陳龍
(安徽東華環(huán)境市政工程有限責(zé)任公司,合肥 230088)
EM-BAF工藝在高濃度煉油污水深度處理中的應(yīng)用
陳龍
(安徽東華環(huán)境市政工程有限責(zé)任公司,合肥230088)
南方某石化企業(yè)高濃度煉油污水深度處理采用EM-BAF工藝,設(shè)計規(guī)模為400 m3/h。工程運行結(jié)果表明,在進水ρ(CODCr)≤135 mg/L,ρ(NH3-N)≤35 mg/L,ρ(石油類)≤5 mg/L,ρ(揮發(fā)酚)≤20 mg/L的條件下,出水ρ(CODCr)≤60 mg/L,ρ(NH3-N)≤5 mg/L,ρ(石油類)≤1 mg/L,ρ(揮發(fā)酚)≤0.1 mg/L,達到GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》的要求。介紹了該工藝的技術(shù)特點、工藝流程的設(shè)計及影響因素,給出了主要構(gòu)筑物及其設(shè)計參數(shù)及運行情況。
EM-BAF工藝;高濃度煉油污水;生化處理;工程菌
南方某石化企業(yè)高濃度煉油污水主要包括電脫鹽排污水、煉油和化工裝置的堿渣污水、污水汽提裝置排水、汽柴油罐區(qū)排水、循環(huán)水旁濾排污水、循環(huán)水軟水站排水、煙氣脫硫含鹽水、再生煙氣脫硫含鹽水、廢胺液、部分罐區(qū)污水等。這類污水呈現(xiàn)出成分復(fù)雜、污染物濃度較高、含有毒有害物質(zhì)、可生化性差等特點[1]。
高濃度煉油污水處理工藝主體流程為:各裝置廢水先經(jīng)調(diào)節(jié)罐調(diào)節(jié)后進隔油、兩級氣浮池,再依次進入吸附池、水解池、好氧池、中沉池、缺氧池、氧化溝、二沉池、絮凝沉淀池,最后進入EM-BAF池進行深度處理,出水經(jīng)檢測合格后排放。
本文針對深度處理EM-BAF工藝的設(shè)計、影響因素進行了介紹
絮凝沉淀池出水進入EM-BAF生化處理系統(tǒng)處理,出水水質(zhì)要求達到GB 8978-1996《污水綜合排放標準》一級標準,由于GB 31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》將要發(fā)布(工程設(shè)計時還沒有正式發(fā)布),該企業(yè)決定本工程污水的設(shè)計出水指標,在GB 8978-1996一級標準的基礎(chǔ)上超前進行確定。EM-BAF池設(shè)計進、出水水質(zhì)見表1。設(shè)計廢水量為400 m3/h。
表1 EM-BAF設(shè)計進、出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent water quality of EM-BAF
3.1處理工藝選擇
國內(nèi)外對于石化污水深度處理的工藝主要有膜分離技術(shù)、高級氧化技術(shù)和生物深度處理技術(shù)及其組合工藝,例如活性炭吸附法、臭氧-活性炭法、離子交換法、膜分離法、臭氧氧化法、膜-生物反應(yīng)器、曝氣生物濾池等[2]。其中,曝氣生物濾池(BAF)、膜生物反應(yīng)器(MBR)和流化床生物膜反應(yīng)器(MBBR)因其工藝技術(shù)可靠、操作管理方便,研究和應(yīng)用最為廣泛[3]。
EM-BAF(工程菌-曝氣生物濾池)是在改進、優(yōu)化傳統(tǒng)BAF工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,通過應(yīng)用級配填料、工程菌等新技術(shù),克服了傳統(tǒng)BAF工藝的技術(shù)瓶頸,解決了BAF中布水布氣不均的問題,提高了傳質(zhì)效率和容積負荷率,提高對難降解污染物的去除效率[4]。該工藝流程簡單,運行管理方便。其主要技術(shù)特點如下:
(1)對可生化性差的污水處理效果獨特。級配填料對工程菌的固定作用提高了生化池內(nèi)的有效細菌濃度,提高了難降解有機物的去除率。
(2)脫氮效率高。EM-BAF的工程應(yīng)用情況表明,該工藝對NH3-N的去除率可達95%[5]。
(3)排泥操作簡單,運行費用低。由于級配填料優(yōu)異的性能,排泥時僅需氣反沖,反沖時能耗低,降低了運行費用。
(4)出水水質(zhì)穩(wěn)定。反沖排泥后出水水質(zhì)穩(wěn)定,且處理系統(tǒng)對進水水質(zhì)的波動具有較強的適應(yīng)能力。
