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      頂水下竄井化學(xué)堵水技術(shù)在遼河油田的應(yīng)用

      2016-08-24 03:37:20黃兆海
      石油地質(zhì)與工程 2016年4期
      關(guān)鍵詞:成膠遼河油田固井

      黃兆海

      (中國(guó)石油遼河油田分公司,遼寧盤錦 124000)

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      頂水下竄井化學(xué)堵水技術(shù)在遼河油田的應(yīng)用

      黃兆海

      (中國(guó)石油遼河油田分公司,遼寧盤錦 124000)

      針對(duì)遼河油田稠油開發(fā)后期井況變差、管外竄槽,導(dǎo)致頂水下竄的問(wèn)題,開展了頂水下竄井化學(xué)堵水技術(shù)研究與試驗(yàn),研究設(shè)計(jì)了組合封堵施工工藝,研制并評(píng)價(jià)了預(yù)堵劑和封竄劑配方與性能,開展了施工參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證明,該技術(shù)具有施工簡(jiǎn)便、小修作業(yè)即可完成,施工費(fèi)用低、封堵效果好、有效期長(zhǎng)等特點(diǎn)。

      遼河油田;稠油開發(fā);頂水下竄;化學(xué)堵水;組合封堵

      遼河油田稠油開發(fā)已處于高輪次、高采出程度、高含水、低壓、低產(chǎn)油的開發(fā)后期階段,各種矛盾突出,穩(wěn)產(chǎn)難度進(jìn)一步加大。其中,管外竄槽導(dǎo)致頂水下竄造成油井水淹問(wèn)題是制約吞吐開發(fā)后期穩(wěn)產(chǎn)的主要因素之一,為此,2014年以來(lái)開展了頂水下竄井化學(xué)堵水技術(shù)研究與試驗(yàn),并在生產(chǎn)實(shí)際中取得了明顯的增產(chǎn)效果。

      1 頂水下竄原因及技術(shù)現(xiàn)狀

      1.1頂水下竄原因

      以遼河油田的杜某塊和歡某塊為例,兩個(gè)區(qū)塊的生產(chǎn)層位均為興隆臺(tái)油層,主力油層為興Ⅱ,而興Ⅰ為水層,由于興Ⅰ與興Ⅱ間隔層小,厚度僅為3~8 m,且隔層巖性為泥巖、泥質(zhì)粉砂巖互層,分隔程度差。因此,油井經(jīng)多輪吞吐注汽后,高溫高壓蒸汽使儲(chǔ)層巖石骨架、固井水泥環(huán)、油層套管產(chǎn)生熱膨脹彈性能量[1],這種熱膨脹彈性能量產(chǎn)生巨大的周期性交變應(yīng)力驟變,造成固井水泥環(huán)松動(dòng)或產(chǎn)生皸裂[2],導(dǎo)致管外竄槽,使興Ⅰ水層竄出延套管外壁進(jìn)入興Ⅱ油層,油井被迫高含水關(guān)井。經(jīng)統(tǒng)計(jì),油井平均6.5個(gè)吞吐周期后出現(xiàn)頂水下竄。頂水下竄判別方法是應(yīng)用聲波變密度測(cè)井和產(chǎn)出液水性分析[3]。

      1.2技術(shù)現(xiàn)狀

      針對(duì)頂水下竄的問(wèn)題,近年來(lái)采取大修擠超細(xì)水泥封堵、下襯管工藝,但該工藝存在四個(gè)方面問(wèn)題:一是處理半徑小(灰漿凝固時(shí)間1 h,處理半徑僅為0.5 m);二是封堵效果差(灰漿易漏失,未在竄槽處形成有效封堵);三是有效期短(1個(gè)吞吐周期);四是施工費(fèi)用高(70萬(wàn)元)。

      2 組合封堵工藝設(shè)計(jì)

      通過(guò)對(duì)擠超細(xì)水泥封堵、下襯管工藝分析,認(rèn)為灰漿易漏失、處理半徑小是造成封堵效果差的主要原因。為此提出組合封堵工藝,具體方案如下:第一步,對(duì)油井進(jìn)行填砂、投灰,對(duì)生產(chǎn)油層進(jìn)行保護(hù),砂面位置在油層上界,投灰2 m;第二步,在油層與水層之間選2 m干層進(jìn)行射孔;第三步,進(jìn)行兩段封堵,預(yù)堵劑可實(shí)施對(duì)漏失井段的深部封堵,封竄劑在套管外壁形成封堵,提高固井質(zhì)量,屏蔽頂水下竄;第四步,進(jìn)行鉆灰塞、沖砂作業(yè),然后正常注汽和生產(chǎn)[4]。

