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      10萬 t/a硝酸裝置的氧化氮分離器改造

      2016-09-06 07:37:44杜紅濤張進才寧紅軍河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司河南平頂山46703河南神馬萬里化工股份有限責(zé)任公司河南平頂山46703
      河南化工 2016年4期
      關(guān)鍵詞:腐蝕分離器硝酸

      杜紅濤,張進才,寧紅軍(.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 46703;2.河南神馬萬里化工股份有限責(zé)任公司,河南平頂山 46703)

      10萬 t/a硝酸裝置的氧化氮分離器改造

      杜紅濤1,張進才1,寧紅軍2*
      (1.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山467013;2.河南神馬萬里化工股份有限責(zé)任公司,河南平頂山467013)

      摘要:介紹了雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝中“四合一”機組氧化氮分離器的技術(shù)改造。分離器采用高效三級除霧配置方式,重新調(diào)整設(shè)備間距,增設(shè)自動噴淋清洗裝置,可有效去除氧化氮氣體中所含的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體,解決了氧化氮壓縮機轉(zhuǎn)子的腐蝕問題,節(jié)約了設(shè)備維修和壓縮機轉(zhuǎn)子更換的費用,達到了硝酸生產(chǎn)裝置長周期安全運行的目的。

      關(guān)鍵詞:硝酸;氧化氮;分離器;壓縮機轉(zhuǎn)子;腐蝕

      0 前言

      河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司是我國尼龍化工產(chǎn)業(yè)的大型現(xiàn)代化企業(yè),生產(chǎn)裝置是成套引進國外的先進技術(shù)和設(shè)備,是國家“八五”、“九五”重點建設(shè)項目,10萬t/a硝酸裝置為尼龍66鹽生產(chǎn)提供配套的合成用原料,在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中起著重要的作用。該裝置采用國內(nèi)廣泛應(yīng)用的雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝,其中“四合一”機組是硝酸生產(chǎn)的核心裝置,氧化氮壓縮機作為“四合一”機組的重要設(shè)備,在運行過程中由于出現(xiàn)氧化氮氣體中含硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體的狀況,造成氧化氮壓縮機轉(zhuǎn)子的腐蝕。傳統(tǒng)的氧化氮分離器采用葉片及絲網(wǎng)去除方式對硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體進行分離,其效果很不理想,經(jīng)常需要維修和更換轉(zhuǎn)子,嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置的長周期安全運行,且維修費用昂貴。

      1 壓縮機工作流程

      在雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝中,空氣和氨氣在氧化爐反應(yīng)生成的氮氧化物,經(jīng)過換熱冷卻與來自漂洗塔的二次空氣按比例混合進入氧化氮壓縮機,在此過程氣體中含有的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶物會對壓縮機轉(zhuǎn)子造成腐蝕,因此在氧化氮壓縮機入口設(shè)置有分離器,以除去氣體中攜帶的腐蝕性物質(zhì),保護壓縮機的長周期運行,工藝流程見圖1。

      圖1 硝酸裝置氧化氮分離器工藝流程簡圖

      2 存在問題

      ①硝酸裝置中氧化氮分離器內(nèi)配件采用傳統(tǒng)的葉片及絲網(wǎng),以除去工藝氣中所含的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體,由于除霧效果較差,仍有部分硝酸液滴和銨鹽進入氧化氮壓縮機中,造成轉(zhuǎn)子腐蝕較為嚴(yán)重。該裝置每半年就要進行一次設(shè)備檢修,且壓縮機轉(zhuǎn)子需經(jīng)常維修或更換,既影響生產(chǎn)又要花費高昂的維修費用。②由于氧化氮分離器與氧化氮壓縮機距離較近,且各設(shè)備之間空隙較小,受操作空間的限制,使維護檢修十分困難。③當(dāng)氧化氮分離器濾桶內(nèi)濾材上殘留的硝酸銨鹽量較多時,分離器壓差會增大,此時需對分離器內(nèi)件進行沖洗,改造前未設(shè)置內(nèi)件壓差檢測裝置,無法真實評估、判斷內(nèi)配件運行狀態(tài)和效果,只能憑經(jīng)驗靠人工按常規(guī)的清洗方式手動操作,不能做到精確和穩(wěn)定控制,而且現(xiàn)場工作人員的勞動強度大。

      3 技改方案

      3.1技術(shù)參數(shù)

      介質(zhì):氧化氮氣體;操作壓力:0.3 MPa;操作溫度:60℃;過濾精度:≤1 μm;內(nèi)件初始壓差:≤2.5 kPa;操作負(fù)荷彈性:80%~110%;分離效率:99%。3.2技術(shù)方案

      3.2.1氧化氮分離器

      分離器采用高效三級除霧配置方式。第一級是絲網(wǎng),使工藝氣中的小液滴在通過絲網(wǎng)時發(fā)生碰撞,凝結(jié)成大液滴;第二級是葉片,將凝結(jié)的大液滴攔截去除;第三級是高效纖維床除霧器,將穿過前二級的微小霧滴吸附濾除,避免壓縮機轉(zhuǎn)子與腐蝕性介質(zhì)的接觸。

