞的典型特征,為以后類似的事故提供指導(dǎo),減輕事故損失程度。

      2 1000MW汽輪機(jī)通流部分結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

      汽輪機(jī)的通流部分主要是由各個(gè)級(jí)的通流部分和進(jìn)、排汽部分組成,它包括調(diào)節(jié)閥、進(jìn)汽室內(nèi)的噴嘴、安裝在隔板上的靜葉、緊固在轉(zhuǎn)子上的動(dòng)葉柵等部件組成,是汽輪機(jī)完成能量轉(zhuǎn)換的核心部件。某電廠二期#4機(jī)汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司與日本東芝株式會(huì)社聯(lián)合設(shè)計(jì)制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠?、凝汽式汽輪機(jī),其型號(hào)為:CCLN1000-25.0/600/600。高壓缸為單流式、雙層缸結(jié)構(gòu),高壓缸共有10級(jí),在內(nèi)缸的前端有一雙流沖動(dòng)式調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴蒸汽室,9個(gè)沖動(dòng)式壓力級(jí)。中壓缸為雙層、分流結(jié)構(gòu),由對(duì)稱7個(gè)壓力級(jí)構(gòu)成。兩個(gè)低壓缸結(jié)構(gòu)相同,均為雙層、分流、落地式結(jié)構(gòu)。內(nèi)缸的環(huán)形進(jìn)汽室位于中間部位,前、后兩個(gè)流向的通流各布置了6個(gè)級(jí)。

      3 事故經(jīng)過(guò)

      2015年3月9日16時(shí)58分08秒,某電廠4號(hào)機(jī)組協(xié)調(diào)運(yùn)行方式,運(yùn)行工況穩(wěn)定,負(fù)荷907MW,真空-97.22kPa/-96.56kPa,最大軸振為#5Y方向?yàn)?1.56um,最大瓦溫為#2軸承溫度90.1℃;軸位移為-0.12mm/-0.19mm/-0.33mm/-0.28mm,再熱汽壓力4.02MPa,各軸瓦、推力軸承溫度正 常 , 振 動(dòng) 正 常(1X/1Y/1W:24.69um/25.47um/7.11um;2X/2Y/2W:69.06um/82.34um/16.63um;3X/3Y/3W:24.53um/32.66um/15.93um;4X/4Y/4W:21.56um/61.56um/10.04um;5X/5Y/5W:54.69um/91.56um/49.63um);大機(jī)油壓、油溫分別為0.24MPa、40℃。4個(gè)高壓調(diào)門開(kāi)度分別為28.7%、109.5%、109.5%、1.8%,所有軸振保護(hù)均正常投入。

      我們選取事故過(guò)程中的三個(gè)點(diǎn)來(lái)分析。第一個(gè)點(diǎn)時(shí)間為17:01:11,大機(jī)軸承振動(dòng)第一次突變,#3Y、#4Y振動(dòng)分別從32.66um、61.56um突變到64.69um、108.28um,軸位移從這一時(shí)刻開(kāi)始,慢慢從-0.3mm左右變至-0.2mm左右,汽輪機(jī)其它運(yùn)行參數(shù)沒(méi)有出現(xiàn)明顯變化。

      第二個(gè)點(diǎn)時(shí)間為17:06:05,大機(jī)軸承振動(dòng)第二次突變,3Y、4Y振動(dòng)分別由32.66um、61.56um突變到114.06um、174.69um,其它相鄰#1、#2、#5軸承振動(dòng)及瓦蓋振動(dòng)也突變上升較多。

      第三個(gè)點(diǎn)時(shí)間為17:06:14,大機(jī)軸承振動(dòng)第三次突變,汽輪機(jī)軸承振動(dòng)#3X、#3Y、#4X、#4Y分別突變至295um、206um、295um、216um。大機(jī)軸振保護(hù)未動(dòng)作(保護(hù)為任一軸承振動(dòng)達(dá)到跳機(jī)值175um與上除本瓦外任一軸承振動(dòng)達(dá)報(bào)警值125um,動(dòng)作延時(shí)時(shí)間為3s,經(jīng)熱工檢查振動(dòng)大于175um持續(xù)時(shí)間未到)。

      從汽輪機(jī)軸承振動(dòng)第二次突變開(kāi)始,汽輪機(jī)綜合閥位快速?gòu)?9%開(kāi)大至84%,負(fù)荷由891MW突降至850MW,高壓缸調(diào)節(jié)級(jí)壓力由15.8MPa升至17.2MPa,#1、#2、#3段抽汽壓力也有不同程度升高,汽輪機(jī)軸位移分別從-0.07mm/-0.11mm/-0.25mm/-0.19mm升至0.56mm/0.53mm/0.41mm/0.4mm后又恢復(fù)正常,大機(jī)真空由-96.8kPa/-96.2kPa逐步降至-95.0kPa/-94.5kPa,中壓缸電端排溫度由358℃逐步漲至379℃,大機(jī)油溫、油壓和各瓦瓦溫?zé)o明顯變化。18時(shí)27分,機(jī)組負(fù)荷115MW,汽輪機(jī)打閘、鍋爐MFT、發(fā)電機(jī)解列,破壞真空。18時(shí)57分,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到0r/min,惰走時(shí)間31min,三次投盤車均失敗,就地手動(dòng)盤車無(wú)法盤動(dòng),關(guān)閉汽輪機(jī)本體各疏水門,汽輪機(jī)悶缸。

