李永強(qiáng) 張 鵬
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
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低溫甲醇洗系統(tǒng)尾氣中氫含量高的原因分析及對策
李永強(qiáng)張鵬
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
河南心連心化肥有限公司四分公司低溫甲醇洗系統(tǒng)采用七塔工藝,尾氣放空量20 000 m3/h(標(biāo)態(tài))。運(yùn)行初期,尾氣中氫含量與設(shè)計值相差較大,日積月累會造成極大資源浪費(fèi)。
從原始開車起,低溫甲醇洗系統(tǒng)尾氣中氫含量一直未達(dá)到設(shè)計值,并且與設(shè)計值偏差較大。經(jīng)計算,尾氣排放的氫氣折合成合成氨為0.8~1.0 t/d。影響低溫甲醇洗系統(tǒng)尾氣成分的主要?dú)怏w分析結(jié)果如表1所示。
表1 影響低溫甲醇洗系統(tǒng)尾氣成分的主要?dú)怏w分析結(jié)果
由表1可知,CO2閃蒸罐(V1608)出口氣中氫含量實(shí)際值比設(shè)計值大很多,可判定尾氣中氫含量高的直接原因是V1608出口氣中氫含量高。
針對尾氣中氫含量高的問題展開討論,歸納、總結(jié)出原因分析樹狀示意如圖1所示。主要末端因素如下:①含硫甲醇閃蒸罐(V1602)、無硫甲醇閃蒸罐(V1603)壓力控制得過高,閃蒸不完全;②V1602和V1603液位控制得過高,閃蒸不完全;③原料氣分離罐(V1601)液位顯示假液位;④原料氣冷卻器(E1601)殼程排污閥沒有關(guān)閉;⑤E1601殼程排污閥內(nèi)漏。歸納、匯總造成尾氣中氫含量高的末端因素進(jìn)行要因確認(rèn),運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場驗證等方法對所有末端因素進(jìn)行認(rèn)真分析,要因確認(rèn)計劃如表2所示。
圖1 原因分析樹狀示意
表2 要因確認(rèn)計劃
2.1末端因素一
末端因素一即V1602和V1603壓力控制得過高,閃蒸不完全。確認(rèn)過程:據(jù)V1602和V1603壓力控制數(shù)據(jù)統(tǒng)計,其壓力在1.58~1.65 MPa,而工藝指標(biāo)為1.55~1.70 MPa。
結(jié)論:V1602和V1603壓力控制在工藝指標(biāo)內(nèi)且較為穩(wěn)定,對其他工藝未造成影響,其為非要因。
2.2末端因素二
末端因素二即V1602和V1603液位控制得過高,閃蒸不完全。確認(rèn)過程:據(jù)V1602和V1603液位控制數(shù)據(jù)統(tǒng)計,其液位在950~1 140 mm,而工藝指標(biāo)為900~1 300 mm。
結(jié)論:V1602和V1603液位控制在工藝指標(biāo)內(nèi)且較為穩(wěn)定,其為非要因。
2.3末端因素三
末端因素三即V1601液位顯示假液位。確認(rèn)過程:針對V1601現(xiàn)場和微機(jī)液位進(jìn)行比對。
結(jié)論:V1601微機(jī)液位和現(xiàn)場液位顯示基本一致,且在工藝指標(biāo)范圍內(nèi),其為非要因。
2.4末端因素四
末端因素四即E1601殼程排污閥未關(guān)閉。確認(rèn)過程:關(guān)閉E1601殼程排污閥,對關(guān)閉該排污閥前、后的尾氣進(jìn)行分析對比,其結(jié)果如表3所示。
表3 E1601殼程排污閥對尾氣中φ(H2)的影響 %
結(jié)論:關(guān)閉E1601殼程排污閥后,尾氣中氫含量明顯降低。因此,判定E1601殼程排污閥未關(guān)閉為要因。
2.5末端因素五
末端因素五即E1601殼程排污閥內(nèi)漏。進(jìn)一步分析,在正常情況下,關(guān)閉E1601殼程排污閥,E1601殼程液體應(yīng)進(jìn)入V1601,液位應(yīng)有所上升,但實(shí)際液位與關(guān)閉前無明顯變化,確定可能為E1601殼程排污閥內(nèi)漏,導(dǎo)致變換氣進(jìn)入V1601液相管線內(nèi),然后進(jìn)入V1608,再經(jīng)閃蒸后進(jìn)入T1603,導(dǎo)致尾氣中氫含量高。
為了進(jìn)一步確認(rèn)排污閥內(nèi)漏導(dǎo)致尾氣中氫含量偏高,采取了將V1608氣相切至火炬的措施,以確定原因。分析對比了2014年1月V1608出口φ(H2)(表1)與2014年3月V1608氣相切火炬前、后尾氣中φ(H2)(表4)。
表4 V1608氣相切火炬前、后尾氣中φ(H2)對比 %
結(jié)論:V1608氣相切火炬后尾氣中氫含量降低比較明顯,且比單獨(dú)關(guān)閉排污閥效果顯著。因此,判定E1601殼程排污閥內(nèi)漏為要因。
2014年3月,利用停車機(jī)會對E1601殼程排污閥門進(jìn)行更換,更換閥門后尾氣中φ(H2)在0.115%~0.184%。
鞏固完善措施:①每月對操作人員進(jìn)行不少于2次的培訓(xùn),以彌補(bǔ)經(jīng)驗不足的缺陷;②每周對尾氣進(jìn)行檢測,監(jiān)控尾氣中氫含量變化;③及時對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。
針對甲醇洗尾氣中氫含量高的原因進(jìn)行分析并整改,經(jīng)計算,尾氣中降低的氫含量折合為合成氨可增加0.8~1.0 t/d,按氨價2 000元/t、年運(yùn)行時間300 d計,則每年可節(jié)約費(fèi)用約48萬元;低溫甲醇洗系統(tǒng)尾氣中φ(H2)由4.0%左右降至0.2%以下,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
2015- 10- 02)