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      趙山渡電廠電氣設(shè)備的技術(shù)改造

      2016-09-08 03:32:52曹倬人浙江珊溪經(jīng)濟發(fā)展有限責任公司浙江溫州325211
      小水電 2016年4期
      關(guān)鍵詞:調(diào)速器勵磁電氣設(shè)備

      張 浩,曹倬人(浙江珊溪經(jīng)濟發(fā)展有限責任公司,浙江 溫州 325211)

      趙山渡電廠電氣設(shè)備的技術(shù)改造

      張 浩,曹倬人
      (浙江珊溪經(jīng)濟發(fā)展有限責任公司,浙江 溫州 325211)

      趙山渡水力發(fā)電廠投運已近16 a,近年來計算機監(jiān)控系統(tǒng)、勵磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)、繼電保護等電氣設(shè)備老化,故障頻出,嚴重影響電廠的生產(chǎn)安全及發(fā)電效益。為了減少維護量,提高自動化水平,保證各系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的可靠性、安全性,對電氣設(shè)備進行了升級改造,取得不錯的效果。圖1幅。

      水電廠;電氣設(shè)備;計算機系統(tǒng);勵磁系統(tǒng);技術(shù)改造

      1 概 述

      趙山渡水力發(fā)電廠位于浙江省瑞安市高樓鎮(zhèn),是珊溪水利樞紐重要組成部分之一 ,總裝機容量2 ×10 MW,是燈泡貫流式機組。經(jīng)主變升壓至35 kV,通過出線采用趙焦3 525線和趙高3 820線兩回35 kV出線,分別送到焦坑變和高樓變。電廠于2000年 11月并網(wǎng)發(fā)電,設(shè)計年發(fā)電量5 140萬kW·h,采用計算機為主、常規(guī)為輔的運行監(jiān)控方式。

      2 存在問題

      (1)計算機系統(tǒng)于2000年投運,已運行16 a,由于研制開發(fā)時間較早,計算機監(jiān)控系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)單一,硬件設(shè)備老化嚴重,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已是淘汰產(chǎn)品,在近幾年的運行中故障頻發(fā),無法適應(yīng)現(xiàn)代水電廠運行生產(chǎn)工作的需要。

      (2)電廠繼電保護裝置采用阿城繼電器廠生產(chǎn)的常規(guī)電磁式繼電器,經(jīng)過十多年的運行,繼電器元器件老化損壞嚴重,各項技術(shù)指標逐年下降,拒動和誤動現(xiàn)象時有發(fā)生;而且大部分繼電器已更新?lián)Q代,廠家基本上都不再生產(chǎn),很難購買到替代品,嚴重影響了水電廠的安全、優(yōu)質(zhì)、高效運行。

      (3)調(diào)速器反饋元件由于采用接觸式電位器,貫流式機組整機安裝在水中,機組振動很大,在振動的環(huán)境中極易移位,甚至造成電位器損壞。調(diào)速器主配抽動頻繁,控制單元無備用冗余,一旦發(fā)生故障就得停機檢修。

      (4)勵磁系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)起勵不成功,上下橋電流不平衡,電制動經(jīng)常不能自動投入等現(xiàn)象。

      (5)35 kV開關(guān)柜斷路器手車笨重,手車式工作位置定位銷和鎖定鉤鎖定困難。所有屏柜都沒有5防閉鎖裝置,存在重大的安全隱患。無防潮除濕功能,當空氣潮濕時,因電纜頭和母排連接處三相電纜間隔過小,導致放電嚴重。

      (6)趙山渡電廠因采用了常規(guī)控制系統(tǒng),自動化元件不夠智能化,壓力、流量、液位監(jiān)測大部分采用開關(guān)量信號,沒有模擬量信號,無法對狀態(tài)信息實施在線監(jiān)測。

      (7)部分公用輔機系統(tǒng)采用邏輯控制器,無法與計算機進行通訊,因此無法實現(xiàn)遠方有效的監(jiān)控功能。

      3 電氣設(shè)備的改造

      3.1計算機系統(tǒng)的改造

      趙山渡電廠2臺機組的控制采用計算機為主、常規(guī)為輔的運行監(jiān)控方式,控制回路盤根錯節(jié),不僅結(jié)構(gòu)復雜,而且經(jīng)常出現(xiàn)誤報警和誤動作,機組運行存在很大的安全隱患。有必要對其改造升級(見圖1)。

