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      渦輪鉆井工具在玉北區(qū)塊二疊系火成巖中的應用及分析

      2016-09-15 07:38:33
      西部探礦工程 2016年4期
      關鍵詞:泵壓卡鉆火成巖

      王 琪

      (中石化勝利工程有限公司塔里木分公司,新疆庫爾勒841000)

      渦輪鉆井工具在玉北區(qū)塊二疊系火成巖中的應用及分析

      王琪*

      (中石化勝利工程有限公司塔里木分公司,新疆庫爾勒841000)

      玉北區(qū)塊位于新疆和田,二疊系巖性以火成巖為主,地層非常堅硬而且可鉆性差;施工中普遍存在著掉塊問題,嚴重時極易發(fā)生掉塊卡鉆或井壁坍塌等惡性鉆井事故,嚴重影響施工速度。由勝利工程有限公司塔里木分公司70116隊施工的玉北4井在二疊系火成巖地層中進行了渦輪鉆具的試驗,取得了較為滿意的效果。介紹了玉北區(qū)塊渦輪鉆具試驗的情況,并對試驗效果進行了分析。

      二疊系;渦輪;玉北;火成巖

      1 玉北4井基本情況

      1.1玉北4井施工情況

      玉北4井于2011年1月18日開鉆,一開用?444.5mm鉆頭鉆進至1001m,?339.7mm表層套管下深1000.31m;二開用?311.2mm鉆頭鉆進至3817.53m,?244.5mm技術套管下深3810.88m;三開用?215.9mm鉆頭鉆進至5830.52m,?177.8mm尾管下深3593.77~ 5821.62m;四開用?149.2mm鉆頭鉆進至6124.65m。于2012年2月3日完鉆,井深6124.65m,鉆井周期380.79d。

      1.2玉北4井二疊系地層情況(如表1所示)

      2 玉北4井所使用的渦輪鉆井工具簡介

      2.1渦輪廠家(法國Neyrfor)

      2.2渦輪工作原理(如圖1所示)

      表1 玉北4井二疊系實鉆地層簡表

      2.3渦輪結構(如圖2所示)

      2.4渦輪尺寸(如圖3所示)

      3 玉北4井渦輪工具使用情況

      玉北4井二疊系使用渦輪鉆進情況如表2所示。

      3.1第一趟渦輪使用情況

      3.1.1鉆具組合

      8-1/2″Reed E1158鉆頭+雙母+?213mm扶正器+軸承+?213mm扶正器+渦輪+?209mm扶正器+浮閥+6-1/4″鉆鋌×10+6-1/4″隨鉆震擊器+撓性短節(jié)+ 6-1/4″鉆鋌×2+4A11×410+5″加重×6+5″鉆桿+411×520+5-1/2″鉆桿。

      圖1 渦輪工作原理

      圖2 渦輪結構

      3.1.2泥漿性能

      密度1.40g/cm3;粘度53s。

      3.1.3鉆進情況

      渦輪第一趟使用情況與牙輪鉆頭鉆進情況對比如表3所示。

      3.1.4原因分析

      經過對出井鉆頭分析討論,初步確定造成本趟渦輪鉆進機械鉆速較低的原因是鉆頭選型不合適。起出鉆頭的PDC齒普遍沒有暴露出來,優(yōu)先磨損的是副排孕鑲齒,說明鉆頭在井底工作時,PDC切削齒根本沒有吃進地層,鉆頭此時相當于純孕鑲鉆頭,此時鉆進方式不是靠PDC齒的切削,而是靠孕鑲齒的研磨。因此無論怎樣調整鉆進參數(shù),實際的機械鉆速都達不到預期。

      3.2第二趟渦輪使用情況

      3.2.1鉆具組合

      8-1/2″GP1646D鉆頭+雙母+?213mm扶正器+軸承+?213mm扶正器+渦輪+?209mm扶正器+浮閥+6-1/4″鉆鋌×10+6-1/4″隨鉆震擊器+撓性短節(jié)+ 6-1/4″鉆鋌×2+4A11×410+5″加重×6+5″鉆桿+411× 520+5-1/2″鉆桿。

      3.2.2泥漿性能

      密度1.40g/cm3,粘度53s。

      3.2.3經過

      ①5月14日14:45~16:00組裝渦輪,地面測試正常。

      ②5月15日2:00判斷已經接觸井底,試鉆0.5m,參數(shù):鉆壓1~2t,轉盤鉆速50r/min,排量25L/s,泵壓21MPa。鉆壓加到3~4t時,渦輪制動,泵壓升高到21.5MPa,上提鉆具,恢復正常,下放到底繼續(xù)加壓1~2t鉆進,反復4~5次制動,米鉆時約10~15min。