      圖1 汽輪機(jī)軸承振動(dòng)趨勢(shì)圖

      圖2 汽輪機(jī)高、中壓缸排汽壓力及溫度變化情況

      圖3 汽輪機(jī)各段抽汽壓力趨勢(shì)圖

      4 汽輪機(jī)通流部分損壞情況

      3月17日揭中壓外缸,3月19日解體完畢,檢查發(fā)現(xiàn)中壓缸電端第二級(jí)隔板脫落,第二級(jí)動(dòng)葉全部磨損,第一級(jí)動(dòng)葉、第三級(jí)動(dòng)葉和靜葉均有不同程度損傷(見(jiàn)圖4)。

      5 事故分析

      經(jīng)分析,事故發(fā)生的過(guò)程推斷如圖5所示,因?yàn)橹袎焊纂姸说诙?jí)靜葉根部與外環(huán)隔板焊接不牢固,汽輪機(jī)運(yùn)行中第二級(jí)靜葉在蒸汽壓力作用下,根部與外環(huán)隔板發(fā)生脫落,脫落的第二級(jí)靜葉攜帶內(nèi)環(huán)隔板向第二級(jí)動(dòng)葉偏移并發(fā)生碰磨,造成中壓第2級(jí)隔板靜葉片整圈脫落,第2級(jí)動(dòng)葉片整圈全部從根部斷裂,中壓轉(zhuǎn)子第2級(jí)輪緣損壞,中壓第1級(jí)動(dòng)葉片出汽邊嚴(yán)重?fù)p傷。

      圖4 4號(hào)機(jī)中壓電端第二級(jí)隔板及內(nèi)環(huán)損壞情況與第二級(jí)脫落的動(dòng)葉

      圖5 汽輪機(jī)通流部分損壞過(guò)程推斷示意圖

      結(jié)合事故經(jīng)過(guò),我們可以推測(cè):汽輪機(jī)軸承振動(dòng)第一次發(fā)生突變時(shí),正是第二級(jí)靜葉根部部分脫離外環(huán)隔板,靜葉、內(nèi)環(huán)偏移與動(dòng)葉發(fā)生碰磨的時(shí)刻點(diǎn),此時(shí),汽輪機(jī)通流部分的損壞并未引起做功能力的下降,除了軸承振動(dòng)與軸位移發(fā)生變化外,汽輪機(jī)其它運(yùn)行參數(shù)并未有明顯變化。汽輪機(jī)軸承振動(dòng)第二次發(fā)生突變時(shí),正是靜葉完全脫落,卡進(jìn)動(dòng)葉的時(shí)刻,此時(shí)除了汽輪機(jī)軸承振動(dòng)劇烈變化之外,還有負(fù)荷突降,綜合閥位開(kāi)大等一系列運(yùn)行參數(shù)變化表現(xiàn),正是因?yàn)槠啓C(jī)通流部分損壞,引起做功能力突然下降,調(diào)節(jié)級(jí)及汽輪機(jī)各段抽汽壓力上升,中壓缸電端排汽溫度顯著升高,真空降低。汽輪機(jī)軸承振動(dòng)第三次發(fā)生突變時(shí),正是第二級(jí)動(dòng)葉全部掃膛、掉落的時(shí)候,由于轉(zhuǎn)子的高速旋轉(zhuǎn),持續(xù)的時(shí)間不久,沒(méi)有觸發(fā)汽輪機(jī)振動(dòng)保護(hù),而后除了中壓缸電端排汽溫度持續(xù)上升外,汽輪機(jī)其它大部分運(yùn)行參數(shù)逐漸恢復(fù)正常,給運(yùn)行人員的判斷造成了一定的困擾,延誤了緊急停機(jī)的時(shí)機(jī),使得汽輪機(jī)損壞程度加劇。

      6 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,可以得出結(jié)論,汽輪機(jī)通流部分損壞后,必然引起做功能力的下降,汽輪機(jī)會(huì)有一個(gè)負(fù)荷突降、調(diào)門開(kāi)度增加的過(guò)程,通流部分損壞所在位置的排汽溫度會(huì)顯著上升,同時(shí)伴隨的一般會(huì)有汽輪機(jī)軸承振動(dòng)的突增、軸位移突變、推力軸承烏金及回油溫度異常上升、各段抽汽壓力升高、就地出現(xiàn)異常周期性摩擦聲。遇到上述汽輪機(jī)通流部分損壞的顯著特征時(shí),如汽輪機(jī)主保護(hù)未動(dòng)作,應(yīng)及時(shí)果斷手動(dòng)打閘緊急破壞真空停機(jī),以減輕汽輪機(jī)損壞程度。

      [1]黃樹(shù)紅.汽輪機(jī)原理.北京:中國(guó)電力出版社,2008.

      [2]××電廠4號(hào)機(jī)組中壓電端第二級(jí)隔板軸向碰磨脫落事件原因分析報(bào)告.華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,2015,4.

      [3]陳國(guó)強(qiáng),葉春.汽輪機(jī)通流部分的故障診斷[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2004,24(1):98~101.

      TK26

      A

      1004-7344(2016)31-0107-02

      2016-10-11

      張佰龍(1988-),男,助理工程師,本科,主要從事火電廠集控運(yùn)行工作。

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