余 興(湖南核工業(yè)建設(shè)有限公司,湖南長(zhǎng)沙410003)
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立井工作面預(yù)注漿施工探討
余興(湖南核工業(yè)建設(shè)有限公司,湖南長(zhǎng)沙410003)
在雙柳煤礦郭家山風(fēng)井井筒施工過(guò)程中,采用了工作面預(yù)注漿的技術(shù),以封堵太原組灰?guī)r含水層水,同時(shí)加強(qiáng)井壁圍巖的強(qiáng)度,達(dá)到了預(yù)期效果,確保了井筒施工的順利進(jìn)行。在此重點(diǎn)說(shuō)明本次注漿的施工方法、注漿效果,以及相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。
井筒;含水層;斷層破碎帶;工作面預(yù)注漿
1.1含水層
奧陶系中統(tǒng)石灰?guī)r含水層(巖溶充水礦床),巖性以石灰?guī)r為主,次位泥灰?guī)r、角礫狀泥灰?guī)r及石膏帶,發(fā)育少量白云質(zhì)灰?guī)r及泥巖。據(jù)資料:峰峰組巖溶發(fā)育淺埋區(qū)強(qiáng)于深埋區(qū),但存在明顯的不均衡性,馬家溝組富水性強(qiáng)于其上峰峰組。區(qū)內(nèi)奧灰水向東南經(jīng)流,至柳林泉排泄,水位標(biāo)高802.8m,高于井田內(nèi)各煤層至少100m,是雙柳礦井潛在的水患威脅因素,對(duì)煤礦安全生產(chǎn)極具威脅。
太原組灰?guī)r含水層(為裂隙沖水礦床):由L1~L5石灰?guī)r組成,總厚20~30m,受露條件限制,淺部富水性較強(qiáng),深部富水性較弱,溶孔呈孤立狀,連通性差,主要富水層為L(zhǎng)4、L5石灰?guī)r含水層,地下水由東向西緩慢運(yùn)移,水位標(biāo)高718.95~833.01m,單位涌水量0.016L/s·m,水力坡度2%。
二疊系列砂巖含水層(為裂隙沖水礦床):主要由細(xì)-粗砂巖(K3~K8)層組成,生產(chǎn)揭露證實(shí):富水性極不均衡,通常淺埋區(qū)強(qiáng)于深埋區(qū),厚度變化較大,由于節(jié)理裂隙被方解石脈所充填且厚度不夠穩(wěn)定,故水力連通差,富水性弱。據(jù)資料(133水文孔):?jiǎn)挝挥克?.082~0.089L/s·m,水位標(biāo)高754.7~776.6m,地下水向西經(jīng)流。
1.2隔水層
上組煤:由4#煤底板至奧灰?guī)r石頂板界面,巖性以砂質(zhì)泥巖、泥巖、砂巖為主,夾1~5層灰?guī)r,平均厚度約147m。
下組煤:由9#煤底板至奧灰?guī)r頂板界面,巖性以砂質(zhì)泥巖為主、夾泥灰?guī)r、砂巖,平均厚度約60m。
2.1井筒施工情況
郭家山回風(fēng)立井在施工過(guò)程中,由于礦方提供的水文地質(zhì)資料不全,加之石灰?guī)r裂隙發(fā)育,含水情況不詳。井筒穿過(guò)3+4#煤層后,根據(jù)現(xiàn)有地質(zhì)柱狀圖得知,井筒下部施工將穿過(guò)三層段高不等的太原組石灰?guī)r和8、9#煤層。因8、9#煤層又不是現(xiàn)階段開(kāi)采可利用煤層,故對(duì)該煤層瓦斯含量,壓力及其它相關(guān)參數(shù)均不了解,當(dāng)井筒施工至420m左右時(shí),井下涌水突然增大,達(dá)28m3/h,致使施工無(wú)法進(jìn)行。
2.2井筒工作面進(jìn)行預(yù)注漿的目的
在井筒工作面進(jìn)行預(yù)注漿的目的,是封堵太原組灰?guī)r含水層水,同時(shí)加固井壁圍巖,保證井筒能夠順利的施工。
2.3注漿段高
井筒的工作面的預(yù)注漿段為54.5m (井深為420~474.5m段),需在該段范圍內(nèi)有效進(jìn)行合理的布孔,并確定注漿孔數(shù)。
2.4注漿孔的布置
井筒凈直徑為7m,注漿孔的布置圈徑為6.5m,均勻布置的注漿孔有8個(gè),同時(shí)在井筒的中心布置了9號(hào)孔,作為檢查孔、注漿孔。
布置見(jiàn)圖1。