(5)自動化程度高,運行管理方便。反沖可采用PLC或DCS自動控制,降低了勞動強度,在日常運行中僅需監(jiān)控pH值、溶解氧和液位,對現(xiàn)場人員操作技能要求較低。
(6)污泥產(chǎn)量低,污泥產(chǎn)率僅為傳統(tǒng)工藝的10%~20%,污泥處理設(shè)施的投資與污泥處理費用大幅降低。
根據(jù)本工程排放污水具有污染物濃度高、NH3-N濃度高、難生化的特點,本工程的深度處理采用EM-BAF工藝。
絮凝沉淀池出水經(jīng)提升泵加壓后進入EM-BAF池,經(jīng)布水區(qū)均勻布水后,自底部進入第一級EM-BAF池,由下至上通過級配填料床。通過第一級EM-BAF池頂部的溢流孔洞進入第二級EMBAF池的布水槽,經(jīng)布水管進入第二級EM-BAF池的底部,由下至上通過級配填料床。級配填料床內(nèi)接種工程菌,污水中的污染物被工程菌分解、代謝。后面各級同第二級EM-BAF池。污水由最后一級EM-BAF池池頂?shù)囊缌餮哌M入集水槽,通過集水區(qū)的外排管道排入出水監(jiān)測池。EM-BAF工藝流程見圖1。
圖1 EM-BAF工藝流程
3.2EM-BAF影響因素分析
3.2.1溫度
溫度主要通過影響酶催化反應(yīng)的速率及基質(zhì)擴散到細胞的速率來影響生物反應(yīng)。研究證明,硝化菌最適宜生長的溫度為28~36℃。水溫在接近細菌生長的最高生長溫度時,細菌的代謝速率達到最大值,此時,可使膠體基質(zhì)作為呼吸基質(zhì)而消耗,當(dāng)水溫繼續(xù)升高時,會導(dǎo)致微生物死亡[6]。系統(tǒng)正常運行時,水溫為15~35℃,溫度對工程菌的影響可以忽略不計,但是炎熱夏季水溫有時會高于40℃,此時池內(nèi)硝化菌受到高溫影響,脫氮效率下降,可以采取減少來水流量、補加工程菌等措施來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
3.2.2水力負荷
水力負荷既不能過大,也不能過小。過大不僅會導(dǎo)致水頭損失增加,同時會因水力沖刷強而導(dǎo)致生物膜流失;過小雖然能增加污染物的去除率,但會增加工程造價。具體的設(shè)計值應(yīng)在滿足處理要求的條件下,盡量減小水力負荷,本工程中平均水力負荷為14.5 m3/(m2·d)。
3.2.3溶解氧
溶解氧是污水處理系統(tǒng)的重要控制參數(shù)。溶解氧充足,傳質(zhì)速率高,生物反應(yīng)快,去除率高;溶解氧不足,微生物的生理活動將受到不利影響。但是,過大的曝氣量也會對生物膜的生長產(chǎn)生負面影響,特別是當(dāng)污染物濃度低,且生物可降解性不好時,在大曝氣量情況下,微生物極易在營養(yǎng)不夠的情況下消耗自身,難以在填料表面附著生長[7]。在EM-BAF池內(nèi),即使液相主體中有溶解氧存在,生物膜內(nèi)仍能進行反硝化反應(yīng),所以脫氮速率比較高。
3.2.4pH值
微生物的生理活動與環(huán)境的酸堿度密切相關(guān),只有在適宜的酸堿度條件下,微生物才能進行正常的生理活動[8]。一般對于好氧微生物,pH值在6.5~8.5時較為適宜,pH值突然改變也會引起細菌活性的明顯下降。因此,應(yīng)盡量避免EM-BAF池進水pH值的突然變化。根據(jù)進水水質(zhì)及現(xiàn)場運行情況,本工程中EM-BAF池在運行過程中碳酸鈉的用量為47 kg/h,以保證pH值在7~9范圍內(nèi)。
(1)EM-BAF池。共設(shè)4組5級,單組處理水量100 m3/h,單格尺寸為6 000 mm×5 500 mm× 6 000 mm,每組水力停留時間為9.9 h。在每組第5級出水集水渠設(shè)在線溶解氧測定儀,實時監(jiān)測池內(nèi)溶解氧濃度,控制出水溶解氧質(zhì)量濃度為2.0 mg/L左右。每個單池內(nèi)裝級配填料床,填料床高度為3.0 m。級配填料采用邊長為20~30 mm的長方體改性聚氨酯,孔隙率>85%,濕密度<1.0 g/cm3。EM-BAF池底設(shè)放空管,池頂設(shè)進水管、空氣管、出水管和反沖排泥管。
(2)曝氣系統(tǒng)。每個單池底部均勻布置管式曝氣器,為工程菌提供氧氣。設(shè)羅茨風(fēng)機2臺,風(fēng)量為35 m3/min,風(fēng)壓為68.6 kPa,功率為55 kW。
