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      離心壓縮機(jī)振動(dòng)故障分析與診斷案例

      2016-08-26 09:03:17文定良WENDingliang神華包頭煤化工有限責(zé)任公司包頭014010
      制造業(yè)自動(dòng)化 2016年6期
      關(guān)鍵詞:合成氣停機(jī)壓縮機(jī)

      文定良WEN Ding-liang(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,包頭 014010)

      離心壓縮機(jī)振動(dòng)故障分析與診斷案例

      文定良
      WEN Ding-liang
      (神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,包頭 014010)

      針對(duì)某煤化工廠甲醇裝置合成氣壓縮機(jī)運(yùn)行中存在振動(dòng)異常的實(shí)際情況,利用大機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),從產(chǎn)生異常的機(jī)理分析入手,對(duì)合成氣壓縮機(jī)組振動(dòng)異常波動(dòng)故障進(jìn)行了分析,提出了在機(jī)組不停機(jī)檢修情況下排除故障的有效措施。生產(chǎn)實(shí)踐表明該項(xiàng)措施對(duì)降低振動(dòng)幅值、減少振值波動(dòng)、保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。

      合成氣壓縮機(jī);結(jié)蠟;振動(dòng);故障診斷;氣流擾動(dòng);摩擦

      0 引言

      離心式壓縮機(jī)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和工業(yè)生產(chǎn)中的許多領(lǐng)域占據(jù)著非常重要的地位[1],特別是在石油、化工、冶金等行業(yè),保證離心式壓縮機(jī)的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)的運(yùn)行意義重大。從離心式壓縮機(jī)的運(yùn)行及發(fā)展史來看,由于其產(chǎn)生故障導(dǎo)致機(jī)組停車影響生產(chǎn)、甚至機(jī)毀人亡的案例頻頻發(fā)生[2~3]。在離心式壓縮機(jī)的各種故障異常中,最常見的故障是振動(dòng)異常,引起振動(dòng)異常的原因又是多樣性的,甚至很多時(shí)候是需要停機(jī)查找故障原因,而停車造成的損失往往難以估計(jì)。因此在保證機(jī)組正常運(yùn)行的情況下,準(zhǔn)確分析出引起故障的原因并給出可行的解決方案需求迫切。本文嘗試在現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜環(huán)境且保證機(jī)組不停機(jī)的狀態(tài)下,利用大機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)其振動(dòng)異常進(jìn)行分析與診斷,確定引起機(jī)組故障的原因,提出機(jī)組在不停機(jī)狀態(tài)下的處理方法,以保障離心式壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。

      1 甲醇合成裝置及機(jī)組概況

      甲醇裝置是煤化工生產(chǎn)裝置之一,一般由國(guó)外某公司提供工藝包設(shè)計(jì)。甲醇裝置利用上游凈化裝置提供的合格合成氣為下游MTO裝置生產(chǎn)出合格的生產(chǎn)原料MTO級(jí)甲醇,同時(shí)也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要抽出部分粗甲醇生產(chǎn)精甲醇。合成氣及循環(huán)氣壓縮機(jī)是裝置的關(guān)鍵設(shè)備,因此對(duì)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行有著較高的要求。該機(jī)組的工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。

      甲醇合成氣壓縮機(jī)組屬于離心機(jī),采用垂直剖分結(jié)構(gòu),葉輪級(jí)5+2。驅(qū)動(dòng)機(jī)為四沖動(dòng)四反動(dòng)凝汽式汽輪機(jī)。甲醇合成氣壓縮機(jī)軸承振動(dòng)測(cè)點(diǎn)布置如圖2所示。壓縮機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)如表1所示。

      圖1 甲醇工藝流程圖

      圖2 甲醇合成氣壓縮機(jī)軸承振動(dòng)測(cè)點(diǎn)布置圖

      表1 壓縮機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)

      合成氣壓縮機(jī)組采用的平衡盤為國(guó)外某公司設(shè)計(jì)生產(chǎn),在平衡盤的外緣安裝防旋繞的氣封,可以消除不穩(wěn)定的振動(dòng)因素,同時(shí)減少氣體的泄漏量。該機(jī)組增加防止擾動(dòng)設(shè)計(jì),目的是隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的增加,氣體出口壓力的提高,逆轉(zhuǎn)向切向力不斷增強(qiáng),逐步抑制由于渦流帶來的激振力,使振動(dòng)不斷遞減,能夠有效的抑制壓縮機(jī)的振動(dòng)。防旋擾式平衡盤設(shè)計(jì)如圖3所示。