      ③鉆進至3887.5m時泵壓逐漸升高到24MPa,降泵沖到62沖(20L/s),此時泵壓21MPa。檢查鉆桿濾子,無雜物及巖屑。

      表2 玉北4井渦輪鉆井工具使用情況統(tǒng)計

      表3 玉北4井牙輪、渦輪(配合PDC)鉆進對比

      ④換2#泵維持70沖,泵壓21MPa,轉盤鉆速50r/min,4t試鉆進。此時渦輪處于制動狀態(tài),鉆頭轉速等于轉盤轉速,鉆時很慢。

      ⑤15日10:45起鉆完,發(fā)現(xiàn)渦輪軸承段及鉆頭脫落。

      落魚結構:鉆頭長度0.36m+渦輪軸承長度5.01m,總長5.37m。

      打撈鉆具組合:對扣接頭+5″加重鉆桿×9+411× 4A11+6-1/4″隨鉆震擊器+4A11×410+5″鉆桿。

      打撈過程:5月15日19:30下鉆完探魚頭開始循環(huán)沖洗魚頭,至20:30對扣,泵沖40沖,泵壓3.5MPa,后慢慢轉動轉盤下放,泵壓3.5MPa升至5MPa,下壓2t,開始轉動轉盤緊扣,現(xiàn)場判斷撈獲成功后起鉆。

      3.2.4原因分析

      ①工具原因:兩部分連接在一起,外部是絲扣特殊梯形扣,緊扣扭矩28000lb.ft,大鉗拉力7000lbs,內部為花鍵及錐面聯(lián)接,理論來講,當外部絲扣聯(lián)接到位時,內部2個公母錐面應該緊壓在一起,能夠正常的傳遞扭矩。如果裝配不合理,可能內部2個錐面壓緊時,外部絲扣就是按規(guī)定扭矩緊完扣,2個臺肩面可能未壓緊。

      ②井下原因:這趟下的是大齒PDC鉆頭,牙齒直徑16mm,地層可鉆性好,PDC齒很容易吃進地層,鉆壓稍大,地層就會對鉆頭產生很大的反扭矩,這個反扭矩如果超過渦輪的輸出扭矩,鉆頭就會制動,而鉆頭制動后,未能解鎖,由渦輪高轉速轉動帶動鉆頭及鉆具轉動,使鉆具在薄弱點處被倒開。

      3.3第三趟渦輪使用情況

      3.3.1鉆具組合

      8-1/2″E1158A2鉆頭+雙母+?213mm扶正器+軸承+?213mm扶正器+渦輪+411×4A10+?209mm扶正器+回壓凡爾+6-1/4″鉆鋌×1+測斜短節(jié)+6-1/4″鉆鋌×9+6-1/4″隨鉆震擊器+撓性短節(jié)+6-1/4″鉆鋌×2+ 4A11×410+5″加重×6+5″鉆桿×200+411×520+5-1/2″鉆桿。

      鉆進參數(shù):鉆壓5~9t,轉盤50r/min,排量28L/s,泵壓25MPa。

      泥漿性能:1.35~1.45g/cm3,50~60s。

      本趟渦輪鉆進情況與螺桿鉆進情況對比如表4所示。

      3.3.2起鉆原因

      6月5日2:45鉆進至4533m,扭矩上漲,開始有嚴重的憋轉盤現(xiàn)象,泵壓較高(排量24L/s,泵壓25MPa),返砂量較少,活動鉆具,上提下放有嚴重的阻卡現(xiàn)象。初步判斷是由于排量較小,引起返砂異常,扶正器尺寸較大(2個均為?214mm),扶正器之間巖屑堆積較多造成的。循環(huán)至5:30,繼續(xù)鉆進至7:30又出現(xiàn)上述現(xiàn)象。10:30開始打入高粘泥漿60m3,12:40返出巖屑量不太明顯,14:00短起5根鉆桿(起鉆正常)開泵,排量26L/s,泵壓24MPa,判斷渦輪鉆具出現(xiàn)問題,16:00開始起鉆。6月6日6:30起鉆完,檢查鉆頭,切削部位磨損較嚴重。卸掉鉆頭開始測試渦輪,泵壓7MPa時,排量15.5L/s(1#泵泵沖48沖),與剛入井時測試相比,相同泵壓7MPa,排量降低。渦輪軸承間隙變大。判斷渦輪出現(xiàn)問題。

      表4 玉北4井進口復合型PDC+渦輪與PDC+螺桿鉆速對比

      3.4第四趟渦輪使用情況

      3.4.1鉆具組合

      8-1/2″K507鉆頭+?213mm扶正器+軸承+?213mm扶正器+渦輪+回壓凡爾+411×4A10+6-1/4″鉆鋌×10+ 6-1/4″隨鉆震擊器+撓性短節(jié)+6-1/4″鉆鋌×2+4A11× 410+5″加重×9+5″鉆桿×200+411×520+5-1/2″鉆桿× 165+521×410+5″鉆桿。

      3.4.2泥漿性能

      密度1.45g/cm3,粘度60s。

      3.4.3鉆井參數(shù)

      鉆壓6~8t;轉速40+渦輪;排量26L/s;泵壓24.5MPa。

      3.4.4鉆進情況

      純鉆時間:107h;

      鉆進井段:4578.19~4876.01m;

      進尺:297.82m;

      平均機械鉆速:2.78m/h;

