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      S-80乳化劑生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)

      2016-08-30 13:25:50陳友民段仁君2何建文
      采礦技術(shù) 2016年4期
      關(guān)鍵詞:氣動閥山梨醇反應(yīng)釜

      陳友民,段仁君2,何建文

      (1.湖南南嶺化工集團有限責(zé)任公司, 湖南雙牌縣 425202;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南長沙 410012)

      S-80乳化劑生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)

      陳友民1,段仁君2,何建文1

      (1.湖南南嶺化工集團有限責(zé)任公司, 湖南雙牌縣 425202;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南長沙 410012)

      摘 要:介紹了乳化劑生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)的構(gòu)成及具體實現(xiàn)。通過對乳化劑生產(chǎn)過程中的原料定量、真空度、溫度等工藝參數(shù)的自動控制,提高了乳化劑的產(chǎn)率和質(zhì)量,實現(xiàn)了現(xiàn)場無人操作。

      關(guān)鍵詞:S-80乳化劑;生產(chǎn)工藝;自動控制;組態(tài)軟件

      0 引 言

      盡管在乳化炸藥中乳化劑占比僅為2%左右,但對提高乳化炸藥的乳化效果、儲存穩(wěn)定性和爆炸性能起著非常重要的作用。根據(jù)國家民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,乳化炸藥是今后主要發(fā)展方向。全國目前炸藥產(chǎn)能為400萬t左右,如果80%為乳化炸藥,需要乳化劑達6萬t左右,特別是南方,乳化炸藥需求量更大,因此乳化劑市場潛力很大。

      湖南南嶺化工集團有限公司擁有一條年產(chǎn)750 t S-80乳化劑及500 t復(fù)合乳化劑的乳化劑生產(chǎn)線,產(chǎn)品主要銷往湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司,部分銷往國內(nèi)其他民爆企業(yè),有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。但因設(shè)備陳舊,生產(chǎn)基本上處于手動狀態(tài),存在產(chǎn)能低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差、生產(chǎn)過程較難控制等問題,已不適應(yīng)現(xiàn)代安全環(huán)保生產(chǎn)要求。公司于2014年對原有乳化劑生產(chǎn)線進行改造,擴建一條2000 t/d的S-80乳化劑生產(chǎn)線及一條1000 t/d復(fù)合乳化劑生產(chǎn)線。本次乳化劑生產(chǎn)線技術(shù)改造,不僅僅是擴大產(chǎn)能,而是要求在充分吸取國內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù)工藝的基礎(chǔ)上,提高生產(chǎn)線自動化水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量,促進產(chǎn)品具有更好的適用性。

      1 乳化劑生產(chǎn)工藝流程

      S-80乳化劑是以山梨醇、油酸為原材料,在一定條件下進行酯化反應(yīng)而得到的產(chǎn)物,具有較好的乳化、分散、滲透等特性。生產(chǎn)過程中先將定量的山梨醇脫水,通過真空系統(tǒng)將脫水山梨醇抽到脂化反應(yīng)釜中與定量的油酸進行脂化反應(yīng),脂化反應(yīng)過程中保持一定的真空度和溫度。

      2 自動控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

      S-80乳化劑的生產(chǎn)條件要求較高,工藝較為復(fù)雜。為了提高乳化劑的產(chǎn)量、提高和穩(wěn)定乳化劑質(zhì)量,根據(jù)乳化劑生產(chǎn)的工藝要求,必須對乳化劑生產(chǎn)過程中的抽真空、山梨醇定量及脫水、油酸定量、脂化反應(yīng)和出料等過程進行自動控制。

      控制系統(tǒng)采用SIEMENS S7-300 PLC和工業(yè)控制機作為控制核心,通過可靠的傳感器和執(zhí)行機構(gòu),實現(xiàn)了對乳化劑生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序的自動控制。操作人員可以在控制室集中控制整個流程,系統(tǒng)具有自動和手動兩種控制方式,可實現(xiàn)無擾動切換,以保證系統(tǒng)工作的可靠性和平穩(wěn)性。控制系統(tǒng)采用開放的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),符合ISO的有關(guān)通信標(biāo)準(zhǔn),方便系統(tǒng)擴充。