      2 故障及原因分析

      圖3 防旋擾式平衡盤設(shè)計(jì)圖

      2.1故障描述

      甲醇合成氣壓縮機(jī)組在大修停機(jī)前壓縮機(jī)振動(dòng)多次出現(xiàn)波動(dòng),隨后恢復(fù)正常,但壓縮機(jī)泄漏量增大,機(jī)組的效率和流量都沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求。開蓋發(fā)現(xiàn)平衡盤密封全部磨損,內(nèi)部出現(xiàn)結(jié)蠟現(xiàn)象,檢修圖片如圖4所示。完成檢修后按照正常程序啟動(dòng)機(jī)組。啟機(jī)后發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)非聯(lián)端振動(dòng)出現(xiàn)小幅度波動(dòng),持續(xù)一段時(shí)間后振值趨于平穩(wěn),機(jī)組保持穩(wěn)定運(yùn)行。但在一次提負(fù)荷操作后,壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)152VI2304B出現(xiàn)波動(dòng),正常運(yùn)行時(shí),該通道振值為17um左右,此時(shí)到達(dá)84.76um,波動(dòng)結(jié)束,該通道振值瞬間恢復(fù)到16.5um左右,同時(shí)壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值也出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象,但振幅與152VI2304相比較小。距離壓縮機(jī)振值首次波動(dòng)71分鐘后,其振動(dòng)值再次出現(xiàn)瞬間波動(dòng),振值波動(dòng)至89um左右,達(dá)到聯(lián)鎖值,壓縮機(jī)聯(lián)鎖跳車,合成系統(tǒng)切氣停車。重新啟機(jī)后,壓縮機(jī)振動(dòng)隨負(fù)荷增加而上升,由于振值升高,現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組不能加載到滿負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組轉(zhuǎn)速一直維持在4900rpm左右運(yùn)行,并且在工藝參數(shù)穩(wěn)定的情況下,壓縮機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)振動(dòng)向上波動(dòng)的情況,如圖5所示。

      圖4 檢修圖片

      圖5 設(shè)備運(yùn)行參數(shù)

      2.2原因分析

      在機(jī)組振動(dòng)異常期間,工廠設(shè)備管理人員利用現(xiàn)有的振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、排查,但一直無法有效解決問題。為了找到改機(jī)組振動(dòng)故障的原因,工廠決定在不停機(jī)的情況下在線安裝狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)機(jī)組進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),采集機(jī)組的原始振動(dòng)數(shù)據(jù),利用專業(yè)圖譜進(jìn)行分析、診斷。

      2.2.1振動(dòng)特征

      監(jiān)測(cè)得到的振動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)如圖6所示,壓縮機(jī)四個(gè)通道振值均出現(xiàn)不同程度波動(dòng)。振值出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)刻的時(shí)域和頻域圖譜如圖7和圖8所示,振動(dòng)成分主要為0.47~0.56倍頻。以上振值波動(dòng)、上升都是由低頻成分引起,在壓縮機(jī)振動(dòng)異常時(shí),其前后軸承的軸心軌跡也非常雜亂,不規(guī)則,如圖9所示。同時(shí)壓縮機(jī)振動(dòng)幅值隨負(fù)荷的增加而升高,如表2所示。參考各年大修記錄,密封磨損,間隙增大,波動(dòng)消失。壓縮機(jī)檢修前后振動(dòng)數(shù)據(jù)如表3所示。

      圖6 壓縮機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)圖-通頻值

      圖7 壓縮機(jī)波形頻譜圖-聯(lián)端

      圖8 壓縮機(jī)波形頻譜圖-非聯(lián)端圖

      圖9 壓縮機(jī)軸心軌跡圖

      2.2.2故障原因初步分析

      工作轉(zhuǎn)速下壓縮機(jī)軸振0.47~0.56倍頻占主導(dǎo),引起此頻段異常波動(dòng)的因素主要有:壓縮機(jī)喘振、油膜、氣流。機(jī)組在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),壓縮機(jī)喘振曲線可能發(fā)生改變,高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的調(diào)整裕量小,在負(fù)荷調(diào)整過程中操作沒有跟上,出現(xiàn)轉(zhuǎn)速上升,循環(huán)量下降的工況,導(dǎo)致壓縮機(jī)進(jìn)入旋轉(zhuǎn)分離狀態(tài)運(yùn)行,可能短時(shí)產(chǎn)生了喘振。檢查壓縮機(jī)振值異常波動(dòng)時(shí)間段控制系統(tǒng)防喘振閥動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)防喘振閥無動(dòng)作。同時(shí)將壓縮機(jī)振值異常波動(dòng)時(shí)刻性能曲線及喘振曲線進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)二者相離很遠(yuǎn),如圖10所示。說明防喘振閥未出現(xiàn)故障、喘振曲線未發(fā)生改變,壓縮機(jī)未進(jìn)入喘振區(qū)。從頻譜圖可知,低頻成分雖占主導(dǎo),但遠(yuǎn)超過油膜振蕩的特征頻率,且現(xiàn)場(chǎng)改變潤(rùn)滑油油壓及粘度,壓縮機(jī)振值依舊出現(xiàn)波動(dòng)情況。由此,更傾向于認(rèn)為壓縮機(jī)振值異常波動(dòng)是和氣流有關(guān)。