      圖1 計算機網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化示意

      3.1.1機組LCU的改造

      本單元監(jiān)控范圍包括水輪機、發(fā)電機、勵磁、調(diào)速器、機組輔助設(shè)備和斷路器等,主要完成機組運行狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,有功、無功的調(diào)整和運行參數(shù)的檢測,實現(xiàn)現(xiàn)地對發(fā)電機組的運行監(jiān)控。

      (1)數(shù)據(jù)采集和處理。采集水輪機、發(fā)電機、機組輔機、勵磁、調(diào)速器等整個單元機組系統(tǒng)各開關(guān)量、模擬量、溫度量、交采量、電氣量和非電氣量,并做工程值變換和預處理。實時上送電廠級監(jiān)控系統(tǒng)。

      (2)機組現(xiàn)地控制單元能獨立自動完成機組工況變換和有功、無功的調(diào)節(jié)。除正常停機外 ,增設(shè)緊急停機、事故停機、重錘關(guān)機。每臺機組獨立配置自動準同期和手動同期裝置,機組出口斷路器控制包括同期合、無壓合和分閘。實現(xiàn)對機組調(diào)速器、勵磁、機組輔機的監(jiān)視控制功能 ,保證發(fā)電機組的正常運行

      (3)機組LCU增加1面觸摸屏,可以監(jiān)視所有實時量,查詢報警記錄等 ,且能完成對機組的基本控制。

      (4)機組LCU采用交直流雙供電,任何一路故障都能及時報警,但不影響LCU的正常運行。

      不僅如此,對機組輔機部分及其他控制部分的電源都采用獨立的供電方式,便于故障查找,而且大大提高了設(shè)備的供電可靠性。

      3.1.2公用LCU的改造

      本單元監(jiān)控范圍包括主變、35 kV兩條線路、廠用電、直流系統(tǒng)及全廠共用輔機等。

      (1)公用輔機全部采用獨立的PLC控制,通過通訊與公用LCU聯(lián)絡(luò),實現(xiàn)遠方監(jiān)視控制功能。正常情況獨立運行,特殊情況也可實現(xiàn)遠方控制。

      (2)增加對主變壓器、廠用電、直流系統(tǒng)的運行監(jiān)視功能。

      (3)增加保護裝置的通訊功能,包括主變壓器保護,線路保護,廠用電保護等。公用LCU實現(xiàn)對保護裝置的在線監(jiān)測,報警監(jiān)視等。

      (4)完善電廠電測計量系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集和集中報表處理。

      3.1.3中控室電廠級監(jiān)控設(shè)備的改造

      (1)操作系統(tǒng)改用UNIX操作系統(tǒng),具有技術(shù)成熟、可靠性高、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫功能強、伸縮性突出和開放性好等特色。監(jiān)控軟件采用全中文的專業(yè)水電站組態(tài)軟件,完善了監(jiān)控系統(tǒng)的軟件功能。

      (2)電廠監(jiān)控系統(tǒng)與電廠控制層計算機之間、電廠控制層和現(xiàn)地控制單元 (LCU)之間由以太網(wǎng)通訊。

      (3)電廠運行和維護管理。電廠負責協(xié)調(diào)和管理各現(xiàn)地控制單元的工作,收集有關(guān)信息并作相應(yīng)處理和儲存。積累電廠運行數(shù)據(jù),提高運行、維護水平。

      (4)優(yōu)化了機組控制流程,使程序流程更合理,控制更加安全可靠。

      3.2調(diào)速器的改造

      調(diào)速器是控制水輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)速、調(diào)節(jié)發(fā)電機有功的核心裝置,對發(fā)電機的運行起著至關(guān)重要的作用;結(jié)合運行多年的實際,對調(diào)速器進行了升級改造。

      (1)調(diào)速器微機控制系統(tǒng)由原來的單一可編程控制器改成2套Modicom M258可編程控制器,實現(xiàn)工作系統(tǒng)與備用系統(tǒng)無干擾切換,大大提高了調(diào)速器運行的可靠性和安全性。

      (2)調(diào)速器的反饋裝置直接反應(yīng)導葉、輪葉的實際開度,反饋信息直接影響到調(diào)速器的調(diào)節(jié)性能,反饋信息一旦出現(xiàn)錯誤 ,調(diào)速器就有可能出現(xiàn)頻繁抽動,嚴重情況有可能導致機組失控。本次改造采用了磁致伸縮性直線位移傳感器 ,成功解決了接觸式傳感器在振動環(huán)境中容易損壞的問題。

