李世龍(中山中粵馬口鐵工業(yè)有限公司,528437)
淺談冷軋乳化液廢水的處理
李世龍(中山中粵馬口鐵工業(yè)有限公司,528437)
我廠屬冷軋鋼鐵企業(yè),在工藝加工過程中大量使用冷卻潤滑液(乳化液),由于長時間使用,鐵離子及鹽分增加、細菌變質(zhì)等多種因素,穩(wěn)定性降低,需要定期更換及排放部分新乳化液,其特點是品種繁多,CODcr和含油量濃度高,處理難度大。而無機超濾膜(主要是陶瓷膜)具有良好的化學穩(wěn)定性、耐溶劑性、耐溫性和機械強度,無機陶瓷膜管壁密布微孔,在壓力作用下,原料液在膜管內(nèi)或膜外側流動,小分子物質(zhì)(或液體)透過膜,大分子物質(zhì)(或固體顆粒、液體液滴)被膜截留從而達到固液分離、濃縮和純化之目的。該工藝在我廠的應用顯示,對乳化液廢水進行了有效的治理,具有一定的應用推廣價值。
乳化液廢水;無機陶瓷膜;污水處理
1.1乳化液廢水處理流程
1.2乳化液廢水系統(tǒng)各操作單元指標
表1
運行總結:陶瓷膜超濾系統(tǒng)通過3天運行記錄可以總結出,膜通量受循環(huán)溫度及壓力的影響較大,當循環(huán)溫度及壓力升高時,膜通量增大,當循環(huán)溫度及壓力下降時膜通量減小,另外乳化液廢水在循環(huán)水池循環(huán)時間越長,乳化液濃度相應增加,這也是導致膜通量的下降的重要原因。(檢測頻次:循環(huán)水池溫度、進水壓力參透量、出水PH值為每小時一次,出水COD為8小時/次)見表2。
表2
對于乳化液廢水體系,主要污染源為油污以及一些無機離子的沉積和吸附,選用表面活性劑和硝酸對膜進行清洗,表面活性劑可以去除膜表面及膜孔內(nèi)的油污等有機物,硝酸可以去除一些Fe3+等無機離子。
3.1根據(jù)超濾清洗狀況不同設置兩組不同的超濾清洗方式,他們分別是:
(1)超濾清洗程序:①水洗→②堿洗→③水洗→④停
(2)超濾深度清洗程序①水洗→②堿洗→③水洗→④酸洗→⑤水洗→⑥停
3.2當清洗箱不在低液位(0.9m)且水池水溫在37℃~60℃(不能超過60℃),才允許啟動超濾裝置,清洗時間一般為20分鐘,超濾系統(tǒng)清洗完畢后若膜通量≤1.5m3/h,則堿洗,若堿洗后膜通量仍然較小則要施行深度清洗(酸洗)。
4.1超濾透液流量≤0.8m3/h時,解決措施:檢查循環(huán)水池溫度(約50℃),PH(10~11)是否在正常范圍內(nèi),若不在正常范圍內(nèi),則需要進行膜清洗。
4.2正常運行乳化液廢水處理系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)超濾透鏡濾液渾濁,解決措施:依次排查各只膜的透液情況,必要時停機拆下用專用橡皮塞對陶瓷超濾膜進行修補。
4.3出現(xiàn)出現(xiàn)弄含油廢水不能透過濾紙,一般將乳化液處理至15m3通過濃縮乳化液再濃縮處理規(guī)定委外處理濃縮乳化液。
5.1超濾系統(tǒng)透液COD、含油量偏高,透液通過后續(xù)處理工序進入稀含油系統(tǒng)處理,通過微生物池的降解,能達到出水標準。
5.2超濾系統(tǒng)濃縮后的乳化液以及上層油泥,則通過有危廢處理資質(zhì)的環(huán)保公司進行委外處理。
利用無機陶瓷膜處理冷軋乳化液廢水,可以有效降低COD以及含油量,但若使之再廢水處理領域得到廣泛的應用,還有許多關鍵點值得探討,主要有:1、延長膜使用壽命,克服膜污染、提升膜的反洗效率等;2、陶瓷膜使用成本高,有待日后開發(fā)出低成本、高壽命的膜材料。
[1]張國勝.無機陶瓷膜處理冷軋乳化液廢水的研究南京化工大學碩士論文1997.
[2]周建兒.包啟富等.無機陶瓷膜在含油廢水中的應用進展.陶瓷學報,2008.29.