      該工藝具有施工簡(jiǎn)便、小修作業(yè)即可完成、施工費(fèi)用低、封堵效果好等特點(diǎn)。

      3 預(yù)堵劑配方研制及性能評(píng)價(jià)

      3.1配方研制

      預(yù)堵劑的作用是對(duì)漏失井段的深部封堵,防止封竄劑在固化前滲漏,提高封堵效果。根據(jù)預(yù)堵劑作用并結(jié)合稠油井化學(xué)堵水劑使用情況,確定預(yù)堵劑配方由強(qiáng)凝膠、固相顆粒組成,其主要成分為:聚丙烯酰胺、有機(jī)樹脂、增強(qiáng)劑、固相顆粒[5]。

      該體系在一定的時(shí)間內(nèi)可形成黏度大于12×104mPa·s的凝膠,凝膠耐溫可達(dá)200 ℃以上,在強(qiáng)凝膠調(diào)剖劑中加入的固相顆粒對(duì)大孔道和高滲透層起到填充、壓實(shí)作用;填充的橡膠粉是一種柔性顆粒,具有高壓變形作用,能夠進(jìn)入微小通道,形成封堵作用,剛?cè)嵯嘟Y(jié)合的填充顆粒能有效增加封堵強(qiáng)度。該堵劑具有封堵強(qiáng)度高、穩(wěn)定性好的特點(diǎn)。同時(shí)為保證封堵效果,在預(yù)堵劑施工后加入樹脂粉煤灰段塞,進(jìn)一步提高了封堵效果。

      3.2性能評(píng)價(jià)

      (1)成膠時(shí)間及成膠黏度評(píng)價(jià)。將各組分混合攪拌均勻,裝入密閉容器中,置于40 ℃水浴中,恒溫,觀察成膠情況。倒置后呈舌狀則認(rèn)為成膠良好。通過(guò)調(diào)節(jié)有機(jī)樹脂用量,可以控制成膠時(shí)間在8~72 h。成膠后,用旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測(cè)量其黏度,黏度達(dá)到(12.0~15.2)×104mPa·s[6]。

      (2) 封堵率評(píng)價(jià)。參照石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“凝膠型堵水調(diào)剖劑評(píng)價(jià)方法”,測(cè)定預(yù)堵劑封堵率。取人造模擬巖心,利用巖心流動(dòng)儀測(cè)量氣相滲透率K1;然后注入配制好的預(yù)堵劑1 PV孔隙體積,恒溫(40 ℃)48 h后,測(cè)其氣相滲透率K2,計(jì)算封堵率為:(K1-K2)/K1。測(cè)試結(jié)果封堵率均在94%以上(表1),達(dá)到了技術(shù)指標(biāo)要求[7]。

      表1 預(yù)堵劑封堵率測(cè)定情況

      實(shí)驗(yàn)表明,研制的預(yù)堵劑成膠時(shí)間可調(diào),封堵能力強(qiáng),滿足現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用條件。

      4 封竄劑配方研制及性能評(píng)價(jià)

      4.1配方研究

      針對(duì)超細(xì)水泥封竄存在易漏失、耐剪切能力差、稠化時(shí)間短、封堵效果差的問(wèn)題,研制出由基料、觸變劑、分散劑、緩凝劑、膨脹劑組成的封竄劑,該劑具有黏接性和熱穩(wěn)定性強(qiáng)、耐久性好、抗裂能力突出等特點(diǎn)。

      圖1 緩凝劑與稠化時(shí)間的關(guān)系

      4.2性能評(píng)價(jià)

      (1) 緩凝性能評(píng)價(jià)。通過(guò)調(diào)整緩凝劑使用濃度,封竄劑稠化時(shí)間可調(diào)。由圖1可知,當(dāng)緩凝劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%時(shí),封竄劑稠化時(shí)間達(dá)到550 min。

      (2) 觸變性能評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)G級(jí)固井水泥與封竄劑觸變性能評(píng)價(jià)可知(表2),封竄劑與G級(jí)固井水泥相比,觸變反應(yīng)時(shí)間短,觸變維持時(shí)間長(zhǎng)。這說(shuō)明封竄劑具有耐剪切能力強(qiáng)、泌水量小、固化時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)。

      表2 觸變性能評(píng)價(jià)結(jié)果

      (3)耐溫性能評(píng)價(jià)。通過(guò)觀察封竄劑抗壓及抗剪切強(qiáng)度變化情況,考察其耐溫性能。由圖2可知,當(dāng)溫度達(dá)到354 ℃時(shí),封竄劑抗壓及抗剪切強(qiáng)度變化值≤10%,說(shuō)明其耐溫性好。