圖1 注漿孔布置示意圖
2.5注漿原料
注漿原料選用新鮮水玻璃和525號(hào)普通硅酸鹽水泥。水玻璃模數(shù)為3.2,濃度為40波美度。
2.6注漿參數(shù)
2.6.1注漿的壓力
注漿時(shí)的初壓應(yīng)該大于靜水的壓力;終壓應(yīng)該為2倍的靜水壓力,應(yīng)取10MPa左右。
2.6.2漿液有效的擴(kuò)散半徑
漿液有效的擴(kuò)散半徑應(yīng)取6~7m為宜。
2.6.3漿液的注入量
漿液的注入量往往依據(jù)孔內(nèi)情況來(lái)判斷,預(yù)計(jì)單孔的注入量應(yīng)為90m3。
2.7單孔注漿的結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)
單孔注漿的結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)為:?jiǎn)慰鬃{的終壓達(dá)到8MPa,注漿的終量小于40L/min。
3.1澆筑止?jié){墊
本次設(shè)計(jì)的止?jié){墊是單級(jí)平底型,止?jié){墊的厚度為4m,混凝土的強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)≥C30。在止?jié){墊以上的1.5m段的井筒荒徑擴(kuò)大800mm,在澆筑混凝土的止?jié){墊時(shí),應(yīng)按照設(shè)計(jì)的位置與角度來(lái)預(yù)埋孔口管。止?jié){孔的孔口管采用φ133mm的無(wú)縫鋼管制作,無(wú)縫鋼管上應(yīng)附焊16mm的鋼筋螺紋擋圈,在孔口安裝159mm的法蘭盤。
3.2注漿孔鉆進(jìn)
鉆孔采用TK150型號(hào)的鉆機(jī)來(lái)鉆注漿孔。針對(duì)不同巖層的情況,分別選用PD鉆頭、75mm型潛孔錘和75mm型三翼鉆頭,以便加快鉆進(jìn)速度。
3.3注漿作業(yè)
注漿泵應(yīng)選用HFVIC型高壓大容量雙缸雙往復(fù)式活塞泵。這種泵的主要特點(diǎn)是可以任意調(diào)節(jié)注漿量和注漿壓力的大小,并可自動(dòng)控制漿液的注入量。注漿站設(shè)計(jì)在吊盤上;敷設(shè)兩路高壓膠管作為輸漿管,一端接入注漿泵,另一端經(jīng)過(guò)混合器和注漿孔處高壓閘閥連通。注漿的工藝如下:
(1)注漿前應(yīng)把吸漿籠頭先放入吊盤上清潔的水箱內(nèi),關(guān)閉孔口的進(jìn)漿閥,開(kāi)啟混合器的泄?jié){閥,檢驗(yàn)注漿泵的管路是否暢通及工作情況是否良好。
(2)打開(kāi)孔口的進(jìn)漿閥,關(guān)閉孔口的泄?jié){閥,然后逐漸減少孔口的流量,先用清水作以此耐壓試驗(yàn),大于終壓的0.5MPa即可視為合格。
(3)在注漿前,應(yīng)首先注入足量的清水,等待15min左右;待一切顯示正常后,可以開(kāi)始進(jìn)行正式注漿。在注入雙液漿時(shí),在水泥漿桶內(nèi)放入一個(gè)吸漿籠頭,水玻璃桶內(nèi)放入另一個(gè)吸漿籠頭,然后適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)吸入量,注漿泵會(huì)自動(dòng)控制玻璃漿液和水泥漿液的比例,然后在混合器中通過(guò)兩個(gè)輸漿管道將漿液輸送混合后,注入到注漿孔內(nèi)。待注漿過(guò)程結(jié)束后,把吸漿籠頭放置在清澈的水池中,打開(kāi)注漿器的泄?jié){閥,同時(shí)關(guān)閉進(jìn)漿閥,利用清水多次沖洗混合器及注漿管路。注漿時(shí),依據(jù)鉆孔出水的情況來(lái)決定起始漿液的濃度。采取先稀后濃,然后逐漸調(diào)節(jié)的方法。首先注入單液漿,然后注入雙液漿。
3.4注漿情況