      采用北京亞控公司的組態(tài)王軟件 Kingview 6.55,S7-300 PLC通過CP5611卡與工業(yè)控制機進行DP通信。

      控制室是監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程的窗口,在控制室通過PLC和工業(yè)控制機顯示并記錄來自各控制單元的過程數(shù)據(jù),將分散的過程信息集中起來,實現(xiàn)信息處理和操作集中化,完成系統(tǒng)控制功能和操作畫面組態(tài);在生產(chǎn)中進行各種參數(shù)實時監(jiān)控,生產(chǎn)過程工藝流程顯示,動態(tài)參數(shù)曲線顯示,報警及報表打印,完成各種工藝過程的高級控制,優(yōu)化算法;配合視頻監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備控制室集中操控,現(xiàn)場實現(xiàn)無人值守,只設(shè)置巡檢人員,減輕工人勞動強度,達到減員增效的目的。S-80(含復(fù)合乳化劑)工藝控制流程如圖1所示。

      圖1 S -80(含復(fù)合乳化劑)工藝控制流程

      3 自動控制功能的實現(xiàn)

      3.1真空度控制

      真空系統(tǒng)主要由3臺水射泵、2臺清水泵和一個玻璃鋼冷卻塔及排空氣動閥、真空調(diào)節(jié)閥組成。系統(tǒng)對油酸儲罐、山梨醇儲罐、山梨醇脫水罐、酯化反應(yīng)釜、山梨醇脫水集水器、真空緩沖罐、半成品儲罐、成品儲罐、復(fù)配罐等設(shè)備的真空度進行檢測,系統(tǒng)運行前啟動真空泵,通過相關(guān)氣動閥門的開啟/關(guān)閉及調(diào)節(jié)閥開度的調(diào)節(jié),使生產(chǎn)過程中的真空度穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi)。

      3.2山梨醇、油酸的定量控制

      該部分控制設(shè)備主要由稱重傳感器、質(zhì)量流量計、壓力變送器、帶保溫夾套的氣動閥門等組成。通過在油酸儲罐、山梨醇儲罐安裝稱重控制系統(tǒng),實現(xiàn)對出/入儲罐的物料重量進行計量;通過輸送泵和質(zhì)量流量計,對油酸儲罐進入到山梨醇脫水罐及酯化反應(yīng)釜的油酸進行高精度定量計量;通過輸送泵和質(zhì)量流量計,對山梨醇儲罐進入到山梨醇脫水罐的山梨醇進行高精度定量計量;同時,為了對原料輸送泵和流量計進行過壓保護,在油酸(儲罐出口)輸送泵及山梨醇(儲罐出口)輸送泵的出口安裝壓力變送器。

      3.3山梨醇的脫水控制

      該部分控制設(shè)備主要由山梨醇脫水集水器、稱重傳感器、溫度傳感器、蒸汽氣動閥、排空氣動閥等組成。將泵送到山梨醇脫水罐的定量山梨醇加熱升溫,負(fù)壓下攪拌脫水,通過對蒸汽氣動閥門的開啟/關(guān)閉控制,將脫水溫度控制在100℃~120℃,待山梨醇脫水到設(shè)定重量時,自動打開山梨醇脫水儲罐排空氣動閥,脫水過程結(jié)束。

      3.4脂化反應(yīng)過程控制

      脂化反應(yīng)前,通過質(zhì)量流量計和計量泵向脂化反應(yīng)釜泵送定量的油酸,開始抽真空,通過真空系統(tǒng)負(fù)壓將脫水后的山梨醇抽到脂化反應(yīng)釜,同時對脂化反應(yīng)釜進行加熱和攪拌,開始脂化過程。在脂化反應(yīng)過程中,必須對脂化溫度和真空度進行自動控制,對脂化過程中的液位高度進行自動監(jiān)測。

      脂化反應(yīng)釜的溫度控制系統(tǒng)主要包括熱油泵、導(dǎo)熱油電加熱釜、放油閥及溫度傳感器,每個導(dǎo)熱油電加熱釜由18根電加熱器組成,每根電加熱器的功率為6 kW,220 VAC,將18根電加熱器分為6組,在脂化反應(yīng)釜溫度低于150℃時,6組電熱器全部投入運行,當(dāng)脂化反應(yīng)釜溫度在150℃到160℃之間時,關(guān)閉1組加熱器,脂化反應(yīng)釜溫度在160℃到170℃之間時,關(guān)閉2組加熱器,脂化反應(yīng)釜溫度在170℃到180℃之間時,關(guān)閉3組加熱器,脂化反應(yīng)釜溫度在180℃到200℃之間時,關(guān)閉4組加熱器,脂化反應(yīng)釜溫度在200℃到210℃之間,關(guān)閉5組加熱器,脂化反應(yīng)釜溫度在210℃以上,關(guān)閉所有加熱器,從而將酯化溫度控制在200℃~220℃。由于導(dǎo)熱油溫度高,導(dǎo)熱油放油閥必須采用硬密封結(jié)構(gòu)的耐高溫氣動球閥。