      圖2 溫度與抗壓及抗剪切強(qiáng)度的關(guān)系

      (4)封堵率評(píng)價(jià)。封竄劑封堵率測(cè)試結(jié)果表明,封堵率達(dá)到100%(表3)。

      表3 封竄劑封堵率測(cè)試情況

      (5)高溫封堵性能評(píng)價(jià)。通過(guò)使用模擬注入裝置,多次注入高溫蒸汽(350 ℃)后,考察封竄劑抗壓強(qiáng)度情況(表4),結(jié)果表明,經(jīng)5次注入高溫蒸汽后(每次7 d),封竄劑突破壓力仍能達(dá)到17.5 MPa,滿足多輪次蒸汽吞吐的要求。

      表4 高溫封堵性能

      實(shí)驗(yàn)表明,研制的封竄劑性能指標(biāo)優(yōu)于G級(jí)固井水泥,具有耐高溫、封堵率高、抗壓強(qiáng)度和膠結(jié)強(qiáng)度較高的特點(diǎn),且稠化時(shí)間可調(diào),并能夠滿足多輪次蒸汽吞吐的要求。

      5 施工參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)

      (1)射孔位置確定。為保證封堵效果,射孔位置確定在油層與水層之間的中下部并含泥巖較高的層段。

      (2)處理半徑優(yōu)化。預(yù)堵劑注入量根據(jù)油井虧空程度及現(xiàn)場(chǎng)施工壓力來(lái)確定,一般設(shè)計(jì)量為300~500 m3;樹脂粉煤灰段塞注入量為20 t。

      封竄劑在油水層中的分布為近似球體,設(shè)計(jì)處理半徑3 m。

      (3)預(yù)堵劑中固相顆粒濃度優(yōu)化。固相顆粒濃度確定為由低到高原則,并根據(jù)注入壓力情況進(jìn)行調(diào)整,一般質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%~8%;

      (4)施工排量及壓力控制。 預(yù)堵劑:排量10~15 m3/h,注入壓力≤15 MPa。封竄劑:排量20~30 m3/h,注入壓力≤10 MPa。

      6 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況

      2014年以來(lái),在杜某塊和歡某塊共實(shí)施頂水下竄井化學(xué)堵水技術(shù)11井次,增油5 753 t,取得了明顯的增油效果。其中,杜x井管外竄槽導(dǎo)致頂水下竄,于2013年8月被迫水淹關(guān)井,2014年11月對(duì)該井實(shí)施了化學(xué)堵水技術(shù),措施后最高日產(chǎn)油達(dá)到16.9 t,周期增油762 t。目前正進(jìn)行措施后第二周期吞吐,根據(jù)注汽壓力分析,繼續(xù)有效。

      7 結(jié)論

      (1)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證明,組合封堵施工工藝具有施工簡(jiǎn)便、施工費(fèi)用低、封堵效果好、小修作業(yè)即可完成等特點(diǎn)。

      (2)預(yù)堵劑和封竄劑具有處理半徑大、強(qiáng)度高、封堵能力強(qiáng)、有效期長(zhǎng)的特點(diǎn),能夠滿足多輪次蒸汽吞吐的要求,適用于吞吐稠油的頂水下竄井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用條件。

      (3)隨著稠油吞吐區(qū)塊的深入開發(fā),受多輪吞吐影響,井況逐漸變差,造成頂水下竄井逐年增多的問(wèn)題將愈發(fā)嚴(yán)重,頂水下竄井化學(xué)堵水技術(shù)的成功實(shí)施為該類井恢復(fù)產(chǎn)能提供了一條技術(shù)新途徑。

      [1]李獻(xiàn)民,白增杰.單家寺熱采稠油油藏[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997:80-90,154.

      [2]孫樹強(qiáng).井下作業(yè)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006:178-193.

      [3]李國(guó)慶,李克香.判斷管外竄槽的方法[J].油氣田地面工程,2004,23(1):43-45.

      [4]呂敏.深調(diào)淺堵技術(shù)在管外竄槽油井中的應(yīng)用及效果[J].內(nèi)蒙古石油化工,2011,23(6):143-144.

      [5]張恩臣.高溫凝膠調(diào)剖劑的研制及應(yīng)用[J].鉆采工藝,2011,34(5):107-109.

      [6]白寶君.影響凍膠類堵劑封堵性能的因素分析[J].油氣采收率技術(shù),1997,24(2):22-25.

      [7]朱懷江,劉先靈,劉玉章,等.石西油田深井高溫底水封堵試驗(yàn)研究[J].石油學(xué)報(bào),2003,24(1):63-67.

      編輯:劉洪樹

      1673-8217(2016)04-0142-03

      2016-01-25

      黃兆海,工程師, 1972年生,1994年畢業(yè)于西安石油學(xué)院應(yīng)用化學(xué)專業(yè),現(xiàn)從事油田化學(xué)研究與應(yīng)用工作。

      TE358.3

      A

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