      表2 壓縮機(jī)振動(dòng)-負(fù)荷表

      表3 壓縮機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)表

      圖10 壓縮機(jī)運(yùn)行期間放喘振曲線圖

      2.2.3故障原因的認(rèn)定

      結(jié)合合成氣壓縮機(jī)停機(jī)大修情況及實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),壓縮機(jī)一段入口處結(jié)蠟頻繁,并伴隨著介質(zhì)一同進(jìn)入密封,會(huì)使防旋擾式平衡盤外緣的氣封通孔堵塞,當(dāng)氣體以一定的速度進(jìn)入密封時(shí)會(huì)隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生一定的周向速度,導(dǎo)致氣體在密封腔中形成了不均勻的壓力分布,分布?jí)毫Φ暮狭π纬闪艘粋€(gè)與位移相垂直的切向合力,引起轉(zhuǎn)子的失穩(wěn)振動(dòng)[4]。故判定壓縮機(jī)振動(dòng)幅值不定期且無規(guī)則波動(dòng)是由壓縮機(jī)內(nèi)氣流擾動(dòng)影響壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子狀態(tài)造成。這種擾動(dòng)隨著轉(zhuǎn)速的增加會(huì)被逐級(jí)放大,最后導(dǎo)致壓縮機(jī)振值聯(lián)鎖停車。

      經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,壓縮機(jī)出口密封器有液體排出。當(dāng)壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí),干氣密封運(yùn)轉(zhuǎn),靜環(huán)和動(dòng)環(huán)之間形成了間隙很小的氣膜,此時(shí)如果有液體進(jìn)入密封面的間隙內(nèi),就會(huì)改變干氣密封的工作條件,密封面就會(huì)發(fā)熱,由于密封面的溫度差,導(dǎo)致密封面產(chǎn)生熱變形,就會(huì)造成密封的動(dòng)、靜環(huán)端面粘合,從而改變氣膜的剛度?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)壓縮機(jī)入口分離器進(jìn)行檢查,懷疑其分離效果不佳造成此現(xiàn)象。

      對(duì)合成氣壓縮機(jī)組進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)圖譜如圖11~圖14所示,壓縮機(jī)振值再一次出現(xiàn)不定期、無規(guī)律輕微波動(dòng),1倍頻幅值較平穩(wěn),無波動(dòng),幅值主要以0.5倍頻占主導(dǎo),時(shí)域波形略帶毛刺尖角,壓縮機(jī)兩端的軸心軌跡不規(guī)則,發(fā)散,但未出現(xiàn)反進(jìn)動(dòng)的情況。分析壓縮機(jī)出現(xiàn)輕微碰摩情況,機(jī)壓縮機(jī)發(fā)生碰摩現(xiàn)象時(shí)的轉(zhuǎn)速在一階臨界轉(zhuǎn)速之上,振動(dòng)點(diǎn)與產(chǎn)生碰摩的不平衡力之間的滯后角小于90°,振動(dòng)幅值會(huì)相對(duì)變小,不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重碰摩現(xiàn)象。

      當(dāng)動(dòng)靜部件發(fā)生碰摩時(shí),軸表面會(huì)受到摩擦力沖擊,此力為非連續(xù)、非穩(wěn)態(tài)沖擊力,在此作用下,振動(dòng)波形將會(huì)畸變,軸心軌跡變得紊亂。當(dāng)發(fā)生摩擦的時(shí)候,摩擦部位會(huì)產(chǎn)生高溫,由于摩擦不均勻,會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子表面溫度分布不均勻,引起熱變形,產(chǎn)生熱沖擊,且危害比沖擊更大。特別是離心壓縮機(jī)剛啟動(dòng)時(shí)就會(huì)發(fā)生碰摩,由于摩擦產(chǎn)生的熱平衡量與轉(zhuǎn)子殘余不平衡量疊加后大于殘余不平衡量,所以摩擦?xí)M(jìn)一步加劇,轉(zhuǎn)子新的不平衡量再增大,當(dāng)機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)子會(huì)出現(xiàn)越來越彎曲的情況,導(dǎo)致摩擦更加劇烈,當(dāng)運(yùn)行一段時(shí)間后,導(dǎo)致摩擦的不平衡量消失,進(jìn)而動(dòng)靜部件分離,碰摩現(xiàn)象就會(huì)隨之消失。當(dāng)發(fā)生碰摩時(shí),轉(zhuǎn)子的振動(dòng)將取決于其熱不平衡量與殘余不平衡量的矢量之和,因轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),矢量大小和方向會(huì)發(fā)生不斷的變化,進(jìn)而導(dǎo)致振動(dòng)幅值和相位發(fā)生不斷的變化,會(huì)出現(xiàn)不同的特征[5]。

