林愛妹
摘 要:Protos70卷煙機在運行過程中存在濾嘴長短的現(xiàn)象,此缺陷會嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和消耗。為此,為降低濾嘴長短的發(fā)生,降低消耗,從人、機、料、法、環(huán)等方面進行分析研究。制度上通過完善各層級的自檢方法、層級間的互檢監(jiān)督機制;設(shè)備上通過保證第一切割鼓輪兩浮圈位置、保證浮圈壓輪位置的方式保障產(chǎn)品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:Protos70卷煙機;濾嘴長短;完善制度;浮圈;壓輪
引言:
我司卷煙機的主力機型為Protos70,Protos70是德國Hauni公司生產(chǎn)的較為先進的卷煙機組,具有高生產(chǎn)率、高可靠性的集喂料、卷煙、接裝于一體的濾嘴煙支自動生產(chǎn)線。Protos70卷煙機組由VE70喂絲機、SE70卷煙機和MAX70接裝機幾個部分組成。我司于2014年發(fā)生一起濾嘴長短超過2mm的質(zhì)量缺陷,由于該類質(zhì)量缺陷過程發(fā)現(xiàn)難度大,返工時造成的消耗大,對我司造成了一定的經(jīng)濟損失。所以為保障產(chǎn)品質(zhì)量,分析了引起這起質(zhì)量事故的主要原因,通過完善制度和設(shè)備改造保障產(chǎn)品質(zhì)量。
一、存在的問題:
質(zhì)檢時發(fā)現(xiàn)煙支濾棒長短超過2mm,對產(chǎn)品進行追溯發(fā)現(xiàn)涉及范圍為35盤煙支及62件成品有此缺陷,缺陷概率為6支/盤。從缺陷概率和缺陷數(shù)量看,該缺陷的可探測度低,從而導致缺陷跨度大。
二、原因分析:
(一)人的因素:
1、機臺操作工沒有按照首檢規(guī)范要求的項目(卷煙機生產(chǎn)出的第一盤煙支應進入裝盤機裝入煙盤,取下該盤煙支并翻看檢查煙支外觀質(zhì)量是否符合產(chǎn)品品控標準)要求進行首檢,導致不合格品跨度大。
2、班組管理人、線長對操作工的工藝要求執(zhí)行情況監(jiān)督不到位。
(二)機的因素:
該機臺MAX第一切割鼓輪擺輪支架產(chǎn)生徑向偏移導致擺輪(圖1紅圈處)位置偏下,由于前后排浮圈間距屬上寬下窄(下端靠前后排擺輪定位形成向內(nèi)緊縮形狀使兩浮圈間距離剛好等于雙倍長煙體長度)狀,以此調(diào)整雙倍長煙體處于居中位置,由于前排擺輪位置偏下導致前排浮圈位置偏外1mm。之前由于V型槽(如圖1紅方框處)四個負壓吸風孔負壓不足導致蜘蛛抓取煙條時煙條偏后,位置偏后的煙條在第一切割鼓輪處由后排浮圈往外推送至準確位置,因此之前均不會出現(xiàn)煙體長短現(xiàn)象。當日上午機臺待包期間維修工排查發(fā)現(xiàn)V型槽四個負壓吸風孔負壓不足,更換負壓風管(圖2)后吸風正常,蜘蛛抓取煙條時煙條靠前(偏前),此時煙條傳送到第一切割鼓輪時,由于前排浮圈偏外,前排浮圈無法將煙條往里推送至準確位置,導致切割后的煙體出現(xiàn)長短。
(三)法的因素:
1、機臺每5分鐘進行自檢,每次自檢項目簡單重復,容易導致員工思想上的麻痹。
2、班組監(jiān)督員工工藝紀律執(zhí)行情況時只關(guān)注員工是否有自檢的動作,但對自檢效果沒有驗證。
三、整改措施:
1、車間按工序梳理《卷包車間質(zhì)量項目監(jiān)控規(guī)范》,規(guī)定了各工序的主要監(jiān)控項目、監(jiān)控要求、監(jiān)控周期、執(zhí)行者以及監(jiān)控監(jiān)督人。
2、制定了班組層級、車間層級、廠部層級的三級工藝質(zhì)量檢查監(jiān)控機制,并對檢查結(jié)果及時進行反饋和考核。
3、機組組織全體維修工對產(chǎn)品工藝質(zhì)量知識進行再培訓。
4、由卷煙機組針對設(shè)備存在的問題制定整改措施,機組應利用輪保時間加強檢查。具體措施如下:
(1)第一切割鼓輪兩浮圈位置保證
存在問題:浮圈與輪體側(cè)面兩側(cè)距離不等,浮圈對雙倍長煙體壓力不一致造成煙體長短;
改善方法:在兩側(cè)各增加一定位軸套,使A=A,且保證浮圈未壓縮前內(nèi)外兩浮圈間距=雙倍長煙體+16mm;
(2)浮圈壓輪位置保證
存在問題:壓輪軸承軸向未固定,易脫落;擺臂徑向靠銷定位,銷與孔間隙大,設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中擺臂可能會微幅擺動,造成煙體長短。
①采用二區(qū)設(shè)計的新型壓輪組件:壓輪加一軸肩,對軸承軸向定位;緊固螺釘也進行相應改進,防止壓輪脫落。
②擺臂改進:在擺臂鉆一螺孔,待定位后用螺釘鎖緊,可以有效防止擺臂在設(shè)備運行過程中擺動。
改進后的擺臂和壓輪:
5、車間進行自檢規(guī)范系統(tǒng)性梳理,使自檢規(guī)范更具操作性;制作自檢操作標準化視頻作為培訓教材;將操作工日常操作規(guī)范性考核常態(tài)化。
四、改進效果:
通過制度的完善和對設(shè)備的改造,2015年1月—2016年6月,我司沒有再出現(xiàn)煙支濾棒長短超過2mm的質(zhì)量缺陷。大大保障了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了殘次品的產(chǎn)生,提高公司的綜合競爭力。
參考文獻
[1] 江日紅.PROTOS70卷煙機組濾嘴錯位鼓輪導軌調(diào)整量具設(shè)計.中國高新技術(shù)企業(yè), 2014(4).
[2] 王瀟 ,樊國恒, 李超,等.ZJ17卷接機組濾嘴煙支長度控制裝置的設(shè)計和應用. 文化研究 2014(9).