      (3)加裝齒盤測速裝置 ,采用齒盤測速與殘壓測頻相結(jié)合,彌補了殘壓測頻信息失真,接收錯誤信號導致調(diào)速器不穩(wěn)定運行等一系列問題。

      (4)機械方面主要更換了調(diào)速器主配裝置 ,并對控制油路做了實用性改進 ,解決了主配漏油、頻繁抽動等關(guān)鍵性問題。

      3.3勵磁系統(tǒng)的改造

      勵磁系統(tǒng)通過多年的運行,電子模塊大多到了使用年限,經(jīng)常出現(xiàn)起勵不成功,電制動失敗等問題。改造過程中,設(shè)備選型及改造方案都經(jīng)過慎密研討。

      (1)勵磁系統(tǒng)的核心是勵磁調(diào)節(jié)器,本次改造采用了美國ATMEL 32位微機核心芯片,完全獨立的微機/微機雙通道雙模冗余結(jié)構(gòu) (AVR+FCR),通道間互為備用,備用通道自動跟蹤運行通道,故障后自動實現(xiàn)無擾切換,從根本上保證了調(diào)節(jié)器運行的可靠性。調(diào)節(jié)器采用多CPU模式,電氣量數(shù)據(jù)采集計算速度快,抗干擾能力強,保證程序運行可靠。調(diào)節(jié)器具有優(yōu)良的人機界面,具有在線幫助系統(tǒng)、故障記錄、故障追憶、智能測試等功能,實現(xiàn)智能化追蹤和處理。

      (2)電制動采用柔性電制動,勵磁與電制動電源互相切換,實現(xiàn)勵磁與電制動合用1套整流裝置。簡化電制動控制回路,明顯減少了設(shè)備故障率。

      3.4保護裝置的改造

      原保護裝置集成度不高 ,分立元件較多 ,可靠性、靈敏度都不是很高。本次改造采用32位微處理器和雙DSP的硬件結(jié)構(gòu),硬件和軟件均模塊化設(shè)計,配置靈活,易于擴展和維護;整個裝置為全封閉機箱,強弱電嚴格分開,同時軟件上也采用相應(yīng)抗干擾措施,大大提高設(shè)備的抗干擾能力。人機界面采用漢化界面,設(shè)置、查詢、操作都很方便;通訊功能靈活,配有2個獨立以太網(wǎng)接口和2個獨立的RS—485接口。通過這次改造,電氣保護性能大大提高,對電氣設(shè)備正常運行起到強有力的保證。

      3.535kV開關(guān)柜的改造

      針對趙山渡電廠35 kV開關(guān)柜存在的問題,本著安全、可靠、人性化的原則,進行了合理的改造。

      (1)這次改造主要改變了斷路器的行走機構(gòu),由原來的推入式改成螺桿旋入式,不僅減少了操作人員的勞動強度,而且操作更簡單,可靠性、安全性也大大提高。

      (2)對于高壓電氣開關(guān),五防設(shè)施必須環(huán)環(huán)相扣,防止操作人員誤入帶電間隔,防止操作失誤;這次改造特別強調(diào)了五防方面的要求,設(shè)計更合理,設(shè)施更齊全,保證倒閘操作萬無一失。

      (3)南方地區(qū)梅雨季節(jié)空氣潮濕,空氣絕緣強度減弱,導致部分電氣設(shè)備放電,嚴重影響到設(shè)備的安全運行;根據(jù)這一現(xiàn)象,開關(guān)柜中增設(shè)了適度傳感器和加熱器,實現(xiàn)柜內(nèi)自動除濕功能。

      (4)原來的刀閘隔離開關(guān)改成抽屜式隔離手車,操作簡單,檢修維護方便。

      4 結(jié) 語

      針對趙山渡電廠電氣設(shè)備存在的問題,本著無人值班 (少人值守)的原則,對部分電氣設(shè)備進行了一場徹底的改造。通過這次改造,提高了水輪發(fā)電機組控制的自動化水平,設(shè)備工況明顯得到好轉(zhuǎn),減少了故障率,提高了電廠的經(jīng)濟效益。

      責任編輯 吳 昊

      2016-04-25

      張 浩 (1979-),男,工程師,主要從事水電廠技術(shù)管理工作。

      E_mail:349144224@qq.com

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