(3)反沖洗系統(tǒng)。反沖排泥采用氣反沖的方式,各單池輪流反沖,交替進行。反沖時,加大需反沖單池的曝氣量,通過進水的推流作用將反沖排泥污水經(jīng)反沖排泥管道排至反洗排水池,設(shè)反沖洗排水泵2臺,流量為150 m3/h,揚程為27 m,功率為37 kW。
反沖系統(tǒng)采用PLC實現(xiàn)自動控制,每間單池均設(shè)置反沖排泥氣動閥和反沖進氣氣動閥。EMBAF池反沖洗時先開啟需進行反沖單池的反沖排水閥,2 min后開啟該單池反沖進氣閥,5 min后,關(guān)閉反沖進氣閥,10 min后關(guān)閉反沖排水閥(以上為累計時間)。
本工程于2014年1月份建設(shè)完成,并投入運行,經(jīng)過2 a多的運行,EM-BAF池已經(jīng)具備了較強的抗沖擊能力,運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)達到了設(shè)計要求。2016年3月份的實際平均進、出水水質(zhì)情況見表2。
表2 EM-BAF實際進、出水水質(zhì)Tab.2 Actual influent and effluent water quality of EM-BAF
本工程深度處理采用EM-BAF工藝,出水水質(zhì)穩(wěn)定達到GB 31570-2015要求。
EM-BAF工藝選用高鹽環(huán)境的專性菌,對高含鹽污水適應(yīng)性良好、CODCr去除穩(wěn)定、脫氮效果明顯。該工藝在本工程中的成功應(yīng)用為該廠的達標排放發(fā)揮了重要作用。在今后的運行實踐中還需繼續(xù)摸索該工藝與其它工藝的優(yōu)化組合,進一步發(fā)揮其高效的去污能力。
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Application of EM-BAF process for advanced treatment of high concentration oil refining sewage
CHEN Long
(Anhui Donghua Environment and Municipal Engineering Co.,Ltd.,Hefei 230088,China)
EM-BAF process with design treatment scale of 400 m3/h was used to treat high concentration oil-refining wastewater from a petrochemical enterprise in southern China.The operation results of the engineering showed that,when the mass concentrations of CODCr,NH3-N,petroleum and volatile phenol were not above 135,35,5 and 20 mg/L respectively,the corresponding indexes of the effluent water were not above 60,5,1 and 0.1 mg/L respectively,which met the requirement of GB 31570-2015 Emission Standard of Pollutants for Petroleum Refining Industry.The characteristics of the said process as well as its design and influencing factors were introduced;besides,the design parameters and running condition of the main structures were also provided.
EM-BAF process;high concentration oil-refining sewage;biochemical treatment;engineering bacteria
消防設(shè)計
X703.1;X742
B
1009-2455(2016)04-0071-03
陳龍(1984-),男,安徽渦陽人,工程師,碩士研究生,主要從事水污水處理及回用方面的工程設(shè)計與研究工作,(電話)0551-62523558(電子信箱)wan-chenlong@163.com。
2016-06-10(修回稿)