由于本次的工作面的預(yù)注漿的關(guān)鍵目的是封堵住太原組灰?guī)r含水層,同時(shí)對(duì)井壁圍巖進(jìn)行加固。注漿孔完全穿過(guò)了太原組灰?guī)r含水層,測(cè)得 3#孔的涌水量達(dá)28m3/h,因此對(duì)該孔進(jìn)行了注漿加強(qiáng),其單孔注入的水泥量達(dá)了6.23t;其它各孔均一次性鉆至終孔的位置,因涌水量并不大,就分別對(duì)其他孔進(jìn)行了注漿。待其他孔的注漿過(guò)程結(jié)束后,又對(duì)3#孔進(jìn)行重復(fù)鉆探,檢驗(yàn)得涌水量為14m3/h,故而又對(duì)其進(jìn)行了一次注漿,在單孔注入水泥的量達(dá)6.78t。注漿結(jié)束后,1~6孔進(jìn)行反復(fù)掃孔然而到底未見(jiàn)涌水,所以9號(hào)孔(檢查孔)并未進(jìn)行施工(見(jiàn)表1)。
表1 雙柳煤礦郭家山風(fēng)井工作面預(yù)注漿工作量及水泥消耗量
采用上面所述的注漿參數(shù)好布孔方法,對(duì)井筒進(jìn)行工作面的預(yù)注漿結(jié)束后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),涌水量為3m3/h,達(dá)到了預(yù)想的注漿效果。從實(shí)際施工揭露的巖層情況來(lái)看,在太原組灰?guī)r含水層裂隙中充填近20mm厚的水泥漿,裂隙封堵的效果良好。在工作面預(yù)注漿時(shí),井筒上部20m范圍內(nèi)的井壁接茬縫處多處跑漿,經(jīng)采取調(diào)整漿液濃度和間歇注漿等一系列的措施后,終于解決了這一問(wèn)題,并為以后解決類似的立井經(jīng)過(guò)豎向裂隙發(fā)育的含水層的問(wèn)題提供了有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)參考。3號(hào)孔鉆進(jìn)時(shí)出水量較大,經(jīng)水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果表明,涌水中有風(fēng)化帶水和太原組灰?guī)r水的存在,所以推斷是由于斷層影響所致。因?yàn)楫?dāng)時(shí)利用了加強(qiáng)注漿的措施,在之后平巷施工時(shí)沒(méi)有發(fā)生出水現(xiàn)象,說(shuō)明本次注漿措施對(duì)太原組灰?guī)r水以下的構(gòu)造的封堵結(jié)果也較好;還加強(qiáng)了對(duì)井壁圍巖,一舉兩得,有利于維護(hù)后期礦井的施工安全。
在注漿造孔時(shí)選用PDC鉆頭,比以往所采用的三翼鉆頭效果要更好,用PDC鉆頭能加快硬巖的鉆進(jìn)速度,今后應(yīng)該重點(diǎn)推廣和應(yīng)用。關(guān)于注漿效果與注漿量的關(guān)系,人們常常只從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)考慮,盲目的控制注漿量的大小,若從注漿經(jīng)濟(jì)技術(shù)的角度來(lái)考慮,還可采用加大漿液濃度和間歇注漿等措施。在注漿過(guò)程中,應(yīng)該始終堅(jiān)持將各孔注漿的終壓均應(yīng)達(dá)到理想設(shè)定值,注漿養(yǎng)護(hù)時(shí)間應(yīng)足夠的做法,盡管漿液的注入量變大,養(yǎng)護(hù)時(shí)間延長(zhǎng),但注漿效果良好,井筒施工速度快,結(jié)果反而減少了投資,縮短了工期,獲得了效益。因此保證一定的漿液注入量和充足的注漿養(yǎng)護(hù)時(shí)間,是保證注漿達(dá)到預(yù)期效果的必要條件之一。在裂隙發(fā)育的巖層破碎帶施工,采用注漿的方法來(lái)加固巖層,提高巖層的穩(wěn)定性,可以有效的避免井壁坍塌事故的發(fā)生,提高井筒掘進(jìn)的速度,保證建井的施工安全。
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余 興(1977-),男,工程師,大專,主要從事礦山建設(shè)工作。
TD265
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2095-2066(2016)10-0084-02
2016-2-20