      脂化反應(yīng)釜的真空度控制主要通過調(diào)節(jié)集水器上的真空調(diào)節(jié)閥開度來實現(xiàn)。該閥門采用不銹鋼V型電動調(diào)節(jié)閥,閥門開度特性為等百分比特性,在閥門小開度工作時不會產(chǎn)生啟跳,可以滿足小流量的調(diào)節(jié),可調(diào)范圍大,調(diào)節(jié)速度快,能夠?qū)崿F(xiàn)真空度的連續(xù)快速調(diào)節(jié)。

      在脂化反應(yīng)過程中,脂化反應(yīng)釜處于高溫、負(fù)壓狀態(tài),用電容式液位變送器或靜壓式液位變送器無法實現(xiàn)準(zhǔn)確的液位測量。因此,選用耐高溫型的MicroTREK導(dǎo)波雷達物位計來實現(xiàn)對脂化反應(yīng)釜的液位測量,導(dǎo)波雷達是依據(jù)時域反射原理為基礎(chǔ)的雷達物位計,電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當(dāng)遇到被測介質(zhì)表面時,部分脈沖被反射形成回波,并沿相同路徑返回到脈沖發(fā)射裝置,發(fā)射裝置與被測介質(zhì)表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比。

      當(dāng)脂化反應(yīng)釜的液位和真空度到一定值時,脂化反應(yīng)將要結(jié)束。通過標(biāo)定口人工取樣化驗,當(dāng)酸值取樣化驗小于7時,視為反應(yīng)終止。產(chǎn)品反應(yīng)完成后脂化反應(yīng)釜在真空狀況下,先通蒸汽經(jīng)盤管降溫冷卻到一定溫度后,關(guān)蒸汽通自來水冷卻到一定溫度,經(jīng)高速離心機過濾,產(chǎn)品抽到儲罐儲存成品裝桶或用于復(fù)配復(fù)合乳化劑。

      3.5關(guān)鍵工序的視頻監(jiān)控

      采用網(wǎng)絡(luò)化的視頻監(jiān)控系統(tǒng),乳化劑生產(chǎn)車間內(nèi)共設(shè)計14個200萬像素??低暤母咔寮t外固定式攝像機和4個??低旸S-2AF高清紅外智能球機,實現(xiàn)對乳化劑生產(chǎn)車間全方位監(jiān)視和廠房內(nèi)全貌監(jiān)視。硬盤錄像機采用??低?2回路DS8632N-ST高清網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機,配置32T硬盤,保證錄像存儲時間一個月以上。所有的監(jiān)控畫面通過一個65寸的高清彩色電視監(jiān)視器進行實時顯示,圖2為視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件拓?fù)鋱D。

      圖2 視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件拓?fù)?/p>

      4 結(jié) 論

      控制系統(tǒng)實現(xiàn)了乳化劑生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序的自動控制,整個系統(tǒng)操作簡便、靈活,功能齊全,實現(xiàn)了現(xiàn)場無人操作。系統(tǒng)從2014年8月開始投入運行,現(xiàn)已生產(chǎn)乳化劑約3000 t,提高了乳化劑的產(chǎn)率和質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,降低了工人的勞動強度,創(chuàng)造了較好的社會和經(jīng)濟效益。

      參考文獻:

      [1]徐文旺.S-80乳化劑生產(chǎn)工藝改造實踐[J].銅業(yè)工程,2002 (1):48-49.

      [2]郭冰若,等.乳化劑生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)[J].化工自動化及儀表,1998,25(2):11-14.

      [3]崔 堅,李 佳.西門子工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.

      [4]劉玉長.自動檢測和過程控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.

      收稿日期:(2016-04-17)

      作者簡介:陳友民(1963-),男,湖南祁陽人,主要從事火工炸藥原料生產(chǎn)工藝及設(shè)備自動控制方面研究工作。

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