      所鉆地層:庫普庫茲滿組(未穿)。

      3.5第五趟渦輪使用情況

      3.5.1鉆具組合

      8-1/2″K507+?213mm扶正器+軸承(?168.3mm)+ ?213mm扶正器+渦輪(?168.3mm)+回壓凡爾+411× 4A10+6-1/4″鉆鋌×10+4A11×410+411×4A11+6-1/4″隨鉆震擊器+6-1/4″鉆鋌×2+4A11×410+5″加重×9+5″鉆桿×200+411×520+5-1/2″鉆桿×165+5″鉆桿。

      3.5.2泥漿性能

      密度1.45g/cm3,粘度60s。

      3.5.3鉆井參數(shù)

      鉆壓6~8t;轉速40+渦輪;排量26L/s;泵壓24.5MPa。

      3.5.4鉆進情況

      純鉆時間:26.2h;

      鉆進井段:4899.12~4934.11m;

      進尺:34.99m;

      平均機械鉆速:1.70m/h;

      所鉆地層:庫普庫茲滿組(未穿)。

      3.6卡鉆情況簡述

      3.6.1事故經過

      鉆進至4934.11m時發(fā)生坍塌卡鉆,經過泡解卡劑、震擊、套銑、回填側鉆,2011年8月6日10時00分事故解除。

      3.6.2原因分析

      本井實鉆P2kp、P1kk巖性組合特征與鄰井差別較大,本井P2kp中下部為泥質巖與玄武巖略等厚互層,火山巖較薄、互層頻繁,底部見2m厚變質巖。P1kk上部4808~4858m井段為一套棕褐、深灰、灰色泥質巖,含灰質,局部高嶺土化;中部4858~4892m井段為一層厚34m火山巖(現(xiàn)場暫定巖性為輝綠巖,巖性硬、脆,易剝落垮塌);下部4892~4933m井段為一套褐灰、灰色泥巖、灰質泥巖。

      (1)此次卡鉆為井壁突然坍塌導致,坍塌前沒有征兆??ㄣ@后環(huán)空曾被堵塞,無法開泵,多次開泵才頂通,但仍有較硬的掉塊卡在鉆具與井壁中間。

      (2)現(xiàn)場分析可能是4858~4892m井段火山巖垮塌,造成卡鉆。卡鉆發(fā)生后返回掉塊巖性分析,與此段火山巖一致。

      (3)庫組的火成巖是本井新鉆到的地層,玉北地區(qū)已鉆井未曾鉆遇,其地質特性與開普茲雷克組火成巖可能存在差異,其合理的泥漿密度、坍塌周期有待認識。從牙輪鉆頭隨鉆打撈杯中撈出掉塊看,其最大尺寸為60mm×40mm×10mm。

      (4)鉆具結構不是導致卡鉆的主要原因,鄰井使用不同的鉆具,也因火成巖井壁坍塌發(fā)生卡鉆。

      (5)渦輪鉆具的工作原理及結構特征使事故處理空間變小。

      ①渦輪本體尺寸為6-5/8″,在8-1/2″井眼內套銑難度較大;

      (②由于渦輪工作所需要的壓耗較高,現(xiàn)有設備條件下無法開大排量,增強對井底掉塊的攜帶;

      ③渦輪扶正器位置最可能導致掉塊堆積,大尺寸掉塊在此處可能卡死鉆具。

      4 玉北4井與鄰井二疊系鉆進情況對比

      玉北4井與臨井二疊系火成巖鉆進情況對比如表5所示。

      表5 玉北4井與臨井二疊系火成巖鉆進情況對比

      5 結論與認識

      (1)玉北4井使用渦輪鉆進火成巖平均鉆速2.50m/ h,玉北1-5井和玉東4井沒有使用渦輪,火成巖平均鉆速1.16m/h和1.19m/h。由此看出,使用渦輪鉆具鉆進火成巖的速度還是比常規(guī)鉆具和螺桿要快1倍左右。

      (2)從玉北4井渦輪卡鉆的經驗可以得出,只要在鉆穿火成巖后立即起鉆更換常規(guī)鉆具鉆進,即可避免火成巖掉塊卡鉆的危險。

      (3)合理的選擇鉆頭類型(孕鑲或PDC)可進一步提高渦輪鉆具的工作效率。

      (4)玉北地區(qū)二疊系火成巖的坍塌壓力和坍塌周期有待進一步認識,以便確定合理的泥漿密度,為今后鉆井施工提供安全保障。

      [1]曹立明,常曉峰,孟祥卿.渦輪鉆具及孕鑲鉆頭在元壩124井的應用[J].中國石油和化工標準與質量,2011(10):199-200,196.

      [2]申軍武,張平,羅永剛,楊磊.玉北區(qū)塊快速鉆井技術探討[J].西部探礦工程,2013(2):88-92.

      [3]鄧煒,趙斌.提高西北油田玉北區(qū)塊鉆井速度研究[J].科技創(chuàng)新,2011(14):44-45.

      TE242

      B

      1004-5716(2016)04-0067-05

      2015-03-24

      2015-03-24

      王琪(1982-),男(漢族),山東廣饒人,工程師,現(xiàn)從事鉆井技術工作。

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