楊浩(遼河油田特種油開發(fā)公司,遼寧 盤錦 124010)
超稠油控套提高系統(tǒng)效率
楊浩(遼河油田特種油開發(fā)公司,遼寧盤錦124010)
遼河油田曙一區(qū)超稠油開采目前已逐漸步入中后期,搞好節(jié)能、降低噸油成本,成為提高超稠油采收效益的重要課題。然而目前對于超稠油控套生產(chǎn)方面尚沒有詳細(xì)的研究。本文以控制套管氣壓力為主要手段,理論與實(shí)際相結(jié)合,分析油井各參數(shù)與套壓的關(guān)系,通過大量現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),得出一種通過控制套壓提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的技術(shù)方法,實(shí)際應(yīng)用以后,單井周期節(jié)約電能8692KW·h,平均提高系統(tǒng)效率1%~3%左右,在節(jié)能創(chuàng)收上具有很高的研究價(jià)值。
合理沉沒度;舉升高度;懸點(diǎn)載荷;系統(tǒng)效率
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國陸上各油田有桿泵抽油井平均系統(tǒng)效率僅有27%左右,約有高達(dá)73%左右的能量在舉升過程中消耗掉,而遼河平均系統(tǒng)效率僅有26%左右。
式中,W——軸功率,KW;H舉——舉升高度,m;Po——油壓,MPa;r液——采出液重度,Kg/m3。
套壓的變化,引起有桿泵系統(tǒng)舉升高度變化的同時(shí),也影響懸點(diǎn)載荷,從而改變電機(jī)的軸功率。選擇合理的套壓值,在不影響產(chǎn)量的前提下,可以在一定程度上有效地提高系統(tǒng)效率。
2.1控套應(yīng)以不影響產(chǎn)量為前提,保持地層能量生產(chǎn)。
2.2降低套壓,選取壓力節(jié)點(diǎn),加密錄取相關(guān)生產(chǎn)參數(shù)。
2.3初步判斷控套是否會對實(shí)驗(yàn)井造成影響。
2.4對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,最終尋找一套最優(yōu)控套方案。
杜84~興H3341于2011年9月13日投產(chǎn),生產(chǎn)層位興ⅠⅠⅠ組,油層厚度350米,目前第6輪吞吐生產(chǎn),本輪注汽量5400m3。該井于2015年6月16日進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)時(shí)間15天,壓力測試節(jié)點(diǎn)為0.1MPa、0.5 MPa、1 MPa、1.5 MPa、2 MPa。
從圖1中可以直觀看出,當(dāng)套壓值為1MPa時(shí)該井產(chǎn)量沒有受到影響,而系統(tǒng)效率達(dá)到峰值。因此該井的合理沉沒度為280米左右。此時(shí)系統(tǒng)效率提高了3%。當(dāng)套壓過高,沉沒度低于240米時(shí),各油井出現(xiàn)產(chǎn)量下降的趨勢,從實(shí)測功圖中可以看出氣體影響出現(xiàn)。由于產(chǎn)量的下降,造成系統(tǒng)效率的降低。
由于每口井井況不同,所處的開發(fā)階段不同,不能隨意硬性規(guī)定合理的套壓值,在對多口處于不同生產(chǎn)周期的直井和水平井進(jìn)行試驗(yàn)后,通過數(shù)據(jù)分析,針對每口井的產(chǎn)量與沉沒度的關(guān)系確定該井合理的套管壓力界限。如表2。
圖1
表2 數(shù)據(jù)對比表
在確定合理沉沒度后,可根據(jù)如下經(jīng)驗(yàn)公式來確定控套壓力值。
式中,P控:控套壓力;P套:目前套壓;L泵:泵深;L動:動液面深度;L標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)沉沒度
節(jié)約成本=開井?dāng)?shù)×日平均節(jié)能×費(fèi)用×日歷天數(shù)×成功率×(1~末期井開井?dāng)?shù))=195×40×0.65×365×75%×(1~43%)
=791110.13(元)
5.1合理控套生產(chǎn)不會影響油井產(chǎn)量。在保證生產(chǎn)的前提下起到了節(jié)能的效果,系統(tǒng)效率提高1%~3%。
5.2適合各類油井的初、中期生產(chǎn)中進(jìn)行,末期無效。
5.3降低動液面,保持合理沉沒度,有效降低懸點(diǎn)載荷,降低舉升高度,達(dá)到節(jié)能目的。