      圖11 壓縮機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)圖-通頻值

      圖12 壓縮機(jī)波形頻譜圖-壓縮機(jī)聯(lián)端

      圖13 壓縮機(jī)波形頻譜圖-壓縮機(jī)非聯(lián)端

      圖14 壓縮機(jī)軸心軌跡圖

      3 現(xiàn)場(chǎng)采取措施

      綜合分析,為了保證工廠核心設(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)決定加大對(duì)甲醇合成水冷卻器在線除蠟密度、加強(qiáng)對(duì)合成段密封器系統(tǒng)的排液,確保連續(xù)排液并盡量減少排放腔體內(nèi)的液體,每次需要改變運(yùn)行狀態(tài)時(shí)緩慢操作,并在升減負(fù)荷的時(shí)候緩慢進(jìn)行。

      現(xiàn)場(chǎng)處理反饋:裝置除蠟后,合成氣壓縮機(jī)的振動(dòng)幅值沒有異常的波動(dòng),經(jīng)過2次升降轉(zhuǎn)速后,壓縮機(jī)振動(dòng)幅值最高不超過35微米,現(xiàn)在壓縮機(jī)的振動(dòng)幅值小于20微米,如圖15所示。再一次除蠟后,壓縮機(jī)的振動(dòng)出現(xiàn)振動(dòng)緩慢上升的情況,壓縮機(jī)振動(dòng)幅值最高不超過30微米,最低高于15微米,如圖16所示。到目前為止,機(jī)組在未停機(jī)的狀態(tài)通過以上處理,機(jī)組已可滿負(fù)荷運(yùn)行,保證生產(chǎn)。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)合成氣壓縮機(jī)組振動(dòng)異常波動(dòng)故障進(jìn)行了分析,通過對(duì)轉(zhuǎn)子振值不同波動(dòng)程度和機(jī)組不同負(fù)荷下頻域特征的分析,判明該壓縮機(jī)振值異常波動(dòng)是由于氣流擾動(dòng)引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子狀態(tài)失穩(wěn)造成的。在不停機(jī)的情況下,通過加大對(duì)壓縮機(jī)一段入口處除蠟密度,改善了壓縮機(jī)組振值異常波動(dòng)的情況。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)合成段密封器系統(tǒng)的排液,確保連續(xù)排液并盡量減少排放腔體內(nèi)的液體。通過長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)該機(jī)組的振值情況,驗(yàn)證表明壓縮機(jī)振動(dòng)異常波動(dòng)故障原因正確。在保證了機(jī)組不停機(jī)的前提下,找到了故障的原因是平衡盤氣流擾動(dòng)所致,并提出了現(xiàn)場(chǎng)切實(shí)可行的解決方案,保證了工廠的穩(wěn)定生產(chǎn)、使企業(yè)的積極效益達(dá)到了最大化。

      大機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已在石油、化工、電力、冶金等行業(yè)得到應(yīng)用,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”的可靠運(yùn)行提供保障和技術(shù)手段。實(shí)施應(yīng)用大機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可有效幫助企業(yè)提升設(shè)備管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益。

      圖15 壓縮機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)圖

      圖16 壓縮機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)圖

      [1] 徐朝蓉,徐自力,邱恒斌,趙宇.離心壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子密封碰摩故障的振動(dòng)特征及診斷[J].噪聲與振動(dòng)控制,2015,6.

      [2] 陳總?cè)A,秦云龍,梁曉剛,等.石化行業(yè)大型離心式壓縮機(jī)組安全運(yùn)行研究[J].化工裝備技術(shù),2005,26(2):57-70.

      [3] 候海云.大型回轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)[J].建設(shè)機(jī)械技術(shù)與管理,2006,4:98-101.

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      [5] 沈心敏.摩擦學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,1991.

      Centrifugal compressor vibration fault analysis and diagnosis example

      TP277

      A

      1009-0134(2016)06-0137-06

      2016-04-28

      文定良(1964 -),男,湖南人,高級(jí)工程師,工程碩士,主要從事石油化工及煤化工的設(shè)備管理和工程管理工作。

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