      3.2.2調(diào)整氧化氮分離器位置

      將氧化氮分離器從壓縮機下方的位置移出10 m(見圖2),留出空間以便檢修和維護;同時,對分離器位置調(diào)整后可能產(chǎn)生的幾種不良情況制定了完善的保障措施。具體方案如下:①調(diào)節(jié)低壓反應(yīng)水以及冷凝器循環(huán)水量、水溫,防止因管線加長導(dǎo)致的升溫;②增加氧化氮分離器出口管徑,以降低分離器到壓縮機進口的管道阻力;③根據(jù)各設(shè)備位移情況重新設(shè)計管道配置,以保證裝置的正常運行。

      圖2 氧化氮分離器改造前后設(shè)備布置圖

      3.2.3自動噴淋清洗技術(shù)

      采用自動噴淋方式有效去除濾芯桶內(nèi)濾材上殘留的硝酸銨鹽。當(dāng)氧化氮分離器內(nèi)殘留的硝酸銨鹽較多,造成壓差過大或偏離工藝設(shè)定值時,噴淋清洗系統(tǒng)自動開啟,對氧化氮分離器內(nèi)配件進行噴淋清洗,正常運行時噴淋清洗系統(tǒng)自動關(guān)閉。該技術(shù)自動化程度高,可提高清洗過程的精確性,有效去除濾材上殘存的硝酸銨鹽,大大減輕了工作人員的勞動強度。

      4 實施效果

      4.1工藝參數(shù)穩(wěn)定

      改造后的氧化氮分離器各項工藝參數(shù)運行平穩(wěn),硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶物去除效果明顯,表1為氧化氮分離器改造前后一周內(nèi)的平均運行參數(shù)。

      表1 氧化氮分離器改造前后一周內(nèi)的平均運行參數(shù)

      4.2除霧效果明顯

      氧化氮分離器改造前,氧化氮壓縮機入口的溫度在51℃左右,改造后入口的溫度為56℃左右,運行溫度處于正常的工作溫度范圍內(nèi)。由表1數(shù)據(jù)可知,改造后的氧化氮分離器稀硝酸濃度從36.2%增加至37.6%,稀硝酸流量從7.7 m3/h增加至8.1 m3/h,除霧效果明顯。

      4.3長周期運行

      經(jīng)過一年多的連續(xù)生產(chǎn)運行壓縮機轉(zhuǎn)子未出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,避免了因故障造成的停車,節(jié)省了維護檢修費用。

      4.4自動噴淋技術(shù)可控性強

      除霧器元件壓差限定值為2.5 kPa,當(dāng)壓差超過限定值時,噴淋系統(tǒng)會自動打開進行沖洗,保證了氧化氮分離系統(tǒng)高效、安全、可靠的運行。自動噴淋技術(shù)的使用,可對分離器內(nèi)配件進行實時監(jiān)測,有利于氧化氮分離器的正常運行,并延長內(nèi)配件的使用壽命。

      4.5各設(shè)備間距設(shè)計合理

      氧化氮分離器與壓縮機之間間距的調(diào)整,擴大了檢修操作空間,使得分離器內(nèi)配件的吊裝、維修、設(shè)備巡檢等項工作更加便利。

      5 經(jīng)濟分析

      改造前,由于分離效果較差,轉(zhuǎn)子的使用壽命僅為3年,而氧化氮壓縮機轉(zhuǎn)子的設(shè)計使用壽命為10年,更換一套氧化氮壓縮機轉(zhuǎn)子的費用為200萬元左右,照此計算,改造后10年期間將有效節(jié)約檢修(含備件)費用400萬元左右。生產(chǎn)運行效益顯著提高。

      分離器改造后可避免酸液對氧化氮壓縮機葉輪的沖刷腐蝕,防止葉輪在高速旋轉(zhuǎn)的情況出現(xiàn)開裂,造成重大設(shè)備安全事故,裝置的安全性得到進一步提高。

      6 結(jié)論

      采用高效三級除霧配置方式替代傳統(tǒng)的葉片和絲網(wǎng)結(jié)構(gòu),對10萬t/a硝酸裝置氧化氮分離器進行技術(shù)改造,將工藝氣中的硝酸液滴、水和銨鹽結(jié)晶體進行分離去除,提高了除霧、除銨鹽效率,減少了氧化氮分離器維修和轉(zhuǎn)子更換的頻次,節(jié)省了昂貴的維修費用,對公司的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和硝酸裝置的長周期安全穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要的作用。

      中圖分類號:TQ050.2,TQ051.8

      文獻標(biāo)識碼:B

      文章編號:1003-3467(2016)04-0048-02

      收稿日期:2016-02-26

      作者簡介:杜紅濤(1976-),男,工程師,從事企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理工作,電話:13903751125;聯(lián)系人:寧紅軍(1972-),男,工程師,從事化工生產(chǎn)一線管理和技改工作,電話:13849553661。

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